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        晉城礦區(qū)松軟煤層定向長鉆孔區(qū)域瓦斯抽采技術(shù)試驗(yàn)研究

        2022-02-11 02:30:40李勝利
        山西煤炭 2022年4期
        關(guān)鍵詞:順層煤業(yè)進(jìn)尺

        王 寧,李勝利

        (山西科技學(xué)院,山西 晉城 048000)

        1 晉城礦區(qū)松軟煤層基本概況

        晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉城礦區(qū)松軟煤層透氣性系數(shù)低,鉆孔易塌孔,抽采效果差、周期長,無法實(shí)現(xiàn)區(qū)域瓦斯治理。本文以晉能控股晉城礦區(qū)(原晉煤集團(tuán))下屬胡底煤業(yè)、長平煤業(yè)、趙莊煤業(yè)為研究對(duì)象,探究松軟煤層定向長鉆孔區(qū)域瓦斯治理技術(shù)。三個(gè)主力礦井皆存在松軟破碎煤層,但各礦煤層地質(zhì)條件不同,瓦斯賦存也不相同,如表1所示,因此需要“因礦制宜”,按照“一礦一策”的原則研究符合各礦實(shí)際情況的區(qū)域瓦斯治理模式。

        表1 “三礦”地質(zhì)條件對(duì)比

        1.1 胡底煤業(yè)

        胡底煤業(yè)為高瓦斯突出礦井,年產(chǎn)量0.6 Mt/a,主采3#煤層,煤層平均厚度5.72 m,堅(jiān)固性系數(shù)為0.65~1.32,在煤層頂、底板存在100~300 mm的軟煤分層,軟煤區(qū)域瓦斯難抽采,突出危險(xiǎn)性高。該礦自2018年通過底抽巷穿層鉆孔進(jìn)行定點(diǎn)水力沖孔,掏出軟煤分層,消除軟分層的突出危險(xiǎn)性,促進(jìn)了煤巷的快速掘進(jìn)。1305底抽巷在應(yīng)用水力掏煤技術(shù)后,該巷道瓦斯抽采體積分?jǐn)?shù)由28%提升至40%,純量由36 m3/min提升至44 m3/min;煤巷掘進(jìn)的月進(jìn)尺提高了1.6~4.0倍,最高達(dá)到235 m/月。穿層鉆孔水力掏煤雖然能夠取得一定的效果,但只是局部措施,當(dāng)應(yīng)用在回采工作面時(shí),鉆孔間距較大(10~20 m),存在抽采盲區(qū),無法解決工作面大區(qū)域的軟煤分層瓦斯突出問題。而使用普通鉆機(jī)施工順層鉆孔水力掏煤工程量大、無法定向,導(dǎo)致鉆孔分布不均衡,存在抽采盲區(qū)、卸壓效果差、壓鉆事故頻發(fā)等問題。需將底抽巷普鉆掏煤的工藝進(jìn)行技術(shù)升級(jí),將水力沖孔、定向鉆孔、無線隨鉆測(cè)量技術(shù)等相結(jié)合,對(duì)采掘工作面區(qū)域的軟分層進(jìn)行精準(zhǔn)治理,由局部轉(zhuǎn)向區(qū)域,解決采掘生產(chǎn)過程中軟分層易突出、難抽采的難題;同時(shí)減少底抽巷工程量及穿層鉆孔的成本,通過一條底抽巷解決多個(gè)采煤工作面的瓦斯治理問題,實(shí)現(xiàn)革命性降本增效。

        1.2 長平煤業(yè)

