許懷鵬,杜偉華
(馬鋼股份公司能源環(huán)保部,安徽馬鞍山24300)
煙氣濕法脫硫(石灰石/石膏法)工藝中,石灰石漿液與煙氣中SO2反應(yīng)生成亞硫酸鈣的同時,煙氣中大量可溶性雜質(zhì)如氯離子、氟離子、重金屬離子等也會溶于石灰石漿液中,當(dāng)這些雜質(zhì)在漿液中累積超過一定濃度時,會導(dǎo)致漿液中毒,嚴(yán)重影響脫硫效率。為了防止石灰石漿液中毒,必須從系統(tǒng)中排放一定量的漿液,從而產(chǎn)生脫硫廢水。廢水中含有的雜質(zhì)主要包括懸浮物、硫酸鹽、亞硫酸鹽、氯離子、氟離子、重金屬離子等,其濃度大多遠遠超過國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),所以,脫硫廢水必須經(jīng)過處理達標(biāo)后才能進行排放。
濕法脫硫廢水中的雜質(zhì)主要來自煙氣、脫硫劑(石灰石)和工藝水。其中,污染成分主要來自煙氣,而煙氣中的雜質(zhì)又來源于燃料的燃燒。煤炭是我國耗能企業(yè)的主要能量來源,煤在燃燒過程中,其所含的有機物質(zhì)和部分無機物會氧化、分解成多種氣體物質(zhì),隨煙氣進入脫硫系統(tǒng),溶解于吸收漿液中。脫硫廢水一般具有以下幾個特點:一是廢水的pH值一般在5.0~6.5,有較強的腐蝕性;二是含有大量的可溶鹽,如硫酸鹽、亞硫酸鹽、氯鹽等,還含有大量過飽和的硫酸鈣顆粒和煙氣帶來的不溶物質(zhì),導(dǎo)致廢水中鹽類物質(zhì)含量高,懸浮物含量高;三是存在很多有害物質(zhì),如COD,氟化物,砷、汞、鎘、鉛等重金屬元素。
國內(nèi)濕法脫硫廢水的常規(guī)處理工藝是“三聯(lián)箱+澄清”工藝,其出水可以滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T 997-2020)的要求。經(jīng)此工藝處理后,廢水中的重金屬離子濃度基本都能達到排放標(biāo)準(zhǔn),實際運行中,控制好鋁鹽混凝劑的絮凝反應(yīng)條件,氟離子濃度也能達到排放標(biāo)準(zhǔn),但出水的SS 和COD 很高,遠遠超過環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。見表1。
表1 脫硫廢水的水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)
傳統(tǒng)工藝處理脫硫廢水,出水COD 高的主要原因是廢水中COD 濃度高,采用沉淀絮凝方法一般只能去除總COD 的40%~60%;SS 濃度高主要是因為澄清和污泥濃縮在同一設(shè)備內(nèi),造成沉降時間不足所導(dǎo)致的。
馬鋼熱電南區(qū)1#~3#鍋爐系SG 220/9.8-M295型燃煤自然循環(huán)高壓汽包爐,共用一套煙氣石灰石-石膏濕法脫硫裝置,采用“三爐一塔”工藝布置方式。北區(qū)12#鍋爐系DGJ480/13.7-Ⅱ1型燃煤自然循環(huán)超高壓汽包爐,設(shè)一套煙氣石灰石-石膏濕法脫硫裝置。其運行產(chǎn)生的脫硫廢水水質(zhì)見表2。如采用傳統(tǒng)工藝方法處理,出水水質(zhì)很難達到直接排放要求,需進行進一步處理。
表2 2019年(一季度)脫硫廢水的水質(zhì) 單位:mg/L
根據(jù)脫硫廢水的組成特點,可采用混凝沉淀+多介質(zhì)/活性炭過濾+超濾工藝。工藝流程示意圖如圖1所示。
圖1 工藝流程示意圖
