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        抗生素類制藥廢水總氮降解工藝優(yōu)化研究

        2022-02-12 08:48:40姚武松
        關(guān)鍵詞:投加量硝化碳源

        姚武松

        (浦城正大生化有限公司,福建 南平 353400)

        1 抗生素類制藥廢水的水質(zhì)特征及國內(nèi)處理現(xiàn)狀

        1.1 抗生素類制藥廢水的水質(zhì)特征

        抗生素類制藥廢水因品種交替、生產(chǎn)計(jì)劃變更或生產(chǎn)事故以及提取生產(chǎn)分批操作等原因,造成廢水水量、水質(zhì)波動(dòng)較大。影響該類廢水處理的主要水質(zhì)特征如下:

        (1)CODcr濃度高(10 000~100 000 mg/L):主要為發(fā)酵殘余基質(zhì)及營養(yǎng)物、溶媒提取過程的萃取余液、經(jīng)溶媒回收后排出的蒸餾釜?dú)堃?、離子交換過程排出的吸附廢液、水中不溶性抗生素的發(fā)酵過濾液以及染菌倒罐廢液等。(2)SS濃度高(2 000~25 000 mg/L):主要為發(fā)酵的殘余培養(yǎng)基質(zhì)和發(fā)酵產(chǎn)生的微生物絲菌渣。(3)廢水中含有微生物難以降解甚至對微生物有抑制作用的物質(zhì):主要是指在發(fā)酵或提取過程中因生產(chǎn)需要投加的有機(jī)或無機(jī)鹽類,如破乳劑PPB(十二烷基溴化吡啶)、消泡劑泡敵(聚氧乙烯丙乙烯甘油醚)以及黃血鹽(K[Fe(CN)6·H20])、草酸鹽及生產(chǎn)過程中排放的殘余溶媒(甲醛、甲酚、乙酸乙酯等)和殘余抗生素及其降解物等,以上這些物質(zhì)均會對廢水中的微生物產(chǎn)生嚴(yán)重的抑制作用[1]。(4)硫酸鹽濃度高、鹽分大,Ca2+、Mg2+含量高,容易結(jié)垢。(5)水質(zhì)成分復(fù)雜:主要是指廢水中含有的中間代謝產(chǎn)物、表面活性劑和提取分離中殘留的高濃度酸、堿和有機(jī)溶劑等原料,成分復(fù)雜,引起pH值大幅波動(dòng),影響生化處理效果。

        1.2 國內(nèi)抗生素廢水的處理現(xiàn)狀

        目前,我國抗生素生產(chǎn)企業(yè)治理抗生素類發(fā)酵廢水的主要方法有物化處理法、化學(xué)處理法和生化法。生化處理技術(shù)由于處理成本低、處理效果好、技術(shù)較成熟等優(yōu)勢,在抗生素制藥廢水處理中得到了廣泛運(yùn)用,但從這幾年的實(shí)際應(yīng)用效果來看,該技術(shù)也存在明顯的不足之處,主要表現(xiàn)在:生化處理去除率不高,一般在80%~90%,無法達(dá)標(biāo)排放;好氧處理進(jìn)水濃度CODcr一般在3 000~4 000 mg/L,高濃度廢水需經(jīng)過稀釋;好氧處理容積負(fù)荷不高,在1.0 Kg/m3.d左右,造成處理設(shè)施龐大,噸水投資和運(yùn)行費(fèi)用較高。由此可以看出,目前業(yè)內(nèi)在抗生素類生產(chǎn)廢水生物處理研究中過于重視工藝開發(fā),卻忽視了對生物處理的真正主體—微生物的研究,主要原因有抗生素生產(chǎn)廢水存在200~400 mg/L左右的CODcr(NB)(難生化物質(zhì)),需研究高效低成本的再處理措施,以降解這部分CODcr(NB)(難生化物質(zhì))??股厣a(chǎn)廢水氨氮含量較高,常規(guī)生化技術(shù)在脫氮上存在較大困難,且在《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 21903-2008)[2]中只對氨氮做了要求,沒有考慮總氮的去除效果,導(dǎo)致在去除總氮的過程中,需進(jìn)行工藝調(diào)整。傳統(tǒng)好氧處理活性污泥法去除總氮時(shí),投加的外購碳源給企業(yè)造成了極大的成本壓力,同時(shí),由于生產(chǎn)排放水質(zhì)、水量的不穩(wěn)定性,使總氮難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放[3]。

