范志勇,姚江龍
冀東油田公司南堡油田作業(yè)區(qū),河北唐山 063200
南堡油田一號(hào)島水處理站投產(chǎn)于2008年,設(shè)計(jì)規(guī)模9 600 m3/d,現(xiàn)處理量8 000 m3/d;主要將采出水處理達(dá)到B1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后,供1、2、3號(hào)人工島以及陸岸進(jìn)行注水和海管摻水使用。2018年水處理站水處理合格率僅為90.3%,低于目標(biāo)合格率95%,主要表現(xiàn)為懸浮固體含量和粒徑中值超標(biāo)。為了提高處理水質(zhì),提高了破乳劑、反相破乳劑、絮凝劑、助凝劑等藥劑濃度,增加了水處理系統(tǒng)接收水罐、浮選機(jī)、過(guò)濾罐的清淤及清罐頻次,但效果不明顯,因此,研究新方法、尋求新技術(shù)以提高脫水和水處理效果并減輕成本支出已變得刻不容緩。
一號(hào)島水處理站工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 水處理系統(tǒng)工藝流程
一號(hào)島水處理系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的沉降浮選過(guò)濾工藝。三相分離器脫出水經(jīng)管道進(jìn)入2座5 000 m3接收水罐進(jìn)行緩沖、沉降、除油;接著,進(jìn)入2臺(tái)并聯(lián)使用的高效溶氣浮選機(jī),進(jìn)行二級(jí)除油和進(jìn)一步的懸浮物去除;浮選機(jī)出水依靠重力流入緩沖水池,再經(jīng)過(guò)提升泵增壓后進(jìn)入一級(jí)雙濾料過(guò)濾裝置;一級(jí)過(guò)濾后的出水直接進(jìn)入二級(jí)懸掛纖維束過(guò)濾裝置,再進(jìn)入三級(jí)雙濾料過(guò)濾裝置處理,達(dá)到B1級(jí)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
此工藝流程投產(chǎn)初期運(yùn)行良好,但近兩年處理水質(zhì)達(dá)標(biāo)率較差,對(duì)近兩年的水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)進(jìn)行分析,外輸水出口懸浮物波動(dòng)較大,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定比較脆弱,對(duì)水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析,主要原因有兩個(gè)方面。
(1)來(lái)液含雜質(zhì)較多,對(duì)三相分離器出水水質(zhì)變差的影響較大。2019年7、8月份和2020年6、7月份,3#三相分離器的來(lái)液輸油管道正處于通球期,三相分離器內(nèi)進(jìn)入較多的蠟質(zhì)、管壁油泥,導(dǎo)致三相分離器出水水質(zhì)特別差;另外,過(guò)濾裝置反洗水因機(jī)泵故障,無(wú)法徹底沉淀,攜帶大量懸浮物的反洗水再次進(jìn)入接收水罐,最終導(dǎo)致接收水罐出水紊亂[1],出水水質(zhì)較差。其間,有兩個(gè)階段過(guò)濾水質(zhì)好轉(zhuǎn),外輸水質(zhì)較好,經(jīng)過(guò)分析主要是此時(shí)接收水罐、凈化水罐剛進(jìn)行了清罐作業(yè),水罐內(nèi)懸浮物和污泥較少。
(2)二級(jí)纖維束過(guò)濾罐和一、三級(jí)雙濾料過(guò)濾罐濾料[2]受污染后,反洗效果差。懸浮物不斷在過(guò)濾罐內(nèi)聚集,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),出水效果更差。
因此要改善水處理系統(tǒng)水質(zhì),控制三相分離器出水水質(zhì)以及提高過(guò)濾裝置過(guò)濾效果是關(guān)鍵。
2.1.1 新型破乳劑篩選試驗(yàn)
三相分離器主要依靠添加破乳劑進(jìn)行脫水,破乳劑的添加量對(duì)水出口的懸浮物含量、含油量均有較大影響。在用破乳劑受來(lái)液組分中聚合物含量的變化影響較大,三相分離器出水水質(zhì)達(dá)不到接收水罐進(jìn)水要求,并且需要較高的脫水溫度,綜合成本較高。本次破乳劑的選型[3]委托專(zhuān)業(yè)化工公司開(kāi)展,試驗(yàn)方法參照標(biāo)準(zhǔn)SY/T 5280—2018《原油破乳劑通用技術(shù)條件》。
