黃建強(qiáng),宋彬濱,黃寶勝,許成勇
(山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第七地質(zhì)大隊,山東 臨沂 276000)
2020年4月,我單位中標(biāo)了山東省萊州市西嶺村金礦勘探鉆探工程項目(標(biāo)段一),該項目設(shè)計鉆孔6個,設(shè)計工作量12690m。
本次勘探工作是在綜合分析以往勘查資料成果的基礎(chǔ)上,遵循“由已知到未知、由疏到密、由淺入深”的原則,加強(qiáng)綜合研究,不斷優(yōu)化工程布置,避免盲目施工。通過機(jī)械巖心鉆探,輔以各類巖礦分析測試等方法,對Ⅰ-1、Ⅰ-2主礦體64~104線深部增設(shè)探礦工程,探求新增(333)類資源量;對首采地段90~104線加密勘探工程,升級(332)、(333)類資源量級別,確保高級別資源量占預(yù)計查明資源量比例滿足提交勘探報告之要求。
1.2.1 巖心采取
開孔孔徑不小于Φ91mm,地質(zhì)孔終孔孔徑不小于Φ75mm,水文孔終孔孔徑不小于Φ91mm。巖心分層采取率不低于70%,含礦蝕變帶及上、下盤圍巖各5m范圍內(nèi)采取率不得低于85%。
1.2.2 鉆孔彎曲度要求
根據(jù)地質(zhì)設(shè)計要求,所有鉆孔每百米頂角偏差不得超過1°、方位角偏差不超過2°。同時,由于本次工程對相鄰工程間距要求極為嚴(yán)格,因此鉆孔彎曲度必須滿足鉆孔實際終孔位置偏離設(shè)計位置在走向上和傾向上不得超過工程間距1/4(最大偏移距離以鉆探工程施工通知書為準(zhǔn)),否則為不合格(報廢)工程不予驗收。
山東省萊州市西嶺村金礦勘探鉆探工程項目(標(biāo)段一)從2020年4月開始施工,2021年8月完工,歷時1年5個月順利完工,共計完成鉆探工作量12543.16m,完成鉆孔6個。
充分考慮每個鉆孔的設(shè)計工作量和總體項目的施工工期等因素,我單位投入了兩臺套XY-8型和一臺套XY-6B型立軸式巖心鉆機(jī)進(jìn)行施工。
充分考慮礦區(qū)的巖石性質(zhì)、水文地質(zhì)條件、鉆孔深度及地質(zhì)要求等因素,在保證鉆孔質(zhì)量和安全鉆進(jìn)前提下,最大限度地簡化鉆孔結(jié)構(gòu),降低施工難度,減少施工成本[1]。
本次共計施工鉆孔6個;其中地質(zhì)孔4個;水文孔2個。4個地質(zhì)孔中3個鉆孔采用五開鉆孔結(jié)構(gòu),1個鉆孔采用四開鉆孔結(jié)構(gòu);2個水文孔均采用四開鉆孔結(jié)構(gòu)。
五開鉆孔結(jié)構(gòu):一開采用Φ172mm無內(nèi)徑復(fù)合片鉆頭進(jìn)行跟管鉆進(jìn),穿過回填土和砂層,下入Φ168mm套管;二開用Φ150mm金剛石鉆頭進(jìn)行單管鉆進(jìn),穿過第四系進(jìn)入相對完整的基巖后,下入Φ146mm套管;三開用Φ127mm金剛石鉆頭進(jìn)行繩索取心鉆進(jìn),穿過上部復(fù)雜地層后,下入Φ108mm套管;四開用Φ96.5mm金剛石鉆頭進(jìn)行繩索取心鉆進(jìn),鉆進(jìn)至鉆孔中段后,下入Φ89mm套管;五開采用直徑Φ76.5mm金剛石鉆頭進(jìn)行繩索取心鉆進(jìn),鉆進(jìn)至設(shè)計孔深[2]。
四開鉆孔結(jié)構(gòu):一開采用Φ172mm無內(nèi)徑復(fù)合片鉆頭進(jìn)行跟管鉆進(jìn),穿過回填土和砂層,下入Φ168mm套管;二開用Φ150mm金剛石鉆頭進(jìn)行單管鉆進(jìn),穿過第四系進(jìn)入相對完整的基巖后,下入Φ146mm套管;三開用Φ127mm金剛石鉆頭進(jìn)行繩索取心鉆進(jìn),穿過上部復(fù)雜地層后,下入Φ114mm套管;四開用Φ98mm金剛石鉆頭進(jìn)行繩索取心鉆進(jìn),鉆進(jìn)至設(shè)計孔深。