        2 企業(yè)現(xiàn)行污水處理系統(tǒng)運(yùn)行工藝情況調(diào)查

        2021年4月1日后,本文案例企業(yè)(浦城正大)經(jīng)過技術(shù)改造取消了深度治理系統(tǒng),出水納入園區(qū)污水處理廠管網(wǎng),執(zhí)行《福建浦城工業(yè)園區(qū)管理委員會文件(浦園區(qū)【2020】74號)》(CODcr≤500 mg/L、BOD5≤160 mg/L、NH3-N≤45 mg/L、TP≤3.5 mg/L、TN≤50 mg/L、SS≤350 mg/L,色度≤70倍、pH值=6.0~9.0、SO42-≤600 mg/L)的納管標(biāo)準(zhǔn)[4];入園后,污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整,即取消高級氧化深度治理系統(tǒng),將原來的兩級A/O好氧并聯(lián)系統(tǒng)改為好氧系統(tǒng),同時(shí)為了總氮脫氮碳源需求,在一級A/O好氧系統(tǒng)和二級A/O好氧系統(tǒng)進(jìn)水前端增加原水提供碳源,并在A池不同位置設(shè)置多點(diǎn)布水,利用原水作為碳源進(jìn)行補(bǔ)充投加。改造后廢水處理工藝流程如圖1所示。

        圖1 污水處理工藝流程圖

        3 污水處理系統(tǒng)運(yùn)行情況分析

        3.1 污水處理工藝系統(tǒng)現(xiàn)狀分析

        (1)目前,發(fā)酵制藥過程產(chǎn)生的廢水采用調(diào)節(jié)混凝沉淀預(yù)處理+水解酸化EGSB厭氧+兩級A/O好氧+深度處理的方法處理,處理后的廢水主要控制指標(biāo)除了CODcr和NH4-N外,新納入了TN控制指標(biāo)。采用這種傳統(tǒng)工藝,盡管前兩項(xiàng)指標(biāo)可以達(dá)到納管排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,但為了使TN達(dá)標(biāo),還需在兩級A/O單元中投加大量的碳源,因此造成運(yùn)行成本較高,而在投加碳源除總氮過程中,污泥產(chǎn)量大量增加,其處置過程給企業(yè)帶來不小的負(fù)擔(dān)。

        (2)工藝流程采用圖2所示的工藝流程進(jìn)行處理。該公司污水處理站現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)總處理規(guī)模為2 000 t/d,采用厭氧+二級A/O+深度處理的脫氮處理工藝。其中,厭氧單元(EGSB)有效容積為5 000 m3,一級A/O池有效容積為12 500 m3,二級A/O池有效容積為7 500 m3,兩級A/O池合計(jì)為20 000 m3,水力停留時(shí)間HRT 10 d。

        (3)該系統(tǒng)生化單元脫氮反應(yīng)方程式如下:

        亞硝化反應(yīng):NH4++1.5O2→ NO2-+2H++H2O

        硝化反應(yīng):NO2-+0.5O2→ NO3-

        硝化總反應(yīng):NH4++2O2→NO3-+2H++H2O

        由于硝化反應(yīng)產(chǎn)生H+,因此,反應(yīng)過程通常需要投加足夠的堿以保證硝化反應(yīng)順利進(jìn)行,同時(shí)為了將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,還需要消耗大量的氧。

        (4)溫度對硝化菌的影響很大。硝化菌最佳適宜溫度為30 ℃,若溫度下降10 ℃,硝化速度就會下降一半;適宜的DO濃度:2~3 mg;BOD5負(fù)荷:0.06~0.1 kg BOD5/kgMLSS;泥齡在3~5 d以上。

        (5)在缺氧條件下,利用反硝化菌(脫氮菌)將亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮?dú)鈴膹U水中逸出。由于兼性脫氮菌、反硝化菌的作用,將硝化過程中產(chǎn)生的硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成N2的過程稱為反硝化;在反硝化過程中,還需投加有機(jī)物碳源作為電子供體。以甲醇作為碳源為例,反應(yīng)式為:

        反硝化菌適宜的pH值為6.5~8.0,最佳溫度為25 ℃,因此,當(dāng)溫度低于10 ℃時(shí),反硝化速度會明顯下降;當(dāng)溫度低至3 ℃時(shí),反硝化作用將停止。

