雷發(fā)榮 黃金堂 鐘 波 國志華 袁武均 勞成鵬
(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
柳鋼1號A高爐有效容積1 500 m3,設(shè)有22個風口,2個鐵口,陶瓷杯爐缸。該高爐系統(tǒng)主要包括:高爐本體采用三段式銅冷卻壁和爐身鋼冷卻壁的薄壁爐襯技術(shù),軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),國產(chǎn)PW標準型串罐式無料鐘爐頂、雙均排壓系統(tǒng),皮帶輸送機上料,軸流式鼓風機,4座大型頂燃球式熱風爐,傳統(tǒng)的水沖渣工藝和全干法除塵等。1號A高爐2009年10月擴容中修,投產(chǎn)已達11年,后期爐役設(shè)備老化、熱風爐風溫低和自產(chǎn)焦不夠吃制約高爐經(jīng)濟技術(shù)指標的改善。文章總結(jié)了柳鋼1號A高爐在貧化原燃料條件下,通過加強入爐原燃料質(zhì)量管理,設(shè)備零故障攻關(guān),大風量、高富氧冶煉技術(shù),大角度、大角差、半中心加焦布料,大批重,精準布料技術(shù),低硅穩(wěn)硅操作,量化爐前管理等措施,抓住了高爐生產(chǎn)的關(guān)鍵點,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行,生鐵年產(chǎn)量161.8萬t,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟指標。
由于自產(chǎn)焦不夠,1號A高爐長期配用外購焦,2020年受疫情影響采購優(yōu)質(zhì)焦炭困難,焦炭質(zhì)量波動較大。干熄焦爐輪流檢修,期間焦炭全水熄,高爐配用外購焦的同時,還要配用水焦。2020年1號A高爐水焦、外購焦平均配用量33.2%,最高配用量達80%,焦炭質(zhì)量長期波動,影響高爐產(chǎn)能釋放和指標優(yōu)化,焦炭質(zhì)量指標平均值見表1。
表1 焦炭質(zhì)量指標平均值 %
2020年燒結(jié)礦SiO2含量偏高,導致品位偏低;燒結(jié)礦堿度R波動大,燒結(jié)檢修前為了平衡燒結(jié)礦使用量,上調(diào)堿度,造成爐料結(jié)構(gòu)大幅度波動;燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)偏低,冷強度穩(wěn)定性欠佳。為了保證燒結(jié)礦有一定的冷強度,高爐要求燒結(jié)礦FeO含量底線控制在8.5%~9.5%,燒結(jié)礦質(zhì)量指標平均值見表2。
表2 燒結(jié)礦質(zhì)量指標平均值
2020年球團礦質(zhì)量較穩(wěn)定,平均品位63.6%,具體情況見表3。
表3 球團質(zhì)量指標平均值
2020年柳鋼主要噴吹煤有進口貧瘦煤、混合煤和無煙煤。進口貧瘦煤灰分較低(8.0%~11.0%),固定碳較高(76%~80%),發(fā)熱值高;無煙煤灰分較高(12.0%~14.5%),發(fā)熱值偏低;混合煤灰分居中(10.0%~13.0%),固定碳偏低(74%~78%),發(fā)熱值偏低。無煙煤、混合煤質(zhì)量波動較大,由于進口煤采購量有限,進口煤配比在0%~50%之間動態(tài)調(diào)整。2020年1號A高爐噴吹煤粉發(fā)熱值波動大,2020年3月進口煤配用量為0%,發(fā)熱值降至24 733.37 kJ/kg,噴吹煤粉質(zhì)量情況見表4。
表4 噴吹煤粉質(zhì)量指標平均值
柳鋼使用天然鐵礦石有國內(nèi)礦、澳礦、巴西礦、伊朗礦、南非礦、越南礦,通過優(yōu)化均勻配礦后入爐,2020年塊礦品位波動較大,其平均值見表5。
表5 塊礦質(zhì)量指標平均值 %
2020年入爐原燃料有害元素控制在底線范圍內(nèi),主要是硫負荷和堿負荷波動較大,其平均值見表6。
