商 勇 劉 菲
(1.盛虹煉化(連云港)有限公司化工一部;2.中國石油蘭州石化分公司電儀事業(yè)部)
橡膠包裝機(jī)取袋組件、上袋組件和下膠組件的運(yùn)行情況會直接影響橡膠產(chǎn)品包裝生產(chǎn)的平穩(wěn)性。 包裝機(jī)一旦出現(xiàn)故障將導(dǎo)致包裝線停車,進(jìn)而造成前系統(tǒng)減產(chǎn)運(yùn)行,嚴(yán)重時會直接導(dǎo)致裝置前系統(tǒng)非計劃停車,造成不可估量的損失。
橡膠包裝機(jī)使用包裝袋將產(chǎn)品進(jìn)行包裝輸送,第1 道工序的設(shè)備是包裝機(jī)取袋組件,電氣控制取袋組件完成吸袋和取袋任務(wù);第2 道工序?qū)⒊晒ξ〉陌b袋通過擺臂撐袋組件打開包裝袋口,完成上袋前的準(zhǔn)備工作;第3 道工序,是通過電氣控制執(zhí)行元件氣缸驅(qū)動擺臂組件完成上袋工序,延遲1 s 張口組件動作,將輸送到位的包裝袋撐開并定位,完成包裝機(jī)上袋動作中的所有環(huán)節(jié);第4 道工序是將已輸送至包裝機(jī)頂部翻膠器上的膠塊進(jìn)行垂直翻轉(zhuǎn),讓膠塊垂直于水平面,完成下膠前的準(zhǔn)備工作;第5 道工序是包裝機(jī)接收膠塊和包裝袋到位信號,打開翻膠器緩沖輥,進(jìn)行下膠裝袋工作,隨后送至夾口整形、封口單元,完成包裝工作。
包裝機(jī)工作過程涉及機(jī)、電、儀3 個專業(yè),維護(hù)工作量較大,技術(shù)維護(hù)要求高,而且電氣控制類問題較少, 主要是機(jī)械執(zhí)行組件問題較為突出。
擺動板運(yùn)行故障。 擺動板是連接大擺與氣缸的主要組件,通過銷軸將氣缸與大擺連接。 擺動板上的3 個配合孔磨損,導(dǎo)致連動件機(jī)械配合間隙過大,擺臂上的接近開關(guān)檢測擋環(huán)不能準(zhǔn)確檢測大擺位置,造成大擺上袋不到位故障。
大擺氣缸動力不穩(wěn)定。 原大擺氣缸動力不足,為滿足上袋需求,將氣缸氣量調(diào)至最大,致使氣缸長期滿負(fù)荷運(yùn)行,氣缸壁機(jī)械受損,造成上袋不到位或上袋緩慢故障,且氣缸備件的消耗量較大。
擺臂運(yùn)行阻力過量。 現(xiàn)用擺臂材料為普通碳鋼,強(qiáng)度較低,而且結(jié)構(gòu)笨重,無形中給上袋組件增加了阻力,給執(zhí)行氣缸帶來超負(fù)荷的負(fù)載工作量,造成氣缸易損壞,上袋緩慢故障。
取袋導(dǎo)向輪磨損卡阻。 包裝機(jī)取袋和吸袋過程都由氣缸帶動取袋架完成包裝袋的吸取工作,在此過程中,為保持定位準(zhǔn)確,取袋架兩側(cè)裝有導(dǎo)向桿,導(dǎo)向桿運(yùn)動過程中由導(dǎo)向輪控制調(diào)整取袋的位置,導(dǎo)向輪一旦磨損,與銷軸配合間隙就會過大,無法有效調(diào)校取袋架中位,造成吸袋錯位故障。
包裝袋位置檢測錯位。 包裝袋由人工放置于供袋盤上,其前、后位置沒有具體限位措施,人工放置造成袋子不對中,前、后位置不在吸袋盤中位,造成袋子被傾斜吸上取袋架,擺臂無法準(zhǔn)確打開袋口,造成吸袋錯位故障。
翻膠器調(diào)整組件機(jī)械失效。 翻膠器調(diào)整組件的作用是依據(jù)膠塊厚度,人工調(diào)整翻膠器進(jìn)膠高度,其組件由調(diào)整桿、支撐板和定位塊構(gòu)成,調(diào)整桿磨損、 支撐板損壞及定位塊松動等問題都會導(dǎo)致翻膠器翻膠過程中產(chǎn)生較強(qiáng)的振動, 調(diào)整組件將失去功能,造成膠塊位置不正,出現(xiàn)卡膠故障。