        3.2 廢水處理系統(tǒng)中存在的問題

        (1)在硝化過程中,由于廢水處理系統(tǒng)碳源嚴(yán)重不足,導(dǎo)致TN的去除效率不高。因此,要提高硝化效率就必須投加更多的外加碳源(甲醇、乙酸鈉、葡萄糖等)。但如果在原有的工藝系統(tǒng)中提高TN的去除效率,會為額外投加的碳源付出高昂的經(jīng)濟(jì)代價(jià)(每噸污水0.02元/mg總氮),從而會導(dǎo)致企業(yè)成本投入過高。(2)污泥產(chǎn)量高:目前,為了脫除TN,會在原有的工藝系統(tǒng)大量投加額外碳源,但實(shí)際上投加的碳源只有部分參加了反硝化過程,而大部分碳源作為有機(jī)物會在系統(tǒng)中被微生物代謝,從而產(chǎn)生了大量的剩余污泥,最終導(dǎo)致污泥處理量加大,污泥脫水困難,企業(yè)的處置成本大幅升高。(3)廢水處理成本居高不下:由于該類廢水中的TN高達(dá)1 000~1 200 mg/L,所以為了實(shí)現(xiàn)反硝化會大量投加碳源;同時(shí),為了提高硝化效率以及去除碳源造成的有機(jī)物還需要大量曝氣耗電;并且,碳源的投加還產(chǎn)生了大量的剩余污泥需要處理。上述三種情況導(dǎo)致在現(xiàn)有的廢水處理系統(tǒng)中脫除TN的成本居高不下。

        4 優(yōu)化改造后深度脫氮除碳的新技術(shù)工藝

        4.1 污水水質(zhì)、水量指標(biāo)

        本次改造中廢水主要成分為:糖類、蛋白質(zhì)類、生物發(fā)酵過程中產(chǎn)生的次生代謝產(chǎn)物、無機(jī)鹽類、發(fā)酵殘余基質(zhì)、營養(yǎng)物、離子交換再生過程中的廢液、濃縮納濾過程中的殘液、水中不溶性抗生素的發(fā)酵濾液以及染菌倒罐廢液等化合物。其水質(zhì)、水量指標(biāo)詳見表1。

        表1 綜合廢水水質(zhì)、水量指標(biāo)

        其他指標(biāo):Cl-=1 800~2 000 mg/L,SO42-=2 000~2 500 mg/L;污水中Ca2+、Mg2+約為1 500 mg/L,抗生素殘留約為300 ppm。

        4.2 改造后污染物指標(biāo)

        改造后污染物的指標(biāo)詳見表2。

        表2 納管污水水質(zhì)指標(biāo)

        4.3 優(yōu)化改造后的污水處理工藝流程

        經(jīng)優(yōu)化改造的污水處理工藝流程見圖2。

        圖2 改造后污水處理工藝流程圖

        4.4 改造措施

        根據(jù)現(xiàn)有的廢水處理系統(tǒng)狀況,企業(yè)在節(jié)約成本的前提下進(jìn)行技術(shù)改造,具體措施如下:

        (1)完善現(xiàn)有系統(tǒng)的脫氮設(shè)備及構(gòu)筑物的主體功能:首先對好氧池、沉淀池、污泥儲存池等設(shè)備進(jìn)行必要的修繕,恢復(fù)其應(yīng)有的處理能力及工作狀態(tài);(2)對目前的系統(tǒng)進(jìn)行重新布局劃分,通過反應(yīng)單元之間的功能優(yōu)化,調(diào)整運(yùn)行操作方式,以此形成氨氮硝化與硝態(tài)氮反硝化功能明確的A/O系統(tǒng);(3)投加高效同步氨氧化菌及其自養(yǎng)反硝化菌種;(4)投加無機(jī)硫以替代有機(jī)碳源作為電子供體;(5)進(jìn)水系統(tǒng)改造:將現(xiàn)有的進(jìn)水分路分量改為分別進(jìn)入不同的生化反應(yīng)池,從而解決生物反應(yīng)過程中的堿平衡、碳平衡問題。

        5 調(diào)試及運(yùn)行

        5.1 調(diào)試啟動(dòng)

        5.1.1 優(yōu)化工藝流程

        通過應(yīng)用抗生素類制藥廢水+調(diào)節(jié)、混凝沉淀預(yù)處理+水解酸化、EGSB雙回流厭氧反應(yīng)器+兩級A/O好氧生物處理+硫自養(yǎng)反硝化菌投加+好氧同步氨氧化和厭氧硫自養(yǎng)反硝化技術(shù)協(xié)同,以替代傳統(tǒng)活性污泥。