表6 入爐原燃料有害元素負荷 kg/t
(1)加強原燃料檢測工作
原燃料是高爐冶煉物質(zhì)基礎(chǔ),提高原燃料管理水平是高爐高效穩(wěn)定生產(chǎn)的保障。按《高爐原燃料管理制度》的要求繼續(xù)抓好原燃料管理工作,加強原燃料質(zhì)量檢測,為以后爐料條件變化可能引起的爐況變化提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
①焦炭檢測。焦炭常規(guī)全分析每班由焦化廠提供,可通過柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)查詢;技術(shù)科每周對每座焦爐的焦炭做一次熱性能分析,并將結(jié)果報廠調(diào)度室,由調(diào)度室報給高爐;生產(chǎn)的高爐每兩小時對其槽下焦炭做一次水分分析。
②燒結(jié)礦檢測。燒結(jié)礦常規(guī)全分析、轉(zhuǎn)鼓強度等每班由燒結(jié)廠提供,可通過柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)查詢;技術(shù)科每周對每臺燒結(jié)機的燒結(jié)礦做一次低溫還原粉化率檢測,并將結(jié)果報廠調(diào)度室,由調(diào)度室報給高爐;技術(shù)科清稱班每班對燒結(jié)礦粒度組成進行監(jiān)測,供料車間當班皮帶工配合,測定結(jié)果由清稱班分別報給廠調(diào)度室和各高爐車間;化驗室每班對每臺燒結(jié)機的燒結(jié)礦堿度進行檢測,清稱班負責取樣,檢測結(jié)果由化驗室輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng);技術(shù)科每周對每臺燒結(jié)機的燒結(jié)礦質(zhì)量(物理和化學性能)進行一次抽查,并將結(jié)果報廠調(diào)度室和科領(lǐng)導,由調(diào)度室報給高爐。
③球團礦檢測。球團礦常規(guī)全分析、抗壓強度、篩分指數(shù)等由燒結(jié)廠提供,可通過公司生產(chǎn)管理系統(tǒng)查詢;技術(shù)科每周對球團礦質(zhì)量(物理和化學性能)進行抽查,并將結(jié)果報廠調(diào)度室和科領(lǐng)導,由調(diào)度室報給高爐。
④塊礦和鋼渣檢測。準備車間化驗室每周對每種塊礦和鋼渣取樣,做一次常規(guī)分析,結(jié)果輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
⑤噴吹煤粉檢測。進廠原煤的水分分析由準備車間化驗室檢測,每天一次,結(jié)果輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng);新進廠的原煤由技術(shù)科負責檢測其可磨性指數(shù),并報給噴吹車間和公司物質(zhì)部,可磨性指數(shù)<80%可建議公司停止采購; 混合噴吹煤粉全分析以及煤粉粒度組成由化驗室檢測分析,每天一次,結(jié)果輸入柳鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng)。
(2)焦炭、燒結(jié)礦留樣管理
為了有效地監(jiān)控焦炭、燒結(jié)礦的實物質(zhì)量,提高高爐應對原燃料質(zhì)量變化能力,廠部決定對焦炭、燒結(jié)礦進行留樣管理,要求高爐車間按班自行在高爐槽下系統(tǒng)進行取樣并保留。高爐留樣桶置放于高爐值班室附近,擺放整齊有序、并標識管理牌,最好放置于顯眼處(一般放在出鐵場,盡量與渣鐵留存樣放置于一個地方),易于高爐操作人員和管理人員查看、對比。每個樣留存三天,各留樣桶依次循環(huán)使用,每次取桶時,把料倒回上料皮帶進行回收,杜絕浪費。
(3)混焦使用管理
