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        重整裝置泵P-205 故障分析及處理

        2022-03-10 01:45:26解鳳強(qiáng)王文勝王炎虎
        設(shè)備管理與維修 2022年1期
        關(guān)鍵詞:機(jī)泵重整葉輪

        劉 新,解鳳強(qiáng),王文勝,程 勇,王炎虎

        (中國(guó)石油獨(dú)山子石化公司設(shè)備檢修公司,新疆克拉瑪依 833699)

        0 引言

        獨(dú)山子石化公司煉油廠重整加氫車間重整裝置泵P-205是單級(jí)離心泵,型號(hào)ZE880-4500,由大連蘇爾壽泵及壓縮機(jī)有限公司制造,介質(zhì)常溫汽油,轉(zhuǎn)速2980 r/min。該泵振動(dòng)長(zhǎng)期超標(biāo),機(jī)泵運(yùn)行在C 區(qū)和D 區(qū),嚴(yán)重影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行,通過(guò)做轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡和更換軸承,沒(méi)有解決問(wèn)題。通過(guò)對(duì)該泵的狀態(tài)監(jiān)測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)該泵的故障頻率主要集中在3 倍頻,同時(shí)該泵有設(shè)計(jì)工況于實(shí)際運(yùn)行工況不符合的現(xiàn)象,這些原因直導(dǎo)致了機(jī)泵的正常運(yùn)行。通過(guò)對(duì)機(jī)泵運(yùn)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、判斷,在檢修中重點(diǎn)對(duì)分析機(jī)泵故障頻率的產(chǎn)生,找到振動(dòng)故障的主要原因,從根本上解決了影響機(jī)泵運(yùn)行的問(wèn)題,確保裝置“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”運(yùn)行。

        1 存在問(wèn)題及原因分析

        1.1 存在的問(wèn)題

        重整P-205 機(jī)泵長(zhǎng)期振動(dòng)超標(biāo),基本都在C 區(qū)和D 區(qū)運(yùn)行,調(diào)取前幾次的檢修記錄,檢修原因都是機(jī)泵振動(dòng),有做動(dòng)平衡的,有找中心的,還有更換軸承的,但是故障依然存在,沒(méi)有解決問(wèn)題。前期中國(guó)石油股份有限公司剛發(fā)生機(jī)泵振動(dòng)引起密封失效泄漏著火事故,所以消除機(jī)泵振動(dòng)刻不容緩,獨(dú)山子石化公司專門成立了攻關(guān)小組,調(diào)派經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家和骨干開(kāi)展科技攻關(guān)活動(dòng)。使用BH550 對(duì)該泵的狀態(tài)監(jiān)測(cè)分析,發(fā)現(xiàn)該泵的故障頻率主要集中在3 倍頻。在振動(dòng)治理過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)這些振動(dòng)故障頻率主要以葉輪通過(guò)頻率為主。以重整P-205A 為例,泵振動(dòng)最大為10.90 mm/s,振動(dòng)故障頻率為葉輪通過(guò)頻率,即3倍頻,占通頻的90%以上。

        由圖1 可知,機(jī)泵振動(dòng)一直在紅色警戒線以上,有繼續(xù)增大趨勢(shì),而圖2 顯示頻率主要集中在3 倍頻,即葉輪的通過(guò)頻率,很明顯葉輪的通過(guò)頻率是引起振動(dòng)的主要原因之一,因此減低葉輪的通過(guò)頻率是當(dāng)前的首要任務(wù)。

        圖1 水平振動(dòng)趨勢(shì)

        圖2 故障頻率

        同時(shí),使用振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器對(duì)于機(jī)泵進(jìn)出口管線進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)管線在機(jī)泵停止運(yùn)行時(shí)振動(dòng)值達(dá)到7.5 mm/s,說(shuō)明管線存在共振現(xiàn)象,這加劇了機(jī)泵的振動(dòng)幅值。如何降低管線振動(dòng)對(duì)機(jī)泵的影響,是一個(gè)十分重要的因素。

