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        大通徑比例可調液控主閥設計

        2022-02-21 09:49:52張曉東
        機電設備 2022年1期
        關鍵詞:液控主閥墊塊

        張曉東,普 超,汪 洋

        (1. 上海船舶設備研究所,上海 200031;2. 中船黃埔文沖船舶有限公司,廣州 510715)

        0 引言

        某大型船用升降設備采用油缸滑輪組驅動,鋼絲繩的一端被固定,經(jīng)過動滑輪組和轉向滑輪組改變走向后,另外一端連接升降平臺吊點。當油缸的活塞桿伸出推動動滑輪組時,通過鋼絲繩組件拉動升降平臺向上運行;當升降平臺向下運行時,借助升降平臺自重及載荷重量使油缸活塞桿收回。升降平臺向上或向下運行時,要經(jīng)歷起動、加速、勻速、減速和停止的過程,為保證升降平臺起動和停止過程中的平穩(wěn)順暢,需要采用比例控制的方法。油缸額定流量為500 L/min,額定工作壓力為18.5 MPa,原本有電液比例換向閥貨架產(chǎn)品可選,但是考慮到船上環(huán)境條件惡劣及放大板容易損壞的實際使用經(jīng)驗,決定自主設計大通徑比例可調液控主閥。

        1 主閥結構

        主閥結構見圖1,閥芯設計直徑為Φ50 mm,閥芯設計行程為22 mm,連接底板按照DIN24340-A32標準接口進行連接,參考常規(guī)液控滑閥型式[1-3]進行特殊設計,主要由閥體、閥芯、端蓋、復位彈簧、調速閥及其他附件構成。采用比例可調液控方式的升降平臺運行速度變化平穩(wěn),不依賴于電氣輸入信號,對油液清潔度要求低,適用于存在高低溫、電磁干擾、介質易污染環(huán)境的船舶。

        圖1 主閥結構圖

        但相較于常規(guī)液控換向閥,大通徑比例可調液控主閥具有以下特性:

        1)切換速度控制。主閥大、小控制腔設計了單向調速閥,通過調節(jié)閥口開度,改變進入的控制油流量,可調節(jié)閥芯的打開和關斷速度。

        2)面積差控制。比例換向閥大、小腔存在面積差,在小腔設計了復位彈簧,能確保閥芯打開和關斷的可靠性。

        3)閥芯開度控制。通過在閥芯右側增加墊塊厚度,實現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)下閥芯的開度。

        4)閥芯運動平穩(wěn)性控制。通過在閥芯臺階處加工V型槽,在閥芯上開設均壓槽,平衡閥芯的徑向液動力,保證閥芯在整個運動過程中對執(zhí)行器控制的連續(xù)平穩(wěn)性。

        2 主閥工作原理

        主閥小腔閥芯直徑為Φ50 mm,大腔閥芯直徑為Φ80 mm,存在一定的面積差,當電氣控制系統(tǒng)斷電時,電磁換向閥7.1和7.2處于失電狀態(tài),控制油直接通到小腔;大腔通過調速閥8.4與回油相通,在彈簧力和小腔液壓力的作用下,推動閥芯逐漸關斷并保持;通過調節(jié)調速閥8.4來調節(jié)閥芯的關斷時間;當電磁換向閥7.1和7.2處于得電時,控制油直通小腔同時經(jīng)過調速閥8.3通到大腔,由于大腔和小腔的面積差,大腔液壓力克服小腔液壓力和彈簧力,推動閥芯逐漸打開并保持,通過調節(jié)調速閥8.3可以調節(jié)閥芯的打開時間;使用2個電磁換向閥7.1和7.2,要求兩者同時得電后才能打開主閥閥芯,相當于增加一道安全保護,防止錯誤信號導致錯誤動作;當兩者中任意一個失電,則可關斷主閥閥芯,確保主閥閥芯可靠關斷。

        主閥工作原理見圖2。

        圖2 主閥工作原理圖

        3 主閥中間試驗

        鑒于主閥在升降設備控制閥組中的重要性,有必要對主閥在要求1 MPa壓降時的輸出流量、閥芯行程、閥芯打開時間和線性度、閥芯關斷時間和線性度,以及閥芯動作重復精度等指標通過中間試驗進行驗證。

        試驗用液壓系統(tǒng)原理見圖3。系統(tǒng)接入恒壓變量泵組提供的高壓油,最大供油流量為400 L/min,控制油路由高壓過濾器、減壓閥、單向閥、溢流閥、蓄能器和電磁球閥組成,通過電磁球閥7.1和7.2的通斷實現(xiàn)控制油路的通斷。通過調節(jié)調速閥8.3即可調節(jié)主閥的打開時間,通過調節(jié)調速閥8.4即可調節(jié)主閥的關閉時間。

