樓蘊昊,馬一鳴,周 宇
(1.中核海洋核動力發(fā)展有限公司,上海 200233; 2.中核核電運行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
方家山核電廠棒控棒位(RGL)系統(tǒng)是反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)與控制的重要裝置,通過提升、插入和保持控制棒束來調(diào)節(jié)堆芯的反應(yīng)性,從而達(dá)到控制反應(yīng)堆功率的目的,并提供控制棒位置的各種指示和報警信息。棒位探測器作為棒位測量系統(tǒng)的信號源頭,是控制棒位置指示系統(tǒng)的核心部分,對核電廠反應(yīng)堆的運行控制起著至關(guān)重要的意義。
方家山核電廠控制棒驅(qū)動機構(gòu)采用步進式磁力提升系統(tǒng),主要由驅(qū)動軸組件、鉤爪組件、隔熱套組件、耐壓殼、線圈組件等部件組成。其中,耐壓殼安裝在壓力容器頂蓋上,是驅(qū)動機構(gòu)的的承壓部件,由上段的驅(qū)動軸行程套管組件和下端的密封殼組件組成。驅(qū)動軸組件安裝在耐壓殼里面,穿過鉤爪組件和隔熱套組件,下端通過可拆接頭與控制棒組件相連。驅(qū)動軸行程套管為驅(qū)動軸組件提供了上、下運動空間。鉤爪組件安裝在密封殼內(nèi),線圈組件套裝于密封殼外面,它的3個線圈與鉤爪組件構(gòu)成了3個“電磁鐵”,分別為提升、保持、傳遞“電磁鐵”。棒位探測器組件安裝在驅(qū)動桿行程套管外面,當(dāng)驅(qū)動桿移動時,通過電磁感應(yīng)機理可以測出控制棒的實際位置信號。
棒位探測器的機構(gòu)由線圈、屏蔽套、插座、頂板組成,由圖1所示。其中線圈主要包括初級線圈、多個次級線圈以及兩個輔助線圈。初級線圈貫穿整個驅(qū)動桿行程,次級線圈以8 個機械步間隔放置。在探測器頂端有一個連接器并引線到探測器初級線圈、輔助線圈、按葛萊碼編組的次級線圈。
圖1 棒位探測器結(jié)構(gòu)簡圖1.插座 2.線圈引線 3.彈簧 4.線圈骨架 5.初級線圈 6.次級線圈 7.屏蔽套管組件Fig.1 The structure of the rod position detector
驅(qū)動桿頂端的位置用電磁耦合的方法進行測量。因此驅(qū)動桿由磁性材料做成,探測器內(nèi)套管采用非磁性材料,探測器外套管也采用非磁性材料。
探測器頂部裝有一個夾緊裝置,以便夾住探測器內(nèi)套管,從而把探測器固定在應(yīng)有的位置,并形成上部行程限位器。另外用螺釘擰緊探測器上面的防震板,該板開了一個槽并有一個孔,以便讓兩個連接器通過(用于驅(qū)動機構(gòu)和棒位探測器)。
通過控制棒的移動來調(diào)節(jié)堆芯反應(yīng)性從而控制反應(yīng)堆功率,而控制棒的移動無法絕對保證與期望值相符。此時,就需要棒位探測器來對棒位進行測量驗證。但是控制棒組件位于高溫高壓的壓力容器內(nèi),出于對壓力邊界的完整性的考慮,難以直接測量得到,于是就需要采用其他方式進行間接測量。依靠電磁感應(yīng)原理,將棒的機械位移量轉(zhuǎn)換成電量是目前常用的一種間接測量棒位的方式。
方家山的探測器利用差動變壓器的原理,棒位探測器安裝在控制棒驅(qū)動機構(gòu)承壓外罩的外邊并與之同心,探測器的原邊線圈沿整個行程繞制,次級線圈與原邊線圈共軸。原邊線圈用于產(chǎn)生交變磁場, 次級線圈用于形成棒位編碼。原邊線圈通以恒定的交流電源, 隨著控制棒驅(qū)動桿上下行走在探測器內(nèi)部產(chǎn)生交變磁場,磁場使次級線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電壓。通過監(jiān)測次級線圈的感應(yīng)電壓就可以確定驅(qū)動軸的位置,即控制棒的實際位置。
