張夢哲,王亞超,彭 珍,劉廣于,李鐵生
(1.北京首鋼股份有限公司能源部,北京 100041;2.華北理工大學(xué)電氣工程學(xué)院,河北 唐山 064400)
近幾年,低能耗供熱、供熱靈活性改造成為熱電聯(lián)產(chǎn)機組供熱技術(shù)發(fā)展的重要課題[1],某公司根據(jù)全廠蒸汽平衡及地區(qū)超低排放指標的要求,對現(xiàn)有的燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(CCPP,以下簡稱CCPP)機組進行供熱改造。
某公司進行改造的原CCPP機組由2臺29 MW燃氣輪機及其發(fā)電機、2臺余熱鍋爐及配套汽水系統(tǒng)和2臺21 MW抽凝式汽輪機及其發(fā)電機構(gòu)成,采取分軸式布置、母管制運行。
該CCPP機組以低熱值的高爐煤氣為主要燃料,燃燒形成膨脹高溫燃氣流推動燃機透平轉(zhuǎn)動做功發(fā)電,做功后的高溫?zé)煔馊胗酂徨仩t熱交換產(chǎn)生高、低壓蒸汽分別進入抽凝式汽輪機的高壓汽缸和低壓汽缸做功發(fā)電[2]。
針對該機組進行供熱改造,實施方案為:在上述基礎(chǔ)上擴建1臺3號背壓式汽輪發(fā)電機組,功率為15 MW,并配備一套減溫減壓器和蒸汽引射器系統(tǒng)為輔助供汽設(shè)備。
改造后,當(dāng)需要CCPP機組執(zhí)行對外供應(yīng)蒸汽時,其工藝流程為:2臺余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽通過母管進入3號背壓式汽輪機做功發(fā)電,做功后的中壓蒸汽進入蒸汽管網(wǎng)對外供應(yīng)蒸汽。
由于余熱鍋爐產(chǎn)生的低壓蒸汽參數(shù)低于蒸汽熱網(wǎng)運行參數(shù),無法供出。因此,加設(shè)引射器進行改造,低壓蒸汽可通過引射器由高壓蒸汽母管分流出的高壓蒸汽引射出,形成符合參數(shù)要求的中壓蒸汽,供入蒸汽管網(wǎng),實現(xiàn)了低壓蒸汽的提級利用,避免了能量浪費。
改造后的CCPP機組可在不同生產(chǎn)需求下實現(xiàn)不同功能的運行模式,根據(jù)其使用功能可分為高效發(fā)電模式和蒸汽供應(yīng)模式。
高效發(fā)電模式下,2臺燃機余熱鍋爐分別帶2臺抽凝式汽輪機進行高效率發(fā)電。蒸汽供應(yīng)模式下,2臺燃機余熱鍋爐帶3號背壓式汽輪機組進行蒸汽保供。如表1所示。
表1 多功能運行模式機組使用方案
上述改造完成后,極大地提高了蒸汽供應(yīng)能力,同時為公司提供自備電力。
3.1.1 除鹽水系統(tǒng)改造
2種模式下由燃機余熱鍋爐帶不同汽輪機組,抽凝式汽輪機的乏汽除抽汽部分和軸封漏氣外,全部進入凝汽器冷卻成水,凝結(jié)泵將其抽出經(jīng)過多級加熱和除氧后,作為給水送往鍋爐,形成汽水系統(tǒng)循環(huán),系統(tǒng)只需補充循環(huán)過程中損失的少量除鹽水。背壓式汽輪機組的乏汽直接向蒸汽管網(wǎng)供出中壓蒸汽,無上述凝結(jié)和汽水循環(huán)的過程,故需大量補充除鹽水作為給水供往鍋爐??梢姸叩钠h(huán)系統(tǒng)存在較大的差異。
對除鹽水系統(tǒng)進行改造,在原有2臺除鹽泵(1用1備)的基礎(chǔ)上新增2臺大流量除鹽水泵(大流量工況下的1用1備),并改造供水管路,選用更大管徑以保證供水流量。實現(xiàn)改造后的蒸汽供應(yīng)模式下,背壓式汽輪機組運行時采用大流量除鹽水泵對鍋爐進行補水。同時結(jié)合公司整體生產(chǎn)需求對除鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)進行了擴產(chǎn)改造,保障除鹽水供應(yīng)。
3.1.2 可行性分析
供熱改造完成后,運行操作的重點和難點為2種功能模式的切換問題,如汽水循環(huán)系統(tǒng)和除鹽水系統(tǒng)的切換。按穩(wěn)妥謹慎、安全可靠的原則,應(yīng)將CCPP機組整體停機,完成汽水系統(tǒng)切換后,CCPP機組燃機和汽機再依次啟動,完成運行模式的切換。
但這種切換方式有以下缺點:
1)切換操作時間過長、操作量大。
2)燃機機組的頻繁啟停對機組本身有較大損害,易造成機組零部件疲勞損傷。
