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        濕法硫酸再生工藝在烷基化廢酸處理中的應(yīng)用

        2022-02-17 05:21:16彭向東張銅祥
        石油化工應(yīng)用 2022年11期
        關(guān)鍵詞:廢酸投用烷基化

        吳 昊,彭向東,張銅祥

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏 銀川 750026)

        中國石油寧夏石化公司(以下簡稱寧夏石化)根據(jù)國家國Ⅵ汽柴油質(zhì)量升級的要求,新建一套16×104t/a 烷基化裝置,以現(xiàn)有MTBE 裝置的醚后碳四為原料,通過烷基化反應(yīng)生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分-烷基化油。烷基化裝置所需的催化劑為98%硫酸,使用過程中硫酸濃度降低,當(dāng)硫酸濃度降低到90%以下時,不能再作為催化劑使用,廢酸再生裝置就是將烷基化裝置所產(chǎn)90%濃度的廢酸高效環(huán)?;厥仗幚?,生產(chǎn)濃度>98%新酸供烷基化裝置循環(huán)使用[1-2]。

        1 裝置概況

        寧夏石化1.5×104t/a 廢酸再生裝置采用P&P 工業(yè)技術(shù)公司(P&P Industrietechnik GmbH)(以下簡稱P&P)濕法廢酸再生技術(shù)。年操作時數(shù)為8 400 h,連續(xù)生產(chǎn),2020年11月23日投料試車成功,產(chǎn)品酸濃度>98%,尾氣排放達(dá)標(biāo)。

        2 工藝流程

        P&P 廢酸再生技術(shù)為國外成熟的廢酸再生技術(shù),主要由燃燒分解和高溫氣體過濾系統(tǒng)、氧化反應(yīng)、冷凝、導(dǎo)熱鹽(HTS)系統(tǒng)、酸冷卻、蒸汽系統(tǒng)六個工序以及配套公用工程系統(tǒng)組成。主要工序的流程框圖見圖1。

        圖1 工藝流程圖

        2.1 廢酸焚燒、分解

        來自烷基化裝置的廢酸霧化后進(jìn)入廢酸焚燒爐,常溫下廢酸密度約為1.75 kg/L,其中含有w(H2SO4)為90%~92%,w(H2O)為2%~3.5%,酸溶性油、有機(jī)硫化物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%~8%。在約1 000 ℃的高溫下廢酸分解為含SO2、CO2的工藝氣體,在焚燒爐對流段連續(xù)通過兩個換熱器被導(dǎo)熱鹽取走熱量后冷卻到525 ℃,進(jìn)入高溫氣體過濾系統(tǒng)。

        焚燒分解過程主要反應(yīng):

        2.2 高溫氣體過濾系統(tǒng)

        經(jīng)過高溫?zé)煔馓沾蛇^濾器脫除固體灰塵,過濾器出口控制工藝氣雜質(zhì)含量在0.000 1%以下。本裝置共設(shè)置高溫?zé)煔膺^濾器三臺,當(dāng)過濾器壓力達(dá)到設(shè)定值后,該過濾器將被切換以便用儀表空氣進(jìn)行反吹清理,吹掉的灰塵在過濾器底部收集、裝入集塵罐后運(yùn)走。

        2.3 氧化反應(yīng)、冷凝

        經(jīng)過過濾的工藝氣進(jìn)入一級反應(yīng)器,在催化劑作用下工藝氣中的SO2轉(zhuǎn)化為SO3,在一級反應(yīng)器中SO2的轉(zhuǎn)化率約95%,反應(yīng)熱被反應(yīng)器中的導(dǎo)熱鹽換熱器取走,反應(yīng)器壓力為微正壓。一級反應(yīng)后的工藝氣控制溫度在295 ℃進(jìn)入一級冷凝器,經(jīng)過三組玻璃管換熱器冷卻到75 ℃,冷凝器底部得到合格的98%硫酸,經(jīng)冷卻后進(jìn)入酸罐外送,一級冷凝器的壓力為微負(fù)壓,未轉(zhuǎn)化的工藝氣通過高壓靜電除霧器脫除酸霧后進(jìn)入二級反應(yīng)器。

