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        三套裝置節(jié)氫工業(yè)試驗(yàn)

        2022-02-15 05:11:12周鴻剛
        安徽化工 2022年1期

        方 安,周鴻剛

        (中石油蘭州石化分公司,甘肅 蘭州 730060)

        尼日爾津德爾煉油有限公司(尼日爾煉廠)是中國石油天然氣集團(tuán)公司和尼日爾能礦部合資建設(shè)的尼日爾境內(nèi)第一座現(xiàn)代化煉廠,煉廠主要包括常壓蒸餾、重油催化裂化、催化重整與柴油加氫等9套工藝裝置以及發(fā)電站等22套輔助系統(tǒng),煉廠產(chǎn)品除滿足尼日爾國內(nèi)的需求外,部分產(chǎn)品還出口到周邊一些國家。

        煉廠二聯(lián)合主要包括催化重整、PSA和柴油加氫三套裝置,按照煉廠開展生產(chǎn)航煤的可研方案,為保障航煤質(zhì)量[1],對(duì)航煤組分需進(jìn)行加氫處理,其目的是除掉油品中的硫、氮、氧雜原子及金屬雜質(zhì),使烯烴飽和,有時(shí)還對(duì)部分芳烴進(jìn)行加氫,改善油品的使用性能[2]。煉廠無單獨(dú)的制氫裝置,氫氣來源主要靠PSA裝置提純煉廠干氣及重整副產(chǎn)氫氣進(jìn)行回收利用,因而氫氣量是影響航煤質(zhì)量的重要因素,進(jìn)行此次試驗(yàn)的目的是二聯(lián)合在保障三套裝置產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,通過優(yōu)化操作,看能否平衡出約500 Nm3/h氫氣用于航煤加氫。

        1 裝置現(xiàn)狀及試驗(yàn)思路

        目前PSA裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,產(chǎn)氫量3 400 Nm3/h(設(shè)計(jì)滿負(fù)荷3 050 Nm3/h),氫氣回收率達(dá)90.6%(同類型裝置相對(duì)較高),高于設(shè)計(jì)87%,PSA新氫直接一條龍“嘴對(duì)嘴”供柴油加氫(2 800 Nm3/h)和重整預(yù)加氫(600 Nm3/h)使用。PSA裝置物料平衡表如表1所示。

        表1 PSA裝置物料平衡表Tab.1 The material balance sheet of PSA section

        在目前工況下,煉廠已經(jīng)盡最大可能回收氫氣資源,杜絕寶貴氫氣資源浪費(fèi)?,F(xiàn)有工況下的氫氣平衡如圖1所示。

        圖1 煉廠氫氣平衡圖Fig.1 The hydrogen balance in the refinery

        在煉廠氫氣資源嚴(yán)重不足的情況下,要節(jié)余出500 Nm3/h氫氣用于航煤加氫。試驗(yàn)的主要思路為“兩增一減”:提高PSA吸附時(shí)間,增加氫氣回收率;提高重整反應(yīng)溫度,增加副產(chǎn)氫量;降低加氫反應(yīng)深度,減少氫氣消耗。試驗(yàn)分三步走,嚴(yán)格按照步驟執(zhí)行,確保產(chǎn)氫量最大情況下再減少氫耗,具體實(shí)施步驟為:4月1日至4月4日,PSA提高吸附時(shí)間;4月4日重整提高反應(yīng)溫度;4月5日至4月8日柴油加氫降低反應(yīng)溫度。

        2 試驗(yàn)方案實(shí)施

        2.1 提高PSA吸附時(shí)間,增加氫氣回收率

        調(diào)整PSA的吸附時(shí)間,其對(duì)氫氣回收率的影響如表2所示。

        從表2可以看出,T7吸附時(shí)間由正常220 s逐步提至280 s,氫氣產(chǎn)品收率由90.6%上升至93.35%,增加了2.75%,相同條件下,吸附時(shí)間越長,氫氣回收率越高。

        表2 調(diào)整吸附時(shí)間對(duì)氫氣回收率的影響Tab.2 The effect of adjusting adsorption time on hydrogen recovery

        調(diào)整吸附時(shí)間對(duì)氫氣產(chǎn)品純度的影響見表3。

        表3 調(diào)整吸附時(shí)間對(duì)氫氣產(chǎn)品純度的影響Tab.3 The effect of adjusting adsorption time on the purity of hydrogen product

