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        合成氨裝置工藝?yán)淠浩崴几姆桨秆芯颗c實(shí)施

        2022-02-17 09:39:50
        中氮肥 2022年1期
        關(guān)鍵詞:汽提汽提塔合成氨

        張 林

        (中海石油化學(xué)股份有限公司,海南 東方 572600)

        0 引 言

        海洋石油富島有限公司(簡(jiǎn)稱富島公司)是中海石油化學(xué)股份有限公司最大的生產(chǎn)基地,富島公司化肥二部氣頭合成氨裝置采用KBR合成氨工藝,以南海海底天然氣為原料,設(shè)計(jì)產(chǎn)能為450kt/a。本合成氨裝置生產(chǎn)中產(chǎn)生的工藝?yán)淠盒柙谄崴?30-D)中與中壓蒸汽逆流接觸而被汽提,以將工藝?yán)淠褐械腘H3、甲醇和甲醛等雜質(zhì)除去,使工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率達(dá)到設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率<30μS/cm),汽提合格后的工藝?yán)淠夯厥罩凉霉こ滔到y(tǒng)(脫鹽水系統(tǒng))循環(huán)利用。

        實(shí)際生產(chǎn)中,2015年開(kāi)始合成氨裝置出現(xiàn)低變催化劑更換后運(yùn)行初期工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率嚴(yán)重超標(biāo)而無(wú)法回收的問(wèn)題,2020年開(kāi)始又出現(xiàn)長(zhǎng)周期運(yùn)行工況下工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率逐漸超標(biāo)而無(wú)法回收的問(wèn)題。富島公司化肥二部通過(guò)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)的收集及計(jì)算,認(rèn)為原因在于汽提塔汽提能力不足和長(zhǎng)周期運(yùn)行后汽提塔汽提效率下降,通過(guò)研究并實(shí)施相應(yīng)的技術(shù)改造后,汽提塔的汽提能力滿足了生產(chǎn)所需,實(shí)現(xiàn)了工藝?yán)淠旱挠行Щ厥绽?。以下?duì)有關(guān)情況作一總結(jié)。

        1 汽提塔系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)介

        汽提塔系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。工藝?yán)淠海ㄔO(shè)計(jì)流量66899kg/h,溫度約70℃)經(jīng)汽提塔(130-D)進(jìn)出口換熱器(188-C1/C2/C3)管側(cè)預(yù)熱至234℃(188-C1/C2/C3管側(cè)的流量由FI-1063測(cè)量并指示),然后經(jīng)分布器進(jìn)入130-D頂部。用于汽提的4.6MPa中壓蒸汽從130-D底部進(jìn)入,中壓蒸汽設(shè)計(jì)流量為20063 kg/h(中壓蒸汽流量由FV-1019控制),在與工藝?yán)淠耗媪鹘佑|的過(guò)程中將冷凝液中的NH3、甲醇和甲醛等汽提出來(lái)。汽提塔頂部設(shè)置有1個(gè)除霧器,除去液滴后的汽提氣去往一段爐原料氣系統(tǒng);汽提后的工藝?yán)淠毫髁繛?5248kg/h、溫度為260℃,其電導(dǎo)率由在線電導(dǎo)分析儀(AI-1017)測(cè)量,離開(kāi)汽提塔后的工藝?yán)淠毫鹘?jīng)188-C1/C2/C3殼側(cè)被冷卻至81℃,之后在循環(huán)水冷卻器(174-C1/C2)中進(jìn)一步降溫至46℃,最終工藝?yán)淠毫髁拷?jīng)FI-1064指示后送往公用工程系統(tǒng)。

        圖1 汽提塔系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)圖

        汽提塔(130-D)有上下2個(gè)床層,每層上面都有1個(gè)液體分布板;每一層均由1層不銹鋼環(huán)安裝在1個(gè)底部不銹鋼氣體分布板上組成,不銹鋼環(huán)由不銹鋼壓板將其固定在固定格柵上。130-D底部液體出口處安裝有1個(gè)破渦流裝置,130-D液位由塔底部的調(diào)節(jié)閥(LV-1025)來(lái)控制,LV-1025控制流經(jīng)188-C1/C2/C3后又經(jīng)由水冷器(174-C1/C2)殼側(cè)流出的汽提后工藝?yán)淠旱牧髁俊?/p>

        2 汽提塔系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

        2.1 低變催化劑更換后運(yùn)行初期工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率嚴(yán)重超標(biāo)

