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        某船側(cè)推裝置故障分析及排除措施

        2022-08-15 00:47:16
        廣東造船 2022年5期
        關(guān)鍵詞:額定電流螺距螺旋槳

        袁 德

        (海裝駐廣州地區(qū)第三軍事代表室,廣州 510656)

        某船首部裝有一套SP1650-CP 型可調(diào)螺距側(cè)推裝置。在試驗過程中,側(cè)推裝置出現(xiàn)了故障,技術(shù)指標不能滿足航行試驗大綱要求,需進行排查處理并重新進行試驗驗證。

        1 故障現(xiàn)象

        某船在進行側(cè)推裝置航行試驗過程中,按試驗手冊作左推和右推滿負荷運行試驗時出現(xiàn)了故障:螺距在0 位時,側(cè)推電機運行電流達到450 A;螺距在1/2檔時電流達到750 A ~780 A;螺距在1/1 檔時(滿檔)電流達到1 300 A ~1 400 A。三擋電流值均超過設備規(guī)定值,且負荷限制功能不明顯。

        在碼頭對側(cè)推裝置進行試驗,發(fā)現(xiàn)左、右調(diào)距時間有差異:螺距由左往右調(diào)到止檔位時,左1/1 →0 用時14 s,0 →右1/1 用時14 s;螺距由0 位往右調(diào)到止檔位時,頂缸狀態(tài)壓力約為4 MPa;但螺距由右往左調(diào)到止檔位時,右1/1 →0 用時24 s,0 →左1/1 用時28 s;螺距由0 位往左調(diào)到止檔位時,頂缸狀態(tài)壓力約為2 MPa;同時在試驗過程中觀察液壓泵主油箱油位,發(fā)現(xiàn)在向左調(diào)螺距時,油箱油位下降明顯,停泵后油箱的油位緩慢上升至初始位置;檢查重力油箱,發(fā)現(xiàn)重力油箱頂部透氣蓋有液壓油溢出。

        2 故障原因分析及排除處理

        (1)調(diào)螺距速度變慢原因

        側(cè)推裝置調(diào)螺距時,液壓泵的高壓油通過油管進入螺旋槳組件的配油器→配油管→油缸一側(cè);當液壓油進入一側(cè)油缸推動調(diào)螺距時,另一側(cè)油缸的液壓油被壓回液壓柜;正常情況下,少量液壓油會在配油器泄漏進入重力油箱,然后通過溢油管流回液壓柜,液壓柜和重力油箱的液位基本保持穩(wěn)定。

        (2)故障原因分析

        ① 對液壓站的閥件進行拆檢,包括先導式電磁溢流閥、調(diào)速閥、電磁換向閥、液控單向閥等,均沒有發(fā)現(xiàn)異常;

        ② 手動向右調(diào)螺距操作,重力油箱液位穩(wěn)定,手動向左調(diào)螺距操作,重力油箱液位快速上升;

        ③ 將A、B 管對調(diào)連接,手動分別向右/向左調(diào)螺距操作,發(fā)現(xiàn)向左調(diào)螺距時頂缸壓力依然偏低(只有約2 MPa)。

        通過上述檢查并進行分析,基本判斷螺旋槳組件(水下)出現(xiàn)了泄漏故障,其可能由以下幾方面原因?qū)е拢?/p>

        ① 連接配油器的軟管老化破損或接頭變松;

        ② 配油器密封環(huán)異常磨損密封不嚴;

        ③ 槳轂活塞桿密封圈橡膠老化密封失效。

        為了進一步查明故障原因,將該船進塢對調(diào)距槳組件進行拆卸排查,發(fā)現(xiàn)連接配油器的1 條軟管老化破損,槳轂活塞桿密封圈老化失去彈性,而配油器密封環(huán)的白合金沒有異常磨損情況,因此可以基本確定配油器軟管破損為主要故障源。更換配油器軟管及其附件后,再次進行效用試驗,螺距由0 位向左調(diào)螺距到止檔位用時14 s,頂缸壓力約4 MPa,故障排除。

        3 各檔運行電流偏大

        該船修后進行海上航行試驗,在試驗過程中側(cè)推裝置按試驗手冊作左推和右推滿負荷運行試驗:螺距在0 位時,側(cè)推電機運行電流達到450 A; 螺距在1/2檔時,運行電流達到750 A~780 A;螺距在1/1檔時(滿檔),運行電流達到1 300 A ~1 400 A,超出額定電流,負荷限制功能作用不明顯。

        按該側(cè)推裝置設計:螺距在0 位時,側(cè)推電機運行電流應該在額定電流的1/3,即365 A 左右;螺距在1/2 檔時(即50%螺距)產(chǎn)生約10%的推力,運行電流應為465 A 左右。

        進塢排查時,發(fā)現(xiàn)側(cè)推裝置螺旋槳槳葉附著的海生物較厚,造成螺旋槳在一定的螺距和轉(zhuǎn)速下比相應清潔螺旋槳要重,驅(qū)動所需動力比設計值要大,需要相應增大電動機電流。當容量增加到設備限定值時,就會出現(xiàn)電流超負荷故障現(xiàn)象,這就是側(cè)推裝置各檔運行電流負荷偏大的主要原因;對海生物進行清除出塢后的試驗驗證看:螺距在0 位時,側(cè)推電機運行電流為360 A; 螺距在1/2 檔時,運行電流為510 A ~600 A;螺距在1/1 檔時,運行電流為1 000 A ~1 100 A,故障消除,指標滿足標準和試驗大綱要求。