經(jīng)過甲方驗收,完成的所有鉆孔每百米頂角最大偏差為1°,方位角最大偏差為2°,鉆孔質(zhì)量均為一級。
雖然山東省萊州市西嶺村金礦勘探鉆探工程項目(標(biāo)段一)順利完工,并且取得了較好的成績。但是在施工過程中,每個鉆孔都不可避免的遇到了一些問題,嚴(yán)重影響了施工質(zhì)量和施工進(jìn)度。例如方位角增大、頂角下垂等。其中最為嚴(yán)重的就是ZK100-5鉆孔。該鉆孔在施工869m~938m孔段過程中,由于巖層、巖性、巖石的傾角、軟硬互層的變化等因素,導(dǎo)致鉆孔出現(xiàn)鉆孔頂角連續(xù)下垂,鉆孔軌跡偏離原來設(shè)計軌跡的現(xiàn)象?,F(xiàn)場采取了多種措施,如優(yōu)化鉆具結(jié)構(gòu)、改進(jìn)鉆進(jìn)參數(shù)等,但都未能改善鉆孔頂角下垂的狀況。最后,我們選擇用425#水泥,配制水灰比為0.5~0.6的水泥漿,封堵800m以下孔段,等待凝固2~3天后,透孔至869m處,然后從869m處對該鉆孔進(jìn)行人工造斜。
業(yè)內(nèi)現(xiàn)使用的造斜技術(shù)有螺桿鉆、LZ連續(xù)造斜器、鋼球支撐以及偏心楔等。
螺桿鉆具要求沖洗液應(yīng)盡量清潔,含砂量應(yīng)低于1%,顆粒直徑應(yīng)小于0.3mm,黏度不宜大,盡量采用清水、無固相或低固相材料配制,但是ZK100-5鉆孔上部孔段地層破碎,如果長時間使用符合螺桿鉆要求的沖洗液,會導(dǎo)致孔壁的穩(wěn)定性被破壞,鉆孔出現(xiàn)坍塌掉塊現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致孔內(nèi)事故的發(fā)生。
LZ連續(xù)造斜器和鋼球支撐等造斜技術(shù)均需水泥漿封孔營造堅硬人工孔底,但是ZK100-5鉆孔施工地點臨近海邊,鉆孔內(nèi)多為海浸水,再加上深孔灌注技術(shù)不可靠等因素往往導(dǎo)致水泥固結(jié)質(zhì)量很差,不足以滿足以LZ連續(xù)造斜器和鋼球支撐等造斜技術(shù)的造斜需求[3]。
最后,經(jīng)過討論,確定使用簡易可取式偏心楔進(jìn)行人工造斜。因為簡易可取式偏心楔制作方便、造價低廉,實施起來操作簡單、效果明顯,還不受沖洗液、人工孔底及孔內(nèi)地層等因素的影響。
5.1.1 簡易可取式偏心楔的設(shè)計
(1)材料的選擇。
考慮現(xiàn)場施工條件和施工現(xiàn)場已有管材等因素,決定直接使用Φ89mm的繩索取心鉆桿制作偏心楔。
(2)確定楔頂角。
楔頂角過小則造斜效果不好,且在取出偏心楔后用鉆具擴(kuò)孔時鉆具容易回到老鉆孔;過大則造斜時容易掃壞楔面,且在取出偏心楔后用鉆具擴(kuò)孔時難以將鉆具導(dǎo)入新鉆孔內(nèi)。綜合考慮各種因素后,決定制作楔頂角為1°的偏心楔。
5.1.2 簡易可取式偏心楔的制作
根據(jù)需要的偏心楔尺寸在鉆桿上畫好中心線,沿中心線兩側(cè)對稱畫好楔面標(biāo)記線,用切割機(jī)沿標(biāo)記線切割,切口處形成楔身,楔身上部未切割的鉆桿部分即為連接管,把切割掉的部分翻轉(zhuǎn)過來作為楔面焊接到原切口處(楔面高度從楔身與連接管的連接端到楔身的自由端逐漸增大,沿中心線的剖面呈楔形),制成簡易可取式偏心楔(圖1)。
圖1 簡易可取式偏心楔
(1)將簡易可取式偏心楔上端與Φ89mm的繩索取心鉆桿連接;
(2)用Φ89mm的繩索取心鉆桿將簡易可取式偏心楔下入到距離孔底1m處,同時將地面上端的鉆桿與帶軸承的圓盤連接,方便偏心楔旋轉(zhuǎn);
