石開能
(山東壽光巨能特鋼有限公司,山東壽光 262711)
山東壽光巨能特鋼有限公司KDONAr12000/20000/400 型空分設(shè)備(以下簡稱2#空分設(shè)備),采用全低壓氮水預(yù)冷、分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、膨脹空氣進上塔和全精餾制氬外壓縮流程。自2007 年9 月投運以來,一直安全、穩(wěn)定運行。2018 年7 月,因存在部分閥門關(guān)閉不嚴、卡頓、泄漏跑冷和制氬系統(tǒng)工況不穩(wěn)定等問題扒砂大修,更換了16臺故障調(diào)節(jié)閥,制氬系統(tǒng)加裝了工藝氬氣液分離器。空分設(shè)備檢修后運行情況:氧氣產(chǎn)量12 000 m3/h,純度99.6%,氮氣產(chǎn)量28 000 m3/h,純度99.999%,氬氣產(chǎn)量400 m3/h,純度99.999%。工藝流程簡圖見圖1。
圖1 2#空分KDONAr12000/20000/400型空分設(shè)備流程示意圖
在空分設(shè)備試車過程中上塔阻力PDI-2曾因負壓儀表管不排氣而沒有顯示數(shù)據(jù),疏通后仍然不出氣,初步判斷是負壓管堵塞。之后通過三通閥從輔塔阻力PDI-3 正壓管接氣,上塔阻力才顯示正常。其他參數(shù)均正常,設(shè)備運行良好。
2019年11月空分設(shè)備計劃停車檢修后,進塔空氣量、氧氣產(chǎn)量、上塔壓力和阻力等達不到正常工況時的參數(shù)。只能在保證氮氣純度的情況下,通過加大氮氣取出量從而適當降低上塔壓力維持空分設(shè)備運行。
2019 年11 月20 日,根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃2#空分設(shè)備不排液停車,冷箱保冷,停車前空分各系統(tǒng)運行參數(shù)正常。2019 年11 月22 日短期停機再啟動時工況異常,上塔壓力高,污氮出塔壓力低,污氮去預(yù)冷系統(tǒng)閥門PVC-104開度15%(正常時55%)。
11月22日10:00,空壓機檢修完成,開機試車正常;11:30,空氣預(yù)冷系統(tǒng)、分子篩純化系統(tǒng)工況正常后往冷箱送氣。直至21:30,氮氣產(chǎn)量達到25 500~26 500 m3/h,純度99.99%~99.995%。11 月23 日0:00,氧氣產(chǎn)量8 000~8 200 m3/h,純度99.3%~99.7%,上塔阻力8 kPa,壓力47 kPa,進塔氣量54 000 m3/h,調(diào)純耗時是原來的4 倍。氧產(chǎn)量繼續(xù)放大后,純度迅速降低至92%,氧氣提取率低,液空、液氧液位波動大且不完全呈比例。為了提高氧氣產(chǎn)量,采取繼續(xù)開大液氮回流下塔閥V5、增大進塔空氣量和開大液氮節(jié)流閥,提高液空純度和降低上塔下部回流比的措施,將V5 閥從正常值60%開至90%左右,液氮節(jié)流閥開至下塔液氮降低的臨界點。通過調(diào)整,11 月25 日氧氣產(chǎn)量達到9 000~9 200 m3/h,純度99.6%~99.8%;11 月25 日13:00 分隨著粗氬塔投運,氧氣產(chǎn)量逐漸達到10 800~1 1000 m3,純度99.6%~99.8%,氮氣產(chǎn)量28 000~29 300 m3,純度99.99%~99.995%,雖然氧氣和氮氣的產(chǎn)量有所增大,但只要氧氣產(chǎn)量、液氮節(jié)流閥開度、粗氬流量出現(xiàn)輕微波動或調(diào)整,就會造成氧、氮氣純度迅速降低現(xiàn)象,上塔抗干擾能力差。
空分設(shè)備上塔壓力高、阻力大,進而造成精餾塔精餾效率低,氧氣提取率低,氧氣產(chǎn)量不達標,這些現(xiàn)象的直接原因有以下方面。[1]