        吸附劑再生越徹底,氫氣回收率越高,但氫氣回收率太高,則影響產(chǎn)品純度。從表3可以看出,當(dāng)吸附時(shí)間提至270 s時(shí),產(chǎn)品氫氧含量0.11%超標(biāo),質(zhì)量不合格。當(dāng)提高吸附時(shí)間,吸附塔中吸附前沿上移,超過吸附劑的吸附容量,導(dǎo)致雜質(zhì)穿透吸附床層,雜質(zhì)超標(biāo)。但是從分析結(jié)果來看,產(chǎn)品組分中只有氧、氮和氫三種組分,CH4、CO及CO2等雜質(zhì)并沒有出現(xiàn),同時(shí)吸附劑對(duì)雜質(zhì)的選擇性存在差異(H2<O2<N2<CH4/CO<CO2<CnHm),已排除吸附塔泄漏情況。當(dāng)吸附時(shí)間提至280 s,產(chǎn)品氫中并沒有出現(xiàn)CO、CH4及CO2等雜質(zhì),說明雜質(zhì)未穿透吸附床層。本裝置已運(yùn)行7年時(shí)間,說明吸附劑活性保持良好。

        在一定的進(jìn)料流率下,如果吸附時(shí)間過長,則吸附劑過多地吸附了雜質(zhì),從而造成雜質(zhì)超載,不僅使產(chǎn)品純度下降,而且使PSA操作性能變壞;若吸附時(shí)間太短,則不能充分利用吸附劑,達(dá)不到應(yīng)有的氫氣回收率。通過這次試驗(yàn),裝置將吸附時(shí)間固定為260 s,既保證產(chǎn)品質(zhì)量合格,同時(shí)氫氣回收率較高。

        吸附時(shí)間為260 s時(shí),增產(chǎn)氫氣量為:

        2.2 提高重整反應(yīng)溫度,增加副產(chǎn)氫量

        催化重整是在一定溫度、壓力、臨氫和催化劑存在的條件下,使石腦油(主要是直餾汽油)轉(zhuǎn)變成富含芳烴的重整汽油并副產(chǎn)氫氣的過程。催化重整過程主要有五類反應(yīng),最希望發(fā)生的是有利于提高辛烷值和芳烴產(chǎn)率的三類反應(yīng),即六元環(huán)烷脫氫、五元環(huán)烷脫氫異構(gòu)和烷烴環(huán)化脫氫反應(yīng),低壓高溫條件有利于這三類反應(yīng)。故在目前本裝置重整反應(yīng)溫度處于初期階段,提高反應(yīng)溫度,對(duì)脫氫反應(yīng)有利;提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),能增加副產(chǎn)氫量。

        煉廠汽油由催化精制汽油和重整汽油混合后出廠,辛烷值質(zhì)量要求≥91。由于催化汽油辛烷值>91,在保證產(chǎn)品質(zhì)量不過剩的前提下,為了保護(hù)重整催化劑,目前重整反應(yīng)溫度控制在470℃,裝置工況允許適當(dāng)提高反應(yīng)溫度,增產(chǎn)氫氣,4月4日22:30重整反應(yīng)溫度提至475℃。

        提高反應(yīng)溫度對(duì)副產(chǎn)氫氣量的影響如表4所示。

        表4 提高重整反應(yīng)溫度對(duì)副產(chǎn)氫氣量的影響Tab.4 The effect of increasing CR reaction temperature on the quantity of by-product hydrogen

        由表4可以看出,重整反應(yīng)溫度提高5℃,產(chǎn)氫量從DCS流量表FI2305顯示平均上升180 Nm3/h。但提高反應(yīng)溫度會(huì)使加氫裂化加劇,催化劑的積炭速度加快,副產(chǎn)氫純度下降約3.34%,液收下降,生成油辛烷值上升了2.1個(gè)單位,產(chǎn)品質(zhì)量得到提升,說明重整裝置運(yùn)行7年,反應(yīng)溫度控制在初期470℃,有效保護(hù)了催化劑的活性。

        提高重整反應(yīng)溫度5℃,增產(chǎn)氫氣量為:

        2.3 降低加氫反應(yīng)深度,減少氫氣消耗

        在PSA裝置和重整裝置操作調(diào)整到位保持穩(wěn)定,增產(chǎn)氫氣最大化情況下,開始降低加氫反應(yīng)溫度,減少氫耗。分兩次進(jìn)行降溫,4月5日18:00加氫反應(yīng)溫度由263℃降至260℃,保持加氫反應(yīng)器冷氫量2 000 Nm3/h;4月6日18:00加氫反應(yīng)溫度由260℃降至255℃,保持加氫反應(yīng)器冷氫量2 000 Nm3/h。

        加氫新氫耗量流量表FI0801指示變化趨勢(shì)圖如圖2所示。

        圖2 加氫新氫耗量流量表FI0801變化圖Fig.2 The flow meter FI0801 changing trend of DH fresh H2

        加氫反應(yīng)溫度由263℃降至255℃,由圖2可見,加氫裝置耗氫量由2 800 Nm3/h降至2 300 Nm3/h,下降500 Nm3/h。

        降低柴油加氫反應(yīng)深度后,對(duì)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的影響:

        (1)對(duì)加氫石腦油的影響

        加氫石腦油和重整預(yù)加氫進(jìn)料(加氫石腦油和常壓石腦油混合)前后質(zhì)量變化見表5。

        表5 加氫石腦油質(zhì)量變化Tab.5 The quality change of DH naphtha

        由表5可見,加氫石腦油硫含量由試驗(yàn)前12.6 mg/kg上升至30.1 mg/kg,氮含量由0.09 mg/kg上升至0.61 mg/kg,烯烴含量由0.11%上升至0.95%;預(yù)加氫進(jìn)料硫、氮含量上升不明顯,同時(shí)分析預(yù)加氫反應(yīng)溫升基本和試驗(yàn)前一致,且重整進(jìn)料質(zhì)量指標(biāo)合格,故加氫反應(yīng)溫度降至255℃,加氫石腦油的質(zhì)量在允許范圍內(nèi),對(duì)重整預(yù)加氫和重整進(jìn)料不產(chǎn)生影響。

        (2)對(duì)精制柴油的影響

        精制柴油前后質(zhì)量變化如表6所示。

        表6 精制柴油質(zhì)量變化Tab.6 The quality change of refined diesel

        由表6可以看出,加氫反應(yīng)溫度降至255℃,精制柴油硫、氮含量上升明顯,硫含量由試驗(yàn)前89.2 mg/kg上升至277.4 mg/kg,脫硫率由94.91%下降至84.16%,下降了10.75個(gè)單位;氮含量由38.2 mg/kg上升至249.0 mg/kg,脫氮率由88.21%下降至23.15%,下降了65.06個(gè)單位;溴價(jià)由0.8 g Br/100 g上升至2.0 g Br/100 g。

        試驗(yàn)后精柴混合常壓直餾柴油后,密度和濁點(diǎn)未受影響,不影響出廠質(zhì)量要求,說明加氫裝置盡管運(yùn)行5年時(shí)間,但催化劑活性保持良好。

        2.4 措施效果

        氫氣外排閥PV1102閥位變化如圖3所示。

        圖3 PSA氫氣外排閥PV1102閥位變化圖Fig.3 The valve position changing diagram of H2 discharge valve PV1102

        通過以上三個(gè)措施,試驗(yàn)可以節(jié)余約673.3 Nm3/h氫氣外排至燃料氣管網(wǎng),由圖3可見,氫氣外排至燃料氣閥PV1102閥位由試驗(yàn)前0%開大至28.9%。

        試驗(yàn)后的氫氣平衡如圖4所示。

        圖4 試驗(yàn)后的氫氣平衡Fig.4 The hydrogen balance after experiment

        3 結(jié)論

        本次節(jié)氫試驗(yàn)(4月1日至8日),通過提高PSA吸附時(shí)間,提高重整反應(yīng)溫度,降低加氫反應(yīng)深度等措施,裝置可以省出500 Nm3/h氫氣用于后續(xù)的航煤加氫裝置,達(dá)到了試驗(yàn)預(yù)期目標(biāo)。同時(shí)通過多次提、降溫,打破氫氣平衡,結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量分析數(shù)據(jù),分析催化重整、加氫催化劑及PSA吸附劑,目前活性保持良好,保障了生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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