郝建華
中國石油冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)地面工程與信息化技術(shù)研究所
注水開發(fā)是油田穩(wěn)產(chǎn)的重要保障,保證注入水水質(zhì)達(dá)標(biāo)是注水開發(fā)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[1]。注入水的來源一般是經(jīng)處理后的采出水,而采出水水處理過程中由于存在成垢離子、Ca2+、Mg2+、Fe2+、細(xì)菌(特別是固著菌)等影響因素,導(dǎo)致注水輸送系統(tǒng)中腐蝕、結(jié)垢、細(xì)菌滋生,懸浮物固體含量增加,回注水沿程水質(zhì)惡化[2]。目前高尚堡聯(lián)合站采出水處理量在3 500 m3/d,據(jù)統(tǒng)計(jì),在高尚堡聯(lián)合站外輸水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況下,仍出現(xiàn)注水站、配水間、注水井口水質(zhì)不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象,說明處理水在輸送過程中存在著二次污染的情況,井口水質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)[3],造成地層堵塞,解堵難度大,尤其對滲透率低的油藏堵塞更為嚴(yán)重。
針對注入水水質(zhì)超標(biāo)問題,通過“源頭治理,沿程控制”的手段,對各項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)原因進(jìn)行分析和研究,提出了解決方案,最終使注水井井口水質(zhì)與聯(lián)合站供水水質(zhì)指標(biāo)基本持平,達(dá)到了地面水質(zhì)的沿程穩(wěn)定控制效果[4]。
注水系統(tǒng)是一個(gè)相對密閉的集輸環(huán)境,所以源頭水質(zhì)達(dá)標(biāo)是保證注入水水質(zhì)的重要因素。為此,根據(jù)油田注水水質(zhì)提升要求,2019 年4 月完成了對高尚堡聯(lián)合站采出水處理系統(tǒng)的升級改造,出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)由原來的A2 級提升到A1 級,使水質(zhì)達(dá)標(biāo)率平均值由年初的不足90%,提升至99%以上(圖1)。
圖1 2019 年聯(lián)合站注水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率Fig.1 Injection water qualification rate of multi-purpose station in 2019
回注污水通過聯(lián)合站處理后,經(jīng)注水管網(wǎng)輸送到注水井,管壁因細(xì)菌代謝、微生物[5]、結(jié)垢、Fe3+、溶解氧、CO2腐蝕等易生成污(油)垢,造成沿程水質(zhì)下降。
水質(zhì)監(jiān)測表顯示,在聯(lián)合站外輸水質(zhì)達(dá)標(biāo)情況下,出現(xiàn)注水站16 次,配水間24 次,注水井口30次水質(zhì)不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象(表1)。
表1 注水水質(zhì)超標(biāo)情況Tab.1 Standard-exceeding of injection water quality
通過對注水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)分析,確定回注污水的四個(gè)主要指標(biāo)中,“懸浮物固體含量、中值”和“SRB 菌”沿程變化現(xiàn)象最為突出,而“含油量”的變化不具有普遍性,對各指標(biāo)變化原因進(jìn)行分析,確定分析的重點(diǎn)為“SRB 菌”和“懸浮物固體含量”的變化。
1.3.1 懸浮物固體變化的影響
懸浮物固體含量變化主要分為內(nèi)因和外因[6-8]。
內(nèi)因主要是水性因素,包括Fe2+與溶解氧作用的影響;Fe2+與SRB 菌、S2-作用的影響;成垢離子的影響;藥劑的后續(xù)反應(yīng)影響。其中又以Fe2+與溶解氧的作用和Fe2+與SRB 菌、S2-的作用為主要影響因素。
外因主要是管理因素,包括管道及構(gòu)筑物中腐蝕產(chǎn)物和垢的影響;不及時(shí)清污造成的影響。
(1)Fe2+和溶解氧作用的影響因素分析。注水系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,管線會產(chǎn)生各類老化、腐蝕現(xiàn)象,而管線腐蝕后會產(chǎn)生大量Fe2+,當(dāng)流程中存在曝氧點(diǎn)(多發(fā)生于注水站)時(shí)便極易生成氧化鐵的沉淀物并在管線內(nèi)堆積,導(dǎo)致水質(zhì)呈褐色,固體懸浮物固體含量上升。
通過分析可知:當(dāng)水中Fe2+濃度≥0.5 mg/L時(shí),水中的溶解氧越高對懸浮物影響越大;當(dāng)水中溶解氧濃度≥0.01 mg/L 時(shí),水中的Fe2+含量越高對懸浮物影響越大(圖2)。