焦化廠經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造,實現(xiàn)了全干法熄焦生產(chǎn)。受全干法熄焦工藝影響,系統(tǒng)每年都要進行檢修。在檢修或發(fā)生突發(fā)事故時,由干法熄焦改水法熄焦,造成焦炭質(zhì)量下降,焦炭水分含量升高。為了減少由干法熄焦改水法熄焦對高爐爐況的影響,高爐制定混焦使用管理規(guī)定。
①加強與焦化廠聯(lián)系,執(zhí)行使用水焦預案。
②加強焦化廠相關(guān)部門聯(lián)系,及時了解焦化廠生產(chǎn)情況,在焦化廠由干法熄焦改為水法熄焦時,立刻把信息傳遞至高爐值班工長,啟動混焦預案。
③高爐有4個焦炭倉,有水焦或外購焦時,規(guī)定1號焦炭倉裝水焦或外購焦,2號、3號焦炭倉裝干熄焦,4號焦炭倉裝焦丁。水焦使用量超過50%后,2號焦炭倉改裝水焦,高爐按廠部規(guī)定配用水焦或外購焦。
④隨著水焦配用量增加,逐步下調(diào)焦炭負荷,同時爐溫逐漸往上限調(diào)整,做好低爐溫風險控制,使用混焦負荷調(diào)劑與爐溫控制見表7。
表7 使用混焦負荷調(diào)劑與爐溫控制
⑤高爐計算使用水焦后每批料的加焦量時,要考慮熱強度下降對高爐燃料比的影響。水熄焦含水分10%,而干熄焦只有0.5%,水熄焦反應后強度較干熄焦低4%~5%,熱強度每降低1%影響燃料比0.4%~0.5%。
⑥實際使用水焦后每批料加焦量
每批料加焦量=Q焦×A×10%+K燃×A×2%×Q鐵
水焦比例A=每批料水焦用量×水焦中水分比例÷每批料用焦總量×100%
式中:Q焦為每批料配用水焦前用焦量(焦丁+焦炭);A為水焦比例;K燃為配用水焦前理論燃料比;Q鐵為每批料理論出鐵量。
(4)篩分管理
①裝入原燃料粉率管理:燒結(jié)礦-5 mm<5%,焦炭-15 mm<2%,根據(jù)取樣(1次/班)結(jié)果判斷、調(diào)整篩網(wǎng)的給料速度。
②篩網(wǎng)管理:當裝入粉率不能滿足目標管理值時,進行篩網(wǎng)的更換;大于8 mm的燒結(jié)礦被篩下時,要及時更換篩網(wǎng);篩網(wǎng)被粉末堵塞超過30%時必須清理篩網(wǎng),通過燒結(jié)倉振料前空振3 s,振料后延遲10 s停止振動篩,燒結(jié)篩增加自動清篩裝置等措施,保持燒結(jié)振動篩不積料,以確保燒結(jié)礦的篩分效果。
③篩網(wǎng)點檢管理:目視點檢焦炭及燒結(jié)礦篩下粉的產(chǎn)生情況,1次/班;點檢焦炭及燒結(jié)礦篩網(wǎng)的磨損、破損情況,1次/班。
(5)優(yōu)化裝料順序,抓好混料
通過混料實踐統(tǒng)計,找到合理的原燃料裝料順序,降低焦丁斗放料速度,盡量使焦丁與礦石混合均勻;調(diào)整好燒結(jié)倉與焦炭的放料順序,穩(wěn)定邊緣與中心氣流,改善料柱透氣性。
(1)強化全員設(shè)備、全過程管理
明確車間主任是車間設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理的第一責任人,明確目標,落實責任人,以抓好“6S”管理(整理、整頓、清潔、素養(yǎng)、規(guī)范和安全)和“6源”(污染源、清掃困難源、故障源、浪費源、缺陷源和危險源)為切入點,推行全員設(shè)備、全過程管理,以點檢、潤滑、清潔標準化可視化管理為手段,確保各項基礎(chǔ)工作落實到現(xiàn)場。同時結(jié)合設(shè)備完好率攻關(guān),車間內(nèi)部開展督查工作,點檢站開展督導工作,提高員工對設(shè)備基礎(chǔ)管理的積極性,為全員設(shè)備管理營造出良好的氛圍,真正體現(xiàn)崗位作為設(shè)備第一責任人的理念。
(2)強化關(guān)鍵設(shè)備隱患閉環(huán)管理
