邢維義,陳晨,于海岐,王富亮,殷東明
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007)
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡稱“煉鋼部”)的鐵水磷含量偏高,平均達(dá)到0.12%。為了冶煉出合格的高級別管線鋼、容器鋼等低磷合金鋼,需要轉(zhuǎn)爐過氧化操作,由此造成終點渣氧化性強(qiáng),精煉處理困難,鋼中夾雜多,鋼水純凈度低。為了提高低磷合金鋼水純凈度,煉鋼部在現(xiàn)有工藝條件下,對冶煉全工序優(yōu)化控制,包括優(yōu)化鐵水預(yù)處理、優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉及LF精煉工藝,在確保磷含量達(dá)到成品控制目標(biāo)的同時,提高了低磷合金鋼水的純凈度。本文對此作以介紹。
煉鋼部低磷合金鋼生產(chǎn)基本裝備情況為:3套鐵水倒罐裝置、3套鐵水脫硫裝置、3座260 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐、2臺 LF鋼包精煉爐、1套ANS-OB鋼包精煉爐、2臺RH-TB真空脫氣裝置、2臺一機(jī)雙流直弧型1450連鑄機(jī)、1臺一機(jī)一流直弧型厚板連鑄機(jī)。低磷合金鋼生產(chǎn)的工藝路線為:鐵水預(yù)處理-轉(zhuǎn)爐冶煉-LF精煉-RH脫氣-連鑄。
硫是低磷鋼中最有害的元素,會嚴(yán)重惡化鋼的低溫沖擊韌性和鋼材的抗氫致裂紋(HIC)性能[1],并且鋼中的硫?qū)儆谝灼鲈?,如果在連鑄坯中心部位出現(xiàn),會導(dǎo)致鋼材中裂紋的產(chǎn)生。對于低磷合金鋼,只有當(dāng)鋼中硫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低到0.002 0%以下時,硫?qū)︿摬牡蜏貨_擊韌性和抗HIC的影響才會基本消除。低磷合金鋼成品硫含量一般控制在0.001 0%,LF脫硫任務(wù)重,因此嚴(yán)格要求鐵水百分之百預(yù)處理并控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程回硫,保證轉(zhuǎn)爐爐后硫含量≤0.006 0%。
轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,熔池的脫硫方式為熔渣脫硫和氣化脫硫。FeS既溶于鐵液,又溶于渣中。脫硫的基本反應(yīng)是:首先,鋼液中的硫擴(kuò)散至熔渣中,即[Fe]→(FeS);然后與熔渣中的 CaO 或 MnO結(jié)合生成穩(wěn)定的、只溶于熔渣的CaS或MnS。影響轉(zhuǎn)爐回硫主要有兩方面原因:一方面是轉(zhuǎn)爐入爐料總硫含量的影響;另一方面是轉(zhuǎn)爐冶煉過程工藝參數(shù)的影響。為了減少轉(zhuǎn)爐回硫量,必須首先減少轉(zhuǎn)爐入爐料的原始硫含量,提高轉(zhuǎn)爐終點硫的分配比 Ls[2]。
煉鋼部冶煉低磷鋼時,S含量控制主要存在兩個方面問題:一是使用的鐵水含Ti量較高(高爐使用Ti球護(hù)爐),平均達(dá)到了0.10%,最高時達(dá)到0.20%,鐵水渣粘稠、流動性差,渣鐵不易分離,易導(dǎo)致鐵水渣扒不凈帶入轉(zhuǎn)爐,增大爐內(nèi)回硫量;二是扒渣鐵損增大,增加冶煉成本。據(jù)此采取如下措施:
(1)采用鈦含量<0.050%的低鈦鐵水冶煉低磷合金鋼;
(2) 倒罐出鐵量控制在 270~275 t,保證鐵水罐凈空,為脫硫扒渣創(chuàng)造條件;
(3)采用“兩扒一脫”工藝,即鐵水脫硫前先扒出部分鐵水渣,脫硫處理后再將剩余鐵水渣徹底扒出;
(4)采用鐵水涌動扒渣工藝;
(5)脫硫目標(biāo)按0.003%控制,要求脫后硫含量≤0.005%。
轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,采取以下措施控制入爐原料的純凈度以減少硫的帶入。
(1)洗爐。轉(zhuǎn)爐冶煉低磷合金鋼時,使用深脫硫扒渣鐵水對轉(zhuǎn)爐進(jìn)行刷洗,主要目的是減少濺渣過程附著在爐襯上爐渣的含硫量。洗爐鐵水硫含量與爐內(nèi)回硫量的關(guān)系如圖1所示,由圖1看出,隨著洗爐鐵水硫含量的增加,爐內(nèi)回硫量呈增加趨勢,但只要保證洗爐鐵水S含量≤0.005%,爐內(nèi)回硫量可穩(wěn)定控制在0.002 5%以內(nèi)。
