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        某船廠涂裝房VOCs 處理設(shè)備的改造及應(yīng)用

        2022-02-08 07:05:34楊永義
        廣東造船 2022年5期
        關(guān)鍵詞:沸石工藝設(shè)備

        楊永義

        (友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司,深圳 518054)

        1 前言

        10 年前大部分船廠涂裝房VOCs(含有機揮發(fā)物廢氣)處理設(shè)備為蜂窩活性炭吸附+CO 催化氧化燃燒。該工藝存在VOCs 處理效率低(約為80%)、頻繁更換活性炭、危廢活性炭處理費用高、環(huán)保壓力大、活性炭有燃燒的火災(zāi)隱患等缺點。

        目前船廠涂裝房新VOCs 處理設(shè)備的主流工藝為沸石轉(zhuǎn)輪吸附+CO(催化氧化燃燒),或沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RTO(蓄熱氧化燃燒)。對于涂裝房施工不連續(xù)、大風(fēng)量、VOCs 排放濃度約1 000 mg/m3的VOCs 處理設(shè)備,基本上都采用沸石轉(zhuǎn)輪吸附+CO(催化氧化燃燒)工藝。

        針對某船廠6、7 號涂裝房的施工不連續(xù)、2 個房間不同時噴漆、每個房間噴漆時不超過2 把噴槍的工況,對6、7 號涂裝房采取共用1 套沸石轉(zhuǎn)輪吸附+CO工藝的VOCs 處理設(shè)備方案設(shè)計,取得了良好的處理效果和經(jīng)濟效益。

        2 蜂窩活性炭吸附+CO 催化氧化燃燒的VOCs 處理設(shè)備缺點

        2.1 處理設(shè)備簡介

        涂裝房施工有機廢氣由吸塵罩進行收集,再通過管道在引風(fēng)機的作用下進入催化燃燒設(shè)備進行處理;為避免顆粒狀漆霧影響后續(xù)的活性炭吸附過程,有機廢氣先進入干式預(yù)過濾裝置,將廢氣中的顆粒狀污染物截留下來,再進入活性炭吸附床進行吸附,廢氣中的有機污染物被吸附在活性炭表面,而干凈的氣流沿管道高空排放;活性炭對污染物吸附達到一定程度后,啟動活性炭脫附再生過程,將原來吸附在活性炭里的有機廢氣脫附出來,通過催化燃燒將氣態(tài)有機污染物轉(zhuǎn)化成二氧化碳和水蒸汽,經(jīng)處理后的氣流高空達標(biāo)排放。

        2.2 處理設(shè)備的缺點

        該設(shè)備主要參數(shù):主風(fēng)機功率55 kW、風(fēng)量19 778~39 674 m3/h、風(fēng)壓3 531~2 332 Pa;活性炭裝填量4.5 m3、催化劑量0.074 m3;脫附風(fēng)機功率2.2 kW、風(fēng)量1 688~3 517 m3/h、風(fēng)壓1 300~792 Pa;加熱功率55 kW。

        (1)活性炭裝填量少,吸附容量有限;

        (2)有機廢氣經(jīng)過吸附箱體流速過快;

        (3)活性炭吸附過程逐漸飽和衰減,雖然有在線脫附,由于加熱功率低、脫附時間短、催化劑量少等缺陷,實際催化燃燒、脫附效果差,隨著時間的累積活性炭很快吸附飽和、并降低吸附能力;

        (4)處理效率低,約為涂裝房有機廢氣排放濃度的80%;

        (5)活性炭更換頻繁、危廢活性炭處理費用高。每年活性炭采購和危廢處理費用約19.26 萬元。

        3 沸 石 轉(zhuǎn) 輪+CO/RTO/RCO 新VOCs 處 理設(shè)備簡介

        3.1 沸石轉(zhuǎn)輪+CO 處理設(shè)備工藝介紹

        (1)基本原理

        沸石轉(zhuǎn)輪是由有波浪形和水平陶瓷纖維處理粘結(jié)的蜂窩結(jié)構(gòu)卷繞而成,在陶瓷纖維蜂窩結(jié)構(gòu)涂覆有可吸附VOCS的沸石分子篩。

        沸石轉(zhuǎn)輪+CO 吸附系統(tǒng),主要由吸附VOCs 轉(zhuǎn)芯、氣體過濾裝置、轉(zhuǎn)動裝置、風(fēng)機等組成,其中吸附VOCS轉(zhuǎn)芯為其核心部分。

