徐永強(qiáng)
(北京首鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司京唐運(yùn)行事業(yè)部,河北唐山 063200)
在風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中為了滿足高爐生產(chǎn)負(fù)荷變化的要求,設(shè)置了靜葉定位調(diào)節(jié)系統(tǒng)。它是通過(guò)調(diào)整風(fēng)機(jī)的動(dòng)靜葉片,從而實(shí)現(xiàn)冷風(fēng)風(fēng)量和壓力的調(diào)節(jié)。軸流壓縮機(jī)在轉(zhuǎn)速恒定時(shí),利用改變靜葉開(kāi)度達(dá)到調(diào)節(jié)排氣流量和壓力。為了靈活操作,在PLC 內(nèi)部設(shè)置了流量/壓力選擇開(kāi)關(guān),可以按高爐實(shí)際生產(chǎn)工況的需要選擇回路為定風(fēng)量調(diào)節(jié)或定風(fēng)壓調(diào)節(jié)。
穩(wěn)定送風(fēng),是高爐穩(wěn)定的必要條件。熱風(fēng)爐換爐時(shí),高爐入爐風(fēng)量風(fēng)壓存在波動(dòng),相當(dāng)于短時(shí)間內(nèi)給高爐減小、增加風(fēng)量。短時(shí)間內(nèi)的入爐風(fēng)量、風(fēng)壓變化,會(huì)引起爐內(nèi)氣流波動(dòng),直接影響爐況,特別是爐況順行基礎(chǔ)較差時(shí)容易造成高爐爐況惡化,增加不穩(wěn)定因素。研究如何確保高爐熱風(fēng)爐換爐時(shí)入爐風(fēng)量風(fēng)壓穩(wěn)定,對(duì)高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行十分必要。
風(fēng)機(jī)系統(tǒng)原控制方式為,定風(fēng)壓控制模式下確保風(fēng)機(jī)出口壓力(PIT110-3)達(dá)到設(shè)定的壓力值;定風(fēng)量控制模式下,確保風(fēng)機(jī)吸入風(fēng)量(FI110)達(dá)到設(shè)定的流量值。
按照高爐的生產(chǎn)要求,熱風(fēng)爐換爐時(shí)需要進(jìn)行壓力控制,熱風(fēng)爐換爐結(jié)束后需要進(jìn)行流量控制。為此對(duì)現(xiàn)有的控制模式進(jìn)行改進(jìn),增加了定風(fēng)壓、定風(fēng)量自動(dòng)控制模式。通過(guò)優(yōu)化管路設(shè)計(jì),利用風(fēng)機(jī)自動(dòng)控制程序,實(shí)現(xiàn)高爐入爐風(fēng)量的相對(duì)平穩(wěn)。
(1)現(xiàn)場(chǎng)均壓管路敷設(shè)、儀表安裝;(2)電纜敷設(shè)、柜內(nèi)設(shè)備安裝接線;(3)硬件添加、畫(huà)面制作、歷史趨勢(shì)添加;(4)定風(fēng)量、定風(fēng)壓控制模式轉(zhuǎn)換邏輯修改;(5)新增設(shè)備程序編制、靜葉角度限制程序修改、流量壓力控制塊參數(shù)修改;(6)定風(fēng)量/定風(fēng)壓控制模式轉(zhuǎn)換程序、定風(fēng)量/定風(fēng)壓切換到手動(dòng)模式程序修改;(7)定風(fēng)量控制分析;(8)定風(fēng)壓控制分析;(9)換爐時(shí)定風(fēng)壓、手動(dòng)模式的參數(shù)對(duì)比分析。
圖1 紅色管路為需要新增熱風(fēng)爐均壓管路,在現(xiàn)有高爐冷風(fēng)流量計(jì)與高爐冷風(fēng)放散閥之間接點(diǎn),敷設(shè)均壓管路DN400 至熱風(fēng)爐各路原有均壓閥組前接點(diǎn)。在均壓管路主管新增流量計(jì)、電動(dòng)閥用于自動(dòng)均壓?,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備新增均壓管流量計(jì)、均壓閥、入爐冷風(fēng)風(fēng)量前壓力。
圖1 冷風(fēng)均壓改造圖
2#風(fēng)機(jī)PLC柜至1#高爐熱風(fēng)爐PLC柜敷設(shè)1根30 芯信號(hào)電纜,2#風(fēng)機(jī)PLC 柜至1#、3#風(fēng)機(jī)PLC 柜分別敷設(shè)1根30芯信號(hào)電纜。
3#風(fēng)機(jī)PLC柜至2#高爐熱風(fēng)爐PLC柜敷設(shè)1根12 芯、1 根3 芯信號(hào)電纜,3#風(fēng)機(jī)PLC 柜至1#、2#風(fēng)機(jī)PLC柜分別敷設(shè)1根16芯信號(hào)電纜。
風(fēng)機(jī)PLC 柜新增信號(hào)隔離器12 個(gè)、信號(hào)倍增器26個(gè)、模擬量輸入模塊6個(gè)、雙極空開(kāi)6個(gè)。
1#、2#、3#風(fēng)機(jī)新增A200.10、A200.11 模塊。1#、2#、3#風(fēng)機(jī)新增設(shè)備控制程序添加為FT201-3、ZT201、FT201-2、PT201-2、PT201-3、PT201-4。定風(fēng)量、定風(fēng)壓控制模式轉(zhuǎn)換程序修改,靜葉角度限制程序修改。硬件配置如圖2。