        圖3 試驗液壓系統(tǒng)原理

        在實驗室使用試驗用測試閥組(見圖4)對主閥樣件進行多次試驗。用激光位移傳感器測量閥芯行程,行程可以通過閥芯行程調節(jié)墊塊(見圖5)進行調節(jié),主閥關閉時,閥芯位移最大。在主閥P、T、A、B 4個油口設置壓力傳感器,檢測壓力變化和P→A壓降是否符合1 MPa是要求,A、B口連接徑向柱塞馬達,出軸安裝編碼器,根據(jù)編碼器轉速、馬達排量和數(shù)據(jù)采集時間計算出主閥輸出流量。

        圖4 試驗用測試閥組

        圖5 閥芯行程調節(jié)墊塊

        實際應用時對主閥最大通流特性有一定的要求,需要限制閥芯穩(wěn)定狀態(tài)下的開度,測試此狀態(tài)下閥芯的流量-時間特性曲線和壓差。為此,給閥芯分別裝上了不同厚度的墊塊,限制閥芯行程,得到不同的試驗數(shù)據(jù)。圖6和圖7分別為墊塊厚度14 mm、17 mm時的試驗數(shù)據(jù)。

        由圖6和圖7可看出,墊塊厚度為14 mm時,在閥芯滿行程狀態(tài)下,主閥通過流量為322 L/min,P口至A口的壓降為1.3 MPa;墊塊厚度為17 mm時,在閥芯滿行程狀態(tài)下,主閥通過流量為248 L/min,P口至A口的壓降為2.8 MPa。由此可見:通過閥芯墊塊可以很好地調節(jié)主閥壓差-流量特性。

        圖6 墊塊厚度14 mm 時的試驗數(shù)據(jù)

        圖7 墊塊厚度17 mm 時的試驗數(shù)據(jù)

        實際應用時對主閥工作性能的穩(wěn)定性有一定的要求,需保證主閥在調整完畢后,閥芯具備相同的切換狀態(tài)。為了驗證主閥的這一特性,在為主閥調定1組工作參數(shù)后(墊塊厚度17 mm),完成了70次重復試驗,圖8所示為第2、12、22、32、42、52、62組的閥芯位移-時間試驗數(shù)據(jù)。

        由圖8可看出,試驗時間增加引起了油液溫度的升高,第62組數(shù)據(jù)比第2組數(shù)據(jù)溫度高出10 ℃,但各組數(shù)據(jù)的閥芯位移-時間曲線重合性很高,說明調速閥的溫度補償功能使主閥閥芯切換狀態(tài)對溫度變化不敏感,說明主閥的閥芯切換特性很穩(wěn)定。

        圖8 閥芯位移-時間試驗數(shù)據(jù)

        在主閥中間試驗過程中,樣件1工作平穩(wěn)順暢,性能指標滿足要求,但樣件2在試驗開始時就出現(xiàn)閥芯卡死故障,現(xiàn)場拆卸時發(fā)現(xiàn)閥腔內有鐵屑和沙粒,見圖9??紤]到現(xiàn)場拆卸的難度和環(huán)境條件難以保證,樣件2返廠檢修,經(jīng)過拆檢、清洗、重新裝配、初步試驗后再次安裝到試驗臺進行中間試驗,結果在開始動作幾次后再次出現(xiàn)閥芯卡死故障,在生產(chǎn)方主管技術人員趕到現(xiàn)場,對試驗現(xiàn)場環(huán)境條件、故障時情況等進行交流后,判斷為閥芯和閥腔的配合問題,最終決定將樣件1、2全部返廠拆檢,在隨后拆檢比對中,閥腔尺寸偏差約為1 μm~2 μm,但閥芯尺寸偏差約為8 μm~9 μm,導致樣件2閥芯與閥腔配合間隙過小,閥體與閥板連接緊固時閥體微小變形導致閥芯卡死。

        圖9 樣件2 中間試驗拆檢圖

        4 結論

        大通徑比例可調液控主閥根據(jù)常規(guī)液控滑閥型式進行特殊設計,主要優(yōu)點是通過調節(jié)控制腔控制油流量,調整主閥打開和關斷的時間,進而實現(xiàn)比例調速性能;在規(guī)定的P→A壓降為1 MPa和閥芯行程14 mm時,實現(xiàn)320 L/min的流量輸出。

        通過適當增加閥口壓降和閥芯行程,使主閥實現(xiàn)更高的流量輸出。通過調節(jié)控制油流量,使主閥實現(xiàn)快速打開和關斷,并通過中間試驗驗證工作原理的正確性,可應用于大流量或超大流量、控制精度不高、參數(shù)固定的比例控制場合,具有較強的抗污染能力和抗電磁干擾環(huán)能力,有一定的應用價值。

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