        2015年以前,合成氨裝置更換低變催化劑后,也會(huì)出現(xiàn)汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率偏高的現(xiàn)象,但工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率尚能控制在指標(biāo)范圍以內(nèi);但2015年4月26日、2017年9月30日、2019年5月2日合成氨裝置3次更換低變催化劑后,裝置開(kāi)車正常運(yùn)行初期汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率均超設(shè)計(jì)值,多次達(dá)到甚至超過(guò)50μS/cm,3次更換低變催化劑后短時(shí)間內(nèi)汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率均有1個(gè)峰值出現(xiàn),導(dǎo)致公用工程系統(tǒng)無(wú)法回收工藝?yán)淠?,只能采取就地排放至污水處理系統(tǒng)的方式處理,且不合格工藝?yán)淠壕偷嘏胖廖鬯幚硐到y(tǒng)的排放時(shí)間逐年增加——2015年排放3d、2017年排放5d、2019年排放高達(dá)20d。

        2.2 合成氨裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行工況下工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率逐漸超標(biāo)

        合成氨裝置在經(jīng)過(guò)了450多天的長(zhǎng)周期運(yùn)行后,2020年7月下旬開(kāi)始,正常生產(chǎn)過(guò)程中汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率持續(xù)升高,2020年7月23日汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率約24μS/cm,2020年8月1日汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率已達(dá)29μS/cm;汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率從2020年8月初開(kāi)始超過(guò)設(shè)計(jì)值,2020年8月3—15日大致在30~37μS/cm,導(dǎo)致工藝?yán)淠簾o(wú)法正?;厥?。

        3 原因分析

        3.1 低變催化劑更換后運(yùn)行初期副產(chǎn)物增多

        甲醇、甲醛等副產(chǎn)物主要來(lái)源于低變系統(tǒng),本套合成氨裝置設(shè)計(jì)低變工藝?yán)淠褐屑状肌⒏呒?jí)醇類物、甲醛含量合計(jì)約(0.30±0.05)%。2015年以后,考慮低變催化劑的使用壽命,變換系統(tǒng)低變爐選用了節(jié)能型催化劑,該催化劑的特點(diǎn)是物理水含量少、易還原、低溫活性時(shí)間長(zhǎng)、反應(yīng)活性強(qiáng)。因新催化劑含有一定量的粉塵以及反應(yīng)活性較強(qiáng),短時(shí)間內(nèi)低變反應(yīng)后工藝氣中的甲醇、甲醛含量會(huì)大幅增加,這些副產(chǎn)物溶解于工藝?yán)淠褐泻?,將?huì)大幅提高工藝?yán)淠旱拇既╊惤M分含量,手動(dòng)分析結(jié)果表現(xiàn)為低變工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率大幅升高;在入口工藝?yán)淠毫髁坎蛔兊那闆r下,汽提塔入口工藝?yán)淠褐写既╊惤M分的大幅升高意味著變相增加了汽提塔的負(fù)荷,當(dāng)超過(guò)汽提塔處理能力時(shí),未能汽提出的甲醛、甲醇等殘留物就會(huì)引起出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率超標(biāo)。

        富島公司化肥二部合成氨裝置最近兩次低變催化劑更換分別在2017年9月30日和2019年5月2日,2017年低變催化劑更換時(shí)裝填量為72m3,2019年低變催化劑更換時(shí)裝填量為74m3,收集這兩次低變催化劑更換后不同運(yùn)行階段汽提塔入口工藝?yán)淠悍治鰯?shù)據(jù),具體見(jiàn)表1。

        表1 低變催化劑更換后汽提塔入口工藝?yán)淠悍治鰯?shù)據(jù)

        由表1可以看出:2017年與2019年低變催化劑更換后,運(yùn)行初期汽提塔入口工藝?yán)淠褐写既┪锖孔罡叻謩e為0.47%和0.61%,相較于低變催化劑更換后運(yùn)行穩(wěn)定期的醇醛物含量明顯偏高,在低變催化劑更換后短時(shí)間內(nèi)工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率出現(xiàn)了一個(gè)峰值;2019年低變催化劑更換時(shí),低變催化劑裝填量從72m3增至74m3,汽提塔運(yùn)行初期工藝?yán)淠褐械募兹?、甲醇含量都有一定的增幅——甲醛含量增加?.29% -0.22%)÷0.22% ×100% =31.82%、甲醇含量增加(0.32%-0.25%)÷0.25%×100%=28%,粗略估算醇醛物含量合計(jì)增加(0.32% +0.29%-0.25% -0.22%)÷(0.25% +0.22%)×100%=29.79%。

