王 軍
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
石油是不可再生資源,而輕質(zhì)油的需求量遠(yuǎn)大于重質(zhì)油,隨著石油的不斷開采和使用,原油特性的變化趨勢必然是變重、變劣,而我國的原油本身就偏重。因此為了滿足工業(yè)及民用方面對輕質(zhì)油的需求,重質(zhì)油輕質(zhì)化技術(shù)變得越來越重要。從工藝原理上來講,重油輕質(zhì)化可以有兩個方向,即加氫和脫碳。重油加氫反應(yīng)對催化劑的依賴非常大,劣質(zhì)重油中含量較高的重金屬及殘?zhí)繒勾呋瘎┲卸臼Щ睿?];加氫工藝通常需要較高的操作壓力,且氫氣爆炸極限寬(4.1%~74.2%),非常危險。脫碳工藝主要有溶劑脫瀝青、延遲焦化等工藝,其中延遲焦化工藝已經(jīng)成為當(dāng)今最常用的渣油加工工藝,工藝成熟,裝置投資費(fèi)用低,能夠加工廉價的高硫、高氮、高殘?zhí)?、高瀝青質(zhì)和高金屬含量的渣油,也可處理高酸原油、煉廠污油等。世界重油加工能力已超過864 Mt/a,約占原油一次加工能力的21%,其中焦化是當(dāng)前世界上最主要的重油加工工藝,約占重油加工總能力的30%。然而較高的能耗一直是焦化裝置的一個通病,高能耗使得裝置運(yùn)行成本增加,經(jīng)濟(jì)效益降低,因此充分利用焦化優(yōu)勢,削弱其劣勢,對降低裝置能耗有著重要的現(xiàn)實意義。
某延遲焦化裝置由加熱爐-焦炭塔系統(tǒng)、分流系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)、放空系統(tǒng)及公用工程幾部分組成,設(shè)計規(guī)模為4.2 Mt/a,設(shè)計彈性為設(shè)計原料進(jìn)料量的60%~110%。主要產(chǎn)品有干氣(170.5 kt/a)、液化 氣(184.1 kt/a)、汽 油(914.31 kt/a)、柴 油(971.61 kt/a)、蠟 油(733.81 kt/a)、重 蠟 油(125.71 kt/a)、焦炭(1.11 Mt/a)。裝置采用“兩爐四塔”的大型化工藝路線,加熱爐為具有多點(diǎn)注水和在線清焦功能的雙面輻射階梯爐,正常情況下連續(xù)運(yùn)行周期不少于660 d,熱效率不低于90%。焦化富氣采用雙塔壓縮和雙塔吸收工藝,裝置使用的氣壓機(jī)是凝氣透平驅(qū)動離心式壓縮機(jī)。焦炭的貯存和裝卸采用常規(guī)技術(shù),即焦池貯存、抓斗裝卸,利用火車或管狀帶式輸送機(jī)運(yùn)輸焦炭[2]。該裝置投產(chǎn)后實際綜合能耗為36 kg/t(以標(biāo)煤計,下同),較設(shè)計能耗值降低約3個單位,但是中國石化延遲焦化裝置平均能耗為22.88 kg/t,遠(yuǎn)低于該焦化裝置,可見該焦化裝置的能耗還有進(jìn)一步降低的空間。
該延遲焦化裝置自開工投產(chǎn)以來,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),各項指標(biāo)符合設(shè)計要求,無非計劃停工情況。與國內(nèi)其他焦化裝置相比,主要問題是能耗較高。該延遲焦化裝置設(shè)計能耗為39.01 kg/t,裝置投產(chǎn)后實際綜合能耗約為36 kg/t,雖然比設(shè)計能耗低,但與國內(nèi)先進(jìn)延遲焦化裝置相比,存在較大的差距。
在焦化裝置生產(chǎn)過程中,影響能耗的參數(shù)主要有水(新鮮水、循環(huán)水、除鹽水、除氧水、凝結(jié)水等)、蒸汽(低壓、中壓等)、電、燃料氣等的消耗或產(chǎn)生,裝置首次開工后3年內(nèi)相關(guān)能耗參數(shù)如表1所示。
表1 首次開工后前3年裝置能耗構(gòu)成
從表1數(shù)據(jù)可以看出:新鮮水、循環(huán)水、除鹽水、除氧水等在裝置能耗占比中較小,對裝置能耗影響較大的主要是燃料氣、蒸汽和電,所占比例分別是58%、28%、11%。從生產(chǎn)過程來看,裝置能耗偏高的原因如下。
(1)導(dǎo)致燃料氣消耗高的原因:加熱爐排煙溫度偏高;加熱爐燃燒不充分,火嘴結(jié)焦燃燒不好,煙氣氧含量高和爐膛負(fù)壓不在合理范圍內(nèi);看火孔、點(diǎn)火孔存在漏風(fēng)情況;加熱爐襯里脫落;爐管結(jié)焦等,均可能導(dǎo)致加熱爐效率偏低,使燃料氣消耗偏高。此外,裝置循環(huán)比過高,大量燃料氣被用來加工循環(huán)油,也會導(dǎo)致燃料氣消耗增加。