原擺動板配合孔與銷軸直接接觸運(yùn)動,擺動板本體磨損嚴(yán)重。
為了消除擺動板磨損, 增加機(jī)械配合精準(zhǔn)度,將原配合孔φ18 mm、φ16 mm、φ14 mm 增擴(kuò)為φ24 mm、φ22 mm、φ20 mm, 設(shè)計加裝φ24 mm×φ18 mm×10 mm、φ22 mm×φ16 mm×10 mm、φ20 mm×φ14 mm×15 mm 的石墨銅套,增加內(nèi)部潤滑,抑制機(jī)械磨損,如圖1 所示。
圖1 擺動板擴(kuò)孔
原大擺氣缸的型號是MBB50-50 和MBB50-250,氣缸動力不足。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,優(yōu)化氣缸選型,選用MBB63-50 型和MBB63-250 型氣缸(圖2),以增加執(zhí)行動力,減少上袋不到位和上袋緩慢故障,降低氣缸材料消耗。
圖2 擺臂氣缸改型
原擺臂結(jié)構(gòu)設(shè)計上存在缺陷, 大擺自身較重,使用普通碳鋼加工制作,強(qiáng)度較低。
為降低擺臂重量,在保持配合尺寸不變的情況下,保證包裝袋不受損傷,將擺臂桿由75 mm×45 mm 降低為70 mm×40 mm, 同時優(yōu)化撐袋兩臂,采用45 號鋼制作,并進(jìn)行熱處理,以增加機(jī)械強(qiáng)度,如圖3 所示。
圖3 擺臂結(jié)構(gòu)改造前、后對比
原取袋導(dǎo)向輪組件主要是尼龍導(dǎo)向輪與銷軸配合運(yùn)動,運(yùn)行中尼龍導(dǎo)向輪與銷軸配合面直接接觸運(yùn)動,因磨損致使間隙過大,造成導(dǎo)向不準(zhǔn)。
將原尼龍導(dǎo)向輪配合孔由φ14 mm 增擴(kuò)至φ19 mm,銷軸配合面尺寸φ14 mm 改造為φ10 mm,并鑲嵌兩套6800-2RS 軸承,增加防磨措施, 降低尼龍導(dǎo)向輪磨損消耗和導(dǎo)向不準(zhǔn)問題,如圖4 所示。
圖4 尼龍導(dǎo)向輪改造對比
供袋盤是存放包裝袋的部件,主要由人工放置袋子,放置過程中操作誤差較大,每次位置不同,造成取袋不準(zhǔn)。
為降低人工放袋誤差,采用2 mm 厚的鐵板,設(shè)計制作180 mm×150 mm×2 mm 限位板,安裝于供袋盤前端(圖5),放置包裝袋時,袋口緊貼限位板就剛好滿足取袋要求。
圖5 供帶盤加裝限位板
原翻膠器組件機(jī)械強(qiáng)度低、抗磨性差,支撐板厚度僅8 mm。
現(xiàn)選用45 號鋼16 mm 厚的板材加工支撐板,對調(diào)整桿定位塊設(shè)計M8 mm 的頂絲孔,便于固定調(diào)整桿位置,防止頻繁晃動造成磨損,并整體對支撐板、定位塊、調(diào)整桿進(jìn)行熱處理,增加組件的機(jī)械強(qiáng)度和抗磨強(qiáng)度,如圖6 所示。
圖6 翻膠器調(diào)整組件結(jié)構(gòu)
本次優(yōu)化改造已經(jīng)在某橡膠生產(chǎn)線投用,設(shè)備包裝機(jī)每年消耗材料可直接節(jié)約50%左右,降低了設(shè)備故障率,抑制備件消耗,提高了橡膠包裝機(jī)的包裝效率。 改造優(yōu)化是結(jié)合原來設(shè)備的運(yùn)行狀況,找到攻破點(diǎn),對存在的設(shè)備缺陷進(jìn)行分析并優(yōu)化改造,投用效果良好,具有一定的推廣意義。