        1.2 原因分析

        查閱圖紙和技術(shù)協(xié)議以及工藝流程,發(fā)現(xiàn)該泵設(shè)計(jì)壓力為3.4 MPa、設(shè)計(jì)流量為80.6 m3/h,實(shí)際所需壓力1.6 MPa、所需流量47.8 m3/h。該泵運(yùn)行已經(jīng)嚴(yán)重偏離工況,造成機(jī)泵長(zhǎng)期振動(dòng)超標(biāo),嚴(yán)重影響機(jī)泵軸承密封等部件的使用壽命,再加上出口管線較長(zhǎng)、缺乏有效支撐、與泵運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生共振等,增大機(jī)泵運(yùn)行時(shí)的振動(dòng),振動(dòng)嚴(yán)重時(shí)甚至可能造成因機(jī)泵振動(dòng)大導(dǎo)致泄漏后發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故,嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)。所以,攻關(guān)的主要方向是讓機(jī)泵如何在合理的工況下運(yùn)行以及如何加固出口管線。

        2 處理方案

        2.1 調(diào)整葉輪尺寸

        建議通過(guò)切削葉輪的方式改變機(jī)泵額定工況,使機(jī)泵額定工況與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行需要工況相靠近,達(dá)到糾偏工況,降低振動(dòng)的目的,以保證設(shè)備設(shè)施安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        以重整P-205A 為例,設(shè)計(jì)流量Q1=80.6 m3/h,實(shí)際Q2=47.8 m3/h,實(shí)際流量占設(shè)計(jì)流量百分比Q2/Q1=60%,按照一般經(jīng)驗(yàn)要讓實(shí)際流量占設(shè)計(jì)流量的80%,但考慮到實(shí)驗(yàn)性切割,綜合考慮后按實(shí)際占設(shè)計(jì)70%切割,Q切=68.75 m3/h,按照切割定律D1/Q切=D1/D切,D切=D1×Q切/Q1=465×55/64=400 mm,400/465=8.6%、滿足要求,此時(shí)Q切=72.25 m3/h,流量占比為Q2/Q切=86%,葉輪直徑切割前為465 mm、切割后為400 mm(圖3、圖4)。

        圖3 割前直葉輪切徑465 mm

        圖4 切割后葉輪直徑400 mm

        2.2 出口管線增加支撐

        制作專用工具,利用鋼筋做成兩截,一端加膠片襯墊固定在出口管線上,起到緊固緩沖作用,另一端勾在泵基礎(chǔ)的起吊空上,中間用內(nèi)螺紋短接鏈接,旋轉(zhuǎn)短接,調(diào)節(jié)鋼筋長(zhǎng)度,將機(jī)泵出口管線與機(jī)泵基礎(chǔ)緊密連接在一起,增加出口管線支撐,降低機(jī)泵出口管線的振動(dòng),從而減少機(jī)泵共振(圖5)。出口管線被牢固地固定在泵上,消除了管線振動(dòng),從而大大降低了對(duì)泵的振動(dòng)影響,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

        圖5 出口管線增加支撐

        3 結(jié)論

        重整P-205/A 按照制定方案對(duì)葉輪切割后,并且對(duì)于出口管線增加支撐,對(duì)機(jī)泵振動(dòng)情況驗(yàn)證,振動(dòng)值由最大值10.90 mm/s 下降到3.1 mm/s 并趨于平穩(wěn)(圖6、圖7)。

        由圖6 可知,振動(dòng)數(shù)值大幅下降,已由危險(xiǎn)區(qū)域降低到平穩(wěn)區(qū)域,達(dá)到B 區(qū)安全區(qū)域。從圖7 可知,3 倍頻已降到0.5 mm/s 以下,其他頻率振幅也大幅降低,達(dá)到預(yù)期目標(biāo):切削前,P-205A 的泵出口壓力3.4 MPa,電流212 A,葉輪直徑465 mm;切削后,P-205A泵出口壓力2.8 MPa,電流128 A,葉輪直徑400 mm。

        圖6 B 區(qū)運(yùn)行水平振動(dòng)趨勢(shì)圖

        圖7 B 區(qū)運(yùn)行振動(dòng)故障頻率圖

        流量滿足工藝要求,振動(dòng)幅值和3 倍頻率值都有明顯下降,滿足生產(chǎn)的需要,確保了裝置的安穩(wěn)長(zhǎng)運(yùn)行。重裝和芳烴裝置都有類似的機(jī)泵,這個(gè)成功案例對(duì)于類似情況有很好的示范效果。泵葉輪切割后,軸功率減小,相應(yīng)地耗電量也減小,在保證安全生產(chǎn)的同時(shí)又帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)效益,一舉兩得,事半功倍。

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