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        胺液溶劑再生系統(tǒng)生產(chǎn)波動分析及處理措施

        2022-03-04 05:36:36姜青龍
        工程技術與管理 2022年7期
        關鍵詞:系統(tǒng)

        姜青龍

        天津石化分公司煉油部,中國·天津 300000

        1 引言

        中國天津石化煉油部胺液再生系統(tǒng)采取的是集中再生的方式,即多裝置使用的胺液由兩個再生系統(tǒng)集中提供胺液和再生。其中,1#溶劑再生系統(tǒng)主要處理非加氫型裝置產(chǎn)生的富胺液,如催化雙脫裝置、C2 回收裝置及焦化干氣、液化氣脫硫裝置等;2#溶劑再生系統(tǒng)主要處理加氫型裝置產(chǎn)生的富胺液,如渣油加氫裝置、加氫裂化裝置、柴油加氫裝置等。

        由于非加氫型裝置的干氣、液化氣及回收的低壓瓦斯氣等原料性質相對較差,且攜帶一定的雜質和焦粉,往往在脫硫過程中,一些雜質及重烴類物質隨富胺液進入溶劑再生系統(tǒng),日積月累將嚴重影響胺液再生系統(tǒng)操作,導致?lián)Q熱效率降低、再生塔塔盤堵塞及胺液發(fā)泡等問題。

        2 生產(chǎn)波動現(xiàn)象

        1#溶劑再生系統(tǒng)原設計處理量為310t/h,為了滿足新建280 萬t/a 催化裂化裝置氣體脫硫單元所產(chǎn)生的富胺液,預計富胺液量348t/h。故2016年大修期間對1#溶劑再生裝置進行相應的配套改造,以滿足溶劑再生裝置的負荷要求。改造內容:310t/h 溶劑再生裝置工藝流程不變,再生塔更換23 層塔盤、溶劑儲罐新增DN250 溶劑出口;貧液加壓泵、富溶劑泵以及再生塔頂回流泵進行適應性改造,相應設計參數(shù)如下:

        ①設計負荷:348t/h;

        ②富液:其中H2S 含量約2.91%(wt);

        ③酸性氣量:10490kg/h;[分子量33.7]。

        2020年11月隨著天津石化煉油部產(chǎn)品結構升級改造項目280 萬t/a 催化裂化裝置氣體脫硫單元投產(chǎn),1#溶劑再生系統(tǒng)加工負荷高達370t/h,初期系統(tǒng)運行比較平穩(wěn),未出現(xiàn)異常情況,且在2021年2月1#延遲焦化裝置根據(jù)生產(chǎn)安排進行了停運,溶劑再生負荷降至340t/h。但是1#溶劑再生系統(tǒng)自2021年3月10日起,開始出現(xiàn)再生塔頂?shù)讐翰畈▌蝇F(xiàn)象,正常值為12kPa,波動時最高達到40kPa,尤其進入8月份后,波動頻度呈逐步增加狀態(tài)。這種波動一方面導致再生酸性氣產(chǎn)量大幅度波動,影響下游硫磺回收裝置平穩(wěn)運行,另一方面對胺液再生效果有較大影響,造成脫硫效果差,產(chǎn)品質量不合格。再生塔壓差波動如圖1所示。

        圖1 再生塔差壓波動趨勢圖

        3 原因分析

        3.1 塔內氣相負荷大,酸性氣體流量超過設計值

        隨著加工原油性質的變化,3月份1#溶劑再生系統(tǒng)酸性氣量平均在7200Nm3/h,再生塔頂溫度處于97℃左右,低于正常溫度100℃,且貧胺液硫化氫含量波動較大,高時達到4.77g/L,嚴重影響各脫硫塔脫硫效果,導致胺脫后產(chǎn)品超標。在5月份催化裝置消缺過程中,再生系統(tǒng)處理負荷降至315t/h,酸性氣量維持在6500Nm3/h,再生塔頂溫度達到正常值100℃左右,貧胺液硫化氫含量平均在1.0g/L,再生塔壓差波動頻次減少,故氣相負荷大是其波動原因之一。

