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        油井氣動平衡式加藥裝置研制與應(yīng)用

        2022-02-17 05:21:10邵春俊李志剛
        石油化工應(yīng)用 2022年11期

        邵春俊,李志剛

        (1.江蘇油田技術(shù)監(jiān)督中心,江蘇 揚(yáng)州 225200;2.江蘇油田采油一廠,江蘇 江都 225265)

        江蘇油田所管理的大部分油區(qū)已處于高含水率開發(fā)期,油井生產(chǎn)中結(jié)蠟、結(jié)垢、腐蝕問題特別突出,油井頻繁躺井,為延長油井檢泵周期,需采取清防蠟、防腐、防垢措施,油田常用的維護(hù)措施主要有熱洗與加藥。其中通過套管定期加入一定數(shù)量的清蠟劑、防腐劑、防垢藥劑等化學(xué)藥劑是操作最為簡便、管理最為方便的手段。

        江蘇油田采油一廠生產(chǎn)油井總數(shù)1 039 口,有套壓的油井478 口,壓力分布主要在0~1.5 MPa。目前采油班站對有套壓的油井加藥,主要采用帶壓加藥,采用外接電用齒輪泵加藥;平衡加藥,自制的簡易壓力容器實施平衡加藥;放壓加藥,采用先套管泄壓放氣,然后再投加藥劑。

        國內(nèi)外油井加藥的方法,現(xiàn)場普遍采用的人工加藥方式存在以下缺陷:(1)采用套管放散天然氣會污染環(huán)境,且造成氣能源浪費(fèi);(2)現(xiàn)場采用外接高壓電源,對油井安全生產(chǎn)造成隱患;(3)加藥罐容積小、一次性加藥不能連續(xù)發(fā)揮藥效;(4)工人勞動強(qiáng)度大,操作過程中會接觸藥劑,對工人身體造成損傷。

        研制油井自動加藥設(shè)備替代了繁重的人工加藥,提高加藥的效率,杜絕油井現(xiàn)場接電安全隱患,改善加藥效果。同時,針對有一定套壓的油井,在不排放套管氣的情況下,使用自制的加藥設(shè)備能較好的將油井所需的清蠟劑、防腐劑、防垢藥劑等按照防蠟防腐制度要求順利地投加到套管中,降低勞動強(qiáng)度,提高效率30%。

        1 自動加藥裝置設(shè)計思路

        在油田PCS 系統(tǒng)的支撐下,實時分析油井工況變化情況,通過載荷、電流曲線、防腐防垢制度要求確定各油井加藥量,當(dāng)某一口油井達(dá)到加藥周期后,系統(tǒng)向加藥裝置的PCL 控制器發(fā)出指令,PCL 控制電磁閥動作實現(xiàn)藥劑投加,PCL 控制器同時將現(xiàn)場各閥、藥劑桶液位進(jìn)行上傳,完成加藥后,電磁閥倒換流程恢復(fù)加藥前狀態(tài)。其系統(tǒng)框架圖見圖1。

        圖1 系統(tǒng)框架圖

        通過研究在氮氣瓶上安裝自動控制系統(tǒng),可以通過計算機(jī)編寫程序來控制電磁閥開閉動作,整個過程實現(xiàn)對氮氣瓶流出氣體壓力的控制,并借助管線閥門端口電磁閥實現(xiàn)對加藥過程的在線控制,繼而實現(xiàn)控制每天加藥頻數(shù)、加藥量以及加藥時間段的目標(biāo)。自動控制系統(tǒng)依靠鋰電池來為其供電,不在現(xiàn)場外接電源。

        將自制的加藥設(shè)備與油井套管連接后,利用氣液重力分離的原理,油井套管中的天然氣通過設(shè)備的上部管線與裝置相聯(lián)通并實現(xiàn)壓力平衡,設(shè)備中的液體藥劑在重力的作用下通過儲罐底部的管線進(jìn)入油井套管。在系統(tǒng)確定好當(dāng)天的加藥量后,現(xiàn)場的控制器控制各功能部件動作完成加藥,并將加藥量、藥劑儲量、管路閥門開閉等信息進(jìn)行上傳,所有信息可在接轉(zhuǎn)站、作業(yè)區(qū)、采油廠的信息化平臺上共享。在中控室、接轉(zhuǎn)站可及時了解和掌握各個井點的設(shè)備狀況,并能進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)控。該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)不放套管氣、不接觸藥劑、不外接電源的“三不”加藥流程,將單井加藥時間控制在15 min 以內(nèi)完成[1-8]。

        2 自動加藥裝置工藝過程設(shè)計

        自動加藥工藝過程主要有兩個方面:藥劑添加與藥劑投加。

        藥劑添加是利用氮氣瓶作為動力,將氮氣瓶通過減壓閥藥劑罐上接口相連,藥劑罐出口與加藥裝置井口連接,微開氣源閥,藥劑在驅(qū)氣源的驅(qū)動下進(jìn)入加藥裝置,根據(jù)裝置液位計液面的上升高度計量,根據(jù)指令的藥劑量,關(guān)閉氣源閥和進(jìn)藥閥,完成藥劑向裝置添加。藥劑投加是利用套管氣壓力作為加藥動力,利用氣平衡與重力分離原理實現(xiàn)。藥劑投加時,打開氣平衡,油井套管中的天然氣通過設(shè)備的上部管線與裝置相聯(lián)通并實現(xiàn)壓力平衡,打開藥劑投加,設(shè)備中的液體藥劑在重力的作用下通過儲罐底部的管線進(jìn)入油井套管?,F(xiàn)場的控制系統(tǒng)和電磁閥采用24 V 直流蓄電池來進(jìn)行供電,同時為保證安全,在設(shè)備上設(shè)計了安全閥,安全閥開啟壓力為系統(tǒng)額定設(shè)計壓力的75%。

