王德正,李云鵬,洪 霞,郎劍濤
(1.中鋁環(huán)保節(jié)能(集團(tuán))有限公司云南科力環(huán)保股份公司;2.昆明理工大學(xué),昆明 650031)
四川龍蟒鈦業(yè)有限責(zé)任公司目前采用壓濾機處理產(chǎn)生量為2 400 m/h 的污水,濾液固含量小于70 mg/L,達(dá)到直接排放標(biāo)準(zhǔn),但壓濾機單臺處理量小,處理 2 400 m/h 的污水所需的壓濾機數(shù)量多,占地面積大、生產(chǎn)成本高。為了減少生產(chǎn)成本,四川龍蟒鈦業(yè)有限責(zé)任公司想采用濃密機濃縮—溢流直排—底流再壓濾的工藝進(jìn)行固液分離,減少壓濾機臺數(shù),降低生產(chǎn)成本。為攻克這個難關(guān),中鋁環(huán)保節(jié)能(集團(tuán))有限公司云南科力環(huán)保股份公司應(yīng)該公司要求,于2019年8-10月在現(xiàn)場進(jìn)行工藝試驗,其間進(jìn)行了自然沉降濃縮、絮凝沉降濃縮試驗,初步確定了使溢流水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的藥劑制度、回水率及最大處理量,驗證方案的可行性。
鈦白粉污水的主要成分為HSO、TiOSO、FeSO及TiO,其含量如表1 所示。
表1 污水量、成分及含量
本次試驗采用的設(shè)備為沉降面積50 m的斜板濃密機,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,設(shè)備配置如圖2 所示。礦漿由給料口給入濃密機機殼內(nèi),隨后迅速進(jìn)入斜板組合裝置,由于流體拖力和重力的合力,在斜板單元間的固體顆粒移向板面,顆粒沿著板面下滑排入靜態(tài)區(qū)沉淀到斜板上,并下滑至機殼內(nèi)的錐斗區(qū)形成濃相層,澄清水向上流動從溢流口排出,達(dá)到沉降濃縮的目的。
圖1 斜板濃密機結(jié)構(gòu)
圖2 設(shè)備配置
考慮絮凝劑對下一步的壓濾可能產(chǎn)生影響,同時減輕生產(chǎn)成本,在自然沉降條件下進(jìn)行試驗,探明自然沉降的溢流是否達(dá)標(biāo)及設(shè)備最佳處理量,結(jié)果如表2 所示。
由表2 可知,給礦量小于13.75 m/h 時,回水率(斜板濃密機的溢流水體積量除以給料體積量)大致呈現(xiàn)出先升后降的規(guī)律,給礦量大于13.75 m/h 后,回水率出現(xiàn)異常,突然增大。自然沉降過程中,溢流水始終比較黃,在2.16 m/h 的給礦量下,固含量仍不小于149 mg/L,不達(dá)標(biāo)。自然沉降試驗結(jié)果表明,在選廠給礦性質(zhì)下進(jìn)行自然沉降,斜板濃密機的最大處理能力為13 m/h 左右,最小的給礦條件下,溢流的固含量大于排放標(biāo)準(zhǔn)。
表2 自然沉降試驗結(jié)果
自然沉降的結(jié)果表明,自然沉降的溢流達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),要達(dá)到溢流固含量≤70 mg/L 的標(biāo)準(zhǔn),只有添加絮凝劑才可能現(xiàn)實。在處理量13 m/h 的條件下進(jìn)行絮凝沉降試驗,驗證添加絮凝劑是否可以使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),試驗結(jié)果如表3 所示。
由表3 可知,絮凝劑沉降試驗的溢流固含量與藥劑量成線性關(guān)系,回水率與藥劑量無明顯的相關(guān)性,固含量在14.3 ~83.33 mg/L 波動,回水率在59.28%~86.67%波動。藥劑量≥5.0 g/m時,溢流固含量≤70 mg/L,符合排放標(biāo)準(zhǔn);藥劑量<5.0 g/m時,溢流固含量>70 mg/L,不符合排放標(biāo)準(zhǔn)。絮凝沉降試驗結(jié)果表明,添加絮凝劑可以使溢流水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),藥劑量與溢流固含量呈負(fù)相關(guān)。
