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        LNG接收站新型三級冷能發(fā)電循環(huán)優(yōu)化方案

        2022-03-08 06:20:26趙鵬飛李瑞霞李宏武
        關(guān)鍵詞:效率評價

        趙鵬飛,李瑞霞,李宏武

        (中石化新星新能源研究院 北京 100083)

        液化天然氣(LNG)氣化時釋放大量可回收的冷能,LNG來液溫度和氣化壓力越低、甲烷含量越高,其冷能品位就越高[1]。大型LNG接收站一般利用海水作為熱源直接氣化LNG,造成能源浪費,如果能充分回收LNG冷能,不僅可以實現(xiàn)可觀的經(jīng)濟(jì)和社會效益,對于我國實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)也具有積極意義。LNG冷能發(fā)電具有技術(shù)風(fēng)險較低、產(chǎn)業(yè)鏈短和受市場等外部因素影響小的優(yōu)點,是一種能夠?qū)崿F(xiàn)LNG冷能大規(guī)?;厥盏姆绞?。由于LNG接收站運行環(huán)境普遍缺乏穩(wěn)定的高溫?zé)嵩矗虼爽F(xiàn)階段通過構(gòu)建以海水為熱源的多級有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)最大限度提高?效率是冷能發(fā)電關(guān)注的重點之一[2]。

        不少學(xué)者研究了不同構(gòu)型多級ORC的性能,發(fā)現(xiàn)三級有機(jī)朗肯循環(huán)(3S-ORC)的發(fā)電能力要明顯高于兩級有機(jī)朗肯循環(huán)(2S-ORC)[3-6],且3S-ORC構(gòu)型的改進(jìn)是提高發(fā)電?效率的重要途徑。楊紅昌[1]基于LNG分段氣化模型提出了橫向和縱向結(jié)構(gòu)的3S-ORC,橫向結(jié)構(gòu)由三個互相獨立的基本型ORC并聯(lián)而成,LNG依次流經(jīng)三個ORC的工質(zhì)冷凝器,縱向結(jié)構(gòu)由三個基本型ORC串聯(lián)而成,上一級ORC的冷凝器作為下一級ORC的蒸發(fā)器,其?效率優(yōu)于橫向結(jié)構(gòu)。Choi等[3]提出了一種嵌套式三級并聯(lián)結(jié)構(gòu),是在三個基本型ORC平行并聯(lián)的基礎(chǔ)上,上一級循環(huán)對下一級循環(huán)膨脹機(jī)出口工質(zhì)進(jìn)行預(yù)冷,提高了?效率。Bao等[4,5]提出了三級冷凝循環(huán)結(jié)構(gòu),將循環(huán)工質(zhì)與LNG換熱過程改為階梯狀,工質(zhì)在不同壓力下通過三個冷凝器與LNG進(jìn)行換熱,并且對該結(jié)構(gòu)的壓縮過程和膨脹過程布局進(jìn)行了優(yōu)化。Sun等[6]以每噸LNG氣化時凈發(fā)電量和?效率為指標(biāo),對多級ORC的串聯(lián)和并聯(lián)方案進(jìn)行評價,結(jié)果表明,并聯(lián)結(jié)構(gòu)更適用于50 °C低溫?zé)嵩辞闆r,串聯(lián)結(jié)構(gòu)在100 °C以上高溫?zé)嵩辞闆r下性能更佳。Xue等[7]和Zhou等[8]還提出了三級獨立混聯(lián)結(jié)構(gòu),其中兩個基本型ORC先串聯(lián),再與第三個ORC并聯(lián)。以上各種以海水為熱源的3S-ORC的邊界條件、工質(zhì)和?效率等情況如表1所示。除串聯(lián)結(jié)構(gòu)外,上述循環(huán)構(gòu)型均存在第一級或第二級ORC中有機(jī)工質(zhì)經(jīng)工質(zhì)泵增壓后隨即進(jìn)入蒸發(fā)器與海水換熱,導(dǎo)致?損失較大。

        表1 3S-ORC循環(huán)研究現(xiàn)狀Table 1 Research status of 3S-ORC cycle

        本文以現(xiàn)有的三級獨立混聯(lián)ORC方案為基礎(chǔ),從減少工質(zhì)蒸發(fā)器?損的角度出發(fā),提出了適用于大型LNG接收站的新型三級冷能發(fā)電循環(huán)優(yōu)化方案,并進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價,為LNG接收站冷能發(fā)電項目的設(shè)計提供參考。

        1 新型三級冷能發(fā)電循環(huán)優(yōu)化方案

        1.1 工藝流程

        通過HYSYS初步模擬發(fā)現(xiàn),原三級獨立混聯(lián)ORC方案(以下簡稱“原方案”)中一級和二級工質(zhì)蒸發(fā)器?損失較大。為解決這一問題,本文提出了新型三級冷能發(fā)電循環(huán)優(yōu)化方案(以下簡稱“新方案”),如圖1。

