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        出水閥維修引起大型立式機組振動的故障分析

        2022-03-10 01:45:36朱麗紅
        設(shè)備管理與維修 2022年1期
        關(guān)鍵詞:蝶閥傳動軸聯(lián)軸器

        朱麗紅

        (廈門水務(wù)集團有限公司,福建廈門 361007)

        0 引言

        江東原水泵站有6 臺立式單級雙吸離心泵機組,采用雙基礎(chǔ)安裝,電機層布置6 臺立式電機,水泵層相應(yīng)配置6 臺立式水泵。機組額定功率1600 kW,轉(zhuǎn)速980 r/min,流量1.38 m3/s,揚程86 m,采用變頻運行模式。電機底座與水泵底座之間垂直高度為4165 mm,中間傳動軸是一根長為3874 mm、直徑為270 mm 的中空軸。水泵的進水管和出水管的口徑均為DN1000。水泵進水管路上依次安裝電動閘閥、傳力伸縮節(jié);水泵出水管路上依次安裝傳力伸縮節(jié)、重錘式液控蝶閥、流量計、傳力伸縮節(jié)和電動閘閥。整個機組、樓板與進出水管路的布置如圖1 所示。

        圖1 機組、樓板與進出水管路系統(tǒng)

        立式機組由三大部分組成:電機、傳動軸、水泵。三者之間為聯(lián)軸器連接,機組電機與傳動軸為剛性連接,傳動軸與水泵連接為彈性連接;立式離心泵機組結(jié)構(gòu)和安裝示意如圖2 所示。

        圖2 立式離心泵機組安裝示意

        1 故障情況

        原水泵站運行人員在日常運行中發(fā)現(xiàn)機組在開停機時出現(xiàn)水泵反轉(zhuǎn),經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)是由于機組的出水液控蝶閥開關(guān)閥時閥板跑位,導(dǎo)致液控蝶閥無法完全關(guān)閉,站內(nèi)立即對液控蝶閥進行維修,復(fù)位后,液控蝶閥工作正常。試機時水泵起初運轉(zhuǎn)狀態(tài)良好,但約2 h 后,機組出現(xiàn)電機運行聲音異常、振動大,立即停機。

        2 故障檢測

        2.1 振動數(shù)據(jù)檢測

        專業(yè)技術(shù)員對機組進行振動檢測,并且與閥門檢修前的振動數(shù)據(jù)進行比較,液控蝶閥檢修前后的電機上軸承端振動數(shù)據(jù)比較見表1,發(fā)現(xiàn)機組振幅、振速上升,特別是電機上軸承端較為明顯,振動較大,有明顯異常聲響,不像是軸承發(fā)出。在對機組進行更換軸承潤滑油后,剛開機電機上軸承的振速為2~3 mm/s,運行1 h 后電機振動數(shù)據(jù)又上升。同時水泵上軸承振動數(shù)據(jù)也隨之上升,水平進出水方向的振速從0.68 mm/s 上升到1.18 mm/s,垂直于進出水方向的振速從0.71 mm/s 上升到2.29 mm/s,軸向振速從0.49 mm/s 上升到0.91 mm/s。

        表1 液控蝶閥檢修前后的電機上軸承端振動數(shù)據(jù)

        2.2 故障原因分析

        大型立式離心泵機組振動的原因通常主要有3 個方面:①機械原因引起的振動,如不平衡、連接不良、接觸不良、內(nèi)部摩擦、軸承因素及基礎(chǔ)因素等;②液體原因引起的振動,如液體脈動、汽蝕、葉片數(shù)、葉片形狀不同等;③電氣原因引起的振動,如負荷不平衡、磁通量不平衡、電源高次諧波、倍頻振動、轉(zhuǎn)差率等。針對江東泵站離心泵的實際情況,進行電機空載運行測試,聲音和振動均正常,電機空載振動數(shù)據(jù)見表2,說明電機不是故障點,因此基本可以排除電氣原因引起的振動;該型號機組有2 臺,且為同一批產(chǎn)品,進出水流道相同,水流狀態(tài)相同,但另一臺機組振動良好,因此液體引起的振動也可以排除,所以此次引起機組振動的原因基本上可以確定為機械原因。

        表2 電機空載振動數(shù)據(jù)

        從頻譜分析,機組運行轉(zhuǎn)速約730 r/min,基頻12.1 Hz,頻譜圖中徑向主要振動成分為25 Hz,為二倍頻,幅值達8.24 mm/s,初步判斷機組軸系不對中或傳動軸彎曲變形,基于機組傳動軸中空結(jié)構(gòu)形式,其剛度較大,不易變形,排除軸彎曲的可能。

        2.3 故障查找

        維修人員在拆卸水泵聯(lián)軸器后,發(fā)現(xiàn)傳動軸下法蘭盤與水泵聯(lián)軸器內(nèi)置八角襯套產(chǎn)生摩擦,縫隙幾乎為0,這與圖紙要求的距離間隙值5.5±0.5 mm 相差較大,傳動軸與水泵聯(lián)軸器的距離間隙要求如圖3 所示。這就是引起機組振動偏大的主要原因,傳動軸與水泵聯(lián)軸器端面之間的間隙為0,且接觸面不均勻,有的甚至出現(xiàn)負間隙產(chǎn)生軸向振動,最終致使電機轉(zhuǎn)子往上頂,造成徑向不平衡。