        長平煤業(yè)現(xiàn)證載生產(chǎn)能力為5.00 Mt/a,屬高瓦斯礦井,3#煤層瓦斯含量西高東低,煤質(zhì)破碎,采掘區(qū)域原始瓦斯含量實(shí)測(cè)值在4.5~18.6 m3/t之間,煤的堅(jiān)固性系數(shù)為0.2~0.8,煤層透氣性系數(shù)為0.011 6~0.052 0 m2/(MPa2·d),受泮溝向斜、大型斷層、背斜等區(qū)域性地質(zhì)構(gòu)造影響,煤層埋深和地質(zhì)條件變化大,區(qū)域分布極不均衡。采用地面井抽采先行、井下瓦斯治理為主的綜合治理模式,針對(duì)瓦斯含量較高的西部區(qū)域采用井上下聯(lián)合抽采;針對(duì)瓦斯含量較低的東部區(qū)域以井下抽采為主,采用本煤層順層鉆孔+底抽巷穿層鉆孔+千米鉆機(jī)高位定向鉆孔+普通鉆機(jī)中高位鉆孔綜合治理瓦斯[1]。雖然順層鉆孔深度可達(dá)100~150 m,但塌孔嚴(yán)重,鉆進(jìn)軌跡偏移距離大,見矸不合格率達(dá)50%以上,篩管下入深度不足80 m,鉆孔抽采體積分?jǐn)?shù)為18%~23%。主要依靠在底板巖巷施工大量的穿層鉆孔來治理瓦斯,穿層鉆孔抽采體積分?jǐn)?shù)為25%~30%,雖然底抽巷鉆孔預(yù)抽效果較順層鉆孔好,基本可以起到消突作用,但抽采時(shí)間依然較長,無法滿足當(dāng)前抽掘采的銜接需要。

        1.3 趙莊煤業(yè)

        趙莊煤業(yè)現(xiàn)證載生產(chǎn)能力為8.00 Mt/a,屬高瓦斯礦井。礦井瓦斯治理巖巷年進(jìn)尺18 km,穿層鉆孔年進(jìn)尺1 300 km,瓦斯治理工程量大。煤層瓦斯含量高(13~20 m3/t),煤層透氣性系數(shù)低(0.463 5~1.747 4 m2/(MPa2·d)),抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間平均需5~8 a。礦井工作面經(jīng)歷了從低瓦斯向高瓦斯區(qū)域逐步過渡的歷程,本煤層瓦斯治理模式也經(jīng)歷了順層鉆孔、底抽巷穿層鉆孔+順層鉆孔、底抽巷穿層鉆孔+順層鉆孔+水力沖孔等階段,先后研究了底抽巷水力沖孔、水力割縫等松軟煤層卸壓增透技術(shù),煤層透氣性得到一定提高,抽采量也在原先基礎(chǔ)上提高了2~5倍,但工程量大、耗時(shí)費(fèi)力、效率低。通過煤層底抽巷施工定向鉆孔,結(jié)合水力掏煤技術(shù),高效抽采松軟煤層瓦斯,減少底抽巷布置數(shù)量和工程量,解決抽掘采銜接緊張問題,對(duì)促進(jìn)礦井安全高效開采、革命性降本增效具有重要意義[2]。

        2 松軟煤層定向鉆孔施工裝備及工藝

        2.1 胡底煤業(yè)區(qū)域定向水力掏煤施工裝備及工藝

        針對(duì)3#煤層頂、底板軟煤分層的情況,在13072巷、1309采面開展現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),采用ZDY10000LS定向鉆機(jī),鉆具串組合為Φ120 mm鉆頭+1.25°/Φ89 mm螺旋槽螺桿馬達(dá)+無線電磁波測(cè)量系統(tǒng)+沖孔水刀+Φ89 mm三棱螺旋槽鉆桿。采用在硬煤中鉆進(jìn)主孔,軟煤中邊打鉆邊沖孔的施工工序。如圖1所示,打鉆時(shí)使用低壓高流量BLY290/11泵車,沖孔使用2臺(tái)高壓低流量BZWL200/31.5-Q200/12泵車并聯(lián)。

        圖1 千米定向鉆機(jī)長鉆孔水力化增透裝備示意圖

        施工工藝:①在硬煤中施工主孔至設(shè)計(jì)孔深,并探明頂、底板及軟分層位置;②從孔底向孔口倒退施工,開分支向軟分層位置施工,并在軟分層中鉆進(jìn)30~45 m;③分支孔施工到位后,切換高壓清水泵車,邊退鉆,邊沖孔;④掏煤時(shí),反復(fù)多次進(jìn)、退鉆桿,進(jìn)行重復(fù)掏煤,直至返出清水;⑤分支掏煤結(jié)束后,切換BLY290/11泵車施工下一個(gè)掏煤分支,循環(huán)作業(yè),直至所有分支掏煤結(jié)束。施工示意圖如圖2所示。

