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        常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)阻塞的處理措施和預(yù)防管理

        2022-02-28 10:38:18安永峰張安寧
        石油化工應(yīng)用 2022年12期
        關(guān)鍵詞:常壓塔常壓塔頂

        安永峰,張安寧,王 寧

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

        寧夏石化公司常壓蒸餾裝置在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)常壓塔頂循環(huán)管線的出口溫度和塔頂汽油抽出線的出口壓力同時(shí)升高,導(dǎo)致常壓裝置輕收收率降低和后續(xù)裝置運(yùn)行能耗的增加。判斷為常壓塔頂換熱器結(jié)垢堵塞所致,對換熱器垢樣化驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行分析后認(rèn)為:常壓塔頂系統(tǒng)管線及換熱器結(jié)垢堵塞的主要原因是常壓裝置生產(chǎn)用水為凈化廢水,該水中具有含量較高的碳酸鹽及其他堿類,通過電脫鹽注水、塔頂注水、注緩蝕劑水溶液等方式進(jìn)入常壓系統(tǒng)管道,在高溫油氣作用下轉(zhuǎn)化為固體結(jié)晶析出,聚集并附著在管道內(nèi)壁,因此管道層層結(jié)垢而最終發(fā)生堵塞。目前從經(jīng)濟(jì)方面考慮,暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)將常壓裝置用水替換為軟化水(除鹽水),依據(jù)目前情況公司相關(guān)部門對常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)先后進(jìn)行了在線水洗和機(jī)械清洗,并對兩種清洗方法的效果進(jìn)行了參數(shù)記錄和對比分析,探索解決此問題常規(guī)化、制度化的解決方案,保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行[1-3]。

        1 原因分析

        自2021 年10 月底,常壓塔頂循環(huán)線出口溫度數(shù)據(jù)和塔頂汽油抽出數(shù)據(jù)同時(shí)出現(xiàn)異常升高(常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)流程圖見圖1),具體表現(xiàn)為以下兩個(gè)方面:

        圖1 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)流程圖

        現(xiàn)象1:在常壓塔頂循環(huán)線入口溫度表T1穩(wěn)定的情況下,循環(huán)線出口溫度表T2自90 ℃開始持續(xù)上升,最高達(dá)到110 ℃左右,換熱效率明顯下降。

        現(xiàn)象2:在常壓塔底部入口壓力表P1基本不變的情況下,常壓塔頂汽油抽出線入口壓力表P2自0.055 MPa升高至0.087 MPa;同時(shí)塔頂汽油換熱器壓差表P3自0.022 MPa 升高至0.045 MPa,較正常指標(biāo)分別升高了0.032 MPa 和0.023 MPa。

        通過常壓塔頂循環(huán)線出口溫度和塔頂汽油抽出線壓力的異常,初步判斷原因是常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)換熱器(管式換熱器E-102AB/CD)堵塞和塔頂汽油換熱器(板式換熱器E-101A/B)堵塞憋壓,而換熱效果的降低導(dǎo)致了常壓輕收收率由49.5%降低至47.5%以及后續(xù)裝置運(yùn)行能耗的增加,因而降低了系統(tǒng)整體的經(jīng)濟(jì)效益。

        為解決此問題公司召開了專題研討會(huì),依據(jù)問題的前期分析結(jié)果商定對常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行清堵工作,并成立了問題專項(xiàng)小組實(shí)施清堵工作的落實(shí)。

        2 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)清理

        2.1 在線水洗及效果對比

        首先對常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)管式換熱器(E-102AB)、板式換熱器(E-101A/B)進(jìn)行了兩次常規(guī)在線水洗,清洗前后溫度和壓力變化見圖2。

        由圖2 可以看出,常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)在經(jīng)過兩次在線水洗后,常壓塔頂循環(huán)線出口溫度和塔頂汽油抽出線壓力的變化不大,在線清洗的方法疏通效果不理想,不能達(dá)到換熱管疏通的要求。

        圖2 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)在線水洗前后塔頂溫度、壓力對比圖

        2.2 機(jī)械清洗及效果對比

        由于在線清洗不能達(dá)到理想效果,專項(xiàng)小組提出對常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)管式換熱器(E-102AB/CD)和汽油板式換熱器(E-101A/B)切出進(jìn)行機(jī)械清洗。