        5.1.2 DSAD高效脫氮技術(shù)菌種

        本次技改主題工藝完成后,后期調(diào)試主要是利用華南理工大學(xué)陳元彩[5]教授團(tuán)隊(duì)研發(fā)的好氧同步氨氧化反硝化技術(shù)(Simultaneous Ammoxidation Denitrification,SAD)和厭氧硫自養(yǎng)反硝化技術(shù)(Anaerobic Sulfur Autotrophic Denitrification,ASAD),簡稱DSAD技術(shù),增加培養(yǎng)出來的微生物菌種0.6噸,并進(jìn)行接種。

        5.1.3 生物菌劑快速啟動(dòng)

        生物菌劑快速啟動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用的前提是生化處理系統(tǒng)必須正常運(yùn)行,且各個(gè)設(shè)備和水處理構(gòu)筑物全部正常聯(lián)動(dòng)工作,系統(tǒng)才能進(jìn)入啟動(dòng)調(diào)試程序[6]。而氨氧化菌及其自養(yǎng)反硝化菌種的投加位置是:在一級A/O池和二級A/O池的好氧池投加同步硝化反硝化氨氧化菌種;在一級A/O池和二級A/O池的缺氧池投加自養(yǎng)反硝化菌種。

        5.1.4 生物菌劑用量

        本次技改工程中的生物菌劑用量詳見表3。

        表3 生物菌劑用量表

        5.1.5 反應(yīng)器啟動(dòng)期生物菌劑的使用

        5.1.5.1 微生物激活方法

        該方法是將產(chǎn)品置于葡萄糖水中,并進(jìn)行充分?jǐn)嚢枞芙猓缓筮M(jìn)行活化,活化后的菌液可直接投加使用。通常活化時(shí)的參考比例為1 kg生物菌劑:10 kg紅糖水。在溶解活化4 h后,攪拌均勻即可使用。使用時(shí)要盡可能與廢水均勻混合。

        5.1.5.2 葡萄糖水的配制方法

        用清水(不含大量的氯離子等有毒有害物質(zhì))溶解紅糖。其中紅糖與水的質(zhì)量比例為1:1 000。

        5.1.5.3 二級A/O池中缺氧池投加反硝化菌HG-A1的方法

        首次投加時(shí)應(yīng)按上表總投加量的30% 均勻拋灑在池子表面,其后3 d可投加于缺氧池進(jìn)水口處,投加量按上表總投加量的20%投加,且投加后可適當(dāng)減少進(jìn)水流量。

        5.1.5.4 一級A/O池中好氧池投加同步氨氧化菌種HG-O1的方法

        首次投加時(shí)應(yīng)按上表總投加量的30%均勻拋灑在池子表面,其后2 d可投加于好氧池進(jìn)水口處,每次投加量按上表總投加量的20%投加,且投加后可適當(dāng)減少進(jìn)水流量。

        5.1.6 無機(jī)硫的投加方法

        5.1.6.1 無機(jī)硫的種類及投加量

        經(jīng)過前期的方案對比,最終選擇S0(硫磺)作為無機(jī)硫源,并投加在二級A/O池缺氧池中,投加量為10公斤/噸水。

        5.1.6.2 無機(jī)硫投加方法

        首次投加時(shí)應(yīng)按總投加量的30%均勻拋灑在池子表面,其后3 d可投加于缺氧池進(jìn)水口處,投加量按總投加量的20%投加。

        5.2 反應(yīng)器維護(hù)期生物菌劑的使用

        (1)反應(yīng)器啟動(dòng)后通常從第3 d開始進(jìn)入6 d的維護(hù)期,第2 d 菌種投加10%,并逐漸調(diào)為正常進(jìn)水量(建議根據(jù)微生物的實(shí)際生長情況調(diào)整投加量)。(2)進(jìn)入維護(hù)期后根據(jù)污泥的情況可酌情延長投菌周期。(3)每天檢測pH值、ORP和溶解氧等數(shù)據(jù),以保證維持在合適范圍內(nèi)。

        5.3 菌種的最佳使用條件

        同步氨氧化菌及其自養(yǎng)反硝化菌種最佳使用參數(shù)如下:

        pH值:6.2~7.5,在6.8時(shí)生長最快;

        最佳溫度:26~39 ℃,水溫不可過低或過高;

        溶解氧:缺氧池應(yīng)大于0.2 mg/L,小于 1.0 mg/L。

        好氧池應(yīng)大于2.0 mg/L,小于 3.0 mg/L。

        營養(yǎng)物:與傳統(tǒng)微生物菌種培養(yǎng)相同,碳:氮:磷按100~200:5:1的比例;

