顏 君
(上海華峰鋁業(yè)股份有限公司,上海 201500)
氮氣保護式鋁卷退火爐是生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備,氮氣作為保護氣加熱,使爐內(nèi)達到少氧環(huán)境,可防止鋁卷的氧化、脫碳,能夠得到性能和表面質(zhì)量更好的產(chǎn)品?,F(xiàn)今市場競爭壓力日益增大,減少氮氣使用量夠降低生產(chǎn)成本,提高市場競爭力。
公司現(xiàn)有4 臺氮氣保護40 t 鋁卷退火爐,由陜西安中機械有限責任公司于2008 年設(shè)計制造。
爐子型式,噴流式電加熱氮氣保護退火爐;裝爐量,40 t;鋁卷最大規(guī)格,Ф2000 mm×1450 mm,4 卷;爐子最高使用溫度,600 ℃;金屬退火溫度,170~500 ℃;加熱方式,電加熱該爐設(shè)有一套完整的氮氣供應(yīng)及壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng),包括氮氣壓力檢測、氣動調(diào)節(jié)閥、壓力調(diào)節(jié)閥以及流量計等,根據(jù)工藝需要可在退火各階段能完成對氮氣不同供應(yīng)量的自動控制。氮氣進口壓力約0.5 MPa,充氮洗爐時段預(yù)計量大流量700 Nm3/h,氮氣吹掃時間≤60 min,氮氣吹掃后爐內(nèi)氧含量≤0.2%,加熱升溫時段氮氣消耗量≤150 Nm3/h,保溫時段氮氣消耗量≤40 Nm3/h,氮氣的純度是99.99%。
氧含量分析系統(tǒng)主要由氧分析儀構(gòu)成,能對爐膛的氧含量進行在線分析,分析結(jié)果可遠傳到控制柜的觸摸屏上,從而可調(diào)節(jié)氮氣供應(yīng)系統(tǒng)。
(1)將待退火的鋁卷吊放到料架上,用天車吊放在爐外的裝出料車上。
(2)松開壓緊爐門的氣缸,打開爐門并鎖緊安全銷。
(3)開動裝出料機構(gòu)對準中心,啟動液壓缸,將料盤升起,再啟動小車。將裝好爐料的料車送入爐內(nèi),小車到位后,將料盤和料架落到爐底兩側(cè)的支撐柱上,裝出料小車退到爐外,開到合適位置。
(4)脫開安全銷,降下爐門,然后壓緊爐門使之有良好密封。
(5)氮氣供氣管路上的氣動碟閥全部打開,氮氣以最大量從爐底和爐頂吹入爐內(nèi)開始對爐膛進行吹洗,當爐內(nèi)氧含量達到0.2%時(大概用時40 min),通向爐底管路的氣動球閥關(guān)閉,只保留通過量為70 m3/h 的氣動球閥打開,同時加熱器送電,爐子開始加熱升溫;爐膛溫度大概升到250 ℃時循環(huán)風機轉(zhuǎn)為高速運行。
(6)在爐子升溫過程中,分3 個階段進行:差溫加熱階段,比例控制階段,保溫階段。在升溫的“差溫加熱階段”,一開始爐氣溫度與爐料溫度之差較大,爐子的熱工過程由爐氣溫度進行控制。隨著爐料溫度的升高,兩者之差變小,當料溫達到一定值時,信號顯示爐子轉(zhuǎn)入比例控制階段。在此期間,爐溫與料溫將按一定比例變化(料溫升、爐溫降)爐子的熱工過程轉(zhuǎn)為由料溫進行控制,當料溫、爐溫均達到給定值時系統(tǒng)轉(zhuǎn)入保溫階段,以減少爐料本身表面和心部的溫差。在上述各階段,PLC 系統(tǒng)可隨時顯示各種參數(shù),整個操作過程既可按PLC 程序自動進行,也可轉(zhuǎn)換為手動控制,保溫終了時發(fā)出聲光信號,準備出爐或降溫。