        VOCS吸入蜂窩狀轉(zhuǎn)輪后,被轉(zhuǎn)輪上的沸石吸附從空氣中分離出來;在解吸附區(qū)域,所吸附的VOCs 用一路很小的熱空氣(約180 ℃~250 ℃)吹掃從沸石上脫附下來,此時VOCS被濃縮5~30 倍,解吸后的沸石隨著轉(zhuǎn)輪旋轉(zhuǎn)被轉(zhuǎn)回吸附區(qū)域繼續(xù)吸附VOCS。

        (2)處理流程

        ① VOCs 經(jīng)過收集口進入主管道,先通過漆霧四級預(yù)過濾系統(tǒng)去除漆霧和粉塵;

        ② 過濾后的廢氣經(jīng)風(fēng)機進入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中進行凈化處理,凈化達標(biāo)后氣體直接經(jīng)煙囪排放;

        ③ 經(jīng)沸石轉(zhuǎn)輪處理后的一部分氣體先對沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)進行冷卻,冷卻后的氣體通過一級板式換熱器換熱至200 ℃~220 ℃,再進入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中對沸石進行高溫脫附;

        ④ 脫附后的氣體經(jīng)阻火器后進入二級換熱器預(yù)熱升溫,再經(jīng)電加熱器加熱至催化劑反應(yīng)溫度(約330℃左右)進行催化氧化反應(yīng);催化燃燒技術(shù)(簡稱CO)可以在較低溫度(300 ℃~500 ℃)下對揮發(fā)性有機物在催化劑上進行氧化分解反應(yīng),氧化分解為 CO2和H2O,同時放出大量熱,凈化效率高達98%。

        沸石轉(zhuǎn)輪+CO 處理工藝流程,見圖1。

        圖1 沸石轉(zhuǎn)輪+CO 處理工藝流程

        3.2 沸石轉(zhuǎn)輪+RTO 處理設(shè)備工藝介紹

        (1)VOCS經(jīng)過收集、過濾處理進入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中進行脫附等,如同3.1 一樣;

        (2)蓄熱氧化技術(shù) (簡稱RTO)把有機廢氣加熱到760 ℃以上,使廢氣中的揮發(fā)性有機物氧化分解成CO2和H2O ,氧化產(chǎn)生的高溫氣體流經(jīng)特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而蓄熱,此蓄熱用于預(yù)熱后續(xù)進入的有機廢氣,從而節(jié)省廢氣升溫的燃料消耗,凈化效率高達99%,熱回收效率高達95%。

        3.3 沸石轉(zhuǎn)輪+RCO 處理設(shè)備工藝介紹

        (1)VOCS經(jīng)過收集、過濾處理進入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中進行脫附等,如同3.1 一樣;

        (2)蓄熱催化氧化技術(shù) (簡稱RCO)是RTO 與CO 的結(jié)合技術(shù),把有機廢氣加熱到300 ℃,使廢氣中的揮發(fā)性有機物在催化劑上中氧化分解成CO2和H2O,氧化產(chǎn)生的高溫氣體流經(jīng)特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而蓄熱,此蓄熱用于預(yù)熱后續(xù)進入的有機廢氣,從而節(jié)省廢氣升溫的燃料消耗。凈化效率高達98%,熱回收效率高達95%。

        3.4 沸石轉(zhuǎn)輪+CO/RTO/RCO 處理設(shè)備工藝情況對比。

        見表1。

        表1 沸石轉(zhuǎn)輪+CO/RTO/RCO 處理設(shè)備工藝對比

        4 6、7 號涂裝房沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝處理設(shè)備方案設(shè)計

        4.1 涂裝房工況參數(shù)和要求

        見表2。

        表2 某船廠6、7 號涂裝房工況參數(shù)和要求

        4.2 6、7 號涂裝房沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝的處理設(shè)備方案

        (1)6、7 號涂裝房由各自廢氣主管道進入VOCs處理設(shè)備之前加裝進風(fēng)氣動蝶閥,控制蝶閥的不同開關(guān)比例組合對應(yīng)不同作業(yè)模式組合,如表3 所列。

        表3 6、7 號房作業(yè)組合模式和對應(yīng)風(fēng)閥開關(guān)比例

        (2)在值班人員操作界面設(shè)置7 種作業(yè)模式按鈕,根據(jù)6、7 號房油漆的實際作業(yè)狀態(tài),選擇相應(yīng)模式按鈕進行VOCs 設(shè)備運行。

        4.3 沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝處理設(shè)備在自動控制和系統(tǒng)安全方面的優(yōu)勢

