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        不丟手帶壓更換氣井主控閥門技術(shù)改進與應(yīng)用

        2022-02-17 05:21:06付國維惠寶平徐小建樊自有
        石油化工應(yīng)用 2022年11期
        關(guān)鍵詞:閥門

        王 璐,付國維,惠寶平,陳 鵬,徐小建,樊自有

        (中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,陜西 西安 710018)

        在蘇里格氣田大規(guī)模發(fā)展的同時,眾多氣井的采氣樹主控閥門由于地層礦物水腐蝕、砂等雜質(zhì)磨損及環(huán)境人為因素的綜合影響,出現(xiàn)主控閥門(1#、2#、3#閘閥)損壞。問題有開關(guān)不到位、閥體滲漏、密封件滲漏、部件銹蝕損壞等情況。這不但給管理操作造成極大的困難,而且是形成火災(zāi)和大氣污染的隱患,嚴重的會造成氣井失控[1]。

        采氣樹主控閥門作為氣井最關(guān)鍵的屏障,檢修及維修極不易,也不能采用控制其他閥門來實施更換,只能采取特殊的方法進行更換。常規(guī)主要通過壓井方法進行更換,但存在動用的設(shè)備多、使用的人員多、工期長、費用高,并對產(chǎn)層可能產(chǎn)生二次傷害,甚至將井壓死等風(fēng)險[2]。

        為節(jié)約成本和保護氣層,徹底解決氣井采氣樹主控閥門故障問題,蘇里格氣田采用帶壓更換采氣樹主控閥門技術(shù)。通過對S-A、S-C 等氣井累計成功更換井口主控閥門25 只,該技術(shù)做到堵塞工具不丟手,操作簡單,高效可靠。

        1 不丟手帶壓更換井口主控閥門原理

        1.1 技術(shù)要求

        成功更換采氣樹主控閥門最關(guān)鍵的技術(shù)要求在于:保證主控閥門處的壓力與大氣壓保持平衡,在作業(yè)過程中隔絕井筒內(nèi)壓力不到達閥門處。

        不丟手帶壓更換井口主控閥門技術(shù)則依靠支架(框架)結(jié)構(gòu)支撐液壓缸活塞桿帶動堵塞器克服井底壓力到達封隔位置并座封,確保主控閥門處壓力與大氣壓達到平衡[3]。

        1.2 工藝原理

        帶壓更換采氣樹主控閥門工藝原理為:利用液壓系統(tǒng)中的液壓將液缸活塞及傳送桿以液壓傳動的方式,將堵塞器送到油管大四通轉(zhuǎn)換法蘭通道內(nèi)孔或側(cè)孔通道內(nèi);工具到達預(yù)定座封位置后,利用機械錐度絲桿或液壓錐度桿或活塞桿使膠筒被壓縮,使膠筒周向膨脹,從而達到切斷流體通道的目的;然后泄除堵塞器以外的壓力,用缺口法蘭(不丟手)固定堵塞器,拆除舊閥門,安裝新閥門;最后取出工具,完成井口主控閥門更換。

        1.3 堵塞器的種類(表1)

        表1 更換井口主控閥門對比表

        1.3.1 機械式堵塞器 堵塞器膠筒利用穿入膠筒內(nèi)錐度絲桿的機械活動使膠筒周向膨脹來封堵環(huán)空空間,靠錐度絲桿來固定膠筒狀態(tài)。適用井底壓力小且壓力波動小的采氣井口帶壓更換[4]。

        1.3.2 液壓式堵塞器 堵塞器膠筒利用穿入膠筒內(nèi)錐度桿的液壓活動使膠筒周向膨脹來封堵環(huán)空空間,靠錐度桿來固定膠筒狀態(tài)。適用井底壓力較大且壓力波動小的采氣井口帶壓更換。

        1.3.3 活塞式堵塞器 利用液壓讓堵塞器活塞和膠筒帶壓保持原始狀態(tài),保證在井內(nèi)壓力情況下活塞和膠筒不被壓縮;再通過液壓系統(tǒng)中的液壓將液缸活塞及傳送桿以液壓傳動的方式,把液壓堵塞器送到油管四通轉(zhuǎn)換法蘭通道內(nèi)孔或側(cè)孔通道內(nèi);工具到達預(yù)定座封位置后,泄除堵塞器的壓力,利用井內(nèi)壓力的推力,讓活塞和膠筒被壓縮,使膠筒周向膨脹,從而達到切斷流體通道的目的;然后泄除堵塞器以外的壓力,用缺口法蘭(不丟手)固定堵塞器,拆除舊閥門,安裝新閥門;最后取出工具,完成井口主控閥門的更換。適用井底壓力大且壓力波動大的采氣井口帶壓更換。

        2 技術(shù)改進及現(xiàn)場應(yīng)用效果

        2.1 工藝技術(shù)與堵塞工具的改進

        傳統(tǒng)不丟手帶壓換閥工藝面臨著泄壓后堵塞器受壓時間長、封堵承壓能力有限等問題。經(jīng)過技術(shù)升級、流程改進后,原有技術(shù)風(fēng)險大大降低。一是增加預(yù)堵塞環(huán)節(jié),測試閥門絲扣連接緊密度和承壓能力,同時測試同批次堵塞器的密封膠筒密封性。同時采用已申請專利的液壓控制臺及平衡移動裝置,整體承壓等級達到70 MPa,完全滿足蘇里格氣田實際需求。二是采用的專利膠筒密封堵塞器和節(jié)流器、膠芯封隔器等設(shè)備密封原理相似,底部壓力越大,膠筒受力變形越大,密封性越好。在閥門更換過程中,膠筒密封堵塞器能夠有效支撐作業(yè)過程的密封緊固要求;在更換2/3#主控閥門時,還可以結(jié)合大四通預(yù)留維修螺紋依靠螺紋連接進一步加強安全性能。