        3.2 填料等結(jié)垢導(dǎo)致汽提塔汽提效率下降

        2020年12月檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)汽提塔內(nèi)部較臟,整個(gè)塔壁、填料表面、氣液分布器表面均附著一層質(zhì)地堅(jiān)硬的垢層。分析認(rèn)為,合成氨裝置在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)周期運(yùn)行后,汽提塔內(nèi)雜質(zhì)積累,在高溫工況下塔內(nèi)填料表面及氣液分布器表面會(huì)附著一層垢層,影響汽提塔的傳質(zhì)效率,氣液分布器上的下液孔受垢層影響孔隙率整體下降,氣液接觸不充分,汽提塔汽提效率下降,工藝?yán)淠褐械募状?、甲醛等雜質(zhì)汽提不徹底,最終引起出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率升高。

        4 技術(shù)改造方案研究

        經(jīng)上述綜合分析,低變催化劑更換后運(yùn)行初期和長(zhǎng)周期運(yùn)行工況下汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率超標(biāo),應(yīng)是汽提塔能力不足和汽提塔汽提效率下降所致,故解決問(wèn)題的重點(diǎn)是通過(guò)技術(shù)改造提升汽提塔的處理能力。

        4.1 確定改造方向

        富島公司化肥二部合成氨裝置汽提塔(130-D)為填料塔,有上、下2個(gè)床層,2層均散堆DN38不銹鋼階梯環(huán)填料,每層填料高度4.5m,共裝填散堆填料13.86m3。

        在各類散堆填料中,階梯環(huán)在同尺寸填料中比表面積是比較大的,若采用其他型號(hào)的同尺寸填料,很難提高傳質(zhì)效率,但若采用同型號(hào)小尺寸的填料則可大幅提高填料的比表面積——DN38不銹鋼階梯環(huán)的比表面積為153m2/m3、DN25不銹鋼階梯環(huán)的比表面積為221m2/m3,DN25不銹鋼階梯環(huán)比表面積較DN38不銹鋼階梯環(huán)高出44%。經(jīng)充分研討,改造方向定為通過(guò)更換一定量的高比表面積散堆填料增大汽提塔的傳質(zhì)面積,以提升汽提塔的處理能力。

        4.2 汽提塔處理能力超負(fù)荷測(cè)算

        合成氨裝置工藝?yán)淠航?jīng)汽提后,應(yīng)該只有痕量的甲醇、甲醛等留存于冷凝液中,人工分析結(jié)果應(yīng)呈現(xiàn)未檢出狀態(tài),若經(jīng)汽提后的工藝?yán)淠褐屑兹?、甲醇含量明顯升高,則表明汽提塔處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。

        2019年5月2日低變催化劑更換后,運(yùn)行初期汽提塔進(jìn)出口工藝?yán)淠悍治鰯?shù)據(jù)見(jiàn)表2??梢钥闯觯哼\(yùn)行初期汽提塔入口工藝?yán)淠褐械募兹?、甲醇含量增幅較大,超出汽提塔的處理能力,人工分析結(jié)果顯示汽提后的工藝?yán)淠褐袣埩艏状肌⒓兹?,由此引起汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率超標(biāo)。

        表2 低變催化劑更換后運(yùn)行初期汽提塔進(jìn)出口工藝?yán)淠悍治鰯?shù)據(jù)%

        據(jù)汽提塔出口工藝?yán)淠褐袣埩艏状?、甲醛的含量,可粗略測(cè)算得出低變催化劑更換后運(yùn)行初期汽提塔超負(fù)荷的比例:汽提塔出口工藝?yán)淠褐袣埩艏兹┑恼急葹?.040% ÷0.29% ×100%=13.79%、殘留甲醇的占比為0.005% ÷0.32%×100% =1.56%,汽提塔處理能力超負(fù)荷的比例為(0.040% +0.005%)÷(0.29% +0.32%)=7.38%。

        4.3 需更換填料量的測(cè)算

        汽提塔(130-D)為填料塔,共2層填料,每層裝有6.93m3的DN38散堆不銹鋼階梯環(huán),DN38不銹鋼階梯環(huán)的比表面積為153m2/m3、孔隙率為0.959m3/m3、設(shè)計(jì)傳質(zhì)面積為6.93×2×153=2120.58m2。由上文可知,2019年5月低變催化劑更換后運(yùn)行初期汽提塔處理能力超負(fù)荷比例為7.38%,即要增大汽提塔的處理能力,技改后130-D內(nèi)填料的傳質(zhì)面積至少需增大7.38%;為避免因長(zhǎng)周期運(yùn)行填料表面結(jié)垢引起汽提塔汽提效率下降,傳質(zhì)面積增量保有20%的余量,即7.38% ×120% =8.86%,即技改后130-D內(nèi)填料的傳質(zhì)面積應(yīng)增至2120.58×(1+8.86%)=2308.46m2。

