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        CCPP機組供熱改造及其多模式在線切換方法

        2022-02-28 03:43:26張夢哲王亞超劉廣于李鐵生
        關鍵詞:汽輪機

        張夢哲,王亞超,彭 珍,劉廣于,李鐵生

        (1.北京首鋼股份有限公司能源部,北京 100041;2.華北理工大學電氣工程學院,河北 唐山 064400)

        引言

        近幾年,低能耗供熱、供熱靈活性改造成為熱電聯(lián)產(chǎn)機組供熱技術發(fā)展的重要課題[1],某公司根據(jù)全廠蒸汽平衡及地區(qū)超低排放指標的要求,對現(xiàn)有的燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(CCPP,以下簡稱CCPP)機組進行供熱改造。

        1 CCPP機組供熱改造方案

        某公司進行改造的原CCPP機組由2臺29 MW燃氣輪機及其發(fā)電機、2臺余熱鍋爐及配套汽水系統(tǒng)和2臺21 MW抽凝式汽輪機及其發(fā)電機構成,采取分軸式布置、母管制運行。

        該CCPP機組以低熱值的高爐煤氣為主要燃料,燃燒形成膨脹高溫燃氣流推動燃機透平轉動做功發(fā)電,做功后的高溫煙氣入余熱鍋爐熱交換產(chǎn)生高、低壓蒸汽分別進入抽凝式汽輪機的高壓汽缸和低壓汽缸做功發(fā)電[2]。

        針對該機組進行供熱改造,實施方案為:在上述基礎上擴建1臺3號背壓式汽輪發(fā)電機組,功率為15 MW,并配備一套減溫減壓器和蒸汽引射器系統(tǒng)為輔助供汽設備。

        2 改造后的多功能運行模式

        2.1 新工藝流程

        改造后,當需要CCPP機組執(zhí)行對外供應蒸汽時,其工藝流程為:2臺余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽通過母管進入3號背壓式汽輪機做功發(fā)電,做功后的中壓蒸汽進入蒸汽管網(wǎng)對外供應蒸汽。

        由于余熱鍋爐產(chǎn)生的低壓蒸汽參數(shù)低于蒸汽熱網(wǎng)運行參數(shù),無法供出。因此,加設引射器進行改造,低壓蒸汽可通過引射器由高壓蒸汽母管分流出的高壓蒸汽引射出,形成符合參數(shù)要求的中壓蒸汽,供入蒸汽管網(wǎng),實現(xiàn)了低壓蒸汽的提級利用,避免了能量浪費。

        2.2 多功能運行模式

        改造后的CCPP機組可在不同生產(chǎn)需求下實現(xiàn)不同功能的運行模式,根據(jù)其使用功能可分為高效發(fā)電模式和蒸汽供應模式。

        高效發(fā)電模式下,2臺燃機余熱鍋爐分別帶2臺抽凝式汽輪機進行高效率發(fā)電。蒸汽供應模式下,2臺燃機余熱鍋爐帶3號背壓式汽輪機組進行蒸汽保供。如表1所示。

        表1 多功能運行模式機組使用方案

        上述改造完成后,極大地提高了蒸汽供應能力,同時為公司提供自備電力。

        3 多模式在線切換方法實踐

        3.1 在線切換的可行性分析

        3.1.1 除鹽水系統(tǒng)改造

        2種模式下由燃機余熱鍋爐帶不同汽輪機組,抽凝式汽輪機的乏汽除抽汽部分和軸封漏氣外,全部進入凝汽器冷卻成水,凝結泵將其抽出經(jīng)過多級加熱和除氧后,作為給水送往鍋爐,形成汽水系統(tǒng)循環(huán),系統(tǒng)只需補充循環(huán)過程中損失的少量除鹽水。背壓式汽輪機組的乏汽直接向蒸汽管網(wǎng)供出中壓蒸汽,無上述凝結和汽水循環(huán)的過程,故需大量補充除鹽水作為給水供往鍋爐。可見二者的汽水循環(huán)系統(tǒng)存在較大的差異。

        對除鹽水系統(tǒng)進行改造,在原有2臺除鹽泵(1用1備)的基礎上新增2臺大流量除鹽水泵(大流量工況下的1用1備),并改造供水管路,選用更大管徑以保證供水流量。實現(xiàn)改造后的蒸汽供應模式下,背壓式汽輪機組運行時采用大流量除鹽水泵對鍋爐進行補水。同時結合公司整體生產(chǎn)需求對除鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)進行了擴產(chǎn)改造,保障除鹽水供應。

        3.1.2 可行性分析

        供熱改造完成后,運行操作的重點和難點為2種功能模式的切換問題,如汽水循環(huán)系統(tǒng)和除鹽水系統(tǒng)的切換。按穩(wěn)妥謹慎、安全可靠的原則,應將CCPP機組整體停機,完成汽水系統(tǒng)切換后,CCPP機組燃機和汽機再依次啟動,完成運行模式的切換。

        但這種切換方式有以下缺點:

        1)切換操作時間過長、操作量大。

        2)燃機機組的頻繁啟停對機組本身有較大損害,易造成機組零部件疲勞損傷。

        3)燃機停啟階段影響廠區(qū)發(fā)電量,且不利于廠區(qū)煤氣平衡的整體調整。

        經(jīng)過運行技術團隊深入研討、比較和摸索,認為可實現(xiàn)燃機不停機狀態(tài)下的模式在線切換,并形成了具體實施方案。

        3.2 具體實施方案

        CCPP機組多模式在線切換實施方案充分考慮了運行安全性、工藝合理性和操作便捷性,操作的基本原則為“先切水、再切汽,并網(wǎng)后、二拖一”。以高效發(fā)電模式切換為蒸汽供應模式的操作為例,按步驟進行布置。

        3.2.1 準備工作

        汽機啟動前,盤車裝置應投入2 h以上。檢查汽輪機、發(fā)電機及附屬設備各系統(tǒng)正常。汽機準備啟動,除鹽泵切換至大流量泵運行,靠壓力再循環(huán)調節(jié)壓力。

        逐漸全開減溫減壓器、引射器和3號背壓式汽輪機出口電動門,完成低壓側暖管。逐漸打開抽凝式汽輪機補汽母管分段門,暖管至引射器補汽電動門前。

        確認3號背壓式汽輪機組閥門、汽缸各疏水門處于開啟狀態(tài),并按順序開啟至3號背壓式汽輪機高壓主蒸汽管道有關疏水,保證能有效疏水至疏水擴容器。開2號機組高壓主蒸汽分斷門旁路,開背壓主汽電動門旁路門進行暖管。

        3.2.2 停1號抽凝式汽輪機及水系統(tǒng)切換

        燃機降負荷,燃機負荷15 MW時投入值班焦氣保證穩(wěn)定運行,抽凝式汽輪機按程序停機,最終燃機負荷控制在5~6 MW。

        關抽凝式汽機主汽電動門及高壓、低壓旁路電動門并打開各門后疏水。按順序關閉抽凝式汽輪機凝結水系統(tǒng)各手動閥門后,除氧給水泵解聯(lián)鎖后關備用泵出口門,確認除氧泵出入口再循環(huán)手動門關閉,打開除鹽水至除氧泵出口補水門,關運行除氧泵出口電動門,停泵。上述操作即完成了1號抽凝式汽輪機的停機,并完成了從高效發(fā)電模式到蒸汽供應模式過程中最為關鍵的水系統(tǒng)切換。

        抽凝式汽輪機停機后,進一步確認高、低壓蒸汽母管至停運的抽凝式汽輪機的分斷門關閉有效,并下電確保安全。

        此時,燃機余熱鍋爐的高低壓汽包蒸汽采取對空排放。

        3.2.3 啟動3號背壓式汽輪機

        暖管完成后,按程序啟動3號背壓式汽輪機組。打開高壓蒸汽母管上主蒸汽分斷門,打開啟動對空排汽電動閥。

        全開電動主閘門,機組掛閘并開始運行。按3號背壓式汽輪機汽機操作方案進行沖轉和暖機,升速至額定轉速3 000 r/min。機組定速后逐漸關小排汽管道上的啟動對空排汽電動閥,使背壓逐漸升高。緩慢開啟3號背壓式汽輪機出口電動閥,向蒸汽管網(wǎng)供汽,并預熱管網(wǎng),關閉對空排汽電動閥,保持額定排汽壓力。

        背壓建立后對機組進行全面檢查,狀態(tài)無異常及時并網(wǎng)帶負荷。

        機組并網(wǎng)后,按冷態(tài)額定參數(shù)啟動曲線以0.5 MW/min升負荷率升負荷至10%額定負荷,并在該負荷下穩(wěn)定運行20~30 min,進行低負荷暖機。

        3.2.4 啟用二拖一模式

        3號背壓式汽輪機順利啟動并網(wǎng)后,按3.2.2節(jié)操作方案停2號抽凝式汽輪機及其水系統(tǒng),并確保分斷門有效關閉。緩慢開啟該燃機余熱鍋爐到至3號背壓式汽輪機的高壓蒸汽母管分斷門,使高壓蒸汽并入3號背壓式汽輪機主蒸汽管道。

        完成上述操作后,按程序投入蒸汽引射器,將余熱鍋爐低壓蒸汽引射出并入蒸汽管網(wǎng)。然后以0.5 MW/min升負荷率按冷態(tài)額定參數(shù)啟動曲線加負荷至額定負荷。

        通過以上操作,完成了從高效發(fā)電模式到蒸汽供應模式的切換。在生產(chǎn)實際中對這種在線切換方法進行了實踐檢驗,操作過程有序、切換過程平穩(wěn),達到了預期目的。

        4 結語

        通過新建背壓式汽輪機組對CCPP機組進行供熱改造,使其具有多種功能模式運行方式,并通過研究和摸索,形成了在線切換方法,保證切換平穩(wěn)的同時提高了操作效率。這種對CCPP機組的改造及運行方式系國內外首創(chuàng),具備技術先進性和創(chuàng)新性,提高了CCPP機組采暖季蒸汽供應能力,經(jīng)濟效益和節(jié)能效果十分可觀。

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