        2.2.1 換熱器清理后感官效果 換熱器切出機(jī)械清洗后,感官檢驗(yàn)管式換熱器管束和板式換熱器板片表面清洗潔凈。清洗觀感效果見圖3、圖4。

        圖3 管式換熱器(E-102AB/CD)機(jī)械清洗前后感官效果對比

        圖4 板式換熱器(E-101A/B)機(jī)械清洗前后感官效果對比

        2.2.2 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)換熱效果(圖5)由圖5 可以看出,在進(jìn)行常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)管式換熱器(E-102AB/CD)切出機(jī)械清洗以后,在塔頂循環(huán)系統(tǒng)入口汽油溫度基本沒有變化的情況下,換熱器出口汽油溫度即塔頂溫度降低了約20 ℃,基本達(dá)到了工藝指標(biāo)要求。

        圖5 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)清洗前后塔頂溫度對比圖

        2.2.3 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)壓力(圖6)由圖6 可以看出,對常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)板式換熱器(E-101A/B)進(jìn)行機(jī)械清洗后,常壓塔頂壓力平均為0.047 MPa,較清洗前(0.069 MPa)降低了0.022 MPa;板式換熱器壓差平均0.022 MPa,較清洗前(0.045 MPa)降低了0.023 MPa,基本達(dá)到了工藝指標(biāo)要求。

        圖6 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)清洗前、后壓力對比圖

        2.2.4 輕收收率(圖7)由圖7 可以看出,在原油加工量基本相同的工況下,對常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)機(jī)械清洗后,輕收收率平均為49.95%,較清洗前(48.93%)提高了1.02%,基本達(dá)到了工藝指標(biāo)要求。

        圖7 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)清洗前后輕收收率對比圖

        2.2.5 后續(xù)系統(tǒng)能耗降低(圖8)由圖8 可以看出,在進(jìn)行常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)機(jī)械清洗以后,E-102AB/CD 殼程原油換熱后溫度由55 ℃提高到69 ℃,后續(xù)原油進(jìn)電脫鹽罐溫度由124 ℃提高到128 ℃,提高了電脫鹽罐的脫鹽效率,同時(shí)減輕了后續(xù)設(shè)備的氯離子腐蝕,并且降低了下游工藝中常壓爐的能耗。

        圖8 常壓塔頂換熱器清洗前后殼程原油溫度對比圖

        3 效果評估

        常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)管式換熱器(E-102AB/CD)切出機(jī)械清洗以后,管程出口汽油溫度降低了約20 ℃,因此降低了常壓塔頂溫度,使得系統(tǒng)輕收收率較清洗前提高了1.02%;殼程原油溫度提高了14 ℃,因此提高了原油進(jìn)電脫鹽罐溫度,從而提高了電脫鹽罐的脫鹽效率,并且降低了后續(xù)常壓爐的能耗。

        板式換熱器(E-101A/B)切出清洗后,板式換熱器壓差降低了0.023 MPa,有效提高換熱器換熱效率,同時(shí)降低了塔頂壓力,降低了塔頂冷回流的流量,從而提高了汽油的收率,輕收收率的數(shù)據(jù)因此得到提高。

        徹底解決了常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)結(jié)垢堵塞引起的一系列問題,數(shù)據(jù)見表1。

        表1 常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)清洗前后綜合效果對比

        4 結(jié)語

        常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)此次運(yùn)行周期為18 個(gè)月,依據(jù)換熱器機(jī)械清洗的相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)和效果評價(jià),為確保常壓裝置的長周期和安全穩(wěn)定的運(yùn)行,建議將常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)的定期機(jī)械清洗列入常規(guī)操作規(guī)程中,形成常規(guī)化、周期化的管理制度。定期進(jìn)行機(jī)械清洗以解決常壓塔頂循環(huán)系統(tǒng)周期性堵塞問題,清洗周期暫定為18 個(gè)月,以觀后效,供同類裝置參考,保障常壓設(shè)備的正常運(yùn)行。

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