        圖2 定向水力掏煤施工示意圖

        2.2 長平煤業(yè)氮?dú)鈴?fù)合鉆進(jìn)+定向長鉆孔施工裝備及工藝

        針對(duì)長平礦的特殊煤層地質(zhì)條件,為解決碎軟煤層透氣性差、鉆進(jìn)效率低、護(hù)孔管下至孔底困難等問題,開展了碎軟煤層氮?dú)?空氣復(fù)合定向鉆進(jìn)技術(shù)+大功率鉆機(jī)定向長鉆孔技術(shù)研究,以解決碎軟煤層深孔定向鉆進(jìn)難題,提高碎軟煤層瓦斯抽采效果。氮?dú)忏@進(jìn)使用ZDY12000LD鉆機(jī),制氮裝置為DM-1000/8(A),鉆具串組合為Φ108 mm鉆頭+1.25°/Φ83 mm螺旋槽氣動(dòng)馬達(dá)+有線測(cè)量系統(tǒng)+Φ73 mm通纜鉆桿。在煤質(zhì)較硬、排渣順暢的區(qū)域采用滑動(dòng)定向鉆進(jìn)工藝,在煤質(zhì)破碎、排渣不暢通、容易塌孔的區(qū)域采用回轉(zhuǎn)+滑動(dòng)復(fù)合定向鉆進(jìn)的工藝,加強(qiáng)排渣,以防發(fā)生堵孔壓鉆事故[3]。

        氮?dú)鈴?fù)合鉆進(jìn)施工工藝如圖3所示。煤層定向長鉆孔采用ZYL-17000D大功率定向鉆機(jī),最大轉(zhuǎn)矩17 000 N·m,起拔力250 kN;配套泥漿泵額定壓力29 MPa,額定流量285 L/min。采用Φ89 mm螺旋槽通纜鉆桿、Φ89 mm螺旋槽馬達(dá)及無磁鉆具,配套有線隨鉆測(cè)量裝置和Φ120 mm合金鉆頭。施工工藝:采用Φ120 mm普鉆鉆頭施工16 m,換Φ193 mm鉆頭擴(kuò)孔,采用Φ160 mmPVC管注漿封孔;待凝固不低于4 h后,采用Φ89 mm螺旋槽通纜鉆桿+Φ89 mm螺旋槽馬達(dá)+無磁鉆具+Φ120 mm鉆頭定向鉆進(jìn)。

        圖3 氮?dú)鈴?fù)合鉆進(jìn)施工工藝圖

        2.3 趙莊煤業(yè)穿層定向長鉆孔施工裝備及工藝

        研究適用于松軟破碎煤層的配套鉆具與儀器,形成適應(yīng)趙莊礦煤層條件的定向長鉆孔鉆進(jìn)施工工藝。順層長鉆孔使用ZYL-17000D大功率鉆機(jī)在1104巷試驗(yàn),鉆具采用Φ98 mm鉆頭+1.25°/Φ73 mm螺桿馬達(dá)+電磁波無線測(cè)量系統(tǒng)+Φ73 mm三棱螺旋槽鉆桿;穿層長鉆孔使用ZYWL-4500D定向鉆機(jī)在3318底抽巷試驗(yàn),鉆具采用Φ98 mm鉆頭+1.25°/Φ73 mm螺桿馬達(dá)+有線測(cè)量系統(tǒng)+Φ73 mm三棱螺旋槽通纜鉆桿。試驗(yàn)工藝皆采用滑動(dòng)+旋轉(zhuǎn)復(fù)合鉆進(jìn)[4]。穿層定向鉆孔施工工藝如圖4所示。

        3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及效果

        3.1 胡底煤業(yè)區(qū)域定向水力掏煤試驗(yàn)

        胡底煤業(yè)定向水力掏煤試驗(yàn)地點(diǎn)在13091巷迎頭鉆場(chǎng),試驗(yàn)地點(diǎn)受構(gòu)造影響較大,煤厚5.20~6.15 m,平均厚度5.7 m,底部和上部均存在約0.3~0.4 m的軟分層,水平構(gòu)造應(yīng)力較大,裂隙發(fā)育,煤體結(jié)構(gòu)較為破碎,軟分層上部煤層硬度系數(shù)為0.5~0.7,適合掏煤試驗(yàn)。