        催化氧化過程主要反應(yīng):2SO2+O2→2SO3

        冷凝過程主要反應(yīng):SO3+H2O→H2SO4

        二級反應(yīng)及冷凝與一級反應(yīng)及冷凝基本相同,為了保證尾氣中氮氧化物不超標(biāo),在二級反應(yīng)器中還設(shè)有一段SCR 催化劑。

        從活性炭反應(yīng)器出來的尾氣高點(diǎn)放空,尾氣的排放指標(biāo)滿足GB31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

        2.4 導(dǎo)熱鹽系統(tǒng)

        裝置內(nèi)設(shè)有導(dǎo)熱鹽系統(tǒng),用來回收焚燒后工藝氣的熱量和反應(yīng)熱,回收的熱量用來加熱二級反應(yīng)器的工藝氣,多余的熱量用來產(chǎn)生蒸汽。導(dǎo)熱鹽是硝酸鉀、硝酸鈉和亞硝酸鈉按比例形成的混合物,熔點(diǎn)140 ℃左右,混合鹽可以用于180~550 ℃的熱交換,而且無壓力要求。導(dǎo)熱鹽通過導(dǎo)熱鹽泵輸送至需要換熱的設(shè)備,回收熱量后返回導(dǎo)熱鹽罐循環(huán)使用。

        2.5 蒸汽系統(tǒng)

        自界區(qū)外來的除氧水進(jìn)入蒸汽發(fā)生器E-980,與高溫導(dǎo)熱鹽換熱后產(chǎn)出低壓蒸汽,溫度190~210 ℃,壓力1.0~1.2 MPa,再經(jīng)過蒸汽過熱器E-982 換熱后至340 ℃,經(jīng)減溫器減溫至260 ℃送出裝置。

        3 濕法廢酸再生工藝特點(diǎn)

        (1)濕法廢酸再生工藝設(shè)備少,工藝流程短,沒有廢水產(chǎn)生;

        (2)專有的“二反二凝”技術(shù)以及專利蜂窩狀鉑金催化劑保證了經(jīng)過二級反應(yīng)器SO2的轉(zhuǎn)化率可高達(dá)99.9%;

        (3)碳反應(yīng)器將工藝氣體殘留的SO2通過催化過程被消除,利用濕噴淋系統(tǒng)將活性炭表面的SO3轉(zhuǎn)換為弱硫酸,一方面保證了尾氣的達(dá)標(biāo)排放,尾氣SO2含量可穩(wěn)定控制在20 mg/m3以下,另一方面產(chǎn)生的稀酸可以送至焚燒爐或冷凝器內(nèi)回?zé)挘岣吡蛩岬漠a(chǎn)量;

        (4)可作為硫磺裝置的備用裝置應(yīng)急處理清潔酸性氣及含氨酸性氣;

        (5)導(dǎo)熱鹽作為裝置換熱媒介,熱容高,操作壓力低,可副產(chǎn)2~3 t/h 蒸汽,使裝置能耗降低。

        4 裝置運(yùn)行情況

        4.1 產(chǎn)品質(zhì)量情況

        裝置自2020年開工運(yùn)行,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,2021年新酸平均98.06%,2022年通過降低燃料氣用量、提高靜電除霧器入口溫度、增加冷凝器保溫厚度等一系列工藝優(yōu)化,2022年截止目前全年產(chǎn)品酸濃度提至98.39%。由于濕法再生系統(tǒng)中存在水蒸汽,濃度不易達(dá)到98%以上,本裝置在濕法再生工藝中酸濃度較高。

        4.2 尾氣排放情況

        裝置在生產(chǎn)過程中經(jīng)過一、二級反應(yīng)器轉(zhuǎn)化后,系統(tǒng)SO2轉(zhuǎn)化率可達(dá)到99.9%,在第三級反應(yīng)器碳反應(yīng)器未投用的情況下尾氣SO2排放在40~80 mg/m3,投用碳反應(yīng)器后尾氣SO2顯著下降至20 mg/m3以下,作用明顯。氮氧化物在一、二級SCR 脫硝催化劑作用下控制在40 mg/m3以下。酸霧經(jīng)兩級靜電除霧器除霧回收后酸霧排放0.3 mg/m3,見表1。