        3 自動加藥裝置應(yīng)用情況及效果

        研制的自動加藥裝置主要在采油一廠富民管理區(qū)部分油井上進(jìn)行應(yīng)用,主要用于三種類型藥劑投加:(1)化學(xué)降黏劑,(2)油井緩蝕劑,(3)油井清蠟劑。

        (1)化學(xué)降黏劑自動投加:主要應(yīng)用在富民管理區(qū)原油黏度比較大的油井,現(xiàn)場應(yīng)用5 口井:側(cè)周22-3B井、富46 平1 井、周36-8 井、周44-4 井、周22-8 井。這些油井因原油黏度高采用電熱桿進(jìn)行加熱生產(chǎn),日用電量高,能耗高。為降低能耗,在這5 口井安裝了自動加藥裝置進(jìn)行化學(xué)降黏生產(chǎn),富46 平1 井、周44-4井去年電熱桿實現(xiàn)常規(guī)生產(chǎn),另3 口油井側(cè)周22-3B、周22-8、周36-8 井因黏度高,通過加藥后實現(xiàn)了化學(xué)降黏與電加熱間開生產(chǎn)。通過化學(xué)降黏應(yīng)用后5 口井能耗實現(xiàn)了大大降低,平均日節(jié)電800 kW·h,取得非常好的效益。

        (2)油井緩蝕劑自動投加:主要用于富民管理區(qū)高含水率、腐蝕嚴(yán)重的油井,自動加藥裝置現(xiàn)場應(yīng)用5 口井:側(cè)100-1 井、富123 井、側(cè)111A 井、富131A 井和富134 井。這幾口是富民油田腐蝕問題最為嚴(yán)重的井,油井檢泵周期短,生產(chǎn)管柱腐蝕嚴(yán)重,最短的檢泵周期甚至不超過2 個月,在使用自動加藥前依靠人工加藥,加藥制度執(zhí)行得不到保障,效果差。自動加藥裝置投入使用后,依靠自動控制系統(tǒng)可以有效控制加藥量以及頻率,緩蝕劑可以準(zhǔn)確及時加入,可以完成既定的油井加藥計劃,使得油井腐蝕現(xiàn)象得到明顯改善,5 口井檢泵周期均超過了12 個月。

        (3)油井清蠟劑的自動投加:主要用于富民油區(qū)有一定套壓(≤0.5 MPa)的油井進(jìn)行清防蠟自動加藥。裝置自2019年在富民油田應(yīng)用15 口井:富14 平1井、富35-3 井、側(cè)富43 井、富83-4 井等15 口井。這15 口井的原油組分中石蠟含量高,且隨著原油中天然氣的溶解度降低,使得蠟從原油中析出,油井生產(chǎn)過程中容易結(jié)蠟。在日常管理過程依靠人工定期投加清蠟劑來維護(hù)生產(chǎn),不僅人工勞動強(qiáng)度大,耗時費(fèi)力,而且清防蠟制度執(zhí)行不到位的現(xiàn)象時有發(fā)生,因此加藥效果得不到保證,平均檢泵周期約為半年。自動加藥設(shè)備投入使用后,能夠嚴(yán)格按照清防蠟制度執(zhí)行,保證了藥劑量足量投加、加藥按周期執(zhí)行,清防蠟質(zhì)量得到了提升,加藥效果得到改善,油井平均檢泵周期超過了14個月,取得非常好的效果。從圖2 中可以看出在沒有應(yīng)用該裝置之前,油井平均加藥時間需要約100 min,使用該裝置后,加藥時間僅需15 min。因此使用自動加藥裝置可以節(jié)約加藥時間,提高加藥效率。

        圖2 改進(jìn)前后加藥時間統(tǒng)計圖

        4 認(rèn)識與總結(jié)

        (1)自動加藥裝置現(xiàn)場應(yīng)用替代了繁重的人工加藥,提高了加藥過程的安全性。現(xiàn)場采用氮氣和套管氣作為驅(qū)動能量,提高了加藥效率,同時杜絕了外加高壓電源安全隱患,為油井安全運(yùn)行提供了保障。在富民油區(qū)開展了三類油井應(yīng)用,均取得了較好的應(yīng)用效果。

        (2)自動加藥裝置的應(yīng)用較好的解決了有一定套壓油井的加藥難題。在藥劑投加過程中,不需要套管泄壓將井筒中天然氣排出再進(jìn)行加藥操作,從根本上杜絕了天然氣外排,達(dá)到生產(chǎn)環(huán)保要求的同時,最大限度的利用天然氣,將套管氣回收進(jìn)流程進(jìn)行充分利用,實現(xiàn)雙重效益。

        (3)自動加藥裝置能實現(xiàn)與油田生產(chǎn)信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)信息共享與遠(yuǎn)程控制。該方式受環(huán)境、天氣、道路因素影響小,同時能實現(xiàn)精準(zhǔn)加藥控制,探索了智能加藥新模式,提高了油田自動化管理水平,推動了“智慧油田”的發(fā)展。

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