該工藝脫硫廢水首先進入“三聯(lián)箱”,在“三聯(lián)箱”中對廢水進行中和、混凝、沉淀處理,沉淀池上清液排入出水pH 回調(diào)池二次中和,再經(jīng)活性碳過濾及超濾裝置后,除去氨氮及COD,達標(biāo)排放。沉淀池底部沉淀物經(jīng)污泥泵送至電廠污泥摻燒系統(tǒng)處理。主要包括預(yù)處理、減量濃縮、固化、深度處理四個工序。
(1)預(yù)處理
脫硫廢水首先進入廢水收集箱緩沖,再通過提升泵恒流送入中和箱,同時向箱內(nèi)投加5%左右的石灰漿液,將廢水pH 值由5.0~6.5 調(diào)節(jié)至9.0 以上。大多數(shù)金屬離子在此堿性條件下基本都生成難溶的氫氧化物沉淀。石灰漿液中的Ca2+也會與廢水中的部分F-反應(yīng),生成難溶的CaF2沉淀;與As3+絡(luò)合生成Ca(AsO3)2等難溶物質(zhì)。在攪拌的條件下,上述細小的沉淀顆粒在水中基本呈懸浮狀態(tài)。
(2)濃縮減量
廢水在中和箱內(nèi)調(diào)整好pH 值后,越過擋板自流進入反應(yīng)箱,同時向箱內(nèi)加入有機硫化物,使其與廢水中的Pb2+、Hg2+等重金屬離子反應(yīng)形成難溶的硫化物沉淀。同樣在攪拌的條件下,上述細小的沉淀顆粒在水中基本呈懸浮狀態(tài)。
當(dāng)廢水充滿反應(yīng)箱后,越過擋板自流進入絮凝箱,同時向箱中投加絮凝劑(聚合硫酸鋁鐵、PAM),絮凝劑水解生成細小礬花,吸附水中懸浮微粒聚集形成較大的絮凝體,確保在澄清器中能完成固液分離。堿性條件下,聚合硫酸鋁鐵水解生成的氫氧化鋁與廢水中剩余的F-反應(yīng)生成氟鋁絡(luò)合物,被水中礬花吸附轉(zhuǎn)化為沉淀,水中F-濃度進一步降低。
(3)固化
含有絮凝體的廢水通過自流進入機械攪拌澄清器,在澄清器內(nèi)進一步完成接觸絮凝和澄清過程,上清液經(jīng)集水槽收集進入pH 回調(diào)箱,因回調(diào)箱中廢水的PH 值、氨氮及COD 含量還不能滿足環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),還需進一步處理。沉降的污泥經(jīng)污泥泵外送至電廠污泥摻燒系統(tǒng)處理。
(4)深度處理
為保證廢水水質(zhì)符合環(huán)保排放要求,深度處理工藝采用多介質(zhì)/活性炭過濾+超濾方式。向pH 回調(diào)箱中加酸(HCl)調(diào)整出水pH 值達到6~9,再通過過濾水泵加壓,依次進入多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器,主要是去除水中可見的懸浮物、膠體及細小顆粒,同時保證后續(xù)超濾裝置進水滿足要求。過濾器出水送入超濾裝置,在超濾超濾裝置中,進一步除去水中的微粒、膠體、有機物和病菌等,保證出水氨氮及COD含量達標(biāo)。
2020 年南、北區(qū)脫硫系統(tǒng)中各新增一套5 m3/h脫硫廢水處理設(shè)施,采用混凝沉淀+多介質(zhì)/活性炭過濾+超濾工藝。要求建成后該區(qū)域的脫硫廢水經(jīng)凈化處理后能夠達標(biāo)排放或回用,滿足國家環(huán)保法規(guī)要求。
2020 年底,兩套脫硫廢水處理系統(tǒng)相繼投入運行,出水水質(zhì)穩(wěn)定,水質(zhì)達到了直接排放的要求。
表3 脫硫廢水處理系統(tǒng)進、出水水質(zhì)
通過對脫硫廢水處理工藝的設(shè)計優(yōu)化,改善了出水水質(zhì),達到了直接排放要求,且工藝簡單,便于實現(xiàn)自動控制。不足的是系統(tǒng)出水仍具有含鹽量大、氯離子濃度高的特點,回用的途徑較窄。因系統(tǒng)投資小,廢水處理性價比較高,仍然適用于沒有污水集中處理設(shè)施或污水“零排放”要求的電廠。