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        某1 000 MW超超臨界燃煤機組給水全程自動控制策略分析

        2022-02-28 03:43:36易秉恒范常浩
        現代工業(yè)經濟和信息化 2022年12期

        易秉恒,陳 剛,范常浩

        (1.國能(泉州)熱電有限公司,福建 泉州 362804;2.國能南京電力試驗研究有限公司,江蘇 南京 210000;3.華北電力大學控制與計算機工程學院,北京 100085)

        引言

        超超臨界機組是指過熱器出口主蒸汽壓力超過22.129 MPa的機組。目前運行的超超臨界機組運行壓力均為26 MPa左右,理論上認為,在水的狀態(tài)參數達到臨界點時(壓力為22.129 MPa、溫度為374℃),水的汽化會在一瞬間完成,即在臨界點時飽和水和飽和蒸汽之間不再有汽、水共存的二相區(qū)存在,二者的參數不再有區(qū)別。由于在臨界參數下汽水密度相等,因此,在超臨界壓力下無法維持自然循環(huán),即不再能采用汽包鍋爐,直流鍋爐成為唯一型式[1]。

        某電廠是1 000 MW級超超臨界燃煤發(fā)電機組,鍋爐為上海鍋爐廠有限公司引進ALSTOM公司技術制造,超超臨界參數、變壓直流鍋爐,四角切圓燃燒方式、固態(tài)排渣、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、露天布置、全鋼構架、全懸吊塔式爐結構。水冷壁由光管膜式受熱面組成,布置方式為螺旋管加垂直管、過渡段采用中間聯(lián)箱的形式。水冷壁出口連接6只汽水分離器,分離器出口蒸汽匯集至一級過熱器,分離出的水流入貯水箱后分成兩路,一路由啟動循環(huán)泵送入省煤器進口,另一路經大氣擴容器流入擴疏箱直接排入機組排水槽,或利用擴疏泵送至凝汽器、循環(huán)水排水管。

        額定工況,鍋爐過熱蒸汽流量為3 009 t/h,過熱器出口蒸汽壓力為27.38 MPa,過熱器出口蒸汽溫度為605℃。機組配備2臺各為50%容量汽動給水泵。

        1 給水系統(tǒng)流程

        如圖1所示,2臺汽動給水泵對除氧器中的凝結水進行升壓,經過高壓加熱器,利用汽輪機各級抽汽,提高給水溫度。在濕態(tài)及低負荷階段,高加出口給水通過給水旁路調閥進入鍋爐省煤器。當鍋爐進入干態(tài),則經過給水主閥和旁路調閥切換,高加出口給水經由給水主閥進入鍋爐省煤器。在濕態(tài)及低負荷階段,汽水分離器等同于汽包,起到汽水分離作用。在鍋爐直流運行期間,汽水分離器作為蒸汽通道[2]。

        圖1 給水系統(tǒng)工業(yè)流程示意圖

        2 給水全過程控制

        給水全程控制分為濕態(tài)運行、干濕態(tài)轉換、干態(tài)或直流運行三個階段。

        2.1 鍋爐濕態(tài)運行階段

        在鍋爐濕態(tài)及低負荷階段,由啟動循環(huán)泵出口調閥維持省煤器出口最小給水流量,設計定值為1 020~1 080 t/h,略大于鍋爐30%BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)流量),以兼顧機組運行安全性和經濟性。當水冷壁出口集箱溫度高時,則在原設定值上快速疊加292 t/h,以增加進入水冷壁的給水流量,保證水冷壁不超溫。啟動循環(huán)泵出口調閥出口裝有流量孔板,測得啟動循環(huán)泵出口流量,由于此流量對出口調閥開度變化響應迅速,故將此流量設計為出口調閥的實際調節(jié)量,設定值為省煤器出口最小給水流量與高加出口流量(不包含減溫水流量)的差值。

        給水旁路調閥通過調節(jié)高加出口給水流量(不包含減溫水流量)來維持汽水分離器正常水位,設計定值為15 m,可由運行人員手動改變偏置。在調節(jié)回路中,將一級過熱器進口蒸汽流量作為基本給水流量設定值,經水位偏差計算校正,產生濕態(tài)給水流量設定值。

        分離器疏水箱疏水液動閥對分離器水位起溢流保護作用,當水位高于15 m時,快速開啟一側疏水液動閥。當液位高于18.5 m時,再開啟另一側疏水液動閥,以防止分離器水位過高。

        汽動給水泵調節(jié)高加出口給水與省煤器出口給水壓力差,即給水調閥前后壓差。壓差設定值由總燃料量對應的函數產生,隨總燃料量的增加,壓差設定值逐漸減小。當鍋爐蒸發(fā)量增加,為了維持分離器水位,需增加高加出口給水流量,開大給水旁路調閥,減小調閥前后壓差。由于壓差設定值隨總燃料量增加而減小,則初始階段汽泵轉速基本不變,當實際壓差<設定值,汽泵轉速提高,增加汽泵出口給水流量,也等同于增加高加出口給水流量,具體見圖2。

        圖2 超超臨界機組給水—蒸汽系統(tǒng)

        2.2 干濕態(tài)轉換

        當給水流量設定投入自動時,鍋爐主控指令>270 MW,濕態(tài)給水流量設定值>省煤器出口最小流量設定(即啟動循環(huán)泵出口調閥全關),過熱器焓值>基本設定焓值(即有一定過熱度),同時滿足以上條件,則判斷機組進入干態(tài)運行方式。