        利用活塞式堵塞器與以往機械丟手式換閥門相比:(1)從施工流程上增設(shè)了月牙法蘭,有效頂住堵塞器;從安全上,進一步減少堵塞器因密封不嚴可能存在的安全隱患[5]。(2)新改進的堵塞器利用井底壓力推動活塞使膠筒座封,相對于以往機械式座封模式更安全穩(wěn)定,井底壓力越高座封越嚴,且不受震動影響。

        2.2 現(xiàn)場作業(yè)過程—S-A 井

        S-A 井于2012年6月16日投產(chǎn),采氣井口為KQ65-70 型下懸掛抗硫采氣井口,油/套壓6.5 MPa/6.2 MPa,采氣樹1#2#3#主控閥門內(nèi)漏。施工時間為2021年9月27日,利用不丟手帶壓更換主控閥門技術(shù)依次更換井口1#2#3#主控閥門。其施工步驟如下:

        (1)預(yù)堵塞:通過液壓泵向堵塞器施加大于井底的液壓壓力,將控制閘閥(1#2#3#閥)完全打開,注入液壓油推動活塞桿運動,帶動堵塞器至油管法蘭蓋孔位置,堵塞器膠筒在井內(nèi)天然氣壓力的作用下脹開,密封住油管,連接固定月牙法蘭至井口,將堵塞器固定在對應(yīng)的井口連接螺栓上,打開高壓截止閥,卸掉裝置內(nèi)氣體,壓力0 MPa,保持30 min,證明堵塞器封堵成功。

        (2)連接裝置:將更換閘閥裝置與控制閘閥上法蘭連接,連接過程中,連接筒上的放噴閥開關(guān)應(yīng)處于全開狀態(tài),以泄掉內(nèi)漏氣體,螺栓連接好后,關(guān)閉放噴閥開關(guān)。

        (3)下堵塞器:用液壓將堵塞器下至油管法蘭蓋設(shè)計位置,卸掉堵塞器內(nèi)活塞上部的液壓壓力,堵塞器膠皮在井內(nèi)天然氣壓力的作用下脹開,密封住天然氣通道。

        (4)測試封堵效果:打開裝置上的高壓截止閥,卸掉裝置內(nèi)的氣體,用壓力表檢驗封堵效果,若壓力表保持0 MPa,并能夠保持30 min,則堵塞器封堵成功。

        (5)拆卸被更換閥門:將堵塞器用月牙法蘭盤固定,卸掉被更換閘閥與大四通之間的連接螺栓,然后,用液壓將被更換閘閥、控制閘閥向上(向左,向右)移動,移動一定距離后將卡盤梁卡在堵塞器的環(huán)形槽內(nèi),卡盤梁通過固定螺母與支架梁固定在一起,旋轉(zhuǎn)活塞桿,并由接頭處卸開,再用液壓將活塞桿上部提升至高壓短節(jié)內(nèi),將需更換的閘閥由控制閘閥處卸掉。

        (6)更換閥門:將新更換的閘閥連接至控制閘閥下部,重新將活塞桿與堵塞器相連,卸去月牙法蘭。用液壓將高壓短節(jié)和新閘閥下行至大四通側(cè)面或油管法蘭蓋上部,連接好螺栓,將堵塞器膠皮收縮,并提出堵塞器。

        (7)完全關(guān)閉新閘閥,打開截止閥,將裝置內(nèi)的天然氣泄掉,直至壓力為0 MPa,并保持15 min,證明新?lián)Q閘閥密封良好;則可卸下更換閘閥裝置系統(tǒng),恢復(fù)井口流程。

        2.3 現(xiàn)場效果分析評價

        不丟手帶壓更換主控閥門技術(shù)升級后(表2),保證了整個液壓座封過程壓力受控,既能升壓穩(wěn)定推進堵塞器就位密封,又能緩慢降壓退出液壓桿解鎖,換閥后平穩(wěn)摘取取出堵塞器[6]。對比原有的機械式封堵,壓力可控,試壓可視,井口升壓后仍能穩(wěn)定封堵,給整個作業(yè)過程提供了安全保障。

        表2 更換井口主控閥門技術(shù)對比表

        截至目前,已經(jīng)利用不丟手帶壓更換閥門技術(shù)對17 口氣井作業(yè),累計更換井口主控閥門25 個,增產(chǎn)氣量8.5×104m3。

        3 認識與結(jié)論

        (1)不丟手帶壓換閥施工周期短,成本較低,僅為傳統(tǒng)壓井更換閥門費用的二分之一,具有顯著的經(jīng)濟效益。

        (2)不丟手帶壓換閥作業(yè)過程中無需入井液、無氣體和壓井液排放,井筒無遺留,有效避免儲層污染和傷害。

        (3)通過技術(shù)升級,不丟手帶壓換閥工藝改用活塞式暫堵器,適用壓力范圍擴大,降低了舊工藝風(fēng)險。

        (4)現(xiàn)場應(yīng)用證明,不丟手帶壓更換井口主控閥門技術(shù)高效可靠,為氣井井口隱患治理提供了一條新的思路。

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