圖2 Fe2+和溶解氧作用對懸浮物含量的影響Fig.2 Influence of Fe2+and dissolved oxygen on suspended solids concentration
(2)Fe2+及S2-作用的影響分析。當(dāng)水中Fe2+濃度小于1.0 mg/L或水中S2-濃度小于5.0 mg/L 時(shí),對水質(zhì)影響較小;而隨著水中Fe2+和S2-含量的增加,水中懸浮物含量增加(圖3)。
圖3 Fe2+及S2-作用對懸浮物含量的影響Fig.3 Influence of Fe2+and S2- on suspended solids concentration
1.3.2 SRB 細(xì)菌、腐蝕共同作用的影響
當(dāng)注水系統(tǒng)管線內(nèi)存在大量細(xì)菌時(shí),腐蝕、細(xì)菌造成水中不穩(wěn)定物質(zhì)Fe2+、硫化物等含量增加,不穩(wěn)定物質(zhì)生成沉淀影響水質(zhì);產(chǎn)物造成管線污染,進(jìn)一步影響水質(zhì)(圖4)。
圖4 SRB 細(xì)菌、腐蝕共同作用的影響Fig.4 Influence of sulfate-reducting bacteria and corrosion joint action
研究表明,固著菌的生長包括“形成—成熟—脫落”階段,一個(gè)生長周期大約20 天。首先有許多微型小凸起出現(xiàn)在基體表面,而微菌落之間類似于輸水管道的物質(zhì)發(fā)揮著輸送酶代謝產(chǎn)物、養(yǎng)料的作用;8 天后菌落趨于成熟,基體表面被多層附著物覆蓋,不斷加厚且保證膜結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;11天左右基體部分區(qū)域被片狀且致密的生物膜覆蓋,部分區(qū)域膜卻較??;20 天菌落成熟并開始大片脫落。在固著菌生長周期內(nèi),水中細(xì)菌、硫化物含量逐漸增加,代謝產(chǎn)物導(dǎo)致懸浮物逐漸增加;生物膜含有大量FeS,膜下產(chǎn)生大量蝕坑,對沿程管線內(nèi)壁造成破壞的同時(shí)也使水質(zhì)惡化。
2.1.1 控制Ca2+、Mg2+進(jìn)入處理水系統(tǒng)的含量
注水系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果顯示Ca2+、Mg2+指標(biāo)超標(biāo),主要是因?yàn)檗D(zhuǎn)油站外輸液中Ca2+、Mg2+含量較高。以外輸液超標(biāo)嚴(yán)重的A 轉(zhuǎn)油站和B 轉(zhuǎn)油站為例,通過摸排所轄范圍內(nèi)的作業(yè)井,發(fā)現(xiàn)6口井均使用了高密度(1.25 g/cm3)優(yōu)質(zhì)壓井液,共計(jì)使用了約907.9 m3。除了a 井采出液進(jìn)A 轉(zhuǎn)油站外,其余5 口井采出液均進(jìn)入B 轉(zhuǎn)油站。初步判斷是壓井液進(jìn)入集輸系統(tǒng)造成Ca2+、Mg2+含量偏高。針對此類原因作業(yè)區(qū)制定了《壓井液使用管理辦法》,嚴(yán)格控制作業(yè)中密度高于1.20 g/cm3的壓井液進(jìn)入集輸系統(tǒng),并定期對轉(zhuǎn)油站外輸液進(jìn)行水性跟蹤,每周對轉(zhuǎn)油站外輸液進(jìn)行取樣分析。通過對聯(lián)合站水質(zhì)中Ca2+、Mg2+鎂離子含量控制治理,注水水質(zhì)指標(biāo)有了明顯改善。
2.1.2 沿程控制Ca2+、Mg2+絡(luò)合成垢
在油水井作業(yè)過程中,由于使用的壓井液在生產(chǎn)過程中會進(jìn)入集輸系統(tǒng),攜帶大量的Ca2+、Mg2+,為防止處理后的剩余Ca2+、Mg2+在沿程管線中再次成垢,2019 年3 月對A 注水站進(jìn)行添加緩蝕阻垢劑試驗(yàn)[9],通過化學(xué)手段進(jìn)行防垢。
A 注水站為中深、深層油藏36 口水井供水,作業(yè)區(qū)在低壓供水管線端開展添加緩釋阻垢劑試驗(yàn)。2019 年3 月,緩釋阻垢劑按100×10-6濃度(體積分?jǐn)?shù))加入,1 周后,取樣化驗(yàn)顯示井下阻垢率為97.9%,效果明顯(表2)。
表2 緩蝕阻垢劑阻垢效果對比Tab.2 Scale inhibition effect comparison of corrosion scale inhibitor
通過對沿程各節(jié)點(diǎn)取樣對比分析,確定懸浮物固體及細(xì)菌變化影響因素為供水端水質(zhì)不穩(wěn)定和沿程水質(zhì)的二次污染。聯(lián)合站水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提升至A1 等級后,在下游節(jié)點(diǎn)(注水站、配水間、井口)仍發(fā)現(xiàn)多次注水水質(zhì)不合格的情況,確定沿程水質(zhì)二次污染是導(dǎo)致注入水水質(zhì)變化的主要影響因素。對注水管網(wǎng)采用化學(xué)清洗法[10],可解決沿程水質(zhì)二次污染。
2.2.1 管網(wǎng)清洗工藝與技術(shù)研究