        在汽提塔(130-D)內(nèi)填料總裝填體積無(wú)法改變的情況下,要增大130-D內(nèi)填料的傳質(zhì)面積,可以更換一部分為直徑更?。―N25)的散堆不銹鋼階梯環(huán)。DN25散堆不銹鋼階梯環(huán)的比表面積為221m2/m3、孔隙率為0.951m3/m3,計(jì)算得需更換的填料體積為(2308.46-2120.58)÷(221-153)=2.8m3。

        5 技改實(shí)施及效果

        2021年2月16日富島公司利用合成氨裝置停車檢修機(jī)會(huì)實(shí)施了本項(xiàng)技改,汽提塔(130-D)裝填了2.8m3的DN25散堆不銹鋼階梯環(huán),填料比表面積增加2.8×(221-153)=190.4 m2,130-D內(nèi)填料傳質(zhì)面積增大190.4÷2120.58×100%=8.98%。

        技改后,對(duì)汽提塔(130-D)出口工藝?yán)淠旱碾妼?dǎo)率數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,并與技改前進(jìn)行對(duì)比,具體見(jiàn)表3。

        表3 技改前后汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率的對(duì)比μS/cm

        由表3可以看出:技改后,130-D出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率平均值由改造前的40.99μS/cm降至24.49μS/cm,滿足汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率<30μS/cm的設(shè)計(jì)要求;同時(shí),2021年2月低變催化劑更換后運(yùn)行初期,130-D開(kāi)車正常后當(dāng)天出口工藝?yán)淠褐笜?biāo)即合格,直接回收至了脫鹽水系統(tǒng)??梢?jiàn),通過(guò)對(duì)130-D內(nèi)填料的升級(jí)改造,130-D的汽提效率大幅提高,其處理能力完全能滿足高負(fù)荷運(yùn)行的要求,徹底解決了低變催化劑更換后運(yùn)行初期汽提塔汽提能力不足、長(zhǎng)周期運(yùn)行填料結(jié)垢汽提塔汽提效率下降兩大問(wèn)題,汽提塔系統(tǒng)的工藝運(yùn)行參數(shù)得到優(yōu)化,合成氨裝置的操作彈性有效提升,實(shí)現(xiàn)了裝置的節(jié)能減排,達(dá)到了技改的預(yù)期目的。

        6 效益分析

        6.1 直接經(jīng)濟(jì)效益

        (1)汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率高于30 μS/cm就不能外送至公用工程系統(tǒng)回收,只能就地排放,以2019年低變催化劑更換后汽提塔出口冷凝液電導(dǎo)率高共排放20d、排放量65t/h、工藝?yán)淠簝r(jià)值5.75元/t計(jì),技改后避免就地排放工藝?yán)淠寒a(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益約為65×24×20×5.75÷10000=17.94萬(wàn)元。

        (2)當(dāng)汽提塔出口工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率不合格時(shí),需就地排放至污水處理系統(tǒng),達(dá)到環(huán)保要求才能進(jìn)一步排放。以2019年低變催化劑更換后汽提塔出口冷凝液電導(dǎo)率高共排放20d、排放量為65t/h、目前富島公司化肥二部合成氨裝置區(qū)污水處理成本為10.22元/t計(jì),因工藝?yán)淠弘妼?dǎo)率不合格而排至污水處理系統(tǒng)產(chǎn)生的處理費(fèi)用約65×24×20×10.22÷10000=31.89萬(wàn)元。

        綜上,以2019年低變催化劑更換后汽提塔出口冷凝液排放情況作為考評(píng)對(duì)象,汽提塔填料升級(jí)改造產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益(即低變催化劑更換1次產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益)為17.94+31.89=49.83萬(wàn)元。

        6.2 間接效益

        汽提塔填料升級(jí)改造后,汽提塔出口工藝?yán)淠簩?shí)現(xiàn)全部回收至公用工程系統(tǒng),減少了廢水的排放,降低了污水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,可避免環(huán)保事故的發(fā)生;同時(shí),合成氨裝置操作彈性得到提升,有利于裝置的節(jié)能減排增效及長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        7 結(jié)束語(yǔ)

        綜上所述,富島公司化肥二部針對(duì)其合成氨裝置低變催化劑更換后運(yùn)行初期汽提塔汽提能力不足、長(zhǎng)周期運(yùn)行填料結(jié)垢汽提塔汽提效率下降兩大問(wèn)題,通過(guò)生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)的收集、計(jì)算與研究,采取部分更換為高比表面積散堆填料的技改措施,增大了汽提塔填料的傳質(zhì)面積,使汽提塔的汽提效率得到大幅提升,汽提塔的汽提能力滿足了生產(chǎn)所需,實(shí)現(xiàn)了工藝?yán)淠旱挠行Щ厥绽?,助推了合成氨裝置的節(jié)能減排增效。

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