楊永義
(友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司,深圳 518054)
10 年前大部分船廠涂裝房VOCs(含有機(jī)揮發(fā)物廢氣)處理設(shè)備為蜂窩活性炭吸附+CO 催化氧化燃燒。該工藝存在VOCs 處理效率低(約為80%)、頻繁更換活性炭、危廢活性炭處理費(fèi)用高、環(huán)保壓力大、活性炭有燃燒的火災(zāi)隱患等缺點(diǎn)。
目前船廠涂裝房新VOCs 處理設(shè)備的主流工藝為沸石轉(zhuǎn)輪吸附+CO(催化氧化燃燒),或沸石轉(zhuǎn)輪吸附+RTO(蓄熱氧化燃燒)。對(duì)于涂裝房施工不連續(xù)、大風(fēng)量、VOCs 排放濃度約1 000 mg/m3的VOCs 處理設(shè)備,基本上都采用沸石轉(zhuǎn)輪吸附+CO(催化氧化燃燒)工藝。
針對(duì)某船廠6、7 號(hào)涂裝房的施工不連續(xù)、2 個(gè)房間不同時(shí)噴漆、每個(gè)房間噴漆時(shí)不超過2 把噴槍的工況,對(duì)6、7 號(hào)涂裝房采取共用1 套沸石轉(zhuǎn)輪吸附+CO工藝的VOCs 處理設(shè)備方案設(shè)計(jì),取得了良好的處理效果和經(jīng)濟(jì)效益。
涂裝房施工有機(jī)廢氣由吸塵罩進(jìn)行收集,再通過管道在引風(fēng)機(jī)的作用下進(jìn)入催化燃燒設(shè)備進(jìn)行處理;為避免顆粒狀漆霧影響后續(xù)的活性炭吸附過程,有機(jī)廢氣先進(jìn)入干式預(yù)過濾裝置,將廢氣中的顆粒狀污染物截留下來,再進(jìn)入活性炭吸附床進(jìn)行吸附,廢氣中的有機(jī)污染物被吸附在活性炭表面,而干凈的氣流沿管道高空排放;活性炭對(duì)污染物吸附達(dá)到一定程度后,啟動(dòng)活性炭脫附再生過程,將原來吸附在活性炭里的有機(jī)廢氣脫附出來,通過催化燃燒將氣態(tài)有機(jī)污染物轉(zhuǎn)化成二氧化碳和水蒸汽,經(jīng)處理后的氣流高空達(dá)標(biāo)排放。
該設(shè)備主要參數(shù):主風(fēng)機(jī)功率55 kW、風(fēng)量19 778~39 674 m3/h、風(fēng)壓3 531~2 332 Pa;活性炭裝填量4.5 m3、催化劑量0.074 m3;脫附風(fēng)機(jī)功率2.2 kW、風(fēng)量1 688~3 517 m3/h、風(fēng)壓1 300~792 Pa;加熱功率55 kW。
(1)活性炭裝填量少,吸附容量有限;
(2)有機(jī)廢氣經(jīng)過吸附箱體流速過快;
(3)活性炭吸附過程逐漸飽和衰減,雖然有在線脫附,由于加熱功率低、脫附時(shí)間短、催化劑量少等缺陷,實(shí)際催化燃燒、脫附效果差,隨著時(shí)間的累積活性炭很快吸附飽和、并降低吸附能力;
(4)處理效率低,約為涂裝房有機(jī)廢氣排放濃度的80%;
(5)活性炭更換頻繁、危廢活性炭處理費(fèi)用高。每年活性炭采購(gòu)和危廢處理費(fèi)用約19.26 萬元。
(1)基本原理
沸石轉(zhuǎn)輪是由有波浪形和水平陶瓷纖維處理粘結(jié)的蜂窩結(jié)構(gòu)卷繞而成,在陶瓷纖維蜂窩結(jié)構(gòu)涂覆有可吸附VOCS的沸石分子篩。
沸石轉(zhuǎn)輪+CO 吸附系統(tǒng),主要由吸附VOCs 轉(zhuǎn)芯、氣體過濾裝置、轉(zhuǎn)動(dòng)裝置、風(fēng)機(jī)等組成,其中吸附VOCS轉(zhuǎn)芯為其核心部分。
VOCS吸入蜂窩狀轉(zhuǎn)輪后,被轉(zhuǎn)輪上的沸石吸附從空氣中分離出來;在解吸附區(qū)域,所吸附的VOCs 用一路很小的熱空氣(約180 ℃~250 ℃)吹掃從沸石上脫附下來,此時(shí)VOCS被濃縮5~30 倍,解吸后的沸石隨著轉(zhuǎn)輪旋轉(zhuǎn)被轉(zhuǎn)回吸附區(qū)域繼續(xù)吸附VOCS。
(2)處理流程
① VOCs 經(jīng)過收集口進(jìn)入主管道,先通過漆霧四級(jí)預(yù)過濾系統(tǒng)去除漆霧和粉塵;
② 過濾后的廢氣經(jīng)風(fēng)機(jī)進(jìn)入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中進(jìn)行凈化處理,凈化達(dá)標(biāo)后氣體直接經(jīng)煙囪排放;
