楊富元,馬俊堯,唐鵬,李亞娜,夏華攀,李斌
(鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽(yáng) 122000)
隨著環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻,國(guó)家GB16171-2012中規(guī)定,2015年1月起焦化行業(yè)推焦、裝煤、干熄焦除塵的粉塵排放要求達(dá)到小于50 mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)是小于10 mg/m3),且均實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè),一旦超標(biāo),焦?fàn)t及干熄焦需要直接停產(chǎn)。目前,焦化企業(yè)大多采用脈沖布袋除塵的方式對(duì)粉塵進(jìn)行收集凈化,當(dāng)布袋破損、脫落時(shí)會(huì)造成粉塵排放濃度升高甚至超標(biāo)。當(dāng)部分除塵布袋脫落時(shí),通過(guò)檢查箱體容易發(fā)現(xiàn)處理,但當(dāng)個(gè)別布袋破損時(shí),由于除塵器內(nèi)布袋數(shù)量較多,不易查找,排查期較長(zhǎng),延長(zhǎng)了除塵器停運(yùn)時(shí)間,增加了環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。因此,快速查找破損布袋,降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)成為了生產(chǎn)中的重要任務(wù)。鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)鋼鐵”)焦化廠分析了裝煤除塵器布袋使用壽命低的原因及傳統(tǒng)布袋測(cè)漏方法存在的問(wèn)題,并進(jìn)行了優(yōu)化實(shí)踐,本文對(duì)此做一介紹。
朝陽(yáng)鋼鐵焦化廠裝煤除塵器為焦化除塵器中布袋最易破損的除塵器,裝煤除塵與推焦除塵的布袋是通用的,兩者運(yùn)行參數(shù)如表1所示。
表1 裝煤和推焦除塵器運(yùn)行參數(shù)Table 1 Operating Parameters for Coal Charging and Coke Pushing Dust Collectors
在生產(chǎn)運(yùn)行中,除塵布袋在裝煤除塵中使用3個(gè)月即會(huì)出現(xiàn)粉塵超標(biāo)情況,進(jìn)行布袋整體更換時(shí)發(fā)現(xiàn)部分布袋出現(xiàn)破損,破損部位多為布袋縫合線部位,但同批次布袋在推焦除塵的使用周期可達(dá)12個(gè)月。相同除塵布袋在不同的除塵器中使用周期相差較多,可排除除塵布袋自身質(zhì)量問(wèn)題。
裝煤除塵工藝流程如圖1。
圖1 裝煤除塵工藝流程Fig.1 Dust Removing Process Flow for Coal Charging
當(dāng)除塵器高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),摻冷風(fēng)閥及非常閥關(guān)閉,煙氣通過(guò)進(jìn)氣管道至除塵器除塵后,由煙囪排入大氣。當(dāng)除塵器低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),摻冷風(fēng)閥關(guān)閉,非常閥開(kāi)啟,煙氣通過(guò)非常閥經(jīng)除塵風(fēng)機(jī)后由煙囪排入大氣。在低速運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí),裝煤除塵進(jìn)行壓縮空氣反吹排灰工作,低速運(yùn)轉(zhuǎn)的氣流不經(jīng)過(guò)除塵器各倉(cāng)體,所以壓縮空氣及煤粉所含水汽量沉積在除塵器內(nèi)無(wú)法排出,長(zhǎng)時(shí)間的水汽沉積會(huì)造成布袋水腐蝕、倉(cāng)體腐蝕的情況,在冬季水汽沉積更加嚴(yán)重。與裝煤除塵不同,推焦除塵工藝設(shè)計(jì)有離線閥,取消了摻冷風(fēng)閥,并將非常閥安裝至除塵器前端,當(dāng)除塵器低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)仍有氣流通過(guò)除塵器,使水汽無(wú)法在除塵器中沉積,避免了水汽腐蝕布袋及除塵器倉(cāng)體現(xiàn)象的發(fā)生,提高了除塵布袋的使用壽命。
