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        降低田灣核電站3、4號(hào)機(jī)組非放廢液量的工藝研究與應(yīng)用

        2022-02-11 08:42:12□強(qiáng)
        產(chǎn)業(yè)與科技論壇 2022年3期
        關(guān)鍵詞:凝結(jié)水廢液旁路

        □強(qiáng) 浩

        一、背景

        田灣核電站3、4號(hào)機(jī)組非放廢液年度排放值約為18萬(wàn)m3,經(jīng)統(tǒng)計(jì),精處理系統(tǒng)再生及蒸汽發(fā)生器排污水凈化系統(tǒng)再生沖洗水量占3、4號(hào)機(jī)組非放廢液年度排放量約50%。田灣核電站3、4號(hào)機(jī)組調(diào)試階段凝結(jié)水精處理系統(tǒng)均是采用100%流量運(yùn)行,并未對(duì)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)進(jìn)行旁路運(yùn)行試驗(yàn),在維持二回路給水pH約9.5的情況下,平均每2.5天再生一個(gè)陽(yáng)床,再生相對(duì)頻繁。經(jīng)統(tǒng)計(jì),每年3、4號(hào)機(jī)組精處理陽(yáng)床再生產(chǎn)生廢液約10.4萬(wàn)m3,占3、4號(hào)機(jī)組非放廢液年度排放值約57%;蒸汽發(fā)生器排污水凈化系統(tǒng)(LCQ40/50)按照當(dāng)前運(yùn)行方式,平均每年再生兩次;每次LCQ40/50系統(tǒng)聯(lián)合沖洗時(shí),使用除鹽水量均超過(guò)1,000~1,500m3,均通過(guò)KTT或LDL系統(tǒng)排放。每年3、4號(hào)機(jī)組LCQ40/50系統(tǒng)聯(lián)合沖洗產(chǎn)生廢液約4,000~6,000m3,占3、4號(hào)機(jī)組非放廢液年度排放值約2%。

        二、系統(tǒng)介紹

        (一)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)。田灣核電站3、4號(hào)機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)置五臺(tái)前置陽(yáng)床,其中四臺(tái)連續(xù)運(yùn)行,一臺(tái)(完全再生好的)為備用;設(shè)置五臺(tái)高速混床,其中四臺(tái)連續(xù)運(yùn)行,另一臺(tái)(完全再生好的)作為備用;設(shè)置3臺(tái)凈凝結(jié)水泵(兩用一備),流量分別為凝結(jié)水流量的52.5%。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用無(wú)閥旁路設(shè)計(jì),即凝結(jié)水精處理裝置的進(jìn)水從凝結(jié)水泵出口母管接出,經(jīng)精處理凈化系統(tǒng)處理并通過(guò)凈凝結(jié)水送回到后面的凝結(jié)水管線[1]。

        (二)蒸汽發(fā)生器排污水凈化系統(tǒng)。3、4號(hào)機(jī)組LCQ40/50由LCQ40/50AT001(機(jī)械床)、LCQ40/50AT002(陽(yáng)床)、LCQ40/50AT003(陰床),機(jī)組正常運(yùn)行期間,蒸汽發(fā)生器排污水凈化系統(tǒng)一個(gè)系列運(yùn)行,一個(gè)系列備用。LCQ40/50凈化系統(tǒng)的出口設(shè)置了電導(dǎo)率表,用于監(jiān)測(cè)每個(gè)運(yùn)行凈化序列LCQ40或LCQ50的工作情況,當(dāng)出口電導(dǎo)率上漲并達(dá)到0.3μS/cm,說(shuō)明LCQ樹(shù)脂床已經(jīng)失效,電導(dǎo)率儀就發(fā)出報(bào)警信號(hào),操作員盡快投入備用的凈化序列,經(jīng)統(tǒng)計(jì),每個(gè)系列運(yùn)行周期約6~8個(gè)月。