        當鍋爐蒸發(fā)量逐步提高,給水旁路調閥逐漸開大,進入鍋爐省煤器給水流量也隨之增大。此時,為維持省煤器出口最小給水流量設定值,啟動循環(huán)泵出口調閥逐步關小直至關閉。當蒸汽流量>1 300 t/h時,聯(lián)鎖打開主給水電動閥,延時15 s后切除給水旁路調閥自動,然后由運行人員手動關閉給水旁路調閥,實現給水旁路調閥與主給水電動閥的切換。

        由于切換之前,給水旁路調閥開度接近40%,此時調閥實際已經全開,調閥前后壓差為1 MPa左右。因此,當主給水電動閥聯(lián)鎖打開時,省煤器出口給水流量最大擾動量<150 t/h,且由于旁路調閥延時15 s后才切除自動。在此期間,旁路調閥由于比例作用又會迅速關小一定開度,導致給水流量擾動進一步減小,整個切換過程,分離器水位最大擾動量<5 m,且由于疏水液動閥的配合動作,水位很快恢復正常。

        2.3 鍋爐干態(tài)或直流運行階段

        當鍋爐進入干態(tài)運行階段,由總燃料量調節(jié)鍋爐汽壓,維持鍋爐熱負荷。給水流量除響應負荷控制,還通過調節(jié)過熱器入口焓值,實現汽溫控制的粗調。此時,由于啟動循環(huán)泵和給水旁路調閥均已退出運行,由汽動給水泵調節(jié)給水流量。

        干態(tài)給水流量設定值產生回路示意圖,如圖3所示。干態(tài)給水流量設定值由基本給水流量設定值和焓值校正指令構成。基本給水流量設定值包括靜態(tài)基本給水流量設定值和動態(tài)基本給水流量設定值。靜態(tài)基本給水流量設定值由鍋爐負荷對應給水流量函數產生。動態(tài)基本給水流量設定值只在負荷指令變動時有效,可以實現在負荷動態(tài)變化過程中超調給水流量。維持動態(tài)過程水煤比,可以保證負荷變化過程中汽溫穩(wěn)定。焓值校正調節(jié)器采用比例校正法,通過焓值變化量計算出對應給水流量變化量百分比,再乘以當前基本給水流量設定值,得出為維持焓值設定值所需的給水變化量,作為焓值校正指令。焓值設定值由分離器壓力對應過熱器入口焓值函數、焓值設定值偏置指令共同構成。其中焓值設定值偏置指令可由運行人員手動設定,也可投入自動方式。當投入自動方式后,通過過熱器減溫水流量校正調節(jié)器產生焓值設定值偏置指令。

        圖3 干態(tài)給水流量設定值產生回路

        3 應用效果(見圖4)

        圖4 1 000 MW超超臨界燃煤機組安裝現場

        設計給水全程自動控制策略,在機組啟動期間分別將啟動循環(huán)泵出口調閥、給水旁路調閥、分離器疏水箱疏水液動閥、汽動給水泵投入自動方式,通過調試,使其均能正常完成設計功能,實現給水全程自動控制相關功能,運行人員只需在各控制斷點處操作即可,大大降低了運行人員操作次數,同時也減少各種誤操作的可能。給水全程自動控制主要可優(yōu)化解決以下問題:

        1)直流爐汽水分離器水位在啟動初期變化較大,通過各執(zhí)行機構協(xié)同調節(jié),可以使分離器水位基本穩(wěn)定,避免因水位波動大導致機組停機。

        2)鍋爐濕態(tài)轉干態(tài)時,給水旁路手動切換至主路時,通常會對給水流量造成較大擾動。而在全程給水自動控制策略中,當給水旁路自動切換至主路時,通過監(jiān)測給水旁路調閥前后差壓來判斷給水旁路調閥是否全開,可以最大限度降低切換時對給水流量造成的擾動。

        3)鍋爐手動操作濕態(tài)轉干態(tài)中,由于煤水比的短暫失調,經常導致水冷壁超溫。通過全程給水自動控制可縮短煤水比失調時間,使水冷壁管維持良好的水動力特性,防止其超溫。

        4 不足之處

        通過控制策略設計及邏輯功能調試,在給水全程自動控制投用期間也發(fā)現一些問題,主要有:

        1)啟動循環(huán)泵出口流量孔板精度不夠,在流量<200 t/h以下時基本無法測量,故當啟動循環(huán)泵出口調閥關至一定開度后,出口流量變?yōu)?。此時,只能切除出口調閥自動,由運行人員操作逐漸關小。

        2)給水旁路調閥調節(jié)特性不好,調閥指令增加2%,實際閥門才動一次,造成給水流量有幾十噸的小幅震蕩。

        3)直流鍋爐汽水分離器相對亞臨界鍋爐中汽包水容積偏小,當鍋爐處于鍋爐濕態(tài)及轉干態(tài)過程中,由于燃燒的急劇變化,汽水分離器水位往往波動較大,相對汽包水位來說更不易控制。

        通過機組的全程給水控制的投用,機組在啟動濕態(tài)階段即可大幅提高自動投入率,降低濕態(tài)轉干態(tài)過程中的難度,提升機組在啟動初期階段的運行可靠性。同時機組的全程給水控制也屬于機組APS功能的一部分,其正常投入也為機組整體APS功能的實現打下基礎。

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