        表1 尾氣排放情況

        4.3 酸性氣投用情況

        2021年8月對本公司硫磺裝置清潔酸性氣線進(jìn)行試投用,投用時間2.5 h,最高流量達(dá)到620 kg/h,期間廢酸處理量由1.9 t/h 降低至1.7 t/h,反應(yīng)第一床層溫度上升7 ℃,尾氣SO2折算值由40 mg/m3上升至90 mg/m3,通過投用第三反應(yīng)器碳反應(yīng)器將尾氣SO2折算值調(diào)整至11 mg/m3。

        2021年9月對硫磺裝置清潔酸性氣連續(xù)試運(yùn)行7 d,流量控制在300 kg/h,期間廢酸處理量1.7 t/h,尾氣SO2折算值調(diào)整至10 mg/m3,穩(wěn)定運(yùn)行,通過此次試運(yùn)行,確認(rèn)了廢酸裝置處理硫磺裝置酸性氣的可行性,見表2。

        表2 清潔酸性氣投用前后參數(shù)對比

        4.4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        廢酸再生裝置投產(chǎn)運(yùn)行前,烷基化裝置通過外委拉運(yùn)廢酸與新酸,每年花費(fèi)高達(dá)千萬余元,不僅費(fèi)用高,而且遇到節(jié)假日以及廠家檢修等特殊時期往往不能及時供應(yīng),影響烷基化裝置的產(chǎn)量及產(chǎn)品質(zhì)量。廢酸再生裝置投產(chǎn)后有效的解決以上問題,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

        4.5 裝置腐蝕情況

        由于廢酸再生工藝氣中含有大量的二氧化硫氣體,易在反應(yīng)器殼體、翅片管換熱器表面以及保溫效果不佳的盲腸死角位置形成露點(diǎn)腐蝕。助燃風(fēng)機(jī)置換風(fēng)調(diào)節(jié)閥與過濾器本體之間的盲腸死角由于保溫效果不好,此處露點(diǎn)腐蝕嚴(yán)重,6 mm 厚的不銹鋼管線已腐蝕穿孔。對于這一類盲腸死角位置在施工建設(shè)階段應(yīng)盡可能減少盲端的管線距離,另外對于無法避免的盲端應(yīng)對保溫進(jìn)行加厚,并進(jìn)行定期測厚檢查,發(fā)現(xiàn)腐蝕減薄的跡象應(yīng)及時增厚或更換保溫。

        5 裝置運(yùn)行注意事項(xiàng)

        (1)奧地利P&P 公司濕法廢酸再生工藝包中模式切換、聯(lián)鎖邏輯、復(fù)雜控制數(shù)量多,前期組態(tài)、聯(lián)鎖試驗(yàn)、模式切換測試工作很關(guān)鍵;

        (2)焚燒爐襯里設(shè)計和施工十分重要,既要保證爐壁溫度高于露點(diǎn)腐蝕溫度,又要保證焚燒爐損失過大,影響產(chǎn)品質(zhì)量;

        (3)高溫?zé)煔膺^濾器濾芯安裝嚴(yán)格按照設(shè)計說明書對中安裝;

        (4)焚燒爐出口煙氣至一級反應(yīng)器入口管線和設(shè)備保溫十分關(guān)鍵;

        (5)反應(yīng)器催化劑裝填嚴(yán)格按照工藝包要求,首次裝填盡量在工藝包廠家指導(dǎo)下進(jìn)行;

        (6)認(rèn)真檢查玻璃管換熱器的安裝,確認(rèn)無內(nèi)漏情況;

        (7)一級、二級反應(yīng)器底部至冷凝器管線保溫很關(guān)鍵,防止酸冷凝腐蝕。

        6 結(jié)語

        奧地利P&P 公司濕法廢酸再生工藝在寧夏石化公司應(yīng)用后,有效解決了烷基化裝置廢酸處置問題,實(shí)現(xiàn)了硫酸的循環(huán)再利用,降低運(yùn)行成本,減少環(huán)境污染,裝置操作穩(wěn)定性較好,產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保排放達(dá)標(biāo),并且可以作為硫磺裝置的應(yīng)急備用裝置處理酸性氣。

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