圖1 洗爐鐵水硫含量與爐內(nèi)回硫量的關(guān)系Fig.1 Relationship between Content of Sulfur in Prepurged Hot Metal in Converter and Resulfurization in Converter
(2)控制廢鋼的使用。入爐要求使用低硫廢鋼,嚴(yán)禁使用渣鋼、唐麻鐵等高硫廢鋼。
(3)控制入爐原料。嚴(yán)格控制入爐活性石灰和輕燒白云石的硫含量,要求二者均≤0.020%。
(1)優(yōu)化渣料加入方案。轉(zhuǎn)爐采用雙渣法進(jìn)行操作,吹煉4~5 min爐渣活躍時抬槍放渣,將爐內(nèi)部分高磷渣放掉,降低渣中磷含量,然后繼續(xù)下槍吹煉,重新造渣,提高脫磷效果。雙渣法加料模型見表1。
表1 雙渣法加料模型Table 1 Model for Adding Materials by Double Slag Method
(2)優(yōu)化渣的堿度。轉(zhuǎn)爐冶煉終點提高爐渣的堿度,石灰的活度也隨之增加。充足的CaO固定渣中的SiO2和P2O5,P2O5將與CaO結(jié)合成穩(wěn)定的磷酸鈣,降低P2O5的活度,從而有利于爐渣的脫磷。高堿度、高氧化性的爐渣能使磷呈現(xiàn)強(qiáng)烈的氧化趨勢,從這個角度來說,提高爐渣堿度可以大大提高脫磷效率。但是堿度高需增大石灰的加入量,將使?fàn)t渣變粘,化渣受阻,降低爐渣的流動性,反而不利于脫磷反應(yīng)的順利進(jìn)行。為了獲得較好的終點脫磷率,終點渣的堿度控制在3.5左右較合適。
(3)優(yōu)化放渣時機(jī)。圖2為轉(zhuǎn)爐吹煉過程中主要元素含量的變化規(guī)律,吹煉前期,硅錳迅速氧化,隨后,磷開始氧化,隨著脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,熔池升溫速度加快,脫磷反應(yīng)減弱。實際生產(chǎn)中,當(dāng)鐵水Si含量為0.27%,供氧時間達(dá)到200 s以后,脫磷速率基本為零,這時硅錳氧化期也已經(jīng)基本結(jié)束,需要抬槍放渣。煉鋼部鐵水平均硅含量為0.25%~0.35%,放渣時機(jī)確定在吹氧200~300 s。
圖2 轉(zhuǎn)爐吹煉過程中主要元素含量的變化規(guī)律Fig.2 Variation Regularity of Content of Main Elements during Converter Blowing
(1) 優(yōu)化控制過程的碳溫(T+C 含量×10 000)。統(tǒng)計轉(zhuǎn)爐吹煉過程碳溫與過程P含量、終點P含量的關(guān)系,結(jié)果如圖3所示。
圖3 轉(zhuǎn)爐吹煉過程碳溫與過程P含量、終點P含量的關(guān)系Fig.3 Relationship among Temperature-carbon,Phosphorus Content during Smelting and Phosphorus Content at End Point by Converter
從圖3中可以看出,過程碳溫≤1 570℃時,過程P含量最低,但終點磷分布范圍較寬,控制精度不好,分析與過程溫度低化渣不好有關(guān);過程碳溫≥1 610℃時,過程P含量和終點P含量都較高;過程碳溫在1 570~1 610℃分布時,過程磷和終點磷的分布都在合理范圍內(nèi)。因此生產(chǎn)高級別低磷合金鋼時,過程溫度要求控制在1 540~1 560℃,過程碳含量控制在0.30%~0.50%之間較合理。
(2)優(yōu)化終點溫度制度。統(tǒng)計實驗數(shù)據(jù)得出不同終點溫度下的終點P含量如圖4所示,根據(jù)圖4中的曲線方程,結(jié)合低磷合金鋼的出鋼溫降和液相線溫度的關(guān)系,再綜合考慮生產(chǎn)節(jié)奏的要求,最終確定出鋼溫度控制在1 620~1 640℃。
圖4 不同終點溫度下的終點P含量Fig.4 Phosphorus Content at Different Temperatures at End Point
原工藝使用擋渣標(biāo)擋渣,擋渣成功率90%,渣厚平均107 mm。為減少下渣量和回磷量,同時降低鋼中氧化物,減少非金屬夾雜,采用了轉(zhuǎn)爐出鋼口滑動水口閘閥擋渣出鋼技術(shù)。該技術(shù)將紅外下渣檢測信號、轉(zhuǎn)爐出鋼開始信號和轉(zhuǎn)爐傾動角度信號由轉(zhuǎn)爐PLC送到轉(zhuǎn)爐滑動水口擋渣系統(tǒng)PLC,以控制滑板的開閉。出鋼開始后,迅速啟動滑動水口擋渣系統(tǒng),并將滑板置于關(guān)閉狀態(tài);當(dāng)轉(zhuǎn)爐傾動到正常的出鋼位置時,自動開啟滑板延遲出鋼,實現(xiàn)對轉(zhuǎn)爐出鋼前期渣的全量控制;出鋼3/4時,加入擋渣標(biāo),穩(wěn)定鋼流狀態(tài),減少卷渣;出鋼近終了時,根據(jù)紅外下渣檢測報警信號在1 s內(nèi)迅速關(guān)閉滑板控制轉(zhuǎn)爐出鋼后期下渣。
