沈宗毅,艾培云,呂獻周,李 乾
(紅云紅河煙草(集團)有限責任公司會澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
濾棒是卷煙生產(chǎn)中必不可少的輔料,濾棒存儲輸送系統(tǒng)為濾棒提供了充足固化時間,提高的卷煙品質(zhì),同時也消除了膠液滲透引起發(fā)射管道的堵塞。立庫倉儲摒棄了傳統(tǒng)的流動儲庫,采用料盤裝卸,濾棒在輸送過程中與裝盤機、輸送帶、料盤、高架庫以及濾棒之間不斷摩擦,極易產(chǎn)生靜電。由于靜電吸附效應,濾棒經(jīng)常會吸附在料盤四周,必須由人工進行清理,增加了操作人員勞動強度,同時也影響了成型各工序的正常作業(yè),降低設備的有效作業(yè)率。
在濾棒發(fā)射過程中,料盤底層濾棒經(jīng)常會吸附在料盤底部,跟隨空料盤被站臺回收。同時,吸附濾棒在輸送過程中經(jīng)常會隨地灑落,影響卷煙生產(chǎn)現(xiàn)場清潔。卷煙生產(chǎn)前期為發(fā)射機端空盤濾棒殘留高峰期,隨著生產(chǎn)日期的增加,濾棒殘留現(xiàn)象有所改善,證明長期放置的濾棒更具靜電吸附效應??樟媳P送到成型端裝盤時,會出現(xiàn)料盤中還殘留有濾棒的現(xiàn)象,而且均是散亂排列,在裝盤過程中便會引起裝盤濾棒排列不整齊的現(xiàn)象。
靜電主要由非導體之間摩擦產(chǎn)生。經(jīng)核實,在這些工序過程中都未進行靜電消除作業(yè),在絕緣的濾棒和料盤上便會長期有靜電滯留。為確認各工序中靜電的存在,利用靜電測試儀對工序的各個部位進行檢測,發(fā)現(xiàn)靜電充斥了各個部位,帶有極少靜電的絲束和盤紙在不斷運動、摩擦、靜置過程中,靜電電荷逐漸積累,靜電電壓便隨之增加,在濾棒成型工藝末端,所有殘余靜電堆積,最終導致了靜電吸附。
論文《GDX2 內(nèi)框紙檢測裝置的研制》提出一種使用CCD(Charge Coupled Device,電荷藕合器件)成像技術(shù)對內(nèi)框紙形狀、表面、尺寸進行特征成像,從而判定缺陷。該技術(shù)可以運用到空盤殘留濾棒檢測當中,首先是對CCD 相機的成像檢測機型可行性分析。運用MATLAB 進行圖像邊緣提取,通過對邊緣的分析來分析圖像的特征(圖1)。選用料盤為背景,濾棒作為檢測物。經(jīng)過MATLAB 的幾種邊緣識別,通過Robert 算子可以準確得出料盤中殘留濾棒的形狀位置。但上述實驗前提是基于MATLAB 開發(fā)環(huán)境,MATLAB 主要用于數(shù)據(jù)分析、算法開發(fā)、數(shù)值計算等場合,在理論上驗證了圖像識別能力可以達到要求。
圖1 MATLAB 數(shù)據(jù)分析
根據(jù)相機分辨率(L/W)≥視場(L/W)/精度原則,項目要求視野:L/W=680/380,精度要求1 mm。根據(jù)相機像素數(shù)測算公式,像素長寬=分辨率/精度,總像素=像素長度×像素寬度,小組計算出了項目相機所需的像素數(shù):像素長度680/1=680 pix,像素寬度為380/1=380 pix,則需要至少為680×380=258 400=25.84 萬像素的相機。
殘留的濾棒通過相機成像技術(shù)以檢測成像,利用壓手空氣清潔濾棒盤內(nèi)的殘留濾棒(圖2)。根據(jù)濾棒空盤的形狀及尺寸,選用了目前已有的離子氣刀。離子氣刀空氣流向分析:氣刀噴嘴噴出氣流如左圖所示,屬于面狀氣流,對空料盤各個部位施加勻速壓縮空氣,氣流均勻,對底面清潔能力大致相同??墒箟嚎s空氣通過“柯恩達效應”形成速度放大幾十倍的簾狀氣流,查詢技術(shù)文件,超級氣刀壓縮比可達40:1,有很好的清潔效果。
圖2 離子氣刀空氣流向分析
在加裝相機時,需要特有的相機支架,而安裝離子氣刀時需要連接組件。
針對支架材料,分別從加工性能、材料強度、安裝總重、材料成本、抗彎強度能力、熱膨脹性能6 個方面進行比選,材料選用鋁合金,且相機支架承受載荷集中在相機支架中間位置。查表可知6061 鋁合金的屈服強度55.2 MPa,根據(jù)公式可以計算出支架棒料直徑d≈13.29 mm,為了方便加工,鋁合金棒料直徑d 取整為15 mm。選定支架形狀后,經(jīng)過測量支架總長度L=420 mm,相機拍攝角度可以通過松開止推螺釘來調(diào)節(jié)。