表3 絮凝劑試驗結(jié)果
前面的試驗表明,自然沉降無法滿足工藝要求,絮凝沉降可以達(dá)到工藝要求??紤]絮凝劑對整個流程的影響及經(jīng)濟(jì)指標(biāo),要進(jìn)一步進(jìn)行藥劑用量試驗,探明合適的藥劑制度。
一是臨界狀態(tài)藥劑用量試驗。在溢流將要跑混又不跑混的狀態(tài)(臨界狀態(tài)),給礦量13 m/h 左右的條件下進(jìn)行絮凝沉降濃縮試驗,結(jié)果如表4 所示。
由表4 可知,臨界狀態(tài)下,溢流固含量、回水率與藥劑量無明顯的相關(guān)性,受給礦濃度的影響,溢流固含量和回水率的波動比較大,固含量在18.4 ~ 84.40 mg/L 波動,回水率在47.63%~83.17%波動。溢流固含量出現(xiàn)超標(biāo),需要人進(jìn)行觀察并調(diào)整,才能使溢流達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。試驗結(jié)果表明,在臨界狀態(tài)確定的藥劑制度不適合工業(yè)生產(chǎn),要進(jìn)一步探索適合的藥劑制度。
表4 臨界狀態(tài)藥劑用量試驗結(jié)果
二是穩(wěn)定狀態(tài)藥劑用量試驗。在溢流的固含量始終小于70 mg/L,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)(穩(wěn)定狀態(tài)),給礦量13 m/h 左右的條件下進(jìn)行絮凝沉降濃縮試驗,結(jié)果如表5 所示。
表5 穩(wěn)定狀態(tài)藥劑用量試驗結(jié)果
由表5 可知,在溢流穩(wěn)定條件下,溢流固含量、回水率與藥劑量無明顯的相關(guān)性,隨著藥劑量的增加,溢流固含量在17 ~50 mg/L 浮動,回水率在46.14%~62.50%波動。試驗結(jié)果表明,當(dāng)藥劑量大于 5.3 g/m時,溢流可以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)能穩(wěn)定運行,不會出現(xiàn)溢流突然跑混的情況,其可以運用在工業(yè)生產(chǎn)中。
對污水處理站的污水進(jìn)行濃縮時,50 m斜板濃密機的最大處理能力為13 m/h,可以作為選型參考,在給選廠的污水性質(zhì)下,自然沉降,溢流固含量≥70 mg/L, 達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)。絮凝沉降試驗表明,添加絮凝劑可以使溢流水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),在一定范圍內(nèi),絮凝劑用量與溢流固含量呈負(fù)相關(guān)。在處理量為13 m/h、 絮凝劑用量<5 g/m的技術(shù)條件下,溢流固含量 ≥70 mg/L,溢流會突然跑混,需要人為控制底流才能防止該現(xiàn)象。該參數(shù)組合不可以運用于工業(yè)生產(chǎn)。在處理量為13 m/h、絮凝劑用量≥5.3 g/m的技術(shù)條件下,溢流固含量≤70 mg/L,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)能穩(wěn)定運行,不會出現(xiàn)溢流突然跑混的情況。該參數(shù)組合可以運用于工業(yè)生產(chǎn)。但達(dá)標(biāo)清水的回水率波動較大,本次試驗的回水率介于48%~62%。參考上述選型依據(jù)可知,處理2 400 m/h 的污水需要沉降面積10 000 m的斜板濃密機,占地面積約為1 000 m。 通過實時檢測溢流固含量,可以實現(xiàn)溢流水達(dá)標(biāo)和回水率的合理自動控制。