        三、降低非放廢液量方案

        (一)降低精處理系統(tǒng)再生廢水水量方案研究。

        1.可行性分析。根據(jù)3、4號(hào)機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)文件,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)可以旁路運(yùn)行,但并未明確旁路運(yùn)行流量。通過(guò)對(duì)凈凝結(jié)水泵性能曲線進(jìn)行分析,泵的穩(wěn)定運(yùn)行區(qū)間為30~120%Qsp,可以通過(guò)改變泵的運(yùn)行流量,來(lái)達(dá)到改變凝結(jié)水精處理系統(tǒng)旁路流量的目的[2]。2018年7月在進(jìn)行凈凝結(jié)水泵定期切換時(shí),已逐步增加精處理系統(tǒng)旁路流量至月1500t/h,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。3、4號(hào)機(jī)組商運(yùn)以來(lái),通過(guò)對(duì)正常功率運(yùn)行期間二回路水質(zhì)進(jìn)行跟蹤,排污水、給水水質(zhì)控制指標(biāo)均處在較低水平,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

        表1 正常功率運(yùn)行期間二回路水質(zhì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

        綜上所述,增加凝結(jié)水精處理系統(tǒng)旁路運(yùn)行流量,降低凝結(jié)水精處理陽(yáng)床再生頻度是可行的。

        2.凝結(jié)水精處理系統(tǒng)旁路運(yùn)行試驗(yàn)期間二回路水質(zhì)評(píng)價(jià)。

        (1)給水水質(zhì)評(píng)價(jià)。對(duì)試驗(yàn)前后3號(hào)機(jī)組二回路給水陽(yáng)電導(dǎo)、氨濃度進(jìn)行跟蹤對(duì)比,評(píng)價(jià)如下:試驗(yàn)前后給水陽(yáng)電導(dǎo)無(wú)明顯變化,均未超過(guò)0.08μS/cm,說(shuō)明在二回路水化學(xué)工況穩(wěn)定的情況下,凝結(jié)水精處理旁路流量逐漸增加至45%流量運(yùn)行時(shí),對(duì)給水陽(yáng)電導(dǎo)無(wú)明顯影響;試驗(yàn)過(guò)程中,在未改變二回路凝結(jié)水加氨量的情況下,給水氨濃度由1.2mg/L上漲至2.2mg/L,氨濃度增長(zhǎng)與精處理旁路流量增長(zhǎng)基本一致。

        (2)蒸汽發(fā)生器排污水(JEA)水質(zhì)評(píng)價(jià)。對(duì)試驗(yàn)前后3號(hào)機(jī)組二回路排污水陽(yáng)電導(dǎo)、鈉濃度、氯濃度進(jìn)行跟蹤對(duì)比,評(píng)價(jià)如下:試驗(yàn)前后排污水陽(yáng)電導(dǎo)在0.1μS/cm左右波動(dòng),鈉濃度、氯濃度均小于2μg/L,說(shuō)明在二回路水化學(xué)工況穩(wěn)定的情況下,凝結(jié)水精處理旁路流量逐漸增加至45%流量運(yùn)行后,對(duì)排污水水質(zhì)無(wú)明顯影響。