該技術(shù)實現(xiàn)了判渣和擋渣的全自動操作,與采用擋渣鏢的擋渣法相比,減少30%以上的轉(zhuǎn)爐出鋼下渣量,明顯提高了合金收得率并改善了鋼水質(zhì)量。此外,由于避免了出鋼結(jié)束抬爐時鋼渣溢出鋼包沿口及鋼包外,最大限度地實現(xiàn)了安全清潔生產(chǎn),減少了鋼包及鋼包臺車等設(shè)備的損壞。
鋼中夾雜物是造成鑄坯和鋼板探傷不合的主要原因,必須嚴(yán)格控制鋼中夾雜物的含量、形態(tài)及分布[1]。冶煉低磷合金鋼的過程中,LF精煉處理的主要任務(wù)是去除鋼液中的S,力爭將S含量降至最低,最大限度降低硫化物類夾雜。精煉渣對控制鋼中夾雜物起著重要作用,優(yōu)化LF精煉渣系成分,不僅能夠有效控制鋼中S含量在質(zhì)量要求范圍之內(nèi),更重要的是具備優(yōu)良的吸附夾雜能力。
LF快速深脫硫需要適當(dāng)增加LF造渣料,并盡快熔化。優(yōu)化前,白灰和化渣劑同時加入,比例為4:1,結(jié)果渣面發(fā)粘。優(yōu)化后先加入化渣劑,其中助熔渣加入350~500 kg,其余使用螢石,后加入白灰,結(jié)果渣表面光滑,脫硫前白灰熔化效果良好。
提升溫度有利于脫硫,LF進(jìn)站溫度一般約為1 540℃,LF搬出溫度一般約為1 640℃,一罐鋼的升溫時間約占40 min。如前期升溫過高,LF脫硫等樣的時間不能完全用于升溫,浪費LF處理時間。如前期升溫不足,化渣不好,LF脫硫效果差,硫含量達(dá)不到深度脫硫的要求。因此,需要在LF處理前期控制合適的鋼水溫度。LF常規(guī)鋼種需要將鋼水溫度提升至1 580℃以上脫硫,低磷合金鋼生產(chǎn)時間較嚴(yán)格,必須保證一次脫硫成功,開始脫硫溫度不低于1 620℃,脫硫結(jié)束鋼水溫度一般為1 595℃,既可以保證較高的脫硫溫度,又保證了后期充足的升溫時間。
LF深脫硫必須先深脫氧,常規(guī)脫氧劑使用鋁線段,方法為吹開LF渣面,加入鋁線段攪拌,使鋼水中Als含量達(dá)到0.03%以上。這種脫氧方式可以迅速脫除鋼水中的氧,但難以迅速脫除渣中的氧。優(yōu)化后采用鋁粉和鋁線段脫氧,優(yōu)化前后脫硫速率的對比見表2。由表2計算得出,優(yōu)化后深脫硫速率提高0.000 06%/min。此舉可縮短LF脫硫時間5 min。
表2 優(yōu)化前后脫硫速率的對比Table 2 Comparison of Desulfurization Velocity before and after Optimization
鋼包吹氬效果對脫硫以及造渣影響很大,在生產(chǎn)低磷合金鋼時,透氣磚的使用次數(shù)不能超過3次。氬站處理后,若不能直接到達(dá)LF,要求每10 min吹氬30 s,保證透氣磚透氣效果。LF精煉全過程要求底吹氬氣,控制爐內(nèi)微正壓,升溫時氬氣流量控制在20~30 m3/h,溫度升至1 620℃以上時采用大氬氣流量80 m3/h以上攪拌。
采取上述各項措施后,低磷合金鋼入爐S含量穩(wěn)定控制在0.005%以下,氬站S含量控制在0.006%以下。轉(zhuǎn)爐鋼水終點P含量可穩(wěn)定控制在0.006%,終點C含量控制在0.04%以內(nèi)。LF精煉搬出S含量有效控制在0.001%以下,精煉處理后可將夾雜物尺寸控制在15 μm以內(nèi),滿足了批量生產(chǎn)低磷合金鋼的要求。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司在冶煉低磷合金鋼的生產(chǎn)中,鐵水預(yù)處理采用低鈦鐵水、“兩扒一脫”并配合涌動式扒渣工藝;轉(zhuǎn)爐冶煉工序采用雙渣法和出鋼口滑動水口閘閥擋渣出鋼技術(shù),過程溫度控制為1 540~1 560℃,過程碳含量控制在0.30%~0.50%之間,出鋼溫度控制在1 620~1 640℃;LF精煉工序全程吹氬,控制爐內(nèi)微正壓,升溫氬氣流量為20~30 m3/h,1 620℃以上時采用大氬氣流量80 m3/h攪拌脫硫。采取上述措施后,LF爐搬出S含量有效控制在0.001%以下,精煉處理后可將夾雜物尺寸控制在15 μm以內(nèi),滿足了批量生產(chǎn)低磷合金鋼的要求。