盧錦煜
(中國石化上海石油化工股份有限公司熱電部,上海 200540)
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)熱電部汽機聯(lián)合裝置的4號汽輪機組,自2016年大修后投用以來,運行工況一直比較穩(wěn)定。2021年12月對該汽輪機組消缺檢修后,在對主蒸汽管道暖管前,進行輔助油泵及調(diào)速系統(tǒng)的相關試驗。在試驗過程中發(fā)現(xiàn)4號汽輪機組調(diào)節(jié)汽閥調(diào)試時,高壓油泵送電,當高、低壓油泵分別運行時,汽輪機軸承潤滑油壓均為0.05 MPa,而汽輪機運行規(guī)程規(guī)定汽輪機正常運行時,軸承潤滑油壓應在0.08~0.15 MPa,實際潤滑油壓明顯偏低。因此,針對引起汽輪機軸承潤滑油壓偏低的影響因素進行逐項分析和排查,經(jīng)過對汽輪機潤滑油系統(tǒng)各輔助設備及潤滑油管道的多次檢查,同時結(jié)合該汽輪機組的檢修項目概況,最終找到了引起潤滑油壓低的根本原因。通過對潤滑油過壓閥進行解體檢修,解決了汽輪機軸承潤滑油壓過低的故障,保證了汽輪機的正常啟動。
汽輪機潤滑油系統(tǒng)的過壓閥也稱低壓過壓閥,主要由滑閥、壓縮彈簧、調(diào)節(jié)螺釘?shù)冉M成,通常安裝在冷油器的出口管道上,其結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)螺釘可以改變壓縮彈簧的預緊力,從而改變泄油口的開度以達到整定潤滑油壓的目的。整定完畢后將螺母鎖緊,防止調(diào)節(jié)螺釘在運行過程中松動。
圖1 潤滑油過壓閥結(jié)構(gòu)示意
潤滑油過壓閥的工作原理為:潤滑油從滑閥的下部進入時,會對滑閥產(chǎn)生一個豎直向上的作用力,此作用力與壓縮彈簧作用在滑閥上部豎直向下的作用力相平衡。當潤滑油壓升高時,滑閥向上移動,泄油口的開度變大,經(jīng)此泄油口至油箱的回油量增加,從而引起潤滑油壓下降,直至恢復正常水平,反之亦然。
潤滑油過壓閥的安裝應滿足以下幾點:(1)裝配完成后,緊定螺釘需鉚接牢固;(2)彈簧經(jīng)調(diào)整后,用螺母緊固調(diào)節(jié)螺釘;(3)滑閥在套筒中能夠上下靈活運動;(4)裝配完成后,外殼應涂紅丹底漆。
2021年11月23 日至12月1日期間,4號汽輪機組進行了消缺性檢修。檢修結(jié)束后,按照生產(chǎn)管理部門的調(diào)度要求,做好汽輪機組啟動前的準備工作,并計劃于次日正常啟動該機組。12月2日,4號汽輪機組進行調(diào)節(jié)汽閥調(diào)試,高壓油泵送電,高、低壓油泵分別運行時,調(diào)速油壓正常,但該機組軸承潤滑油壓均為0.05 MPa(機組正常啟動時的潤滑油壓為0.08~0.15 MPa),不符合機組啟動要求。因此,經(jīng)工藝和設備專業(yè)管理人員共同商議后,決定待機組停役后對潤滑油系統(tǒng)進行全面性檢查。
該機組的供油系統(tǒng)主要由主油泵、高壓油泵(型號150Y-150A,容量90 m3/h,出口壓力1.3 MPa)、低壓油泵(型號100Y-60A,容量90 m3/h,出口壓力0.48 Pa)、直流油泵(即事故油泵,容量90 m3/h,出口壓力0.48 Pa)、注油器、油過濾器、油冷卻器、油箱和潤滑油過壓閥等組成。其中,主油泵除供給調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)中各部套的用油外,大部分供給注油器。此外,主油泵還供給7個油動機運動時所需的油量,且7個油動機的回油排入主油泵的進口。當機組甩負荷或緊急停機時,可使注油器的工況基本維持不變。
汽輪機啟動前,可開啟低壓油泵及事故油泵,用于機組盤車時供油。然后開啟高壓油泵,停用低壓油泵,檢查調(diào)速(EH)油壓是否為1.13 MPa,檢查軸承潤滑油壓是否維持在0.08~0.15 MPa。汽輪機啟動后,當主油泵的出口油壓建立后(汽輪機的轉(zhuǎn)速達到2 800 r/min以上),主油泵開始供油,高壓油泵停止供油。當軸承潤滑油壓低于0.05 MPa時,低壓油泵便自動投入運行。為了防止交流電源中斷時潤滑油系統(tǒng)引發(fā)事故,當軸承潤滑油壓低于0.04 MPa時,直流油泵便自動投入運行。為了避免因EH油壓過低而引起意外事故,當主油泵出口油壓下降到0.9 MPa時,高壓油泵便自動投入運行。同時為了防火安全起見,在汽輪機檢修結(jié)束后,高壓油管道應做1.57 MPa的壓力試驗,防止其漏油而引起火災事故。