        微量元素:微生物生長所需的微量元素主要包括鉀、鐵、鈣、硫、鎂等,已包含在生物菌劑中,無需額外投加。

        注意事項(xiàng):當(dāng)水體含有殺菌劑時(shí),應(yīng)預(yù)先消除殺菌劑對微生物的影響。

        5.4 水質(zhì)監(jiān)測

        5.4.1 水質(zhì)監(jiān)測方案

        在生物反應(yīng)器啟動(dòng)期和維護(hù)期,各反應(yīng)器水質(zhì)監(jiān)測方案如下:(1)一、二級A/O反應(yīng)池,每天取樣一次;(2)每次取樣檢測的水質(zhì)指標(biāo):氨氮、TN、硝態(tài)氮、COD、pH值;(3)工藝運(yùn)行狀況監(jiān)測:流量、回流比、溶解氧、污泥濃度、剩余污泥產(chǎn)生量;耗電量,全系統(tǒng)耗氧量等。

        5.4.2 水質(zhì)的檢測方法詳見表4。

        表4 污水處理小試主要化驗(yàn)項(xiàng)目與分析方法

        5.4.3 調(diào)試運(yùn)行情況及分析

        2021年7~8月主題工藝改造完成,9月1日正式開始投菌調(diào)試,10月、11月、12月進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行期,調(diào)試運(yùn)行情況如下。

        (1)好氧同步氨氧化對一級A/O池進(jìn)水的處理效果(氨氮)如圖3所示。

        圖3 好氧同步氨氧化對一級A/O池進(jìn)水的處理效果(氨氮)

        從圖3可以看出,利用好氧同步氨氧化菌,并通過硝化與反硝化技術(shù)對一級A/O池進(jìn)水進(jìn)行處理,氨氮和總氮實(shí)現(xiàn)了同步去除,進(jìn)水氨氮濃度約為795 mg/L,運(yùn)行穩(wěn)定后,總出水氨氮全部降到10 mg/L以下并維持穩(wěn)定,且氨氮去除率達(dá)99%以上。

        (2)硫自養(yǎng)反硝化對二級A/O池進(jìn)水的處理效果(總氮)如圖4所示。

        圖4 硫自養(yǎng)反硝化對二級A/O池進(jìn)水的處理效果(總氮)

        從圖4可以看出,經(jīng)過前端一級A/O工藝調(diào)控和二級A/O硫自養(yǎng)反硝化菌的投加,且采用硫自氧反硝化菌協(xié)同技術(shù)改造后不需要投加碳源,同時(shí),二級A/O出水總氮進(jìn)一步降低,在穩(wěn)定期出水總氮均維持在50 mg/L以下,總?cè)コ蔬_(dá)95%以上,達(dá)到了出水水質(zhì)要求。

        6 結(jié)論及建議

        6.1 生物菌劑結(jié)論

        (1)微生物菌劑是由人工在實(shí)驗(yàn)室篩選出的優(yōu)質(zhì)脫氮菌種,后經(jīng)過一系列的馴化,得到的針對不同污染物、適用于不同工藝的功能菌。而同步硝化反硝化菌在好氧或缺氧條件下,均能實(shí)現(xiàn)氨氮和總氮的同步快速去除,并且作為異養(yǎng)微生物,生長周期短、適應(yīng)性強(qiáng)(具有較寬的pH值適用范圍)、易于培養(yǎng),且對水體中的COD亦具有一定的去除率。

        (2)硫自養(yǎng)反硝化微生物,無需投加有機(jī)碳源,主要以無機(jī)硫化物為電子供體,水體中的硝酸鹽和亞硝酸鹽為電子受體,以此實(shí)現(xiàn)對總氮的高效去除,符合低耗高效的處理原則。

        (3)同步氨氧化菌及其自養(yǎng)反硝化菌種是按照一定的比例混合培養(yǎng)而形成的耐沖擊、穩(wěn)定性強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng),能實(shí)現(xiàn)水體中殘留氨氮、總氮同步高效去除且環(huán)境友好的優(yōu)勢菌群。同時(shí),可經(jīng)過獨(dú)特的繁殖工藝與干燥工藝制備成固體菌粉,取代傳統(tǒng)的接種大量濕重菌種污泥的方法,化繁為簡,運(yùn)輸物流及投放使用極為方便,是污水處理的最佳選擇。