圖2 硬件配置圖
對(duì)于1#高爐,1#、2#、3#風(fēng)機(jī)上位新增均壓管流量FT201-3、新增均壓閥閥位ZT201、入爐冷風(fēng)風(fēng)量FT201-2、放散閥前壓力PT201-2、入爐冷風(fēng)風(fēng)量前壓力PT201-3、入爐熱風(fēng)壓力PT201-4。
對(duì)于2#高爐,1#、2#、3#風(fēng)機(jī)上位新增均壓管流量FT202-3、新增均壓閥閥位ZT202、入爐冷風(fēng)風(fēng)量FT202-2、放散閥前壓力PT202-2、入爐冷風(fēng)風(fēng)量前壓力PT202-3、入爐熱風(fēng)壓力PT202-4。
新增定風(fēng)量、定風(fēng)壓手自動(dòng)切換按鈕,換爐信號(hào)上位顯示塊。從自動(dòng)切手動(dòng)的條件畫(huà)面制作為:回路故障切手動(dòng),換爐時(shí)間超時(shí)切手動(dòng),撥風(fēng)閥動(dòng)作切手動(dòng),靜葉角度限副切手動(dòng),靜葉角度上限切手動(dòng),設(shè)定流量與實(shí)際流量偏差過(guò)大切手動(dòng),設(shè)定壓力與實(shí)際壓力偏差過(guò)大切手動(dòng),入爐風(fēng)量與風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量偏差過(guò)大切手動(dòng),入爐風(fēng)壓與風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓偏差過(guò)大切手動(dòng),防喘偏差過(guò)大切手動(dòng)。
風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí)處于定風(fēng)量操作,根據(jù)爐況變化,進(jìn)行加風(fēng)或者減風(fēng)操作。當(dāng)熱風(fēng)換爐時(shí),若此時(shí)按定風(fēng)量操作,則風(fēng)壓降低,引起爐況不穩(wěn)定,故應(yīng)采用定風(fēng)壓操作。熱風(fēng)爐換爐結(jié)束后,再轉(zhuǎn)入定風(fēng)量操作。兩者之間的切換見(jiàn)圖3。
圖3 改造前后邏輯圖對(duì)比
在定風(fēng)壓、定風(fēng)量自動(dòng)控制模式下,熱風(fēng)爐的開(kāi)始換爐信號(hào)和結(jié)束換爐信號(hào)由高爐送至風(fēng)機(jī)系統(tǒng)主控室UCP 柜,當(dāng)PLC 接收到熱風(fēng)爐的開(kāi)始換爐信號(hào)時(shí)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)開(kāi)始執(zhí)行定風(fēng)壓控制,當(dāng)PLC 接收到熱風(fēng)爐的結(jié)束換爐信號(hào)時(shí)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)開(kāi)始執(zhí)行定風(fēng)量控制,如此風(fēng)機(jī)在定風(fēng)壓、定風(fēng)量之間自動(dòng)切換,滿足了生產(chǎn)工藝的需求。
(1)回路故障切手動(dòng)。給1#高爐供風(fēng)時(shí),1#高爐冷風(fēng)壓力、流量、靜葉回路故障時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。給2#高爐供風(fēng)時(shí),2#高爐冷風(fēng)壓力、流量、靜葉回路故障時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(2)設(shè)定流量與實(shí)際流量偏差過(guò)大切手動(dòng)。設(shè)定流量與實(shí)際流量偏差大于等于1 000 m3/min 時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(3)入爐風(fēng)量與風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量偏差過(guò)大切手動(dòng)。入爐風(fēng)量與風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量偏差大于等于3 000 m3/min時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(4)設(shè)定壓力與實(shí)際壓力偏差過(guò)大切手動(dòng)。設(shè)定壓力與實(shí)際壓力偏差大于等于0.1 MPa 時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(5)入爐風(fēng)壓與風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓偏差過(guò)大切手動(dòng)。入爐風(fēng)壓與風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓偏差大于等于0.1 MPa 時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(6)換爐時(shí)間超時(shí)切手動(dòng)。熱風(fēng)爐換爐時(shí)間過(guò)長(zhǎng),退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能,換爐時(shí)間上限為15 min。