(2)導(dǎo)致蒸汽消耗高的原因:透平做無用功;蒸汽伴熱系統(tǒng)不完好;大吹汽吹汽量過大;注氣量過大等。
(3)導(dǎo)致電消耗高的原因:部分機(jī)泵效率低和低溫?zé)崂寐实偷?。例如,焦化分餾塔塔頂油氣溫度在140℃左右,塔頂油氣經(jīng)空冷后至塔頂分液罐,其低溫?zé)嵛蠢茫铱绽浜碾娏看?。從分離塔中抽出的汽油、柴油、蠟油進(jìn)空冷前的溫度分別為150℃、200℃、150℃,大量低溫?zé)嵛幢焕?,且增加了空冷耗電量?/p>
(1)日常生產(chǎn)中要加強(qiáng)巡檢,優(yōu)化操作。風(fēng)門、煙道擋板開度合適;加熱爐看火門、看火窗、防爆門無空氣泄漏進(jìn)去;加熱爐應(yīng)采用高質(zhì)量襯里,起到良好隔熱耐溫作用,防止?fàn)t墻坍塌造成熱量損失甚至發(fā)生事故;經(jīng)常清理火嘴,防止焦粉阻塞、結(jié)焦,導(dǎo)致燃燒效率低等。
(2)降低過??諝饬?。在保證充分燃燒的情況下,降低爐子過剩空氣量可減少煙氣帶走加熱爐的熱量,有效提高焦化加熱爐效率。
(3)投用余熱回收系統(tǒng)。通過設(shè)置空氣預(yù)熱器和強(qiáng)制通風(fēng)排煙的方式,以高溫?zé)煔猓◤募訜釥t對流室出來的煙氣溫度約為250℃)來加熱入爐空氣,使其以230℃左右的溫度進(jìn)入爐膛,同時降低了排煙溫度。與自然通風(fēng)相比,余熱回收系統(tǒng)充分利用了煙氣熱量,提高了加熱爐效率。生產(chǎn)過程中要注意觀測整個余熱回收系統(tǒng)的運(yùn)行情況,以保證加熱爐效率。
(4)在保證排煙溫度不低于煙氣露點(diǎn)腐蝕的前提下,進(jìn)一步回收煙氣熱量,降低排煙溫度。在投用余熱回收系統(tǒng)后,排煙溫度仍然超過200℃,且煙氣量較大,可利用這部分熱量來加熱原料,提高原料進(jìn)入輻射室的溫度,從而降低瓦斯消耗量。同時這部分熱量還可以用來加熱其他介質(zhì),具體實現(xiàn)方式為:①在加熱爐對流室預(yù)留管排的位置上,增加2排對流排管;②在原有管排上部空間內(nèi)增加1排注水過熱排管,利用煙氣熱量提高入爐注水溫度,從而提高加熱爐效率;③增加1排0.45 MPa蒸汽過熱排管,利用煙氣余熱產(chǎn)生過熱低低壓蒸汽,降低了全場能耗。
通過改造,排煙溫度從200℃降至140℃,煙氣余熱得到充分利用,經(jīng)核算,年節(jié)能效益超過1 300萬元(相對于原設(shè)計)。加熱爐節(jié)能改造前后目標(biāo)參數(shù)對比情況見表2所示。
表2 加熱爐節(jié)能改造前后目標(biāo)參數(shù)對比
該焦化裝置投產(chǎn)后,裝置產(chǎn)生的富氣量小于設(shè)計值,導(dǎo)致壓縮機(jī)的入口氣量偏少。壓縮機(jī)在運(yùn)行過程中,為了保證不發(fā)生喘振,一、二段防喘振閥都處于打開的狀態(tài),且一段防喘振閥的開度達(dá)到40%左右,相當(dāng)于有一部分氣體一直在壓縮機(jī)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),導(dǎo)致汽輪機(jī)中壓蒸汽耗量增加。為了降低能耗,對壓縮機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造。經(jīng)與設(shè)計單位及壓縮機(jī)廠家探討和確認(rèn),并經(jīng)過現(xiàn)場“防喘振閥關(guān)閉試驗”(即確認(rèn)在關(guān)閉防喘振閥時,壓縮機(jī)出口壓力仍然能夠滿足要求),最終通過整體更換壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子和隔板方式,使壓縮機(jī)的工況與生產(chǎn)實際相符,以達(dá)到降低能耗的目的。
此項改造投用后,中壓蒸汽消耗量為26 t/h,比之前的34 t/h降低了8 t/h(見表3),每年節(jié)約費(fèi)用約1 000萬元。
表3 壓縮機(jī)改造前后目標(biāo)參數(shù)對比
(1)優(yōu)化柴油產(chǎn)品流程
按原設(shè)計裝置正常運(yùn)行時,柴油產(chǎn)品進(jìn)空冷器前溫度達(dá)到188℃,且流量一般大于150 t/h,如此大的熱量直接用空冷消耗,不僅浪費(fèi)了柴油的低溫?zé)?,也增加了空冷耗電量,因此有必要在柴油產(chǎn)品的流程上做優(yōu)化。原設(shè)計柴油產(chǎn)品流程如圖1所示。