(7)切斷加熱器,開啟旁路冷卻器,進行爐內(nèi)降溫冷卻。如要求控制降溫,可用變頻器調(diào)節(jié)旁冷風機和吹洗風機的風量和風壓。必要時,加熱器還應(yīng)投入工作。
(8)冷卻降溫工序完成后,停止循環(huán)風機,松開壓緊氣缸,打開爐門并插入安全銷。開動復(fù)合料車,把料拉出爐外。把料車上退完火的料用天車吊走,重新裝料。這就是第一爐次退火的全部過程。
以現(xiàn)有4 臺氮氣保護鋁卷退火爐為改造對象,按順序分別命名為1#退火爐、2#退火爐、3#退火爐、4#退火爐,退火爐管路如圖1 所示。將1#退火爐排煙管到與2#退火爐吹洗管路連接,連接管通徑DN150,PN1.6 MPa,連接管中間安裝有金屬硬密封氣動蝶閥,采用同樣的方法依次將2#與3#退火爐連接、3#與4#退火爐連接。由于現(xiàn)場空間限制,未將4#退火爐排煙管道與1#退火爐吹洗管道連接,沒有形成閉環(huán)回路,同行公司現(xiàn)場條件允許的情況下可以嘗試閉環(huán)連接。
圖1 退火爐管路
例如安排1#、2#同時生產(chǎn)時,3#、4#退火爐繼續(xù)沿用之前的操作流程不受干擾。若1#、2#退火爐成對安排生產(chǎn),首先將1#退火爐吹洗管路、排煙管路以及2#退火爐吹洗管路3 個氣動蝶閥關(guān)閉;打開1#、2#退火爐串聯(lián)管路以及2#退火爐排煙管路2 個氣動蝶閥;1#退火爐氮氣供氣管路上大流量氣動碟閥打開,氮氣以700 m3/h 的流量從爐底和爐頂吹入爐內(nèi)開始對1#退火爐爐膛進行吹洗,大流量氮氣(如圖1 退火爐管路圖中虛線所示)首先充滿1#退火爐,然后含氮空氣(此時氮氣含量約95%)從串聯(lián)管路進入2#退火爐,最后廢氣從2#退火爐排煙管道排出。
當1#退火爐內(nèi)氧含量達到0.2%(大概用時40 min)時,加熱器送電,1#退火爐開始加熱升溫,同時關(guān)閉串聯(lián)管路氣動蝶閥,打開1#退火爐排煙管道氣動蝶閥進入正常生產(chǎn)工藝流程。此時2#退火爐氧含量約1%,需要打開2#退火爐氮氣管路氣動蝶閥,用大流量氮氣對2#退火爐進行吹洗約5 min,爐內(nèi)氧含量達到0.2%,加熱器送電,2#爐開始加熱升溫進入正常生產(chǎn)工藝流程。
(1)1#、2#退火爐分別單獨使用氮氣吹洗所需氮氣總量:
(2)1#、2#退火爐使用串聯(lián)管路進行氮氣吹洗所需氮氣總量:
(3)利用兩臺退火爐串聯(lián)管路進行大流量吹洗可節(jié)約氮氣用量約:
(4)串聯(lián)管路大流量充氮總用時比單獨分別充氮時間多5 min(單獨充氮可同時進行)。
通過改造和生產(chǎn)跟蹤測試,使用1 臺退火爐的大流量氮氣同時吹洗2 臺退火爐確實能夠起到節(jié)約氮氣的作用,且不會明顯增加生產(chǎn)時間(相較于總退火時間13 h)。但是,1 臺退火爐的氮氣是否能夠同時吹洗3 臺或3 臺以上的退火爐,經(jīng)吹洗3 臺退火爐的測試,效果并不理想,有以下原因:①3 臺退火爐所進的物料必須有相似的退火工藝;②排產(chǎn)難度增大,必須等待3 臺同時進料生產(chǎn),時間成本上升;③受限于退火爐爐體的密封性和氣源壓力,氮氣吹洗時間較長,整體用量節(jié)約并不明顯。
綜上所訴,以現(xiàn)有設(shè)備概況,采用1 臺退火爐的大流量氮氣同時吹洗2 臺退火爐的方案是最經(jīng)濟的。相關(guān)同行若有類似節(jié)能需求可參考借鑒。