本次試驗(yàn)首先選定二號(hào)島來(lái)液進(jìn)行測(cè)試。二號(hào)島來(lái)液在1#三相分離器進(jìn)行處理。二號(hào)島來(lái)液(約2 100 m3/d、溫度38℃) 先進(jìn)入1#三相分離器分離出1 800 m3水,其余約300 m3(含水15%左右)原油進(jìn)入4#、5#三相分離器進(jìn)行二次脫水。考慮到冬季來(lái)液溫度較低,取來(lái)液的上層原油60 mL作為試樣,試樣中加入40 mg/L藥劑,在35℃水浴下進(jìn)行脫水實(shí)驗(yàn),油樣脫水效果如圖2所示,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
圖2 油樣脫水效果
表1 油樣脫水實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從表1及圖2可以看出:在35℃下,8號(hào)、10號(hào)、25號(hào)、JL-64試驗(yàn)藥劑在5 min內(nèi)脫水速度相對(duì)較快,其中10號(hào)藥劑最終脫水量最大。
采用同樣方法,分別對(duì)2#、3#三相分離器的來(lái)液進(jìn)行脫水試驗(yàn),最終,經(jīng)過(guò)綜合評(píng)定,對(duì)于1#、2#、3#三相分離器來(lái)液,8號(hào)藥劑在溫度35℃的條件下,5 min脫水速度較快,60 min綜合脫水量最多,分離出的水色度較為透明,懸浮物含量低于120 mg/L,含油量低于100 mg/L,并且加藥濃度最低。因此,選定8號(hào)藥劑應(yīng)用于一號(hào)島三相分離器脫水系統(tǒng)。
2.1.2 新型破乳劑應(yīng)用情況
經(jīng)過(guò)破乳劑篩選以后,選用新型8號(hào)破乳劑,1#三相分離器加藥濃度從29 mg/L增加到40 mg/L,加藥量增加至20 kg/d;2#三相分離器加藥濃度從52.3 mg/L降低到40 mg/L,加藥量減少至25 kg/d;3#三相分離器加藥濃度從7 mg/L增加到15 mg/L,加藥量增加至60 kg/d。同時(shí)停用先導(dǎo)試驗(yàn)站脫水加熱爐以及采油五區(qū)脫水加熱爐,以節(jié)約運(yùn)行成本。其中停運(yùn)采油五區(qū)外輸加熱爐、先導(dǎo)試驗(yàn)站加熱爐后,3#三相分離器的運(yùn)行溫度由50℃降至43℃左右,三相分離器水出口懸浮物含量及含油量指標(biāo)并未受到較大影響,仍然在要求范圍之內(nèi)。
新型破乳劑應(yīng)用以后,雖然破乳劑加藥費(fèi)用從180萬(wàn)元增加至210萬(wàn)元,但同時(shí),采油一區(qū)自用氣量從2019年的220.1×104m3下降到2020年的77.9×104m3,減少了142.2×104m3,新型破乳劑試驗(yàn)測(cè)試取得較好的預(yù)期效果。
一號(hào)島水處理系統(tǒng)已運(yùn)行12年,設(shè)備老化,維護(hù)成本越來(lái)越高,浮選機(jī)及過(guò)濾裝置維修、清洗濾料、更換濾料等成本達(dá)到了80萬(wàn)元,且2018年水質(zhì)達(dá)標(biāo)率不滿(mǎn)足要求。結(jié)合一號(hào)島水處理系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施以及運(yùn)行現(xiàn)狀,需要選取一種較為先進(jìn)的水處理工藝。經(jīng)過(guò)調(diào)研與考察,選取一小型橇裝水處理裝置進(jìn)行試驗(yàn),驗(yàn)證其是否符合一號(hào)島含油污水的處理要求,見(jiàn)圖3。
圖3 小型橇裝水處理裝置試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)
2.2.1 工作原理