        使用ZDY10000LS鉆機(jī)配套BLY290/11泵車施工鉆孔,成孔后切換為2臺(tái)BZWL200/31.5-XQ200/12泵車進(jìn)行掏煤。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),鉆孔施工時(shí),使用普通泵車,壓力0~10 MPa,水力掏煤時(shí)切換為高壓泵車,壓力18~25 MPa,通過控制流量實(shí)現(xiàn)水刀切割小孔的開閉。施工過程中開分支時(shí)出現(xiàn)無法開出分支的問題,考慮以下原因:①在對(duì)當(dāng)前鉆孔分支進(jìn)行水力掏煤時(shí),會(huì)將煤粉沖至該孔的其他分支,無法達(dá)到充分卸壓的效果;②水力掏煤會(huì)在鉆孔內(nèi)形成空洞,不便于軌跡控制,開分支存在困難,會(huì)降低施工效率。后更改設(shè)計(jì),定向水力掏煤只施工主孔,孔深280 m,鉆孔間距10 m[5]。

        截至2020年10月底,13091巷定向水力掏煤試驗(yàn)完成水力掏煤孔27個(gè),覆蓋范圍煤層走向280 m,煤層傾向290 m,總進(jìn)尺7 244 m,總掏煤量1 754.62 m3。定向水力掏煤量平均每米0.24 m3,掏煤量占覆蓋范圍煤體總量的3.79‰,消除區(qū)域性軟分層,起到卸壓消突的效果。

        鉆孔施工完畢,監(jiān)測(cè)穩(wěn)定抽采1個(gè)月的瞬時(shí)抽采純量,計(jì)算平均百米鉆孔流量,如表2所示。對(duì)比掏煤鉆孔與未掏煤鉆孔的抽采效果發(fā)現(xiàn),掏煤后百米鉆孔流量提升明顯,說明定向水力掏煤可以縮短本煤層瓦斯的預(yù)抽時(shí)間,提高抽采效果。

        圖4 穿層定向長鉆孔施工工藝圖

        表2 胡底煤業(yè)定向水力掏煤和未掏煤抽采效果對(duì)比

        3.2 長平煤業(yè)氮?dú)獯蜚@+順層定向長鉆孔試驗(yàn)

        長平煤業(yè)在4326工作面和五盤區(qū)第一回風(fēng)巷試驗(yàn)了氮?dú)舛ㄏ蜚@進(jìn),共完成鉆孔42個(gè),施工總進(jìn)尺6 454.5 m。其中,最長孔深為310 m,孔深達(dá)到300 m以上的鉆孔4個(gè),250~300 m鉆孔2個(gè),200~250 m鉆孔9個(gè),150~200 m鉆孔10個(gè),100~150 m鉆孔2個(gè),100 m以下鉆孔15個(gè)(大部分在1#、2#鉆場(chǎng))。鉆孔全程下篩管護(hù)孔共完成10個(gè)。42個(gè)鉆孔平均孔深153 m,5#鉆場(chǎng)施工11個(gè)鉆孔平均孔深224 m,是水力排渣施工工藝的4.5倍。

        為降低塌孔對(duì)抽采的影響,5#鉆場(chǎng)鉆孔施工完畢后使用Φ32 mm的PE篩管對(duì)鉆孔進(jìn)行全程護(hù)孔。護(hù)孔方式為人工利用中空鉆桿內(nèi)部通道塞入篩管,完成護(hù)孔進(jìn)尺2 331 m,最長護(hù)孔深度為303 m,為提高抽采效果奠定了基礎(chǔ)。在碎軟煤層中,氮?dú)馀旁啾人旁鼘?duì)煤體擾動(dòng)更小,形成的孔壁較規(guī)整,試驗(yàn)5#鉆場(chǎng)所有鉆孔百米鉆孔流量平均為0.02 m3/min,約是長平礦本煤層順層鉆孔平均百米流量水平的3倍。