綜合上述論述可知,由于裝煤除塵器低速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)除塵器內(nèi)易出現(xiàn)水汽沉積,而除塵使用布袋為滌綸防靜電針刺氈材質(zhì),遇水后強(qiáng)度極易降低,且布袋縫合部位為薄弱點(diǎn),強(qiáng)度降低后在反吹壓力的作用下即會(huì)發(fā)生布袋破損。
焦化各除塵器內(nèi)均分為多個(gè)倉(cāng)體,每個(gè)倉(cāng)體中布袋數(shù)量約為150條,根據(jù)除塵器過(guò)濾面積大小,除塵布袋總數(shù)可高達(dá)1 000~2 000條,個(gè)別布袋破損就會(huì)造成除塵器粉塵排放超標(biāo)。傳統(tǒng)布袋測(cè)漏方法是在正常生產(chǎn)中除塵器處于高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)時(shí),逐一關(guān)閉單個(gè)倉(cāng)體離線閥或出入口閥,觀察除塵煙囪變化情況,若目測(cè)煙囪排放煙塵明顯減少,則確定關(guān)閉的倉(cāng)體內(nèi)存在布袋泄露情況;或根據(jù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中粉塵含量的瞬時(shí)變化情況,若含量降低,則確定關(guān)閉倉(cāng)體內(nèi)存在布袋破損。確定布袋破損倉(cāng)體后,將該倉(cāng)體離線,開(kāi)倉(cāng)檢查。由于從布袋凈氣室觀察布袋的方式無(wú)法準(zhǔn)確找出具體破損布袋,檢查時(shí)需關(guān)閉反吹系統(tǒng),卸下反吹管,將每個(gè)除塵布袋抽出檢查,觀察發(fā)現(xiàn)明顯破損則進(jìn)行更換,檢查過(guò)程中易出現(xiàn)較小破損布袋更換遺漏情況。若為了避免遺漏將該箱體布袋全部更換,則會(huì)增加運(yùn)行成本,延長(zhǎng)處理時(shí)間??梢?jiàn)此種方式工作量大,操作時(shí)間較長(zhǎng),易出現(xiàn)查找不徹底的情況。且如果出現(xiàn)兩個(gè)以上倉(cāng)體存在布袋破損情況時(shí),則無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)布袋測(cè)漏方法測(cè)漏,影響焦?fàn)t正常生產(chǎn)秩序。
裝煤除塵在無(wú)離線閥的狀態(tài)下,若將非常閥設(shè)計(jì)在除塵器前,則單倉(cāng)內(nèi)部有吸力,反吹作業(yè)無(wú)法將灰塵排出,還會(huì)吸附在布袋上,起不到反吹及排灰效果。因此,在裝煤除塵器各單倉(cāng)增加離線閥(見(jiàn)圖2),以摻冷風(fēng)閥代替非常閥進(jìn)行工作,在裝煤除塵低速運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,仍可進(jìn)行有效的反吹作業(yè),同時(shí)有氣流通過(guò)除塵器,除塵器內(nèi)不會(huì)有水汽沉積,可減少水汽對(duì)除塵布袋的腐蝕,延長(zhǎng)裝煤除塵布袋的使用壽命。
圖2 裝煤除塵器增加離線閥Fig.2 Installation of Off-line Valves to Coal Charging Dust Collector
由于裝煤除塵破損布袋位置多在縫合線部位,可見(jiàn)在水汽腐蝕過(guò)程中,對(duì)布袋縫合線腐蝕的程度較高,采用防水腐蝕的PTFE材質(zhì)作為縫合線,可增加裝煤除塵布袋的使用壽命。
熒光粉具有發(fā)光的特性,配合專(zhuān)用熒光燈和濾光鏡可被明顯觀察到,其主要成分為CaCO3,僅含 C、H、O、Ca、Mg 元素[1],無(wú)毒性,不會(huì)出現(xiàn)操作人員過(guò)敏、中毒等生產(chǎn)安全問(wèn)題,且500℃以下無(wú)物態(tài)變化,適用于焦化各除塵器。另外,熒光粉有多種顏色可供選擇,避免連續(xù)性測(cè)漏操作造成判斷誤差。熒光粉測(cè)漏方法[2]是使熒光粉從進(jìn)風(fēng)口隨氣流進(jìn)入除塵器塵氣室,在氣流的帶動(dòng)下,均勻附著在除塵布袋的外表面,并穿過(guò)破損點(diǎn)進(jìn)入凈氣室,沉積在破損部位或破損布袋內(nèi)表面及袋口,然后通過(guò)熒光燈和濾光鏡查找沉積熒光粉,從而確定破損位置。