(3)從鉆桿內(nèi)下陀螺測斜儀,下入到偏心楔楔面后,開始測斜,測斜完成后,在地面上端的鉆桿做好標(biāo)記,然后轉(zhuǎn)動地面上端的鉆桿,帶動鉆孔內(nèi)的偏心楔一起旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)1/8周,再次進(jìn)行測斜,如此反復(fù),直至回到最初的標(biāo)記位置;
(4)將陀螺測斜儀從鉆孔內(nèi)取出,讀取測斜數(shù)據(jù),從8組測斜數(shù)據(jù)中,篩選出最接近理想造斜軌跡的數(shù)據(jù);
(5)轉(zhuǎn)動地面鉆桿,將偏心楔轉(zhuǎn)動至最優(yōu)標(biāo)記位置,然后將偏心楔下到鉆孔底部,并將地面上端的鉆桿卡固;
(6)下入Φ75mm繩索取心鉆具,當(dāng)鉆具進(jìn)入楔面后開始導(dǎo)斜鉆進(jìn);造斜開始時,輕壓慢進(jìn)均勻鉆進(jìn),防止磨削破壞偏心楔,隨著造斜進(jìn)尺的增加,鉆頭唇面和巖石接觸的面積增大,鉆壓和轉(zhuǎn)速可適當(dāng)增高;
(7)導(dǎo)斜鉆進(jìn)結(jié)束后,將導(dǎo)斜鉆進(jìn)鉆具從鉆孔內(nèi)提出,并將孔內(nèi)的Φ89mm的繩索取心鉆桿和偏心楔一同取出,若偏心楔完好,可留待下次使用;
(8)將前端為Φ75mm、后端為Φ96.5mm的組合導(dǎo)向鉆頭與Φ89mm的繩索取心鉆桿鏈接,并將其下入新鉆孔頂部,對新鉆孔開始導(dǎo)向擴(kuò)孔,并在擴(kuò)孔完成后,將其取出;
(9)配置普通的Φ96.5mm繩索取心鉆具,下入到新鉆孔底部進(jìn)行正常鉆進(jìn)。
首次人工造斜鉆進(jìn)完成后,我們對新鉆孔的鉆孔彎曲度進(jìn)行了測量,測出的方位角和頂角距離我們理想的數(shù)值相差很遠(yuǎn)。為此,我們展開了討論,分析導(dǎo)致我們?nèi)斯ぴ煨毙Ч焕硐氲囊蛩兀詈蟮贸鲋饕蛴袃蓚€:
一是將偏心楔下放到孔底和卡固地面鉆桿的過程中不小心轉(zhuǎn)動了鉆桿,導(dǎo)致孔內(nèi)的偏心楔跟隨一起轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致楔面偏離了我們預(yù)計的方向;
二是采用陀螺測斜儀和偏心楔配合使用來調(diào)整偏心楔楔面的方向時,由于鉆孔孔徑大,陀螺測斜儀在楔面上容易出現(xiàn)歪斜的現(xiàn)象,導(dǎo)致數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差,無法精準(zhǔn)的判斷楔面在孔內(nèi)的方向,從而使后期的導(dǎo)斜鉆進(jìn)無法達(dá)到預(yù)期的效果。
根據(jù)分析結(jié)論,我們在采用排除法基礎(chǔ)上進(jìn)行了第二次人工造斜,這次人工造斜過程中,著重對下放偏心楔和卡固地面鉆桿兩道工序進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)控制,確保這兩道工序不出現(xiàn)任何問題。但是第二次人工造斜完成后,發(fā)現(xiàn)測出的方位角和頂角依然未能達(dá)到我們預(yù)期的數(shù)值。由此我們推論,導(dǎo)致兩次人工造斜效果不理想的主要因素應(yīng)該是陀螺測斜儀直徑與鉆孔直徑相差較大,陀螺測斜儀在楔面上容易出現(xiàn)歪斜的現(xiàn)象,導(dǎo)致頂角和方位角數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差,從而無法精準(zhǔn)的判斷楔面在孔內(nèi)的方向?qū)е碌摹?/p>
兩次人工造斜前后頂角和方位角數(shù)值見表1。