圖1 原設(shè)計柴油產(chǎn)品流程
經(jīng)核算和確認(rèn),決定在柴油產(chǎn)品進(jìn)空冷前,增加蒸汽發(fā)生器、柴油-除氧水換熱器、柴油-燃料氣換熱器。具體流程為:柴油產(chǎn)品經(jīng)泵加壓后,先進(jìn)入蒸汽發(fā)生器(112-E-120),利用余熱產(chǎn)生低低壓蒸汽,之后的柴油產(chǎn)品依次進(jìn)入柴油-除氧水換熱器(112-E-121)、柴油-燃料氣換熱器(112-E-122)、柴油-注水換熱器(112-E-119),余熱分別加熱需要發(fā)汽的除氧水和即將進(jìn)入加熱爐的燃料氣和注水(見圖2)。新流程充分利用了柴油產(chǎn)品的余熱產(chǎn)生蒸汽,同時加熱燃料氣也提高了加熱爐效率。由于加熱爐爐管用到的注水需要在加熱爐對流段換熱,故將柴油-注水換熱器放在最后,先小幅度加熱注水,既利用了柴油熱量,又不至于造成注水溫度過高發(fā)生氣阻。此項改造投用后,裝置綜合能耗明顯降低,僅柴油產(chǎn)品產(chǎn)生的低壓蒸汽一項,每年便可產(chǎn)生效益800多萬元。
圖2 改進(jìn)后的柴油產(chǎn)品流程
與柴油相似,汽油、蠟油等均可進(jìn)行類似改造,用其低溫?zé)嵩醇訜岜狙b置或鄰近的裝置需要加熱且溫度相符的介質(zhì),達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
電的消耗量占整個裝置能耗的11%左右,僅次于瓦斯和蒸汽,通過降低耗電量來降低裝置能耗效果也是立竿見影的。
(1)通過流程優(yōu)化(如上述柴油流程優(yōu)化等)和采用變頻電機(jī),使得空冷的使用符合實際需要,從而減少耗電量,節(jié)約電能。
(2)通過流程優(yōu)化和機(jī)泵葉輪改造,使得機(jī)泵與生產(chǎn)實際相符,避免不必要的浪費(fèi)。
按照原設(shè)計,穩(wěn)定汽油需要經(jīng)過軸功率為200 kW的穩(wěn)定汽油產(chǎn)品泵才能送出裝置。穩(wěn)定系統(tǒng)壓力一般大于0.9 MPa,經(jīng)核算,此壓力可以將汽油直接送出裝置而不需經(jīng)過泵,因此可以通過在穩(wěn)定汽油產(chǎn)品泵出入口間加一跨線,達(dá)到停用該泵、節(jié)約電能的目的。
焦化加熱爐進(jìn)料泵是焦化裝置非常重要的一個多級泵,其軸功率為732 kW,耗電量很大,再生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)其出口壓力約4.9 MPa。經(jīng)核算,為滿足現(xiàn)場系統(tǒng)實際要求,該泵出口壓力為4.7 MPa左右即可,因此可以通過切割葉輪、降低泵的級數(shù)方式來實現(xiàn)節(jié)能。
上述兩項改造投用后,裝置設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),電耗降低。機(jī)泵改造前后裝置電耗對比情況見表4。
表4 機(jī)泵改造前后裝置電耗對比
除此以外,通過關(guān)注加熱爐爐管出入口壓差及爐管溫度的變化,定期進(jìn)行爐管在線清焦,保證加熱爐熱效率;大吹汽增設(shè)智能噴霧系統(tǒng),以霧化除氧水代替部分低壓蒸汽,降低低壓蒸汽消耗;通過優(yōu)化設(shè)備管線吹掃方案,降低蒸汽消耗,加強(qiáng)高溫管線設(shè)備保溫修復(fù);優(yōu)化裝置運(yùn)行,防止裝置波動造成額外的能量消耗。
實施上述措施后,裝置能耗處理量對比情況見表5。
表5 裝置能耗處理量數(shù)據(jù)對比
通過對該延遲焦化裝置能耗現(xiàn)狀分析可知,裝置主要能耗是瓦斯、蒸汽以及電的消耗,并提出降低裝置能耗的建議:通過對加熱爐對流段及余熱回收系統(tǒng)的強(qiáng)化改造來提高加熱爐效率,降低裝置瓦斯消耗量;通過優(yōu)化換熱流程來提高低溫?zé)崂寐什a(chǎn)生蒸汽,通過壓縮機(jī)系統(tǒng)的改造達(dá)到節(jié)約中壓蒸汽的目的;通過使用系統(tǒng)自壓、變頻電機(jī)及機(jī)泵葉輪改造等方式實現(xiàn)電能的節(jié)約。實施上述措施后,經(jīng)核算,延遲焦化裝置綜合能耗由之前的36 kg/t降至29 kg/t,節(jié)能效果顯著。