熒光粉投放點(diǎn)位置選擇在據(jù)除塵器入口大于10 m處為宜,距離遠(yuǎn)則投放量增加,裝煤除塵熒光粉在摻冷風(fēng)閥處投放,推焦除塵在非常閥處投放,干熄焦除塵在除塵器入口10 m位置新增投放點(diǎn)投放。所需熒光粉重量結(jié)合除塵器布袋過(guò)濾面積和熒光粉單耗(通常為5~7 g/m2)計(jì)算得出。測(cè)漏時(shí),須將反吹系統(tǒng)全部關(guān)閉,避免在投入熒光粉后,反吹系統(tǒng)啟動(dòng),發(fā)生熒光粉飄散,造成測(cè)漏誤差。手動(dòng)啟動(dòng)除塵風(fēng)機(jī)使其高速運(yùn)轉(zhuǎn),將準(zhǔn)備好的適量熒光粉投入除塵器進(jìn)風(fēng)口投放點(diǎn),投放熒光粉結(jié)束后繼續(xù)高速運(yùn)轉(zhuǎn)3~5 min,使熒光粉能在各倉(cāng)體分布均勻,之后保持除塵器低速運(yùn)轉(zhuǎn)或停機(jī)。對(duì)單個(gè)倉(cāng)體進(jìn)行開(kāi)倉(cāng)檢查,關(guān)閉檢查的倉(cāng)體離線閥或出入口閥,在熒光燈照射下,佩戴專(zhuān)用眼鏡觀察每個(gè)布袋,由于破損部位會(huì)沉降少量熒光粉,在熒光燈的照射下會(huì)發(fā)出強(qiáng)烈熒光,因此,通過(guò)此方案可清晰快速的檢查出除塵布袋的漏點(diǎn),從而進(jìn)行更換處理。
在焦化日常生產(chǎn)過(guò)程中,各除塵器超低排放粉塵在線監(jiān)測(cè)指標(biāo)上升至30 mg/m3時(shí),除塵器煙囪排放未達(dá)到可視污染,使用熒光粉測(cè)漏技術(shù)可實(shí)現(xiàn)預(yù)先檢查、預(yù)先控制,降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),熒光粉測(cè)漏技術(shù)應(yīng)用于焦化除塵器中,能夠減少拆卸反吹管及逐個(gè)抽出布袋檢查的步驟,利用熒光燈及濾光鏡觀察可快速、全面、準(zhǔn)確地查找出破損的除塵布袋,縮短除塵布袋測(cè)漏的操作時(shí)間。
朝陽(yáng)鋼鐵焦化廠采取各項(xiàng)優(yōu)化措施后,通過(guò)更換個(gè)別破損布袋的方式,多次將除塵煙囪排放煙氣在線監(jiān)測(cè)含塵量由40 mg/m3降低至15 mg/m3,避免了漏檢破損布袋造成的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),整體更換周期延長(zhǎng),測(cè)漏操作時(shí)間大幅縮短,降低了全面更換除塵布袋的成本,年節(jié)約成本15.23萬(wàn)元。同時(shí),降低了人工更換及檢查除塵布袋的工作強(qiáng)度,提高了查找破損布袋的全面性和準(zhǔn)確性。焦化除塵器采用優(yōu)化措施前后運(yùn)行情況如表2所示。
表2 焦化除塵器采用優(yōu)化措施前后運(yùn)行情況Table 2 Operating Conditions of Coking Dust Collector before and after Taking Optimization Measures
除塵器屬于焦化生產(chǎn)過(guò)程中重要的環(huán)保設(shè)備,除塵器的排放指標(biāo)直接關(guān)系到焦化能否正常生產(chǎn)。朝陽(yáng)鋼鐵焦化廠除塵布袋使用壽命低,當(dāng)布袋破損造成排放指標(biāo)超標(biāo)時(shí),查找困難、操作時(shí)間長(zhǎng)。裝煤除塵器增加離線閥,可解決裝煤除塵水汽沉積問(wèn)題;采用防水腐蝕的PTFE材質(zhì)作為布袋縫合線,可以增加裝煤除塵布袋的使用壽命;熒光粉測(cè)漏技術(shù)可快速、全面、準(zhǔn)確查找破損布袋。結(jié)合應(yīng)用后,除塵布袋更換周期延長(zhǎng),測(cè)漏操作時(shí)間縮短,布袋更換成本降低,除塵器節(jié)約成本約15.23萬(wàn)元/年,降低了人工更換及檢查除塵布袋的工作強(qiáng)度,避免了漏檢破損布袋造成的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。