3)燃機停啟階段影響廠區(qū)發(fā)電量,且不利于廠區(qū)煤氣平衡的整體調(diào)整。
經(jīng)過運行技術(shù)團隊深入研討、比較和摸索,認為可實現(xiàn)燃機不停機狀態(tài)下的模式在線切換,并形成了具體實施方案。
CCPP機組多模式在線切換實施方案充分考慮了運行安全性、工藝合理性和操作便捷性,操作的基本原則為“先切水、再切汽,并網(wǎng)后、二拖一”。以高效發(fā)電模式切換為蒸汽供應(yīng)模式的操作為例,按步驟進行布置。
3.2.1 準備工作
汽機啟動前,盤車裝置應(yīng)投入2 h以上。檢查汽輪機、發(fā)電機及附屬設(shè)備各系統(tǒng)正常。汽機準備啟動,除鹽泵切換至大流量泵運行,靠壓力再循環(huán)調(diào)節(jié)壓力。
逐漸全開減溫減壓器、引射器和3號背壓式汽輪機出口電動門,完成低壓側(cè)暖管。逐漸打開抽凝式汽輪機補汽母管分段門,暖管至引射器補汽電動門前。
確認3號背壓式汽輪機組閥門、汽缸各疏水門處于開啟狀態(tài),并按順序開啟至3號背壓式汽輪機高壓主蒸汽管道有關(guān)疏水,保證能有效疏水至疏水?dāng)U容器。開2號機組高壓主蒸汽分斷門旁路,開背壓主汽電動門旁路門進行暖管。
3.2.2 停1號抽凝式汽輪機及水系統(tǒng)切換
燃機降負荷,燃機負荷15 MW時投入值班焦氣保證穩(wěn)定運行,抽凝式汽輪機按程序停機,最終燃機負荷控制在5~6 MW。
關(guān)抽凝式汽機主汽電動門及高壓、低壓旁路電動門并打開各門后疏水。按順序關(guān)閉抽凝式汽輪機凝結(jié)水系統(tǒng)各手動閥門后,除氧給水泵解聯(lián)鎖后關(guān)備用泵出口門,確認除氧泵出入口再循環(huán)手動門關(guān)閉,打開除鹽水至除氧泵出口補水門,關(guān)運行除氧泵出口電動門,停泵。上述操作即完成了1號抽凝式汽輪機的停機,并完成了從高效發(fā)電模式到蒸汽供應(yīng)模式過程中最為關(guān)鍵的水系統(tǒng)切換。
抽凝式汽輪機停機后,進一步確認高、低壓蒸汽母管至停運的抽凝式汽輪機的分斷門關(guān)閉有效,并下電確保安全。
此時,燃機余熱鍋爐的高低壓汽包蒸汽采取對空排放。
3.2.3 啟動3號背壓式汽輪機
暖管完成后,按程序啟動3號背壓式汽輪機組。打開高壓蒸汽母管上主蒸汽分斷門,打開啟動對空排汽電動閥。
全開電動主閘門,機組掛閘并開始運行。按3號背壓式汽輪機汽機操作方案進行沖轉(zhuǎn)和暖機,升速至額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min。機組定速后逐漸關(guān)小排汽管道上的啟動對空排汽電動閥,使背壓逐漸升高。緩慢開啟3號背壓式汽輪機出口電動閥,向蒸汽管網(wǎng)供汽,并預(yù)熱管網(wǎng),關(guān)閉對空排汽電動閥,保持額定排汽壓力。
背壓建立后對機組進行全面檢查,狀態(tài)無異常及時并網(wǎng)帶負荷。
機組并網(wǎng)后,按冷態(tài)額定參數(shù)啟動曲線以0.5 MW/min升負荷率升負荷至10%額定負荷,并在該負荷下穩(wěn)定運行20~30 min,進行低負荷暖機。
3.2.4 啟用二拖一模式
3號背壓式汽輪機順利啟動并網(wǎng)后,按3.2.2節(jié)操作方案停2號抽凝式汽輪機及其水系統(tǒng),并確保分斷門有效關(guān)閉。緩慢開啟該燃機余熱鍋爐到至3號背壓式汽輪機的高壓蒸汽母管分斷門,使高壓蒸汽并入3號背壓式汽輪機主蒸汽管道。
完成上述操作后,按程序投入蒸汽引射器,將余熱鍋爐低壓蒸汽引射出并入蒸汽管網(wǎng)。然后以0.5 MW/min升負荷率按冷態(tài)額定參數(shù)啟動曲線加負荷至額定負荷。
通過以上操作,完成了從高效發(fā)電模式到蒸汽供應(yīng)模式的切換。在生產(chǎn)實際中對這種在線切換方法進行了實踐檢驗,操作過程有序、切換過程平穩(wěn),達到了預(yù)期目的。
通過新建背壓式汽輪機組對CCPP機組進行供熱改造,使其具有多種功能模式運行方式,并通過研究和摸索,形成了在線切換方法,保證切換平穩(wěn)的同時提高了操作效率。這種對CCPP機組的改造及運行方式系國內(nèi)外首創(chuàng),具備技術(shù)先進性和創(chuàng)新性,提高了CCPP機組采暖季蒸汽供應(yīng)能力,經(jīng)濟效益和節(jié)能效果十分可觀。