車間組織認真開展好設(shè)備日常點檢、巡檢工作、查找缺陷及隱患源活動,建立關(guān)鍵設(shè)備缺陷、劣化臺賬并開展對應攻關(guān)工作;對檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,均要制定隱患監(jiān)控方案,確定監(jiān)控措施、明確周期、落實監(jiān)控責任人,并實行動態(tài)閉環(huán)管理,并視發(fā)展趨勢采取相應的應急措施,防止隱患升級,引發(fā)事故。對可能導致高爐休慢風的隱患或影響生產(chǎn)指標的隱患要實時通報,充分利用工藝休風等機會安排隱患處理,降低設(shè)備故障休風率。
(3)持續(xù)推進PDCA循環(huán)管理
要針對典型設(shè)備故障、系統(tǒng)性動力故障或較大設(shè)備風險、隱患,找準改善攻關(guān)課題。對設(shè)備風險、隱患進行分級管理,重大設(shè)備風險、隱患,廠部介入管理,一般設(shè)備故障風險、隱患,由車間進行管理。在設(shè)備管理中,要善于運用PDCA管理持續(xù)改善的方法,借助各專業(yè)力量,做好原因分析,開展有針對性的改善攻關(guān)工作。
(4)加強設(shè)備點檢、維護保養(yǎng)、應急操作等培訓學習
開展“改規(guī)程、學規(guī)則、守規(guī)程”活動。一是車間要全面核查設(shè)備維護檢修規(guī)程,對設(shè)備維護、檢修規(guī)程進行完善優(yōu)化,并組織學習落實,強化設(shè)備操作、檢修作業(yè)的規(guī)范執(zhí)行,規(guī)避誤操作等不規(guī)范行為,確保設(shè)備穩(wěn)定運行;二是要強化生產(chǎn)車間安全操作的主體責任,加強崗位操作技能培訓,建立班組級應急操作臺賬并有針對性地開展操作安全應急演練,不斷提高崗位工的操作水平和應急處理能力;三是以班組為單元成立設(shè)備知識培訓小組,每周開展設(shè)備點檢、運行維護知識培訓并做好相應記錄。
(5)推進可視化培訓攻關(guān)
以技能復制為目標,以“培訓是為了使用”為原則,參與設(shè)備運行、檢修管理的設(shè)備主任、技術(shù)員每季度完成1個關(guān)鍵設(shè)備(或系統(tǒng)、崗位操作等)的教學視頻錄制,鼓勵點檢員、班組長、大學生等參與。要求從設(shè)備結(jié)構(gòu)、原理、點檢、維護、故障處理、定修及檢修過程等方面出發(fā),日常積累素材,將PPT、圖片、短視頻、語音相結(jié)合最終以視頻的方式展現(xiàn)。
(1)穩(wěn)定風口參數(shù),穩(wěn)定初始煤氣流分布
為了相對發(fā)展邊緣氣流,高爐采用了“短”風口,即統(tǒng)一風口小套規(guī)格(小套長430 mm,Φ118 mm)后,接受大風量的能力大大加強。
(2)大風量操作
大風量能吹透中心,所以堅持以風量為綱的原則,保持連續(xù)穩(wěn)定的大風量是活躍爐缸的關(guān)鍵。1號A高爐通過挖掘風機能力增加風量、提高風溫、提高富氧率等手段,獲得了適宜的回旋區(qū)深度,爐內(nèi)煤氣流分布均勻,高爐壓差下降,爐況穩(wěn)定性增強,產(chǎn)量穩(wěn)步提升,具體參數(shù)如表8。
表8 送風參數(shù)與產(chǎn)量
(3)大富氧噴煤
1號A高爐的用氧量由8 000 m3/h提高至10 500 m3/h左右,富氧率從2.5%提高至3.5%,加快了氧向煤粉表面的傳遞速度,促進煤粉燃燒,提高煤粉燃燒率。富氧鼓風雖然不能為高爐帶來額外的熱量收入,但其減少高爐煤氣量(鼓風N2比例降低)、提高理論燃燒溫度、促進煤粉在風口前燃燒等作用對高爐強化冶煉具有極其重要的作用[1]。隨著富氧水平的提高,1號A高爐的噴煤量從26 t/h逐步提高到29 t/h,2020年各月高爐煤比與富氧率的對應關(guān)系見表9。
表9 2020年各月高爐煤比與富氧率
此后,高爐以穩(wěn)定基礎(chǔ)布料矩陣為主,邊沿偏重時,將礦焦角度整體內(nèi)移。根據(jù)高爐順行狀況,靈活調(diào)節(jié)中心加焦角度,在高爐因各種因素引起憋風時,中心加焦角度內(nèi)移,保障中心氣流更加通暢,增加透氣性,緩解憋風現(xiàn)象,保障爐況順行。在中心過于強盛,十字測溫次中心溫度高于350 ℃時,將中心加焦角度外移,杜絕中心管道氣流,提高煤氣利用率,穩(wěn)定爐況。