        3.2 塔盤部分浮閥卡澀,氣相通過率降低

        1#溶劑再生系統(tǒng)在2016年大修增上干氣、液化氣、貧富胺液過濾器之前,由于原料攜帶焦粉比較嚴重,導致再生塔塔盤頻繁堵塞,再生塔壓差出現(xiàn)波動,基本上每一年半時間需對再生塔進行一次停塔檢修。故塔盤浮閥堵塞,也是其波動重要原因。

        3.3 降液板底端與受液盤上表面垂直距離過小,降低了塔內液相負荷

        由于再生塔改造后,設計處理量為348t/h,結合實際運行情況未達到設計值,但塔內氣相負荷出現(xiàn)失衡,為解決該問題,聯(lián)系了某大學教授對該塔進行設計參數(shù)核算,發(fā)現(xiàn)理論上該塔處理348t/h 富液沒有問題,判斷是在2020年大修期間,更換部分降液管時,降液板底端與受液盤上表面垂直距離過小,降低了塔內液相負荷,導致其壓差波動。

        4 制定方案

        方案一:1#溶劑再生停塔搶修。

        由于1#溶劑再生系統(tǒng)停運后,焦化裝置產(chǎn)生的干氣、液化氣及火炬氣脫硫將無胺液使用,因此整體平衡上考慮將2#溶劑再生的胺液通過系統(tǒng)聯(lián)通線送至1#脫硫,滿足脫硫塔正常運行的需求。

        在胺液平衡方面,目前全廠貧液循環(huán)量約為992t/h,同時溶劑再生產(chǎn)生酸性氣約140t/h,富胺液量約為1133t/h。在正常的情況下酸性氣體的產(chǎn)量應基本不變。經(jīng)優(yōu)化,1#溶劑再生系統(tǒng)停工期間調整負荷短時間內可將貧氨液循環(huán)量降至885t/h,可得富胺液量應在1024t/h 左右。按照2#溶劑再生設計能力1080t/h 考慮,從負荷量上考慮2#溶劑再生系統(tǒng)有能力處理。

        存在問題,目前1#脫硫310t/h 溶劑再生和2#脫硫再生的聯(lián)通線不具備胺液互通功能,需上報項目進行生產(chǎn)期間施工;除此之外,若1#再生系統(tǒng)停運搶修,務必要進行兩個再生系統(tǒng)的胺液互竄,但由于兩個再生胺液質量存在著較大差異,故存在一定安全風險。

        方案二:開催化氣分裝置自備溶劑再生系統(tǒng)。

        由于催化氣分裝置自備溶劑再生系統(tǒng)已經(jīng)停運將近6年,若進行投用則需對設備進行全面檢修,且再生系統(tǒng)開起來后,會增加裝置運行成本。

        方案三:由2#溶劑再生向1#催化氣分裝置進行供胺液。

        催化氣分裝置使用胺液量約25t/h,停止1#溶劑再生系統(tǒng)提供貧胺液,改由2#溶劑再生提供,即不會對2#溶劑再生負荷造成太大影響,且系統(tǒng)具備互通流程,可隨時進行實施。

        經(jīng)過以上方案對比,決定采用方案三。

        5 方案的實施

        2#溶劑再生系統(tǒng)提前配置新鮮胺液80~100t;催化氣分貧胺液緩沖罐液位控制在30%;關閉1#溶劑再生貧胺液至催化氣分邊界閥;待催化氣分胺液緩沖罐D301 液位降到25%時,打開2#溶劑再生系統(tǒng)貧胺液至催化氣分閥門;催化氣分胺液緩沖罐液位恢復到45%正??刂疲⒊掷m(xù)置換系統(tǒng)內胺液5h;然后打開催化氣分富胺液至2#溶劑再生系統(tǒng)閥門,同時關閉富胺液至1#溶劑再生系統(tǒng)邊界閥門,最后調整操作。

        6 實施效果

        2021年8月底通過將催化氣分裝置貧富胺液改為2#溶劑系統(tǒng)提供和處理后,1#溶劑再生系統(tǒng)既實現(xiàn)了降低富液循環(huán)量的目的,同時隨著酸性氣量的減少又降低了再生塔內氣相負荷,系統(tǒng)運行至今,再生塔壓差一直維持在12kPa 以內,再生貧胺液硫化氫含量控制在1~1.5g/L 之間,胺脫后各產(chǎn)品全部合格。

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