(7)防喘偏差過(guò)大切手動(dòng)。風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)到達(dá)防喘振控制線線,即裕度≥-1%,退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(8)撥風(fēng)閥動(dòng)作切手動(dòng)。任何一套撥風(fēng)閥(總共4 套撥風(fēng)系統(tǒng))動(dòng)作,退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。以撥風(fēng)閥操作按鈕輔點(diǎn)為撥風(fēng)閥動(dòng)作聯(lián)鎖信號(hào)。
(9)靜葉角度上限切手動(dòng)。設(shè)置靜葉角度上限80%,超過(guò)上限時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(10)靜葉角度限副切手動(dòng)。設(shè)置靜葉角度限副為充風(fēng)信號(hào)來(lái)之前當(dāng)前靜葉角度加25°,超過(guò)限副時(shí)退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(11)風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)切手動(dòng)。風(fēng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)第三步激活,退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(12)風(fēng)機(jī)第四步激活切手動(dòng)。風(fēng)機(jī)第四步激活,退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
(13)風(fēng)機(jī)第六步激活切手動(dòng)。風(fēng)機(jī)第六步激活,退出定風(fēng)壓、定風(fēng)量功能。
定風(fēng)量時(shí)點(diǎn)擊Higher 按鈕一次設(shè)定流量增加10 m3/min,點(diǎn)擊Lower按鈕一次設(shè)定流量減少10 m3/min。定風(fēng)壓時(shí)點(diǎn)擊Higher按鈕一次設(shè)定壓力增加1 kPa,點(diǎn)擊Lower按鈕一次設(shè)定壓力減少1 kPa。
圖4 中①為新增入爐冷風(fēng)風(fēng)量前壓力,②為風(fēng)機(jī)靜葉角度,③為新增均壓管流量。
圖4 手動(dòng)模式與定風(fēng)壓模式趨勢(shì)圖對(duì)比
熱風(fēng)爐換爐均壓波動(dòng)幅度大,見(jiàn)圖5。熱風(fēng)爐均壓閥門(mén)打開(kāi)瞬時(shí),風(fēng)量下浮約波動(dòng)300 m3/min,上浮200 m3/min。
圖5 波動(dòng)趨勢(shì)圖
定風(fēng)壓時(shí),風(fēng)機(jī)總風(fēng)量未變化,但瞬間一部分風(fēng)量用于均壓充風(fēng)、壓力突然下降,入爐風(fēng)壓、風(fēng)量突然減小,時(shí)間短,反饋給風(fēng)機(jī)再進(jìn)行調(diào)整滯后。
均壓閥門(mén)調(diào)整有“四擋”,造成風(fēng)壓、風(fēng)量有“四擋”的變化,風(fēng)機(jī)反饋在換擋時(shí)滯后,造成波動(dòng)幅度大。解決均壓閥門(mén)開(kāi)度“換擋”均勻,實(shí)現(xiàn)無(wú)擋切換(或多擋切換,以保證風(fēng)機(jī)調(diào)整及時(shí),風(fēng)壓波動(dòng)最?。ㄟ^(guò)均壓閥門(mén)開(kāi)度勻速打開(kāi),解決了此問(wèn)題。
定風(fēng)量、定風(fēng)壓控制模式添加完自動(dòng)控制模式后,增強(qiáng)了爐況的穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)定風(fēng)量、定風(fēng)壓之間無(wú)擾動(dòng)切換,滿足了熱風(fēng)爐的生產(chǎn)需求,有效解決了操作工手動(dòng)操作帶來(lái)的時(shí)間滯后,對(duì)高爐穩(wěn)定高效生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
換爐周期60 min,每座高爐每天換爐24 次,換爐充壓時(shí)間15 min,通過(guò)過(guò)程的風(fēng)量加權(quán)平均計(jì)算,風(fēng)量增加500 m3/min,每噸鐵風(fēng)耗按800 m3計(jì)算,每座高爐日增產(chǎn)225 t,每座高爐年增產(chǎn)81 000 t。