汽輪機正常運行時,主油泵出口油壓為1.13 MPa。高壓油經(jīng)出口止回閥后,分成兩路:第一路接入調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),第二路供給注油器。注油器采用二級并聯(lián)型式,注油器Ⅰ出口油壓為0.049 MPa,供主油泵進油;注油器Ⅱ出口油壓為0.20 MPa,經(jīng)過濾器、冷油器對機組各道軸承產(chǎn)生潤滑作用。當軸承潤滑油壓大于0.15 MPa時,低壓過壓閥就會自動開啟,將多余的油溢回油箱,使?jié)櫥蛪壕S持在0.08~0.15 MPa。
針對汽輪機軸承潤滑油壓過低的故障,對照該機組的供油系統(tǒng)圖,根據(jù)企業(yè)的標準事故排查流程,逐項展開了下列排查工作。
(1)檢查潤滑油系統(tǒng)進、回油管道,無漏點,檢查主油箱、前軸承箱,油位均正常;
(2)檢查油過濾器運行情況,濾網(wǎng)前后壓差大小正常,開啟濾網(wǎng)旁路門,軸承潤滑油壓仍偏低;
(3)檢查冷油器運行情況,水側(cè)和油側(cè)壓力均正常,三組冷油器分別進行驗漏,均無漏點,冷油器出油溫度為35~45℃,換熱效果良好;
(4)檢查高壓油泵、低壓油泵、事故油泵出口逆止門是否嚴密,油泵運行時的出口壓力和電流均顯示正常;
(5)解體檢查潤滑油注油器Ⅱ及其出口逆止門,逆止門動作靈活,無卡澀現(xiàn)象;
(6)在上述排查步驟確認準確無誤后,最終選擇解體檢查低壓過壓閥。
按照預設好的排查步驟進行檢查,對低壓過壓閥進行解體檢修。解體過程中發(fā)現(xiàn)套筒與滑閥的配合間隙不均勻,滑閥左側(cè)的圓周間隙比右側(cè)的圓周間隙大5 mm,如圖2所示。
圖2 套筒與滑閥配合間隙
除此之外,圖紙上規(guī)定套筒底部與油窗(即泄油口)的間隙為2 mm,實際上套筒底面與閥殼之間的間隙為8.5 mm,間隙明顯過大,如圖3所示。
圖3 套筒與閥殼的配合間隙
進一步將調(diào)節(jié)螺釘、壓縮彈簧、彈簧座和緊定螺釘完全解體,發(fā)現(xiàn)緊定螺釘(M5×12 mm)存在局部磨損的現(xiàn)象,判斷其存在疲勞失效的可能。當滑閥在套筒內(nèi)上下運動時,由于緊定螺釘發(fā)生疲勞失效,導致套筒隨滑閥上下運動時產(chǎn)生側(cè)向偏移,從而引起套筒卡澀,并使得套筒底面與閥殼之間的間隙變大,最終造成軸承潤滑油壓過低。
經(jīng)過檢查與分析,確認汽輪機軸承潤滑油壓過低的根本原因為潤滑油過壓閥失效。通過更換新的備件(含套筒、滑閥、緊定螺釘?shù)攘悴考?,保證潤滑油過壓閥發(fā)揮其功能。
綜上所述,備品更換完成后,啟動高、低壓油泵并試轉(zhuǎn),軸承潤滑油壓為0.094 MPa,油壓正常,汽輪機得以順利啟動。
在本次故障處理過程中,采用了一套汽輪機軸承潤滑油壓過低的標準排查流程:①若油壓和油位同時下降,應重點檢查油管路是否漏油、事故放油門是否誤開啟、冷油器是否泄漏等因素;②若油壓下降、油位正常,則應重點檢查主油泵、高壓油泵、低壓油泵、事故油泵、注油器、潤滑油過壓閥是否工作異常,油過濾器濾網(wǎng)是否堵塞等因素。
在汽輪機正常啟動前,通過對汽輪機軸承潤滑油壓過低這一現(xiàn)象的原因分析,進一步提高潤滑油系統(tǒng)自查能力。今后汽輪機的消缺檢修項目中應補充潤滑油過壓閥解體檢查,且該閥門的檢修工作應作為機組的常態(tài)檢修項目之一。
汽輪機軸承潤滑油壓過低的影響因素有很多,通過對汽輪機潤滑油系統(tǒng)各輔助設備及潤滑油管道的多次檢查,同時結(jié)合該汽輪機組的檢修項目概況,最終找到了引起潤滑油壓低的根本原因。潤滑油過壓閥中的滑閥在套筒內(nèi)上下運動時,由于緊定螺釘發(fā)生疲勞失效,導致套筒隨滑閥上下運動時產(chǎn)生側(cè)向偏移,從而引起套筒卡澀,套筒底面與閥殼之間的間隙增大,潤滑油油箱的回油量增加,最終造成汽輪機軸承潤滑油壓過低。通過對潤滑油過壓閥進行解體檢修并更換備品備件,解決了汽輪機軸承潤滑油壓過低的故障,保證了汽輪機的正常啟動。