1號A高爐根據(jù)料層厚度及冶煉強度選擇合適批重:以爐腰焦層厚度大于200 mm,爐喉大于500 mm為原則確定焦批;在此基礎(chǔ)上,根據(jù)爐腹煤氣量、料速適當選擇礦批。增大風量強化冶煉時,爐腹煤氣量大,適當擴大批重,可加重中心并壓抑邊緣氣流,但大礦批總體上是壓制氣流。在風壓高、透氣性不好時,必須要適當縮小礦批,疏松整個料柱的透氣性,使礦批與冶煉強度、原燃料質(zhì)量、噴煤比、爐況相適應。大煤比時,礦焦比的大幅度提高,爐內(nèi)焦窗變薄,不利于氣流通過。采用大料批能確保焦窗厚度,提高爐料透氣性,穩(wěn)定氣流。1號A高爐隨著風量的增大,礦批逐步加大,2020年從38 t增加至41 t,保持了高爐良好的透氣性,穩(wěn)定了煤氣流。通過應用大批重,提高高爐的爐況穩(wěn)定性,實現(xiàn)了長期的穩(wěn)定順行,提高了煤氣利用率,2020年1號A高爐煤氣中CO2平均質(zhì)量分數(shù)由18.87%提高到20.44%。
(1)精準的中心集中布焦技術(shù)
之前溜槽倒數(shù)第二環(huán)傾動角度α1向倒數(shù)第一環(huán)傾動角度α2下降過程中,中間環(huán)帶傾動角度約100°~120°,傾動時間約7~10 s,期間一直在布焦炭,中間環(huán)帶布了1~1.5環(huán)焦炭(溜槽傾動一環(huán)7 s)。中心加焦量增加,造成中心煤氣流過大,煤氣利用率降低。為了使高爐中心煤氣通路更集中,提高煤氣利用率,在中心加焦技術(shù)基礎(chǔ)上,研發(fā)了精準的中心集中布焦技術(shù)。設(shè)計精準中心集中布焦程序,即倒數(shù)第二環(huán)傾動角度α1向倒數(shù)第一環(huán)傾動角度α2快速下降時(即溜槽進入中間環(huán)帶),料流閥以最大運行速度由開度γ1關(guān)至γ2,因焦炭受到料流閥閘板的擠壓, 停止向爐內(nèi)布焦炭。當傾角實際值αACT≥α2+X°時(X°為提前量),料流閥恢復到開度γ1,開始中心環(huán)的布料[4]。
(2)精準的中心布礦技術(shù)
之前溜槽傾動到最后一環(huán)是最低礦角,料罐放料計時為零時料罐雷達料線顯示數(shù)據(jù)一直在0.5~1.5 m波動,程序設(shè)定料罐料流閥全開時間10 s,料罐料流閥全開時將剩余礦石放完,最小礦角布礦量一直在波動,不利于中心煤氣流的穩(wěn)定。為了穩(wěn)定中心煤氣流,研發(fā)了精準的中心布礦技術(shù)。設(shè)計礦石往復布料程序,即布完最小礦角后,溜槽傾動角度抬至中間環(huán)帶布料角度,料流閥以最大運行速度由開度γ1關(guān)至γ2,因礦石受到料流閥閘板的擠壓,停止向爐內(nèi)布料。當傾角實際值為中間環(huán)帶角度時,料流閥恢復到開度γ1開始布最后一環(huán)料。
從燃料消耗角度考慮,鐵水中[Si]越低,消耗的燃料少,有利于降低燃料比。柳鋼1號A高爐通過低硅穩(wěn)硅操作,即[Si]控制在0.35%~0.45%,在降低燃料消耗方面取得了較好的效果。
爐溫控制的方法:①綜合負荷穩(wěn)定是爐溫穩(wěn)定的基礎(chǔ);②料速穩(wěn)定是檢測爐溫穩(wěn)定的標準。調(diào)節(jié)爐溫原則最好早動少動,甚至不動。日常調(diào)節(jié)首先是穩(wěn)定料速為主,料速變化要及時分析、調(diào)節(jié)。根據(jù)料批計算燃料比及時調(diào)節(jié)煤量或負荷。爐溫異常升高,必要時可臨時降溫20~50 ℃。如果渣皮大量脫落導致爐溫快速下行,要及時放慢料速及插補焦炭加凈焦等進行提溫。