表1 人工造斜前后頂角和方位角對比表
針對上面兩次人工造斜最后分析得出的結(jié)論,我們決定放棄現(xiàn)有的偏心楔定位方式,通過優(yōu)化簡易可取式偏心楔結(jié)構(gòu),來與其它類型定向儀器配合使用,去除定向數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的因素,進(jìn)而提高人工造斜的成功率。
創(chuàng)新方法是在原有簡易可取式偏心楔的基礎(chǔ)上,在連接管壁下端的自由邊中心線位置處設(shè)置卡槽,在卡槽內(nèi)放入定位鍵,用焊接的方式與原來的簡易可取式偏心楔連接好,形成創(chuàng)新后的簡易可取式偏心楔(圖2),然后將原來的陀螺測斜儀更換為JDZ-1型鉆進(jìn)定向儀,通過JDZ-1型鉆進(jìn)定向儀與創(chuàng)新后簡易可取式偏心楔配合使用的方法,達(dá)到精準(zhǔn)定向偏心楔楔面方向的目的。
圖2 創(chuàng)新后的簡易可取式偏心楔
(1)將創(chuàng)新后的簡易可取式偏心楔上端與Φ89mm的繩索取心鉆桿連接;
(2)用Φ89mm的繩索取心鉆桿將偏心楔下入到距離孔底有1m處,同時將地面上端的鉆桿與帶軸承的圓盤連接,方便偏心楔旋轉(zhuǎn);
(3)從鉆桿內(nèi)下入JDZ-1型鉆進(jìn)定向儀,使定向儀下端鍵槽與定位鍵接觸連接,JDZ-1型鉆進(jìn)定向儀通過投影原理確定定位鍵的方位,根據(jù)定向儀傳輸?shù)降孛娴耐队皥D上的定位鍵方位角和垂向角(圖3)來確定楔面方向,轉(zhuǎn)動地面上的鉆桿,使楔面朝向需要導(dǎo)斜的方向,完成偏心楔方位定向調(diào)整;
圖3 工具垂向角和方位角
(4)定向完畢后,將定向儀從鉆桿內(nèi)提出,然后將偏心楔下到鉆孔底部,并將地面上端的鉆桿卡固;
(5)下入Φ75mm繩索取心鉆具,在鉆具進(jìn)入楔面前,利用鉆具自重及鉆桿壓力將定位鍵壓掉,然后鉆具進(jìn)入楔面開始導(dǎo)斜鉆進(jìn),造斜開始時,輕壓慢進(jìn)均勻鉆進(jìn),防止磨削破壞偏心楔,隨著造斜進(jìn)尺的增加,鉆頭唇面和巖石接觸的面積增大,鉆壓和轉(zhuǎn)速可適當(dāng)增高;
(6)導(dǎo)斜鉆進(jìn)結(jié)束后,將導(dǎo)斜鉆進(jìn)鉆具從鉆孔內(nèi)提出,并將孔內(nèi)的Φ89mm的繩索取心鉆桿和偏心楔一同取出,若偏心楔完好,可在重新焊接定位鍵后,留待下次使用;
(7)將前端為Φ75mm、后端為Φ96.5mm的組合導(dǎo)向鉆頭與Φ89mm的繩索取心鉆桿鏈接,并將其下入新鉆孔頂部,對新鉆孔開始導(dǎo)向擴(kuò)孔,并在擴(kuò)孔完成后,將其取出;
(8)配置普通的Φ96.5mm繩索取心鉆具,下入到新鉆孔底部進(jìn)行正常鉆進(jìn)。
人工造斜一套工序完成后,我們對新鉆孔的鉆孔彎曲度進(jìn)行了測量,經(jīng)檢測,新鉆孔的頂角和方位角,均符合理想預(yù)期。為了保證鉆孔質(zhì)量能夠符合設(shè)計要求,我們在此基礎(chǔ)上又連續(xù)進(jìn)行了兩次人工造斜,每次都取得良好的效果。三次人工造斜前后頂角和方位角對比見表2。
表2 人工造斜前后頂角和方位角對比表
利用簡易可取式偏心楔進(jìn)行孔內(nèi)糾斜,成功解決了ZK100-5鉆孔的頂角連續(xù)下垂的難題,保證了鉆孔質(zhì)量。該技術(shù)操作方便,調(diào)整速度快,器具可回收重復(fù)利用,具有良好的實用性和經(jīng)濟(jì)性。我們在該項目其它施工鉆孔中也應(yīng)用了該項技術(shù),取得了良好的人工造斜效果,為該地區(qū)的鉆探施工提供了可借鑒的經(jīng)驗。