(1)清洗工藝。為清除沿程管線中附著的細(xì)菌對水質(zhì)造成二次污染,決定采用化學(xué)藥劑對注水管網(wǎng)進(jìn)行清洗,通過殺菌、剝離技術(shù)將沉積的細(xì)菌排出管線。工藝流程為:殺滅水中的細(xì)菌→清除死菌及管壁表面油污→深度殺菌(殺死粘泥中的細(xì)菌)→剝離生物粘泥→徹底清洗生物粘泥及油污(圖5)。
圖5 清洗流程Fig.5 Washing process flow
(2)清洗技術(shù)及方案制定。對清洗藥劑進(jìn)行室內(nèi)實(shí)驗(yàn),數(shù)據(jù)表明:在藥劑濃度為100×10-6下,藥劑浸泡分散10 h 后,沖洗管線液體流速為8 m/s時(shí),達(dá)到最佳清洗效果。但由于注水站目前設(shè)計(jì)能力無法達(dá)到技術(shù)要求,結(jié)合現(xiàn)場操作流程,對技術(shù)方案進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整:①提高藥劑濃度,將原定 的100×10-6藥劑濃度提升至200×10-6;②延長藥劑浸泡時(shí)間,將浸泡分散藥劑投放時(shí)間延長至24 h;③針對供水水量不足問題,將穩(wěn)流沖洗改為脈沖沖洗,以充放時(shí)間3∶1 的周期,每4 h 調(diào)整一次注水站供水量,并根據(jù)每條回水管線所帶平臺距離,采用遠(yuǎn)近結(jié)合的方式調(diào)整各批次井位,根據(jù)注水流量和流速,由遠(yuǎn)及近依次打開各單井洗井閥門。
2.2.2 管線清洗效果
此次注水管線清洗共涉及3 個(gè)注水站,下轄22個(gè)配水間,93 口單井,包括了注水站的供水管線、注水站至配水間管線、配水間至注水井管線及各單井的洗井回水管線,總長98.49 km,總?cè)莘e582.96 m3。清洗后檢查管線內(nèi)壁情況,管壁清潔、干凈,無明顯粘泥污垢,水井井口取樣水質(zhì)與聯(lián)合站外供水質(zhì)基本一致,清洗效果顯著(表3、圖6)。
表3 注水站管線清洗前后數(shù)據(jù)對比Tab.3 Data comparison of the pipeline in the injection station before and after cleaning
圖6 管線沖洗前后單井井口取樣外觀對比Fig.6 Appearance of samples comparison of single wellhead before and after pipeline flushing
2014 年起,油田對物性差、注水壓力高的注水井,為保證注水水質(zhì),引進(jìn)井口金屬膜精細(xì)過濾器,有效地降低入井水中懸浮物含量和粒徑中值[11],達(dá)標(biāo)率較往年都有不同程度的提高(圖7)。
圖7 歷年懸浮物含量、直徑中值達(dá)標(biāo)情況Fig.7 Information of reaching standard of suspended solids content and the median diameter over the years
通過歷年水質(zhì)指標(biāo)對比,證實(shí)精細(xì)過濾器比傳統(tǒng)纖維球過濾器具有更好的過濾效果。目前陸上已應(yīng)用精細(xì)過濾器145 套,但其濾芯過濾精度均為2 μm。為使區(qū)塊注入水達(dá)到A1 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),開展了將精細(xì)過濾器濾芯精度提高為1 μm 的試驗(yàn)研究。
數(shù)據(jù)顯示過濾后懸浮物固體含量下降了40.1%,粒徑中值下降了57.1%,過濾后粒徑中值能達(dá)到A1 標(biāo)準(zhǔn),懸浮物含量也有大幅下降(表4、表5)。
表4 A 井1 μm 濾芯前后水質(zhì)對比Tab.4 Comparison of water quality before and after using 1 μm filter element in Well A
表5 1 μm 和2 μm 濾芯效果對比Tab.5 Effect comparison of 1 μm and 2 μm filter elements
為進(jìn)一步提高沿程水質(zhì)懸浮物固體含量達(dá)標(biāo)率,繼續(xù)開展多級過濾體系研究,增加過濾節(jié)點(diǎn),將注水站過濾缸內(nèi)濾網(wǎng)更換為高精度金屬過濾芯,并于9 月在注水站進(jìn)行試驗(yàn)研究,效果顯著(表6)。
表6 注水站懸浮物固體含量對比Tab.6 Comparison of suspended solids content in water injection station
(1)針對回注污水中存在的Ca2+、Mg2+,通過控制高密度壓井液排入集輸系統(tǒng),大幅減少了回注水源頭成垢離子含量;通過在沿程節(jié)點(diǎn)加入防腐阻垢劑,有效防止了成垢離子在注水管線中的絡(luò)合、堆積。
(2)通過對影響回注水沿程水質(zhì)各項(xiàng)因素進(jìn)行分析,確定沿程管線中三類細(xì)菌的繁殖、堆積為主要影響因素,并對管線進(jìn)行化學(xué)清洗,有效解決了沿程管線對回注水產(chǎn)生的二次污染。
(3)通過對金屬膜精細(xì)過濾器濾芯的改進(jìn)試驗(yàn),有效加強(qiáng)了對懸浮物固體含量的控制,提高了注入水入井水質(zhì)。