日常操作通過控制綜合負荷來穩(wěn)定爐溫:①找準綜合負荷后控制其變化范圍為±0.01;②當爐溫達到上限,將綜合負荷提高0.01;③當爐溫達到下限,將綜合負荷降低0.01;④接班發(fā)現(xiàn)交班綜合負荷連續(xù)高0.02就要防涼;⑤接班發(fā)現(xiàn)交班綜合負荷連續(xù)高0.03,要減氧控料速,防涼滑料;⑥班中根據(jù)料速及時控制煤量,保證爐溫穩(wěn)定,當班[Si]偏差控制小于0.12%;⑦煤氣利用臨時性提高,爐溫達到上限,減煤不加負荷;當煤氣利用逐步提高,且煤已調(diào)到下限,爐溫仍在上限,減焦加負荷0.02~0.03。
量化爐前出鐵,要求工長對出渣鐵的進度進行判斷,以及根據(jù)出鐵流速的具體情況制定開鐵口時間,避免爐內(nèi)出現(xiàn)憋風。爐前作業(yè)要求出鐵間隔時間≤15 min;鐵水流速3.5~4.5 t/s;出鐵次數(shù)15~16次/d;統(tǒng)一鉆頭直徑45 mm;使用承包專制炮泥,每爐打泥量150~190 kg,鐵口深度穩(wěn)定在2 800~3 000 mm。以此來穩(wěn)定鐵口深度和均勻出鐵,使爐缸渣鐵排放干凈,減少渣鐵對料柱的支撐作用,促進爐料順行,為高爐穩(wěn)定順行提供保證。
盡一切可能縮短修溝時間,減少單邊出鐵的風險和對爐內(nèi)操作的影響。各環(huán)節(jié)的修溝進度要在控制范圍內(nèi),出現(xiàn)偏差及時協(xié)調(diào)處理,爭取在放殘鐵后60 h能具備出鐵條件。針對鐵口高度不足,修溝后出鐵泡鐵口的情況,重視澆筑溝的過程中測量沙壩與龍溝頭的高度,并要求副工長、墊溝人員都要掌握具體的測量方法和尺寸,通過多層把關(guān)來確保修溝尺寸的精準。在修溝前進行各方面檢查,尤其重視鐵口泥套的重新制作,確保單邊出鐵的順暢。
在貧化原燃料條件下,1號A高爐通過管理、操作和技術(shù)改進等一系列措施,保持爐況長期穩(wěn)定順行,各項經(jīng)濟指標也逐漸向好,2020年12月平均日產(chǎn)量突破4 588 t。1號A高爐在后期爐役設(shè)備老化、熱風爐風溫低和自產(chǎn)焦不夠吃的情況下,2020年生鐵年產(chǎn)量達到161.8萬t,實現(xiàn)了高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)低耗的高效冶煉,技術(shù)經(jīng)濟指標見表10。
表10 2020年1號A高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標
(1)大風量能吹透中心,保持連續(xù)穩(wěn)定的大風量是活躍爐缸的關(guān)鍵。
(2)中心集中加焦技術(shù)減少了中間環(huán)狀帶布焦炭, 中心焦更集中,中心氣流更集中;精準的中心布礦技術(shù),穩(wěn)定了最小礦角的布礦量,保持中心煤氣流穩(wěn)定。
(3)1號A高爐采用“大角度、大角差、半中心加焦”布料方式,其核心是適當抑制邊沿氣流,確保中心氣流,使爐況長期穩(wěn)定順行。中心開放后逐步將中心加焦角度外移,提高煤氣利用率,達到降低燃料比的目的。
(4)視原燃料條件采用大批重,礦石的批重控制在高爐產(chǎn)量的1.1%左右。批重的擴大提高了高爐的爐況穩(wěn)定性及煤氣利用率,實現(xiàn)了長期的穩(wěn)定順行。
(5)抓好設(shè)備基礎(chǔ)管理是高爐生產(chǎn)穩(wěn)定的前提。抓好設(shè)備零故障攻關(guān),一是要強化全員設(shè)備、全過程管理,明確車間主任是車間設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理的第一責任人,明確好目標,落實好責任人;二是要強化關(guān)鍵設(shè)備隱患閉環(huán)管理;三是要持續(xù)推進PDCA循環(huán)管理;四是要加強設(shè)備點檢、維護保養(yǎng)、應急操作等培訓學習,開展“改規(guī)程、學規(guī)則、守規(guī)程”活動;五是要推進可視化培訓攻關(guān)。