        新方案降低了一級和二級ORC直接向海水耗散的冷量,提高了有機(jī)工質(zhì)進(jìn)入一級和二級工質(zhì)蒸發(fā)器時的溫度,減少了換熱溫差,達(dá)到降低?損失的目的。由圖1可知,新方案和原方案區(qū)別在于:對于新方案,其一級ORC的工質(zhì)在二級工質(zhì)冷凝器C2中釋放冷量后,與原方案直接進(jìn)入一級工質(zhì)蒸發(fā)器E1吸熱蒸發(fā)不同,采取先進(jìn)入三級工質(zhì)冷凝器C3釋放冷量,再進(jìn)入一級工質(zhì)蒸發(fā)器E1;同時,新方案中2S-ORC的工質(zhì)在冷凝器C2中液化獲取了一級ORC工質(zhì)的冷量,經(jīng)工質(zhì)泵增壓后首先向進(jìn)入三級工質(zhì)冷凝器C3放出部分冷量,再進(jìn)入二級工質(zhì)蒸發(fā)器E2吸熱蒸發(fā)。

        圖1 三級混聯(lián)冷能發(fā)電方案原理Fig. 1 Principle of three stage hybrid cold energy generation scheme

        1.2 系統(tǒng)參數(shù)選擇

        LNG溫度-162 °C、壓力101 kPa、流量150 t/h,經(jīng)LNG泵增壓至7 MPa氣化,LNG組成(物質(zhì)的量分?jǐn)?shù),下 同)如 下:91% CH4、5% C2H6、4% C3H8。模擬時作如下假設(shè):(1)以液化天然氣進(jìn)入LNG增壓泵到離開三級工質(zhì)冷凝器為分析對象,并計算?效率;(2)取海水為熱源,溫度為20 °C,海水經(jīng)工質(zhì)蒸發(fā)器后溫降為5 °C;(3)各換熱設(shè)備窄點溫差取5 °C,壓力損失20 kPa;(4)膨脹機(jī)和泵工作效率分別取80%和75%;(5)工質(zhì)冷凝壓力最低為120 kPa;(6)工質(zhì)在膨脹機(jī)入口是微過熱蒸汽。

        參考3S-ORC文獻(xiàn)[3-8]并咨詢相關(guān)設(shè)備廠家,綜合考慮工質(zhì)的環(huán)保性、化學(xué)穩(wěn)定性、熱工性能及安全性,選取R50、R170、R290和R600a作為各級ORC的備選工質(zhì)。以各級ORC最大凈輸出功為目標(biāo),采用Matlab內(nèi)置的遺傳算法工具箱對備選工質(zhì)的配比進(jìn)行計算,從一級ORC到3S-ORC,逐級完成優(yōu)化,具體流程如圖2所示。計算時種群數(shù)為200,雜交概率0.8,遷移率0.3,代數(shù)100,函數(shù)精度為10-6。經(jīng)計算,原方案獲得最大凈輸出功時的有機(jī)工質(zhì)配比如表2所示,新方案的工質(zhì)配比與原方案相同,兩個方案的關(guān)鍵流程參數(shù)如表3所示。

        表2 有機(jī)工質(zhì)配比(物質(zhì)的量之比)Table 2 Ratio of organic working medium (molar ratio)

        表3 關(guān)鍵流程參數(shù)Table 3 Key process parameters

        圖2 新方案優(yōu)化流程Fig. 2 Optimization process of new scheme

        2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價

        2.1 技術(shù)性評價

        2.1.1 評價方法

        在分析冷能發(fā)電循環(huán)性能時,熱力學(xué)第一定律應(yīng)用較多,但該分析方法不能揭示發(fā)電循環(huán)結(jié)構(gòu)內(nèi)部發(fā)生的不可逆損失,也無法對結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)提出改進(jìn)建議,因此采用只注重能量總量而忽視能量品位的分析方法并不合理。為此,本文選擇凈輸出功和?效率作為評價指標(biāo),并計算各設(shè)備的?損,對原、新方案循環(huán)的熱力性能進(jìn)行分析。

        凈輸出功(Wnet,kW)定義為[9]:

        式中,WTi為膨脹機(jī)的輸出功,kW;WPi為工質(zhì)泵的消耗功,kW;WP-SW為海水泵的消耗功,kW;WP-LNG為LNG增壓泵的消耗功,kW。

        系統(tǒng)?效率(ηex,%)定義為[7]:

        式中,HLNG為LNG進(jìn)入發(fā)電系統(tǒng)時的焓值,kJ/s;HNG為天然氣離開系統(tǒng)時的焓值,kJ/s;T0為參考點溫度,K,參考點取293.15 K、101 kPa;SLNG為LNG進(jìn)入系統(tǒng)時的熵值,kJ/(K·s);SNG為天然氣離開系統(tǒng)時的熵值,kJ/(K·s)。

        3S-ORC結(jié)構(gòu)內(nèi)部?損主要包括LNG與有機(jī)工質(zhì)傳熱過程的?損、工質(zhì)向海水耗散冷量導(dǎo)致的?損和膨脹機(jī)的摩擦損耗導(dǎo)致的?損等。由于不同類型設(shè)備的?損形式各不相同,需要按照設(shè)備的用途具體確定。泵、膨脹機(jī)和換熱設(shè)備的?損計算式[2]如表4所示。

        表4 設(shè)備?損定義Table 4 Equipment exergic loss definition

        2.1.2 評價結(jié)果與討論

        原、新方案各級膨脹機(jī)輸出功、泵功耗的情況如表5所示。新方案與原方案相比,其一級和二級膨脹機(jī)輸出功基本不變,三級膨脹機(jī)輸出功有較大幅度的增加,新方案總輸出功為5675.00 kW,較原方案增加了452.50 kW,提高了8.66%。

        表5 原、新方案各級膨脹機(jī)的輸出功和泵的功耗Table 5 Output work of expander and power consumption of pump at all levels in original and new scheme

        原方案和新方案的一級和二級工質(zhì)蒸發(fā)器溫度-熱流量曲線分別如圖3和圖4所示,可以看出新方案中這兩臺設(shè)備的換熱溫差較原方案均有降低,新方案冷熱物流組合曲線的匹配度優(yōu)于原方案。同時,新方案一級和二級循環(huán)的工質(zhì)在進(jìn)入蒸發(fā)器前均向3S-ORC循環(huán)釋放出了部分冷量,這使得新方案一級和二級工質(zhì)蒸發(fā)器的熱流量比原方案要低,兩臺設(shè)備中的熱流量分別降低了18.56%和18.13%,合計減少4049.00 kW,即直接向海水耗散的冷量得到了降低,減少的這部分冷量傳遞給了3S-ORC中的工質(zhì)。由圖5可知,新方案3S-ORC冷凝器熱流量得到明顯增加,增幅達(dá)56.20%。

        圖3 一級工質(zhì)蒸發(fā)器溫度-熱流量曲線Fig. 3 Temperature-heat flow curve of first-stage working medium evaporator

        圖4 二級工質(zhì)蒸發(fā)器溫度-熱流量曲線Fig. 4 Temperature-heat flow curve of two-stage working medium evaporator

        圖5 三級工質(zhì)冷凝器溫度-熱流量曲線Fig. 5 Temperature-heat flow curve of three-stage working medium condenser

        原、新方案ORC循環(huán)設(shè)備的?損情況如圖6所示。與原方案相比,新方案因為一級、二級工質(zhì)蒸發(fā)器的換熱溫差和熱流量均有降低,其?損得到明顯降低,兩臺設(shè)備?損總計減少了1218.00 kW。由圖6可知,3S-ORC各設(shè)備?損均有增加,這是由于流向三級工質(zhì)冷凝器的冷量大幅增加導(dǎo)致的。

        圖6 原/新方案設(shè)備?損對比Fig. 6 Exergic loss comparison between the original plan and the new plan

        利用式(1)和式(2)比較兩套方案發(fā)電系統(tǒng)的性能,結(jié)果表明,原方案凈輸出功為4226.00 kW,?效率為27.74%,新方案凈輸出功為4664.00 kW,?效率為30.62%。改進(jìn)后的新方案通過減少工質(zhì)向海水耗散冷量導(dǎo)致的?損,凈輸出功增加了438.00 kW,?效率提高了10.35%。同時,改進(jìn)后的方案每噸LNG氣化時凈發(fā)電量由28.17 kW·h提高到了31.09 kW·h,該指標(biāo)高于現(xiàn)有的3S-ORC[3-8]。新方案的熱工性能較原方案也得到了較好的優(yōu)化,在實際生產(chǎn)過程中應(yīng)該盡量避免ORC循環(huán)中有機(jī)工質(zhì)經(jīng)工質(zhì)泵增壓后直接進(jìn)入蒸發(fā)器與海水換熱。

        2.2 經(jīng)濟(jì)性評價

        2.2.1 評價方法

        新方案是在增加膨脹機(jī)裝機(jī)規(guī)模、增設(shè)管路等基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn),增加了項目投資,因此考察方案的經(jīng)濟(jì)性十分必要。以現(xiàn)金流量法為基礎(chǔ),計算項目財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)、財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)、平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)等指標(biāo),對方案的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價。其中FIRR和NPV結(jié)合了融資方案,考察了項目的盈利和抗風(fēng)險能力;LCOE是對項目全生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后計算得到的度電成本[10],可直觀分析不同方案的降本增效效果,同時也便于和其他新能源發(fā)電形式進(jìn)行比較。上述指標(biāo)計算式如下:

        式中,F(xiàn)IRR為財務(wù)內(nèi)部收益率;n為項目評價期,a;CI為現(xiàn)金流入量,萬元;CO為現(xiàn)金流出量,萬元,(CI-CO)t為第t年的凈現(xiàn)金流量,萬元。

        式中,NPV為財務(wù)凈現(xiàn)值,萬元;ic為財務(wù)基準(zhǔn)收益率。

        式中,LCOE為平準(zhǔn)化度電成本,元/(kW·h);Cinvest為項目總投資,萬元;Ddep為固定資產(chǎn)折舊,萬元;Rtax為所得稅;Co&m為項目年經(jīng)營成本,萬元;Cres為項目殘值,萬元;Eele為項目年發(fā)電量,×104kW·h。

        結(jié)合中國石化某LNG接收站冷能發(fā)電工程,采用現(xiàn)金流量法對原方案和新方案分別進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)評價。項目總投資包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、建設(shè)期利息和流動資金。項目總成本按照“經(jīng)營成本+折舊費+財務(wù)費用”計算,如表6所示;折舊按照線性計算,折舊期15 年,殘值率5%;項目借款比例70%,貸款利率5.5%,借款償還期10年。售電價格在當(dāng)?shù)毓I(yè)電價基礎(chǔ)上讓利5%,為0.8233 元/(kW·h),項目建設(shè)期1 年,運營期20 年,基準(zhǔn)收益率取8%。

        表6 總成本費用匯總Table 6 Summary of total costs and expenses

        2.2.2 評價結(jié)果與討論

        項目評價期內(nèi)現(xiàn)金流量如圖7所示。根據(jù)現(xiàn)金流量情況,由式(3)~式(5)計算主要財務(wù)評價指標(biāo),結(jié)果如表7所示。

        圖7 項目評價期內(nèi)現(xiàn)金流量Fig. 7 Cash flow during project evaluation period

        由表7可知,新方案建設(shè)投資高于原方案,總投資增加了7.11%。從財務(wù)評價指標(biāo)上分析,兩種方案的稅后財務(wù)凈現(xiàn)值均為正值,投資回收期均小于同行業(yè)基準(zhǔn)值,財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率,表明兩種方案在經(jīng)濟(jì)性上都是可行的。由表7還可看出,新方案的各項財務(wù)評價指標(biāo)均優(yōu)于原方案,其中FIRR指標(biāo)提升了5.30%,NPV提升了28.23%。從平準(zhǔn)化度電成本上看,新方案的LCOE降低了3.16%,達(dá)到0.5615 元/(kW·h),該值與干熱巖發(fā)電和遠(yuǎn)海風(fēng)電等新能源發(fā)電項目的LCOE相比,具備一定競爭力。上述評價結(jié)果表明,在經(jīng)濟(jì)性上,新方案具有更強的盈利能力,且具有較好的降本增效效果。

        表7 主要財務(wù)指標(biāo)匯總Table 7 Summary of main financial indicators

        3 結(jié)論

        本文從減少LNG冷能發(fā)電循環(huán)工質(zhì)蒸發(fā)器?損失和提高系統(tǒng)?效率的角度出發(fā),提出了新型三級冷能發(fā)電循環(huán)優(yōu)化方案,并從熱力學(xué)?分析和項目現(xiàn)金流量兩個方面與原有的三級冷能發(fā)電循環(huán)方案進(jìn)行了對比。得到如下結(jié)論:

        (1)新方案減少了有機(jī)工質(zhì)向海水耗散冷量導(dǎo)致的?損失,使得前2S-ORC工質(zhì)蒸發(fā)器的換熱溫差和熱流量均得到降低,?損失減少了1218.00 kW,流向3S-ORC冷凝器的冷量得到大幅提高,系統(tǒng)凈輸出功增加了438.00 kW,?效率提高了10.35%。

        (2)新方案的主要財務(wù)評價指標(biāo)均優(yōu)于原方案,其中內(nèi)部收益率提升了5.30%,凈現(xiàn)值提升了28.23%,平準(zhǔn)化度電成本也得到降低。

        (3)新方案中三級工質(zhì)冷凝器冷物流出口溫度低于-30 °C,其冷能仍具有回收價值。通過在3S-ORC循環(huán)后增加制冰或冷庫等梯級利用措施,可進(jìn)一步降低ORC工質(zhì)蒸發(fā)器換熱溫差和熱流量,提升系統(tǒng)?效率,增強項目經(jīng)濟(jì)效益。

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