        6.2 污泥減量化分析結(jié)論

        根據(jù)污水處理運(yùn)行系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,目前每去除1 kg COD大約產(chǎn)生污泥0.8 kg,含水率80%的濕泥餅。該廢水處理站采用傳統(tǒng)的多級A/O技術(shù)脫除TN,為了反硝化每天至少需要投入食用葡萄糖為0.71 mg/L,以此計(jì)算由于投加葡萄糖而增加的污泥量至少為1.212 t/d。而采用硫自養(yǎng)反硝化菌協(xié)同技術(shù)改造后不需要投加碳源,每天也就少產(chǎn)生污泥1.212 t。由此可見,采用DSAD改造具有良好的環(huán)境效益。

        6.3 技改目標(biāo)可達(dá)性分析

        (1)本次技術(shù)改造主要目標(biāo)是將目前一級A/O系統(tǒng)產(chǎn)生的TN由100~200 mg/L降低至50 mg/L以下。該企業(yè)(浦城正大)從2021年9月開始,采用華南理工大學(xué)DSAD高效脫氮技術(shù),利用好氧同步氨氧化反硝化技術(shù)(Simultaneous Ammoxidation Denitrification,SAD)和厭氧硫自養(yǎng)反硝化工藝(Anaerobic Sulfur Autotrophic Denitrification,ASAD)培養(yǎng)出來的高效微生物硫自養(yǎng)反硝化菌的協(xié)同作用對污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)試,2021年11月、12月的運(yùn)行結(jié)果如圖5、圖6所示。

        圖5 好氧同步硝化反硝化處理抗生素廢水的處理效果(2021年11月)

        圖6 好氧同步硝化反硝化處理抗生素廢水的處理效果(2021年12月)

        (2)在2022年1~3月之間,連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的云運(yùn)行數(shù)據(jù)詳見表5。

        表5 好氧同步硝化反硝化穩(wěn)定運(yùn)行數(shù)據(jù)(2022年1~3月)

        通過表5可以看出,采用本方案提出的技改措施可將廢水中的TN降低至50 mg/L以下,同時(shí)不增加生化系統(tǒng)污泥產(chǎn)量,從而使處理成本明顯降低。綜上所述,采用以無機(jī)硫作為電子供體,再使用DSAD高效脫氮技術(shù)可以達(dá)到既定目標(biāo)。

        6.4 工程意義

        (1)該技術(shù)解決了發(fā)酵抗生素廢水低碳氮比下脫氮效率低的難題,可以極大地降低能耗,無需添加碳源,不存在碳源不足造成的總氮超標(biāo)或碳源過剩造成的COD超標(biāo),從而有效解決了總氮廢水超標(biāo)的問題,實(shí)現(xiàn)了高濃度氨氮有機(jī)制藥廢水全流程同步能源回收和無碳源脫氮技術(shù)的工程化應(yīng)用。(2)本項(xiàng)目處理工藝將強(qiáng)化污染物削減與低碳處理相結(jié)合,適應(yīng)了國內(nèi)外對污水處理的技術(shù)需求,對各工業(yè)產(chǎn)業(yè)中高濃度有機(jī)碳源和高氨氮廢水如屠宰、養(yǎng)殖和食品行業(yè)廢水的深度脫氮處理具有重要意義,且具有廣泛的產(chǎn)業(yè)化潛力。(3)該技術(shù)以硫自養(yǎng)反硝化污泥為核心技術(shù),基于降低能耗的硫自養(yǎng)桿菌反硝化深度脫氮除碳處理工藝,可保證高濃度有機(jī)碳源高效厭氧轉(zhuǎn)化為甲烷,實(shí)現(xiàn)了能源的高效利用;后續(xù)采用硫自養(yǎng)反硝化協(xié)同組合工藝,實(shí)現(xiàn)了廢水的深度脫氮除碳。(4)本工藝技術(shù)對傳統(tǒng)的活性污泥處理工藝進(jìn)行了改進(jìn)。主要是研發(fā)出了“發(fā)酵抗生素廢水硫自養(yǎng)污泥法深度脫氮除碳技術(shù)”,并通過改變工藝運(yùn)行條件,以及采用硫自養(yǎng)污泥替代傳統(tǒng)的活性污泥,硫自養(yǎng)桿菌替代反硝化異養(yǎng)菌、采用硫化替代有機(jī)碳源,且沒有有機(jī)碳源消耗及剩余污泥產(chǎn)生,降低了耗電量,從而有效降低了處理成本,解決了發(fā)酵抗生素廢水處理的關(guān)鍵問題。

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