        (1)自動控制方面

        此套控制系統(tǒng)采用西門子1215CPU 和Proface 觸摸屏控制,分為自動模式和手動模式:

        ① 自動模式下,只需直擊自動開機和自動關(guān)機,系統(tǒng)自動運行,在手動模式下,可點擊開啟單臺設(shè)備;

        ② 自動模式下,系統(tǒng)包括預(yù)熱狀態(tài)、噴漆狀態(tài)、空脫狀態(tài)和冷卻狀態(tài):預(yù)熱狀態(tài):涂裝房主閥關(guān)閉,預(yù)過濾頂部新風(fēng)閥打開,風(fēng)機、轉(zhuǎn)輪和燃氣加熱啟動,在40 分鐘后達到脫附溫度和催化溫度,系統(tǒng)自動進入噴漆狀態(tài);噴漆狀態(tài):涂裝房主閥打開,風(fēng)機頻率加大,預(yù)過濾器頂部新風(fēng)閥關(guān)閉,系統(tǒng)不斷降低涂裝房低濃度,大風(fēng)量的VOCs 氣體經(jīng)吸風(fēng)口粗濾和四級過濾后,被沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮,大部分潔凈空氣直接排入大氣中,少部分VOCs 氣體經(jīng)濃縮后輸送到催化燃燒換熱一體機內(nèi)催化氧化成CO2和H2O 排放在大氣中;空脫狀態(tài):在油漆作業(yè)結(jié)束后,觀察入口濃度低于200 mg/m3時,操作人員在觸摸屏上點擊自動關(guān)機,系統(tǒng)進入空脫狀態(tài),此過程是為了清潔轉(zhuǎn)輪;冷卻狀態(tài):此過程是為了將設(shè)備降到一個安全溫度,所有設(shè)備全部關(guān)閉。

        (2)系統(tǒng)安全方面

        系統(tǒng)裝有溫度探頭、壓力傳感器、壓差傳感器實時監(jiān)測系統(tǒng),確保系統(tǒng)安全聯(lián)鎖;所有溫度傳感器采用雙支熱電偶,在一支熱電偶損壞時系統(tǒng)會立即報警并切換至正常傳感器上使用;系統(tǒng)安裝了7 個壓差傳感器,可根據(jù)壓差傳感器判斷是否堵塞,并進行聯(lián)鎖控制。

        系統(tǒng)操作簡單,只需一鍵開機和關(guān)機,并且按鈕在程序上做了防抖處理,減少人為操作失誤,有效保證了系統(tǒng)穩(wěn)定安全運行。

        轉(zhuǎn)輪脫附溫度和催化室催化前溫度,均采用PID算法控制,保證溫度可控,有效保證系統(tǒng)安全。

        系統(tǒng)與燃燒機實現(xiàn)安全聯(lián)鎖,有重大故障時燃燒機將故障傳給系統(tǒng)報警,有效保證系統(tǒng)穩(wěn)定安全運行。

        5 效果和經(jīng)濟性分析

        5.1 處理效果

        見表4、表5。

        表4 7 號房噴漆6 號房固化模式

        表5 高濃度模式

        從表4 和表5 的排放出口修正濃度數(shù)據(jù)來看,最高排放濃度不超過20 mg/m3,遠低于設(shè)備采購規(guī)格書要求的50 mg/m3。

        5.2 經(jīng)濟性分析

        (1)6、7 號涂裝房共用一套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備,該設(shè)備造價同6、7 號房2 套蜂窩活性炭吸附+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備基本一樣;但2 套蜂窩活性炭吸附+CO 工藝處理設(shè)備每半年需要更換一次活性炭,每年活性炭采購和危廢處理費用約為19.26萬元;一套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備每年換新濾袋的費用約為2 萬元;更主要的是,沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備最高排放濃度不超過20 mg/m3且穩(wěn)定。而蜂窩活性炭吸附+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備排放濃度不穩(wěn)定,且經(jīng)常超過120 mg/m3;

        (2)一套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備的造價約為330 萬元,因為6、7 號房共用一套設(shè)備,故節(jié)約一套VOCs 處理設(shè)備的造價330 萬元;

        (3)相對2 套VOCs 處理設(shè)備,共用1 套VOCs設(shè)備的維保費用也會降低,值班人員的工作量也會減少。

        6 結(jié)論

        通過本文論述,說明對于2 個涂裝房大風(fēng)量、低濃度(低于1000 mg/m3)VOCs 排放工況下,共用1 套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 設(shè)備方案的可行性,并驗證了1 套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 設(shè)備處理2 個涂裝房VOCs 的效果和經(jīng)濟性。

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