        (二)LCQ40/50系統(tǒng)再生沖洗水回用。LCQ40/50系統(tǒng)再生后聯(lián)合沖洗期間,沖洗流量約5kg/s,沖洗廢水雜質(zhì)主要為L(zhǎng)CQ陰床再生殘留的氫氧化鈉,測(cè)量電導(dǎo)率約17μS/cm、鈉離子約2,000μg/L。根據(jù)《二回路水化學(xué)控制規(guī)程》在機(jī)組功率>50%后,開(kāi)始對(duì)凝結(jié)水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督;機(jī)組啟機(jī)功率不大于50%功率時(shí),凝結(jié)水精處理系統(tǒng)全流量運(yùn)行。根據(jù)沖洗流量及當(dāng)時(shí)凝結(jié)水流量,如直接將LCQ40/50系統(tǒng)再生后聯(lián)合沖洗廢水直接接入凝結(jié)水系統(tǒng),將導(dǎo)致凝結(jié)水系統(tǒng)鈉離子最高上漲到25μg/L,對(duì)于凝結(jié)水精處理系統(tǒng)陽(yáng)床的影響可忽略不計(jì)。因此,在每次大修啟機(jī)階段,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)全流量運(yùn)行的情況下,將LCQ40/50系統(tǒng)再生后聯(lián)合沖洗廢水接入凝結(jié)水系統(tǒng)復(fù)用是可行的。經(jīng)驗(yàn)證,在聯(lián)合沖洗水接入凝結(jié)水系統(tǒng)后,凝結(jié)水系統(tǒng)鈉離子迅速上漲,最高上漲至16μg/L,后逐漸下降至4μg/L,總共用時(shí)約2.5小時(shí),此時(shí)對(duì)凝結(jié)水精處理陽(yáng)床的影響可忽略不計(jì);凝結(jié)水精處理出口母管水質(zhì)評(píng)價(jià),由于3號(hào)機(jī)組啟機(jī)階段,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)全流量運(yùn)行,故監(jiān)測(cè)凝結(jié)水精處理混床出口母管電導(dǎo)率,即可判斷30LCQ40系統(tǒng)聯(lián)合沖洗水接入凝結(jié)水系統(tǒng)后對(duì)給水、排污水水質(zhì)有無(wú)影響。當(dāng)30LCQ40系統(tǒng)聯(lián)合沖洗水接入凝結(jié)水系統(tǒng)后,凝結(jié)水精處理混床出口母管電導(dǎo)率未出現(xiàn)波動(dòng),說(shuō)明在精處理全流量運(yùn)行的情況下,LCQ40/50系統(tǒng)聯(lián)合沖洗水接入凝結(jié)水系統(tǒng)對(duì)精處理出水沒(méi)有影響。

        四、應(yīng)用效益

        (一)凝結(jié)水精處理45%旁路流量運(yùn)行。3、4號(hào)機(jī)組在精處理系統(tǒng)45%旁路流量運(yùn)行前后,凝結(jié)水精處理陽(yáng)床過(guò)床流量及運(yùn)行周期對(duì)比見(jiàn)表2。

        表2 3、4號(hào)機(jī)組在精處理系統(tǒng)45%旁路流量運(yùn)行前后陽(yáng)床運(yùn)行周期統(tǒng)計(jì)

        從表2可以看出,3、4號(hào)機(jī)組在實(shí)現(xiàn)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)45%旁路運(yùn)行后,單列床的再生周期由10天提高至16天,陽(yáng)床平均再生周期由2.5天提高至5.3天。3、4號(hào)機(jī)組精處理系統(tǒng)無(wú)旁路運(yùn)行時(shí),再生廢液量為10.4萬(wàn)m3,占3、4號(hào)機(jī)組非放廢液年度排放值約58%;采用45%旁路流量運(yùn)行后,再生廢液量為5萬(wàn)m3,占3、4號(hào)機(jī)組非放廢液年度排放值約28%,下降約30%。

        (二)LCQ40/50系統(tǒng)再生后聯(lián)合沖洗廢水接入凝結(jié)水系統(tǒng)。根據(jù)LCQ40/50運(yùn)行周期,3、4號(hào)機(jī)組預(yù)計(jì)每次大修將各有一列LCQ系統(tǒng)樹(shù)脂床再生。

        在機(jī)組啟機(jī)階段,在凝結(jié)水精處理系統(tǒng)全流量運(yùn)行的情況下,將LCQ40/50系統(tǒng)再生后聯(lián)合沖洗廢水接入凝結(jié)水系統(tǒng),每年3、4號(hào)機(jī)組可減少非放廢液排放量約3,000m3,占非放廢液年度排放值約2%。

        五、結(jié)語(yǔ)

        在3、4號(hào)機(jī)組凝結(jié)水精處理系統(tǒng)實(shí)施45%旁路流量運(yùn)行及實(shí)施LCQ40/50系統(tǒng)再生后聯(lián)合沖洗廢水接入凝結(jié)水系統(tǒng)后,3、4號(hào)機(jī)組每年可減少向環(huán)境排放約5.3萬(wàn)m3工業(yè)廢水,非放廢液同比可降低32%。

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