        圖3 傳動軸與水泵聯(lián)軸器的間距

        3 故障處理

        3.1 維修過程

        經(jīng)討論分析,初步擬定解決方案。首先校正機組,檢查電機、傳動軸和水泵的聯(lián)結(jié)部分,再把水泵復(fù)位,逐步調(diào)整機組同軸度,監(jiān)測機組振動數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)降至1~2 mm/s。

        (1)水泵偏移復(fù)位。首先松脫伸縮器外圈讓水泵自由復(fù)位,若無太大的位移量,再擰緊鄰邊螺絲推動水泵,邊操作邊在水泵出水口固定千分表測量。經(jīng)過以上調(diào)整,水泵左右兩邊分別向進水口移動0.08 mm 和0.15 mm,整臺水泵有扭轉(zhuǎn)趨勢,水泵在無約束力狀態(tài)下基本復(fù)位,斷定水泵機座出現(xiàn)彈性變形或剛性變形。

        (2)校正軸系。拆卸配重盤,直接連接電機軸與傳動軸,進行電機傳動軸與水泵軸系的校正。首先現(xiàn)場測量,傳動軸長度3873 mm,配重盤厚度36.50 mm,與圖紙所示尺寸相同,傳動軸結(jié)構(gòu)尺寸具體如圖4 所示?,F(xiàn)場電機軸下端與水泵軸上端的間距δ=3873+36.50=3909.50 mm,而圖紙要求的安裝尺寸為3915 mm,證實5.5 mm 的間隙已不存在。

        圖4 傳動軸結(jié)構(gòu)尺寸

        檢測水泵軸與傳動軸在水平方向、垂直方向和開口偏差,都有存在不同程度的偏移,機組校正前后的同軸度見表3,表3 中的校正前數(shù)據(jù),均超出安裝標準。

        表3 機組校正前后的同軸度

        (3)加工配重盤。對配重盤進行微量切削,以騰出傳動軸與水泵軸的間隙,并通過調(diào)整傳力伸縮節(jié)的傳力螺栓,水平移動水泵和電機,逐步調(diào)整機組同軸度,重新打表測量。根據(jù)圖紙數(shù)據(jù)要求,徑向允許偏差0.61 mm,軸向允許偏差0.51 mm,校正后機組同軸度均已符合要求,機組校正前后的同軸度見表3。

        (4)帶負載試機。試機前檢查電機軸與聯(lián)軸器端面是平齊的;傳動軸與水泵軸間隙為0.50~0.70 mm;水泵聯(lián)軸器內(nèi)八角襯套下端面與下端蓋間的距離為4 mm;機組帶負載試機振動數(shù)據(jù)見表4,根據(jù)振動烈度標準ISO 2372—1974 可以判定,機組運行處于優(yōu)秀區(qū)。

        表4 機組帶負載振動數(shù)據(jù)

        3.2 經(jīng)驗教訓總結(jié)

        維修后,立式機組無論在低速、中速或高速,機組運行整體情況,包括振動、溫升以及軸承狀態(tài)都良好,且整體運行趨勢較為平穩(wěn),以此判斷水泵機座變形量沒有變大趨勢,根據(jù)日常觀察,傳動軸與水泵軸間隙也無變小,沒有再次產(chǎn)生摩擦、引起軸向振動。可以判定機組之前出現(xiàn)電機運行聲音異常、振動大的故障,主要原因是維修液控蝶閥時,液控蝶閥和伸縮節(jié)間的連接沒有完全脫離,出水管道上伸縮節(jié)螺栓在緊固過程中力度過大,導(dǎo)致進出口管路與泵連接時產(chǎn)生大的內(nèi)應(yīng)力,引起水泵機座偏移,且在恢復(fù)安裝中沒考慮水泵復(fù)位問題,引起水泵跑位而發(fā)生機座彈性變形,造成傳動軸與水泵的間隙縮小甚至變無。因此,今后在對大型立式機組進出水管路的設(shè)備進行維修維護時,提出如下建議:

        (1)維修設(shè)備或管配件需與水泵脫離連接。

        (2)維修安裝中需注意水泵的移位情況,并根據(jù)傳動軸與水泵之間的間隙進行相應(yīng)的調(diào)整。

        4 結(jié)束語

        大型雙基礎(chǔ)的立式離心泵機組有區(qū)別于立式離心泵機組,增加了雙層基礎(chǔ)、中間傳動軸等結(jié)構(gòu),因此振動原因也較復(fù)雜。在發(fā)現(xiàn)機組振動異常時要先了解故障發(fā)生前后的設(shè)備狀態(tài)及周邊情況,然后按照檢測流程逐一排查,其中要多次和設(shè)備廠家咨詢探討,查閱設(shè)備資料,直到找出問題癥結(jié)所在。對于一些特殊故障,用常規(guī)方法不能解決時,要大膽分析判斷可能產(chǎn)生故障的其他原因,這樣能快速解決問題,減少損失。

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