        現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,碎軟煤層鉆進(jìn)過程中,為保證正常鉆進(jìn)排渣的需求,要求氮?dú)怙L(fēng)量≥500 m3/h,當(dāng)風(fēng)量減小不足400 m3/h時(shí),容易造成鉆渣堆積,引起孔內(nèi)阻力增加,增加卡鉆風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于孔口制氮機(jī)(空壓機(jī))風(fēng)源,要求孔口壓力≥1.3 MPa,才能滿足長鉆孔施工要求。

        順層定向長鉆孔在4321輔運(yùn)橫川處共計(jì)施工鉆孔4個(gè),成孔2個(gè),鉆孔最大深度420 m,具體施工情況如表3所示。順煤層鉆孔在30~60 m處易受應(yīng)力影響,導(dǎo)致塌孔嚴(yán)重、鉆進(jìn)困難,在地質(zhì)資料不詳時(shí),需多探頂探底,避免鉆孔軌跡偏離太多。

        表3 長平煤業(yè)定向長鉆孔施工情況表

        3.3 趙莊煤業(yè)穿層定向長鉆孔試驗(yàn)

        在3318底抽巷共施工穿層定向長鉆孔4個(gè),總進(jìn)尺682 m,共計(jì)施工42 d,平均單臺(tái)工效16.2 m/d,煤段總進(jìn)尺265 m。1312底抽巷切眼共計(jì)施工鉆孔37個(gè),總進(jìn)尺5 103 m,共計(jì)施工245 d,平均單臺(tái)工效20.8 m/d,煤段總進(jìn)尺2 872.5 m。基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求的鉆孔24個(gè)。2319底抽巷切眼共計(jì)施工鉆孔30個(gè),總進(jìn)尺4 364.5 m,共計(jì)施工143 d,平均單臺(tái)工效30.5 m/d,煤段總進(jìn)尺2 656 m。采用ZYWL4500D定向鉆機(jī)在底抽巷施工穿層定向鉆孔,能夠掩護(hù)100 m煤段,順層定向長鉆孔最大孔深達(dá)到300 m。由表4可知,在平均百米煤段流量方面,定向穿層鉆孔是普鉆穿層鉆孔的1.7~3.6倍。

        表4 普鉆穿層鉆孔與定向穿層鉆孔抽采情況對(duì)比表

        1104巷千米鉆場(chǎng)共計(jì)施工順層定向長鉆孔4個(gè)。其中,1#孔42 m,2#孔58 m;3#孔主孔300 m(146~300 m煤矸混合),在80 m處開分支,施工到292 m;4#孔開8個(gè)分支,終孔孔深300 m,總進(jìn)尺1 359 m,平均單臺(tái)工效20.3 m/d,煤段總進(jìn)尺1 173 m。順層定向長鉆孔實(shí)施效果如表5所示,在平均百米煤段流量方面,定向順層長鉆孔是普鉆順層鉆孔的2.2倍。

        表5 1104巷鉆場(chǎng)定向鉆孔抽采數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

        4 結(jié)論

        通過定向長鉆孔技術(shù)在胡底煤業(yè)、長平煤業(yè)、趙莊煤業(yè)三礦松軟煤層的試驗(yàn),得出如下結(jié)論:

        1)針對(duì)胡底煤業(yè)頂、底板軟煤層,采取定向長鉆孔向軟煤開分支,結(jié)合水力掏煤技術(shù),可有效提高軟分層瓦斯抽采效果。

        2)針對(duì)長平煤業(yè)碎軟煤層,使用氮?dú)鈴?fù)合鉆進(jìn)技術(shù)有助于排渣,孔口30~60 m應(yīng)力集中區(qū)易塌孔,大功率鉆機(jī)可提高定向長鉆孔鉆進(jìn)深度,但在軟煤和應(yīng)力集中區(qū)軌跡易偏移,定向效果差。

        3)針對(duì)趙莊煤業(yè)松軟低透煤層,使用定向鉆機(jī)+普通鉆機(jī)混合施工,滑動(dòng)+定向復(fù)合鉆進(jìn)工藝可提高煤段進(jìn)尺,達(dá)到100~150 m,能夠增加瓦斯抽采量,提高底抽巷利用效率。

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