如圖2所示,棒位探測器次級線圈的棒位編碼方式基本上由線圈分組方式確定。31個次級線圈分成五組,分別標(biāo)識為A、B、C、D、E,其中A組:1、3、5、7、…、31;B組:2、6、10、14、…、30;C組:4、12、20、28;D組:8、24;E組:16。每組線圈中的各個線圈依次反向連接。當(dāng)導(dǎo)磁驅(qū)動桿上端進入一對線圈的中間位置時,該組線圈輸出的感應(yīng)電壓最高;當(dāng)導(dǎo)磁驅(qū)動桿離開該位置,繼續(xù)提升進入第二對線圈的中間位置時,感應(yīng)電壓逐漸降至最低。如此往復(fù),繼續(xù)行進,該組線圈就相繼輸出交流電壓。該感應(yīng)電壓信號經(jīng)過濾波、放大、整流和整形處理后,再通過數(shù)字化梳理可得到對應(yīng)的五位數(shù)碼值:a、b、c、d、e,令e、d、c、b、a分別為g4、g3、g2、g1、g0,組成編碼g=g4g3g2g1g0,當(dāng)棒束插入各次級線圈的位移逐漸增大,對應(yīng)的每一位移值都會輸出唯一對應(yīng)的編碼g, 即為得到的葛萊碼,作為對棒位的一種編碼。由于從一個區(qū)間移到相鄰區(qū)間只有一組線圈輸出電壓發(fā)生變化,所以相鄰編碼之間只有一位不同,這種循環(huán)、單步特性消除了隨即取數(shù)時出現(xiàn)重大誤差的可能。
圖2 探測器次級線圈排列及葛萊碼波形圖Fig.2 The arrangement and Gray code waveform of the detector secondary coil
方家山1號機組棒控棒位系統(tǒng)臨界前熱態(tài)試驗時,在做棒位顯示線性度試驗靜態(tài)檢查過程中,發(fā)現(xiàn)SB2子組第二束棒棒位光點理應(yīng)在24步時,反而突跳至88步,直至棒提升至56步時,該束棒光點恢復(fù)正常。重新檢查和調(diào)整棒位整定值,此現(xiàn)象均無法消除。
針對該棒位光點跳變的現(xiàn)象,分析可能造成此故障的原因有以下幾個方面。
(1)機柜接線因素分析
棒位系統(tǒng)的測量柜(PME)向探測器的原邊線圈供電,并把探測器的次級線圈信號編碼輸出,如果測量柜內(nèi)部的接線出現(xiàn)錯誤,或者接線出現(xiàn)松脫,可能導(dǎo)致探測器次級線圈的信號編碼出現(xiàn)錯誤。但是接線導(dǎo)致的編碼錯誤會使SU計算機上的棒位光點顯示無規(guī)則隨機跳轉(zhuǎn),而非此次試驗過程中的僅在特定步數(shù)出現(xiàn)和消失。并且對照棒位測量柜RGL009AR的測量電纜接線圖,對機柜內(nèi)SB2棒束對應(yīng)的J03、C07、G13、N09電纜的接線進行逐一核對,確認(rèn)接線與圖紙相符,并且也沒有出現(xiàn)線纜松脫現(xiàn)象,故機柜接線缺陷的影響排除。
(2)電纜絕緣因素分析
棒位測量柜通過電纜及電氣貫穿件與堆內(nèi)棒位探測器相連,將測量棒位的模擬信號通過測量柜轉(zhuǎn)變成二進制編碼送入棒位處理柜,如果測量柜柜內(nèi)至棒位探測器的初級線圈和次級線圈的絕緣、初級線圈和補償線圈的絕緣、次級線圈和補償線圈的絕緣以及初級、次級和補償線圈分別對地的絕緣不好,即絕緣小于標(biāo)準(zhǔn)也會導(dǎo)致信號傳輸不正常,顯示在SU計算機上的棒位光點會出現(xiàn)跳變。但是由于絕緣導(dǎo)致的傳輸異常所呈現(xiàn)棒位光點跳變通常是隨機出現(xiàn)的,而非此次試驗中,僅在棒位提升到特定的24步時跳到88步,直至棒位提升到56步時才恢復(fù)正常,并且用絕緣表測得回路各絕緣電阻大于100 MΩ,遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)值(10 MΩ),所以排除電纜等測量回路絕緣低產(chǎn)生跳變的影響。