③ 經(jīng)沸石轉(zhuǎn)輪處理后的一部分氣體先對(duì)沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)進(jìn)行冷卻,冷卻后的氣體通過一級(jí)板式換熱器換熱至200 ℃~220 ℃,再進(jìn)入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中對(duì)沸石進(jìn)行高溫脫附;
④ 脫附后的氣體經(jīng)阻火器后進(jìn)入二級(jí)換熱器預(yù)熱升溫,再經(jīng)電加熱器加熱至催化劑反應(yīng)溫度(約330℃左右)進(jìn)行催化氧化反應(yīng);催化燃燒技術(shù)(簡(jiǎn)稱CO)可以在較低溫度(300 ℃~500 ℃)下對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物在催化劑上進(jìn)行氧化分解反應(yīng),氧化分解為 CO2和H2O,同時(shí)放出大量熱,凈化效率高達(dá)98%。
沸石轉(zhuǎn)輪+CO 處理工藝流程,見圖1。
圖1 沸石轉(zhuǎn)輪+CO 處理工藝流程
(1)VOCS經(jīng)過收集、過濾處理進(jìn)入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中進(jìn)行脫附等,如同3.1 一樣;
(2)蓄熱氧化技術(shù) (簡(jiǎn)稱RTO)把有機(jī)廢氣加熱到760 ℃以上,使廢氣中的揮發(fā)性有機(jī)物氧化分解成CO2和H2O ,氧化產(chǎn)生的高溫氣體流經(jīng)特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而蓄熱,此蓄熱用于預(yù)熱后續(xù)進(jìn)入的有機(jī)廢氣,從而節(jié)省廢氣升溫的燃料消耗,凈化效率高達(dá)99%,熱回收效率高達(dá)95%。
(1)VOCS經(jīng)過收集、過濾處理進(jìn)入沸石轉(zhuǎn)輪系統(tǒng)中進(jìn)行脫附等,如同3.1 一樣;
(2)蓄熱催化氧化技術(shù) (簡(jiǎn)稱RCO)是RTO 與CO 的結(jié)合技術(shù),把有機(jī)廢氣加熱到300 ℃,使廢氣中的揮發(fā)性有機(jī)物在催化劑上中氧化分解成CO2和H2O,氧化產(chǎn)生的高溫氣體流經(jīng)特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而蓄熱,此蓄熱用于預(yù)熱后續(xù)進(jìn)入的有機(jī)廢氣,從而節(jié)省廢氣升溫的燃料消耗。凈化效率高達(dá)98%,熱回收效率高達(dá)95%。
見表1。
表1 沸石轉(zhuǎn)輪+CO/RTO/RCO 處理設(shè)備工藝對(duì)比
見表2。
表2 某船廠6、7 號(hào)涂裝房工況參數(shù)和要求
(1)6、7 號(hào)涂裝房由各自廢氣主管道進(jìn)入VOCs處理設(shè)備之前加裝進(jìn)風(fēng)氣動(dòng)蝶閥,控制蝶閥的不同開關(guān)比例組合對(duì)應(yīng)不同作業(yè)模式組合,如表3 所列。
表3 6、7 號(hào)房作業(yè)組合模式和對(duì)應(yīng)風(fēng)閥開關(guān)比例
(2)在值班人員操作界面設(shè)置7 種作業(yè)模式按鈕,根據(jù)6、7 號(hào)房油漆的實(shí)際作業(yè)狀態(tài),選擇相應(yīng)模式按鈕進(jìn)行VOCs 設(shè)備運(yùn)行。
(1)自動(dòng)控制方面
此套控制系統(tǒng)采用西門子1215CPU 和Proface 觸摸屏控制,分為自動(dòng)模式和手動(dòng)模式:
① 自動(dòng)模式下,只需直擊自動(dòng)開機(jī)和自動(dòng)關(guān)機(jī),系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行,在手動(dòng)模式下,可點(diǎn)擊開啟單臺(tái)設(shè)備;
② 自動(dòng)模式下,系統(tǒng)包括預(yù)熱狀態(tài)、噴漆狀態(tài)、空脫狀態(tài)和冷卻狀態(tài):預(yù)熱狀態(tài):涂裝房主閥關(guān)閉,預(yù)過濾頂部新風(fēng)閥打開,風(fēng)機(jī)、轉(zhuǎn)輪和燃?xì)饧訜釂?dòng),在40 分鐘后達(dá)到脫附溫度和催化溫度,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入噴漆狀態(tài);噴漆狀態(tài):涂裝房主閥打開,風(fēng)機(jī)頻率加大,預(yù)過濾器頂部新風(fēng)閥關(guān)閉,系統(tǒng)不斷降低涂裝房低濃度,大風(fēng)量的VOCs 