該試驗(yàn)裝置處理量為100 m3/d,融合了向心氣浮除油技術(shù)、微渦旋除污降濁技術(shù)、過(guò)濾凈化技術(shù)、溶氣增氧殺菌技術(shù)、濾料體內(nèi)渦流沖洗體外循環(huán)再生技術(shù),工作原理是:在進(jìn)液管上溶氣,溶氣液體在裝置的向心氣浮除油構(gòu)件中進(jìn)行渦流旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心力將油氣向內(nèi)圓運(yùn)移,在此步驟中將分散油和輕質(zhì)有機(jī)物去除;分離出的液體進(jìn)微渦旋迷宮,在此步驟中主要是將細(xì)小顆粒聚結(jié)成大顆粒,細(xì)小油珠聚結(jié)成大油珠;聚結(jié)后的液體進(jìn)顆粒濾料進(jìn)行過(guò)濾,通過(guò)核桃殼的親油性將顆粒和油珠吸附攔截,從而達(dá)到過(guò)濾懸浮物和油的目的。
2.2.2 試驗(yàn)過(guò)程及結(jié)論
通過(guò)一號(hào)島化驗(yàn)室和第三方化驗(yàn)中心對(duì)試驗(yàn)裝置處理水樣進(jìn)行了連續(xù)化驗(yàn)和抽樣檢驗(yàn)跟蹤。通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì),在來(lái)水懸浮物平均含量為36 mg/L的情況下,出水懸浮物含量平均為0.46 mg/L,懸浮物的平均去除率達(dá)96.78%;來(lái)水含油量13.5 mg/L,裝置出水含油平均含量為1.1 mg/L,并且出水水質(zhì)穩(wěn)定,過(guò)濾的效果明顯優(yōu)于目前一號(hào)島水處理系統(tǒng)工藝。
2.2.3 一體化水處理裝置應(yīng)用
在可行性試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)進(jìn)一步考察調(diào)研,最終選定在一號(hào)島建設(shè)一體化水處理裝置。裝置主要由16臺(tái)一體化處理罐構(gòu)成,設(shè)備自帶提升泵、料泵、反洗泵、加料池及控制系統(tǒng),占地面積576 m2,日處理能力 10 000 m3。
一體化水處理技術(shù)在試驗(yàn)裝置的基礎(chǔ)上增加了濾料體外搓洗再生、機(jī)泵充裝濾料等技術(shù),將原來(lái)的“氣浮選-緩沖水池-三級(jí)過(guò)濾”工藝優(yōu)化為一體化水處理新工藝,過(guò)濾采用2級(jí),分別設(shè)置8個(gè)一體化裝置,濾層選擇核桃殼濾料[5],投產(chǎn)后日處理能力8 000 m3,見(jiàn)圖4。
圖4 一體化水處理裝置現(xiàn)場(chǎng)
一體化水處理裝置投用以后,原浮選機(jī)、三級(jí)過(guò)濾工藝停用。在運(yùn)行過(guò)程中多次進(jìn)行取樣化驗(yàn),一體化水處理裝置進(jìn)、出口水質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 一號(hào)島一體化水處理裝置進(jìn)出口水質(zhì)
從表2可以看出,該裝置投用以后,裝置出口懸浮物固體含量、粒徑中值以及含油量三項(xiàng)指標(biāo),達(dá)標(biāo)率達(dá)到了100%。同時(shí),該一體化水處理裝置采用了橇裝模塊設(shè)計(jì)多功能一體化油田采出水處理裝置,便于制造安裝和快速建產(chǎn),設(shè)備自動(dòng)化控制程度高,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)反沖洗和排污。解決了一號(hào)島水處理系統(tǒng)存在的外輸水懸浮物超標(biāo)、粒徑中值超標(biāo)等問(wèn)題,降低了運(yùn)行成本,同時(shí)提高了自動(dòng)化水平,降低了工人勞動(dòng)量,在一號(hào)島水處理系統(tǒng)應(yīng)用中取得了預(yù)期效果。
通過(guò)對(duì)破乳劑進(jìn)行重新篩選以及對(duì)原有水處理工藝的改造,一號(hào)島水處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)均達(dá)到了B1級(jí)水質(zhì)的要求。通過(guò)篩選低溫破乳劑,不僅有利于三相分離器水出口的出水水質(zhì),而且可以大幅降低自用氣消耗量。采油一體化水處理裝置新工藝降低了員工加藥、反洗的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了水質(zhì)達(dá)標(biāo)率,值得進(jìn)一步深入推廣。