(3)系統(tǒng)卡件因素分析
棒位測量柜的系統(tǒng)卡件由MCP10和MCP23組成,MCP10卡件為探測器初級線圈的供電模塊,而MCP23卡件則是編碼模塊,探測器次級線圈的A到E位的數(shù)據(jù)均送至該卡件內(nèi)進行集成處理,再將各束棒的測量位置信號送至棒位處理柜。如果MCP23卡件內(nèi)部A至E位的定值和額定數(shù)值相差較大,則SU上的棒位光點翻轉(zhuǎn)將呈現(xiàn)異常。
用萬用表電壓檔測量SB2對應(yīng)的4塊MCP卡件J03、C07、G13和N09內(nèi)部A到E位的電壓,再將測量數(shù)值與其他棒束的A到E位電壓定值進行比對。根據(jù)探測器的返回電壓,檢查發(fā)現(xiàn)整定值的設(shè)置合理,并無異常,排除系統(tǒng)卡件定值錯誤導(dǎo)致的影響。
此外,如果MCP卡件內(nèi)部其他元器件出現(xiàn)損壞,如元器件的擊穿損壞,影響卡件電路的穩(wěn)定性和可靠性,也會導(dǎo)致棒位光點顯示異常,但是這樣的損壞并不會在棒位特定步數(shù)時出現(xiàn),而是隨機跳變,所以排除卡件內(nèi)部損壞的影響。
(4)棒位探測器內(nèi)部因素分析
將8841數(shù)字存儲記錄儀接入棒位測量柜對探測器次級線圈感應(yīng)電動勢進行測量。因為8841數(shù)字存儲記錄儀可以通過輸入模塊對邏輯信號和模擬信號進行采樣監(jiān)測記錄,監(jiān)測出來的波形可以作為判定的依據(jù)。在正常情況下,通過8841記錄的棒位全行程往復(fù)運動的葫蘆波應(yīng)該和圖2葛萊碼波形圖一致。但是,在重新移動控制棒后,8841記錄的SB2棒束在24步的波形圖與理想中的葛萊碼波形圖不一致,見圖3,C位波形在未達(dá)到B位第4個上升沿時就提前下降為0,而D位波形在C位下降為0后,仍然為1。
圖3 因線圈接反導(dǎo)致的錯誤的探測器波形Fig.3 The wrong detector waveform caused by reverse coil connection
結(jié)合葛萊碼轉(zhuǎn)換表(見表1)可以看出,正常情況下跳至24步時,A到E位的葛萊碼值分別為:0、1、1、0、0;而圖3中所示波形對應(yīng)的葛萊碼值卻為:0、1、0、1、0,即C位和D位值互換。這在葛萊碼表中轉(zhuǎn)換所得步數(shù)為88步。這一錯誤波形初步解釋了棒位光點在24步時突跳轉(zhuǎn)至88步的原因可能是由棒位探測器中次級線圈的C位和D位接反所致。如果只是C位、D位接反,那么只有當(dāng)C、D位葛萊碼數(shù)值一致時,即同為0或者同為1,棒位光點能恢復(fù)正常指示。
表1 棒位葛萊碼轉(zhuǎn)換表Table 1 The Gray code conversion table of rod position
接著查圖4轉(zhuǎn)換表,在棒位處于56步時,葛萊碼值為:0、0、1、1、0,葛萊碼的C位、D位同時為1,這與調(diào)試過程中棒位光點的異常跳轉(zhuǎn)在棒位行進到56步時恢復(fù)正常相吻合,符合之前的假設(shè)。
綜上,機柜的接線錯誤、電纜絕緣的不好和系統(tǒng)卡件的損壞均可能導(dǎo)致棒位光點的異常跳變,但通過以上分析得知機柜接線、回路絕緣和系統(tǒng)卡件均正常,而導(dǎo)致棒位光點在特定步數(shù)異常跳轉(zhuǎn)的根本原因是由于棒位探測器內(nèi)部的次級線圈C位和D位相互接反所致。