氣體經(jīng)吸風(fēng)口粗濾和四級(jí)過濾后,被沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮,大部分潔凈空氣直接排入大氣中,少部分VOCs 氣體經(jīng)濃縮后輸送到催化燃燒換熱一體機(jī)內(nèi)催化氧化成CO2和H2O 排放在大氣中;空脫狀態(tài):在油漆作業(yè)結(jié)束后,觀察入口濃度低于200 mg/m3時(shí),操作人員在觸摸屏上點(diǎn)擊自動(dòng)關(guān)機(jī),系統(tǒng)進(jìn)入空脫狀態(tài),此過程是為了清潔轉(zhuǎn)輪;冷卻狀態(tài):此過程是為了將設(shè)備降到一個(gè)安全溫度,所有設(shè)備全部關(guān)閉。
(2)系統(tǒng)安全方面
系統(tǒng)裝有溫度探頭、壓力傳感器、壓差傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),確保系統(tǒng)安全聯(lián)鎖;所有溫度傳感器采用雙支熱電偶,在一支熱電偶損壞時(shí)系統(tǒng)會(huì)立即報(bào)警并切換至正常傳感器上使用;系統(tǒng)安裝了7 個(gè)壓差傳感器,可根據(jù)壓差傳感器判斷是否堵塞,并進(jìn)行聯(lián)鎖控制。
系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單,只需一鍵開機(jī)和關(guān)機(jī),并且按鈕在程序上做了防抖處理,減少人為操作失誤,有效保證了系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。
轉(zhuǎn)輪脫附溫度和催化室催化前溫度,均采用PID算法控制,保證溫度可控,有效保證系統(tǒng)安全。
系統(tǒng)與燃燒機(jī)實(shí)現(xiàn)安全聯(lián)鎖,有重大故障時(shí)燃燒機(jī)將故障傳給系統(tǒng)報(bào)警,有效保證系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。
見表4、表5。
表4 7 號(hào)房噴漆6 號(hào)房固化模式
表5 高濃度模式
從表4 和表5 的排放出口修正濃度數(shù)據(jù)來看,最高排放濃度不超過20 mg/m3,遠(yuǎn)低于設(shè)備采購(gòu)規(guī)格書要求的50 mg/m3。
(1)6、7 號(hào)涂裝房共用一套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備,該設(shè)備造價(jià)同6、7 號(hào)房2 套蜂窩活性炭吸附+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備基本一樣;但2 套蜂窩活性炭吸附+CO 工藝處理設(shè)備每半年需要更換一次活性炭,每年活性炭采購(gòu)和危廢處理費(fèi)用約為19.26萬元;一套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備每年換新濾袋的費(fèi)用約為2 萬元;更主要的是,沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備最高排放濃度不超過20 mg/m3且穩(wěn)定。而蜂窩活性炭吸附+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備排放濃度不穩(wěn)定,且經(jīng)常超過120 mg/m3;
(2)一套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 工藝VOCs 處理設(shè)備的造價(jià)約為330 萬元,因?yàn)?、7 號(hào)房共用一套設(shè)備,故節(jié)約一套VOCs 處理設(shè)備的造價(jià)330 萬元;
(3)相對(duì)2 套VOCs 處理設(shè)備,共用1 套VOCs設(shè)備的維保費(fèi)用也會(huì)降低,值班人員的工作量也會(huì)減少。
通過本文論述,說明對(duì)于2 個(gè)涂裝房大風(fēng)量、低濃度(低于1000 mg/m3)VOCs 排放工況下,共用1 套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 設(shè)備方案的可行性,并驗(yàn)證了1 套沸石轉(zhuǎn)輪+CO 設(shè)備處理2 個(gè)涂裝房VOCs 的效果和經(jīng)濟(jì)性。