(1)空分設(shè)備短期停機時氧氣、氮氣、污氮出塔閥門關(guān)閉不嚴,精餾塔保壓不足,塔內(nèi)溫度和壓力低,含濕空氣進入主換熱器冷端,造成主換熱器結(jié)冰堵塞。啟動開車后,返流氣體經(jīng)過主換熱器阻力大,造成上塔壓力高、上塔阻力大。
(2)空分設(shè)備短期停車時未排放水冷塔積水,污氮氣去空氣預(yù)冷系統(tǒng)氣動閥關(guān)閉不嚴,精餾塔保壓不足,塔內(nèi)溫度和壓力低,含濕空氣進入主換熱器污氮通道造成結(jié)冰堵塞。啟動開車后,返流污氮氣經(jīng)過主換熱器阻力大,造成上塔壓力高、上塔阻力大。
(3)空分設(shè)備短期停車時冷箱密封氣—污氮閥門未關(guān)閉或關(guān)不嚴,精餾塔保壓不足,塔內(nèi)溫度和壓力低,冷箱內(nèi)珠光砂被吸進入主換熱器污氮通道造成珠光砂堵塞。啟動開車后,返流污氮氣經(jīng)過主換熱器阻力大,造成上塔壓力高、上塔阻力大。
(4)上塔底部或膨脹機出口處有泄漏,空分設(shè)備停車后珠光砂進入上塔底部,造成上塔填料堵塞,精餾工況異常。
(5)2018 年7 月2#空分大修更換塔內(nèi)氣動閥,8月10 日試車時上塔阻力PDI-2 不顯示,拆開上塔負壓管儀表管不出氣,疏通后仍然不出氣。上塔阻力儀表的負壓管可能出現(xiàn)斷裂,空分設(shè)備短期停機時,精餾塔保壓不足,塔內(nèi)溫度和壓力低,由于上塔污氮取出口處與上塔阻力負壓管接口位置接近,冷箱內(nèi)珠光砂從負壓管斷裂處被吸進入上塔。在空分設(shè)備啟動時吸入的珠光砂被氣流沖進污氮管道,從而造成過冷器污氮通道堵塞。
2020年1月14日,利用3#高爐停產(chǎn)檢修機會對2#空分設(shè)備實施排液大加溫,排查工況異常的原因。1月14日13:40,2#空分設(shè)備停車排液、加溫、吹掃;1 月17 日10:05,主冷吹除閥氣體露點-58 ℃,污氮吹除閥氣體露點-57 ℃,氧氣吹除閥氣體露點-56.9 ℃,氮氣吹除閥氣體露點-56.3 ℃,氮氣出過冷器溫度13.2 ℃、污氮氣出過冷器溫度11.7 ℃、膨脹空氣進上塔溫度8 ℃、氧氣出膨脹空氣換熱器溫度10.2 ℃,吹掃期間未發(fā)現(xiàn)各吹除閥有珠光砂吹出;1月17日15:15開啟1#、2#膨脹機,1月18日5:15分主冷出現(xiàn)液體,排液檢查有微量珠光砂粉塵,再次排液時未發(fā)現(xiàn)珠光砂;1月19日0:10主冷液位2 600 mm,0:42 開啟V5 閥時,上塔阻力快速增大至滿量程20 kPa(估算值35 kPa,正常值12 kPa),上塔壓力上升至65 kPa(正常值40 kPa);與11月22日開車時的故障相似。
改變操作方法,采用排放下塔液空減少進上塔液體量的操作方法。1月19日12:08,上塔阻力減少至8 kPa,氧氣純度開始上升,14:45 氧氣產(chǎn)量7 000~7 200 m3/h,純度99.6%~99.8%。1月21日5:00,氧產(chǎn)量增大到7 500~7 700 m3/h,純度99.6%~99.8%,提取率僅為80%;氮氣產(chǎn)量25 500~26 500 m3/h,純度99.99%~99.995%。投運制氬系統(tǒng)后,進塔空氣量逐漸由49 500 m3/h 增大到54 600 m3/h;氧氣產(chǎn)量逐漸增大到9 800~10 200 m3/h,純度99.6%~99.8%;氮氣產(chǎn)量28 000~29 300 m3,純度99.99%~99.995%,上塔壓力46~48 kPa,進塔氣量、氧氣產(chǎn)量、上塔壓力、上塔阻力等達不到正常工況值。
分析精餾塔加溫吹掃后空分設(shè)備投運的技術(shù)參數(shù),可以確認空分設(shè)備工況異常的原因。
