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        高溫合金鑄件合金貧化控制研究

        2022-03-09 12:14:46張利沖鄭少輝王佳華康志強(qiáng)張冉夏峰林曹嘉銘徐富春許文勇中國航發(fā)航材院
        航空動力 2022年1期
        關(guān)鍵詞:貧化不合格率靜壓

        ■ 張利沖 鄭少輝 王佳華 康志強(qiáng) 張冉 夏峰林 曹嘉銘 徐富春 許文勇/ 中國航發(fā)航材院

        鑄件合金貧化層厚度超標(biāo)是影響高溫合金鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)和交付的主要問題,取得控制/消除貧化層厚度的技術(shù)突破對于確保產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。

        由中國航發(fā)航材院承制的發(fā)動機(jī)鑄件產(chǎn)品(如圖1所示)是中國航發(fā)高溫合金部件進(jìn)軍國際市場、融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈的重要代表性產(chǎn)品。鑄件的合金材料為IN718 高溫合金,該合金在很寬的中低溫范圍內(nèi)具有較高的強(qiáng)度、塑性及優(yōu)良的耐腐蝕性,因此被廣泛用于航空發(fā)動機(jī)的葉片、機(jī)匣以及其他結(jié)構(gòu)件。但是,在當(dāng)前的技術(shù)規(guī)范下,由于合金貧化層厚度超標(biāo)導(dǎo)致的不合格率占比高達(dá)97.2%(合金貧化是一種基體中主要合金元素低于下限,基體強(qiáng)度顯著低于正常水平的顯微組織缺陷),嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量及合格交付,因此,突破控制/消除貧化層厚度的技術(shù)至關(guān)重要。創(chuàng)新團(tuán)隊針對影響IN718高溫合金鑄件質(zhì)量的合金貧化層厚度超標(biāo)問題,運(yùn)用質(zhì)量工具梳理影響因素,通過熱等靜壓對比試驗和化學(xué)分析,完成合金貧化形成機(jī)理的分析研究,通過確保爐內(nèi)氣氛合格和確定合適保溫溫度等綜合性控制方法,將IN718合金鑄件因熱等靜壓后合金貧化導(dǎo)致的不合格率降至目標(biāo)值10%以下,保證了產(chǎn)品的順利交付。

        圖1 航空發(fā)動機(jī)和高溫合金鑄件

        質(zhì)量改進(jìn)方案的制訂與實施

        針對合金貧化問題,創(chuàng)新團(tuán)隊首先運(yùn)用質(zhì)量管理工具(魚骨圖)梳理出導(dǎo)致高溫合金鑄件合金貧化的影響因素,如圖2所示,具體包括未按工藝操作、氣體污染、爐體污染、工裝污染、鑄件貧化、鑄件表面粗糙度、熱等靜壓溫度、吸氣材料、氣體置換次數(shù)、現(xiàn)場環(huán)境、5S標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法、設(shè)備等13個影響因素,涵蓋人員、機(jī)器、用料、工藝、環(huán)境、測試等6個方面。通過大量的熱等靜壓工藝試驗,創(chuàng)新團(tuán)隊最終確定了兩個關(guān)鍵因素,即熱等靜壓溫度和氣體污染;隨后開展熱等靜壓溫度調(diào)整和爐內(nèi)氣氛純度改善等現(xiàn)場優(yōu)化措施,以期達(dá)到減輕甚至消除合金貧化的目的;最終通過若干爐次熱等靜壓驗證試驗,對優(yōu)化后熱等靜壓工藝的穩(wěn)定性進(jìn)行驗證,使高溫合金鑄件合金貧化層厚度滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,圓滿實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),保障了產(chǎn)品的按時交付。

        圖2 合金貧化的研究思路

        結(jié)果分析及質(zhì)量改進(jìn)效果

        創(chuàng)新團(tuán)隊首先排除了材料本身合金貧化層超標(biāo)的影響因素,然后從熱等靜壓溫度和氣體污染兩個方面,探討合金貧化的形成機(jī)理,探明了導(dǎo)致合金貧化的根本原因。在此基礎(chǔ)上,開展了現(xiàn)場工藝改進(jìn)和質(zhì)量穩(wěn)定性驗證,優(yōu)化熱等靜壓工藝和改善爐內(nèi)氣氛,使高溫合金鑄件合金貧化層厚度滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        材料本身合金貧化排除

        通過對鑄態(tài)試樣和熱等靜壓之后的試樣橫截面顯微組織進(jìn)行觀察,可以發(fā)現(xiàn),材料鑄態(tài)試樣表面凹凸不平,表面及近表面未觀察到黑色夾雜物,經(jīng)腐蝕后,鑄態(tài)試樣表面未觀察到白亮帶,說明基本不存在合金元素的貧化,能滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;而熱等靜壓態(tài)試樣表面凹凸不平現(xiàn)象更加明顯,表面及近表面存在大量黑色夾雜物,部分物質(zhì)呈現(xiàn)規(guī)律分布,經(jīng)腐蝕后熱等靜壓態(tài)試樣表面觀察到非常明顯的白亮帶,表明存在嚴(yán)重的合金元素貧化,試樣的貧化層深度范圍為45~90μm,不滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。對比上述現(xiàn)象可見,鑄態(tài)試樣沒有出現(xiàn)合金貧化,但是熱等靜壓后的試樣存在明顯的合金貧化,由此可以確定合金貧化是在熱等靜壓過程中出現(xiàn)的,排除了材料本身對試驗結(jié)果的影響。