為防止探測器因其中任一線圈的制造廠缺陷導(dǎo)致步數(shù)無法正常指示,失去棒位探測能力,出廠前需加強把關(guān)或建立試驗臺架進行測試驗證,以減免同類事件的發(fā)生。
此外,棒位探測器之所以出現(xiàn)這樣的情況也與其內(nèi)部的制造工藝相關(guān)聯(lián)的。由于方家山棒位探測器先在線圈骨架槽內(nèi)繞制次級線圈及補償線圈,然后再在骨架上密集繞制一層初級線圈,線圈接長引接線互相連接,再加上段與段之間的連接以及插頭與線圈接長引接線的連接,導(dǎo)致連接點眾多。這種分段繞制方法容易導(dǎo)致線圈接反這樣的人因失誤。除此之外,隨著機組使用年限的增長,連接點容易出現(xiàn)氧化變脆等情況,各處引接線也易出現(xiàn)絕緣下降和斷線現(xiàn)象。針對上述問題,解決方案如下:
1)采用整體繞制法,使整個棒位探測器線圈內(nèi)漆包線不允許有連接點,這樣可徹底避免線圈接錯和連接點的斷線問題。
線圈繞制時,在繞完初級及每繞完一相,對線圈與骨架、初級與次級進行絕緣電阻檢查,且檢測相應(yīng)繞組的電阻,繞組的直流電阻偏差滿足:
其中,Rcp為繞組電阻實測值(Ω),R為繞組電阻理論值(Ω)。
2)由于棒位探測器所處環(huán)境是在壓力容器上,正常工作條件下,內(nèi)部探測器原、副邊繞組的處于平均溫度是200 ℃,且輻射強度大,線圈內(nèi)部接點的可靠性得不到長期保證,秦山30萬機組曾出現(xiàn)過由于高溫高輻射情況下,插頭的引線壓接處使用的熱縮套管收縮變薄,致使探測器絕緣下降、設(shè)備不可用的情況,使電站并網(wǎng)發(fā)電推后了三天,對電站造成了較大的經(jīng)濟損失。因此建議使用更高等級的熱縮套管產(chǎn)品用在插頭引接線與線圈引出線的連接處,如已通過LOCA試驗、耐高強度輻照的德國TYCO公司的熱縮套管,以使絕緣耐輻射性增強,密封性好,具有長久性,同時也提高了設(shè)備的可靠性。
3)堆頂電纜作為棒位探測器回路的一部分,一直處于高溫高輻照的環(huán)境下,且在反應(yīng)堆每年開蓋進行檢修和維護時,容易造成連接部位的損壞。因此,除電纜本身需選用包含耐高溫和輻照的材料外,電纜接頭需考慮采用耐高溫、耐高輻照,耐濕的性能可靠的熱縮套管,使其密封性好、強度高。
在此次試驗過程中,由于棒位探測器線圈處于密閉環(huán)境中,無法當(dāng)場解體檢查調(diào)整內(nèi)部接線,因此先將探測器備件替換上,將換下的探測器送至原廠家檢修。在返廠對該探測器進行解體后,發(fā)現(xiàn)探測器線圈確實存在線圈接反問題,驗證了上述分析的結(jié)果。更換后波形恢復(fù)正常,見圖4。
圖4 正確順序的棒位探測器波形Fig.4 The waveform of the rod position detector in the correct order
棒位探測器是反應(yīng)堆控制系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,其性能對棒控棒位系統(tǒng)設(shè)備的可靠性和電廠運行穩(wěn)定性起著關(guān)鍵作用。本文對方家山棒位探測器在現(xiàn)場調(diào)試過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行了系統(tǒng)性探討,通過對棒位探測器原理、應(yīng)用中出現(xiàn)的問題及解決方案以及潛在問題及風(fēng)險進行研究分析,為后續(xù)避免類似問題發(fā)生提出了建議和改進措施。