(1)排除結(jié)冰和珠光砂堵塞主換熱器通道。故障發(fā)生時上塔壓力最低1.3 kPa,如果含濕空氣進入冷箱內(nèi),就應(yīng)最先在主換熱器冷端部位凍結(jié)。運行后在主換熱器氮氣總管吹除閥、氧氣總管吹除閥、污氮總管吹除閥加裝壓力表,計算各股流體通過主換熱器前后壓差。氧氣通過主換熱器壓差為10 kPa,氮氣通過主換熱器壓差為12 kPa,污氮通過主換熱器壓差為12 kPa,主換熱器返流氣體各通道阻力正常。同理,可以排除水蒸氣通過污氮管道進入主換熱器和冷箱內(nèi)珠光砂通過污氮密封氣管道進入主換熱器造成堵塞。
(2)排除上塔底部或膨脹機出口某處有泄漏。空分設(shè)備再次運行時排放的液氧時有少許珠光砂粉末,不能完全排除管線泄漏。精餾塔管線有泄漏點導(dǎo)致珠光砂進入上塔,可能會堵塞部分填料截面,上升氣體通過小流徑穿過填料,下流液體不能均勻地在填料中與上升蒸汽進行熱、質(zhì)交換,冷凝、蒸發(fā)不均勻?qū)е卵鯕猱a(chǎn)量不高。珠光砂內(nèi)可吸收大量的液體,所以氧產(chǎn)品純度破壞后純度提升較慢,珠光砂阻塞了部分填料,導(dǎo)致主冷上升蒸汽上升截面減少,所以主冷氧側(cè)壓力較高。通過停車大加溫,精餾塔各排放閥、吹除閥出沒有珠光砂吹出,且氧氣、氮氣出主換熱器通道阻力正常。冷箱密封氣壓力穩(wěn)定在0.8 kPa,冷箱密封氣含氧穩(wěn)定在6%,冷箱基礎(chǔ)溫度都在正常范圍,可以排除上塔底部或膨脹機出口某處有泄漏。
(3)過冷器污氮通道堵塞。污氮出主換熱器后壓力為10 kPa,正常運行設(shè)定為13 kPa,污氮去預(yù)冷系統(tǒng)閥門PVC-104 開度15%(正常時55%)。因上塔壓力高,所以手動開大污氮去預(yù)冷系統(tǒng)閥門PVC-104 閥門;但是污氮出塔壓力仍持續(xù)降低,上塔壓力基本不變。在位于過冷器和主換熱器之間的污氮總管吹除閥處加裝壓力表,壓力表顯示12 kPa,初步判斷過冷器污氮通道阻力在21 kPa 左右,過冷器污氮通道存在堵塞現(xiàn)象。
2020 年6 月19 日,空分設(shè)備開始停車大加溫、扒砂維修,檢查冷箱內(nèi)管路和容器發(fā)現(xiàn)上塔阻力負壓管斷裂。6月29日,拆除過冷器,發(fā)現(xiàn)過冷器污氮通道換熱翅片外有明顯珠光砂堵塞情況。根據(jù)運行時阻力高達21 kPa 估算,過冷器換熱翅片內(nèi)部完全堵塞的截面積大于1/2,與檢修前判斷的故障一致。另外氮氣通道有輕微的珠光砂粉末,可能是上塔內(nèi)珠光砂粉末通過氮氣、污氮氣管道進入到過冷器。在上塔中部切口,檢查填料和分布器,均未發(fā)現(xiàn)珠光砂。修復(fù)負壓管,更換過冷器。2020 年7 月20 日空分設(shè)備檢修后試車成功,氧氣、氮氣、液氬產(chǎn)量和純度均達到設(shè)計工況。
(1)冷箱內(nèi)低溫設(shè)備和管道隱蔽,工況出現(xiàn)異常時,要充分利用各段管線、閥門、流程數(shù)據(jù)進行計算和綜合分析。流程中未設(shè)置的測點,要想辦尋找關(guān)聯(lián)點。2#空分設(shè)備的過冷器沒有設(shè)置測阻力的儀表,但是通過在污氮吹除閥處加裝壓力表,測算出過冷器污氮通道阻力。進而判斷過冷器堵塞,為后續(xù)的檢修順利進行奠定良好基礎(chǔ)。
(2)空分設(shè)備停車嚴格遵守操作規(guī)程,關(guān)注返流溫度、壓力,確認返流閥是否關(guān)嚴,重點巡檢現(xiàn)場和中控室參數(shù),做好停車期間參數(shù)記錄。
(3)冷箱扒砂要做好預(yù)防措施,防止冷箱內(nèi)受潮珠光砂結(jié)冰,在扒砂過程中砸壞塔內(nèi)容器、管道、儀表管線儀表電纜線。
(4)空分設(shè)備檢修時要制定詳細的維修計劃和步驟,按照規(guī)定做好冷箱和設(shè)備保壓、檢漏、裸冷等工作,嚴格把關(guān),按照工藝流程管線逐個檢查、確認。
(5)這次儀表管泄漏導(dǎo)致珠光進入低溫設(shè)備并堵塞過冷器,通過對上塔分段切口進行檢查清理,取得良好的效果,縮短了檢修工期。