        熱等靜壓溫度對合金貧化的影響

        通過對不同熱等靜壓溫度對合金貧化的影響結(jié)果分析可知,當(dāng)熱等靜壓溫度由1170℃降低至1150℃時,合金貧化層厚度略有降低(由71μm降低至64μm),尚未符合標(biāo)準(zhǔn)。因此,創(chuàng)新團(tuán)隊進(jìn)一步擴(kuò)大了熱等靜壓溫度區(qū)間,包括1140℃、1150℃、1160℃、1180℃和1195℃等5個溫度點,發(fā)現(xiàn)溫度對合金貧化確實會有較大影響。通過降低熱等靜壓溫度,可以將合金貧化導(dǎo)致的不合格率由97.2%降至43%。

        氣體污染對合金貧化的影響

        由于合金貧化均出現(xiàn)在鑄件表面,因此,創(chuàng)新團(tuán)隊采用掩埋碎屑的方法對試驗條件進(jìn)行控制。研究發(fā)現(xiàn),掩埋碎屑后合金貧化層厚度由26μm顯著降至6μm,表明掩埋碎屑對合金貧化影響巨大,充分證實了掩埋碎屑的有效性。為了明確導(dǎo)致厚度差異的根本原因及合金貧化的形成機(jī)理,創(chuàng)新團(tuán)隊對掩埋碎屑的試樣和沒有掩埋碎屑的試樣進(jìn)行了能譜分析(EDS)、X射線光電子能譜分析(XPS)和電子探針顯微分析(EPMA)。最終,創(chuàng)新團(tuán)隊揭示了合金貧化形成機(jī)理,如圖3所示:氧分壓不同造成氧化機(jī)制不同,導(dǎo)致合金貧化層厚度不同。

        圖3 合金貧化形成機(jī)理

        質(zhì)量改進(jìn)效果

        通過上述步驟可以最終得出結(jié)論:合金貧化與熱等靜壓溫度和爐內(nèi)氣氛相關(guān),通過調(diào)整熱等靜壓溫度和爐氣清潔,能夠控制甚至消除合金貧化。根據(jù)以上結(jié)論,創(chuàng)新團(tuán)隊制訂了技術(shù)改進(jìn)方案。技術(shù)方案實施完成后,創(chuàng)新團(tuán)隊連續(xù)跟蹤了300個試驗件熱等靜壓后對應(yīng)的金相測試結(jié)果,不合格數(shù)量只有5個,不合格率由最初的93%降低至1.7%。熱等靜壓后不合格率小于10%,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。通過進(jìn)一步的分析還發(fā)現(xiàn),在1.7%的不合格率中,合金貧化導(dǎo)致的不合格率已經(jīng)歸零,大幅度提高了鑄件質(zhì)量,圓滿實現(xiàn)了質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo),順利完成了合金鑄件的按時交付。

        項目應(yīng)用及推廣

        通過優(yōu)化洗爐次數(shù),確保爐內(nèi)氣氛合格和進(jìn)行溫度梯度對比試驗,確定合適保溫溫度等方法,降低了IN718合金熱等靜壓后鑄件的不合格率。項目改善成功之后,累計完成高溫合金鑄件的正式訂單產(chǎn)品6爐次共計72件,創(chuàng)造了20多萬元的經(jīng)濟(jì)效益;項目還可推廣應(yīng)用至鈦合金支板等產(chǎn)品,如圖4所示,每年直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價值超過500萬元;同時,項目形成了裝爐標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件,通過修改工藝規(guī)程,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        圖4 鈦合金支板

        該項目的完成提升了產(chǎn)品質(zhì)量,所采取的措施和方法對于提升其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量提供了方法和思路。該項目的完成使中國航發(fā)航材院成為國內(nèi)第一家擁有通過美國國家航空航天和國防合同方授信項目(NADCAP)特種工藝認(rèn)證的國產(chǎn)熱等靜壓機(jī)的機(jī)構(gòu),如圖5所示,同時也是亞洲地區(qū)第一家以高溫合金鑄件為載體通過NADCAP認(rèn)證的單位,提升了航材院開拓國際市場的競爭力。

        圖5 熱等靜壓設(shè)備

        結(jié)束語

        依托高溫合金鑄件熱等靜壓后合金貧化層控制/消除項目,創(chuàng)新團(tuán)隊采用熱等靜壓工業(yè)試驗和化學(xué)分析等手段,揭示了高溫合金鑄件合金貧化的形成機(jī)理,建立了合金貧化層厚度控制的技術(shù)規(guī)范,為控制/消除合金貧化開辟了新的思路,也為其他同類產(chǎn)品(如鈦合金支板等)的質(zhì)量控制和提升提供了方法。同時,完善了大型薄壁鑄件合金貧化的控制體系,有力提升了中國航發(fā)航材院對于大型薄壁鑄件質(zhì)量的控制水平,為我國航空發(fā)動機(jī)的自主研制提供可借鑒和參考的數(shù)據(jù)。

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