相機支架、離子氣刀連接組件如圖3~圖7 所示。
圖3 支撐架
如圖8 所示,在主函數(shù)中對相關(guān)庫函數(shù)加載及關(guān)鍵運行參數(shù)讀取,發(fā)出開采命令,相機開始按照參數(shù)設定采集圖像,圖像采集完成后通過USB 數(shù)據(jù)接口傳送給工控機,工控機圖像進行處理,經(jīng)過動態(tài)閾值分割,檢測圖片中料盤內(nèi)白色(濾棒)像素數(shù),可以判斷空盤內(nèi)是否殘留有濾棒。項目程序所有代碼有2275 行,圖9 是本檢測的關(guān)鍵代碼及工程文件。
圖4 支座
圖5 相機底座
圖6 相機支架總裝
圖7 氣刀支架設計
圖8 主函數(shù)流程
圖9 程序代碼
編寫人機界面程序,根據(jù)方案設計,加入應有功能并進行界面美化,最終人機界面實現(xiàn)結(jié)果如圖10 所示。
圖10 人機界面程序
組裝及電氣線路連接,安裝相機、工控機、顯示器并進行電路連接,經(jīng)測量線路連接電阻為0.3 Ω(圖11)。
圖11 硬件安裝
根據(jù)設計原理圖,調(diào)節(jié)相機工作位置如圖12 所示。
圖12 工作位置調(diào)節(jié)
通過對相機的拍攝角度進行調(diào)整,當拍攝角度確定為28°時,畫幅可以包含整個空盤。
3.4.1 確定相機拍照時機
相機拍照相位主要用于空盤進入檢測區(qū)域的拍照時機,輸送帶速度較為緩慢,這里不需要進行視頻采集,故為了降低工控機處理的圖像數(shù)據(jù)量,采用單幀采集方式,采用一個光電管監(jiān)測是否有盤進入檢測區(qū)域,當有盤時立刻拍照并進行視覺判斷盤內(nèi)是否有殘余濾棒,若有則進行清潔過程,無則不作任何處理。
3.4.2 采用“正交實驗”確定快門時間、異常點閥值、感光度
(1)實驗目的。為使有殘余濾棒空盤與無殘余濾棒空盤圖像容易區(qū)分,通過實驗確定快門時間、異常點閥值、感光度3 個因子最佳組合,使n 值盡可能大(望大值)。其中,n=n1-n2,n1為有殘余濾棒空盤圖像異常點數(shù),n2為無殘余濾棒空盤圖像異常點數(shù)。
(2)挑因素選水平。通過對影響n 值的因素進行逐一刷選,得到影響n 值的3 個可控因素:快門時間、異常點閥值、感光度,各選取3 個水平(表1)。
表1 正交實驗表
通過“直接看”的方法,第5 號實驗的水平組合A2B2C3 為直接看的好條件,它是通過實驗實踐直接得到,比較可靠。由極差R大小順序可以得出,異常點閥值對n 值的影響最大,由主到次的順序為:異常點閥值→感光度→快門時間→實驗誤差。借助Minitab 17 將實驗結(jié)果導入,統(tǒng)計→方差分析→主效應圖,繪制出主效應圖,得到“算一算”之后的較優(yōu)組合也為A2B2C3。
因此確定較優(yōu)參數(shù)組合為:快門時間100 ms,異常點閥值65,感光度為ISO80。最小判定閥值的確定:通過正交實驗結(jié)果記錄,第5 號實驗結(jié)果顯示無內(nèi)框紙接頭時異常點數(shù)為94,有內(nèi)框紙接頭出現(xiàn)時異常點數(shù)為592,因此,最小判定閥值設定為94+(592-94)/2=343(表2)。
表2 L9(34)正交實驗安排實驗
對2019 年11 月和12 月的空盤含存有殘余濾棒及空盤內(nèi)殘余濾棒清除情況進行效果跟蹤。其中,3#濾棒發(fā)射機的檢測總盤數(shù)和殘余濾棒盤數(shù)分別是昨32 930 和10 357,4#濾棒發(fā)射機的檢測總盤數(shù)和殘余濾棒盤數(shù)分別是昨26 684 和8009(表3)。
從表3 可知,濾棒空盤自清潔系統(tǒng)運行穩(wěn)定,誤檢、漏檢率成功消除,檢測成功率達到理想的100%。通過對濾棒空盤的實施偵測以及靜電清除,濾棒吸附現(xiàn)象得到明顯改善,并且濾棒回收也增加了濾棒的利用率,提高了濾棒工段的生產(chǎn)制造能力,減小了人工負擔。
表3 殘余濾棒及空盤內(nèi)殘余濾棒清除情況統(tǒng)計表
本文設計的濾棒自清潔系統(tǒng)在料盤回收過程中對其進行在線清潔,實現(xiàn)了濾棒清除及靜電消除的全自動化,整體提升了濾棒成型工序的有效作業(yè)率,提高了自動化水平,降低了員工的勞動強度,節(jié)約原輔材料,為各種料盤、托盤的在線清潔及生產(chǎn)制造各工序的靜電消除提供支持。