        4 負荷限制功能失效

        碼頭系泊試驗時,根據(jù)側(cè)推負荷限制功能進行了模擬試驗:在側(cè)推艙控制箱內(nèi)的電流互感器(1 500 A/5 A)加模擬電流(930 A),調(diào)螺距向“0”位移動,負荷限制功能正常;由于受條件限制,側(cè)推裝置無法進行1/1 檔時負荷限制功能試驗,因此系泊試驗無法判斷 1/1 檔時電機負荷限制功能是否能發(fā)揮作用。

        在海上試驗時,螺距在1/1 檔時運行電流達到了1 300 A ~1 400 A,超出額定電流,負荷限制功能不起作用。

        正常工況下,電流在1 000 A 時負荷應控制在限制螺距以內(nèi),出現(xiàn)上述現(xiàn)象說明負荷限制功能沒起作用,最大螺距限定調(diào)節(jié)有故障;通過與設備供應廠家多次溝通分析和船上排查,檢測出負荷限制用EMS-2 電控系統(tǒng)電路板損壞;更換7 塊新的控制電路板后再進行模擬試驗,向右1/1 檔和向左1/1 檔時,電機運行電流降低至1 050 A ~1 100 A ,且螺距角穩(wěn)定,負荷限制功能發(fā)揮作用。

        5 典型實用性問題分析

        可調(diào)螺距側(cè)推裝置在部分性能參數(shù)調(diào)定或設定時,對相關(guān)技術(shù)問題的理解和處理出現(xiàn)了不同意見。本文對以下幾個典型問題進行實用性分析:

        5.1 最高負荷驗收依據(jù)

        有些船方認為,可調(diào)螺距側(cè)推裝置應以最大螺距角度的負荷狀態(tài)進行檢驗和驗收,即在螺旋槳滿螺距時側(cè)推裝置不能出現(xiàn)超負荷,并認為以電機的額定電流作為負荷限制值進行驗收不合理。這其實是對設備技術(shù)性能存在認識上的誤區(qū),側(cè)推裝置設計時配置的電機及液壓系統(tǒng)性能與螺旋槳推進特性已進行優(yōu)化匹配,螺旋槳槳角預留有一定的儲備裕度,在正常工作時不能打到滿螺距狀態(tài),一般最大負荷調(diào)定在80%~90%槳角位置。因此側(cè)推裝置修后試驗時,電機在額定電流時螺距角度不可能達到最大機械角度,而且負荷限制值是一個定數(shù),最高負荷時最大螺距角度是一個變數(shù)(與槳葉的清潔狀態(tài)相關(guān)):當船剛出塢試驗時螺旋槳槳葉潔凈,最高負荷時螺距角最大、功效最大;當螺旋槳槳葉積聚海生物后,最高負荷時螺距角變小、發(fā)出的功效變小。因此,最高負荷應以推進電機的額定電流作為負荷限制值,即負荷限制值在1 000 ~1 095 A 范圍內(nèi),電流值達到了該值說明螺旋槳已發(fā)出了推進電機正常所能發(fā)出的最大功率。

        5.2 最大機械螺距角度

        SP1650-CP 型可調(diào)螺距側(cè)推裝置的機械變距行程為±51 mm、誤差±2 mm,該行程是最大的設計行程。在廠家的指導下,重新校準了機械零位,調(diào)試過程中以電機額定電流為依據(jù),調(diào)整左右最大螺距,使電機電流在低于額定電流工況下穩(wěn)定運行。此時螺距反饋裝置零位偏左約5 mm,電氣左滿螺距行程38 mm、右滿螺距行程38 mm。

        從調(diào)整后試驗數(shù)據(jù)可以看出:當左右螺距行程達到38 mm 時,電機的工作電流已達到額定電流,即達到負荷限制值;根據(jù)廠家提供的SP1650-CP 側(cè)推槳葉(平板槳)性能參數(shù)表,螺距行程達到約38.46 mm 時,對應的電機功率為584.1 kW,與原廠設備電機參數(shù)基本符合,此時螺旋槳螺距角為25°。因此,側(cè)推裝置正常使用中是無法達到最大機械螺距角的,螺距在1/1檔(滿檔)時的最大螺距角是25°,這是由設備廠原設計確定好的性能參數(shù)并由匹配好的槳葉與電機來實現(xiàn)的。

        5.3 0~90°全范圍回轉(zhuǎn)

        該船航行試驗驗證時,試驗海區(qū)海況為3 ~4 級,超出試驗大綱及試驗手冊要求的小于2 級海況。在此3~4 級海況下,分別向左、右1/1 檔時,反饋裝置機械行程一致(左滿3.8 cm,右滿3.8 cm);但推到一定航向角度后出現(xiàn)反向回轉(zhuǎn)情況,無法實現(xiàn)在0~90°范圍回轉(zhuǎn)的要求。

        針對上述回轉(zhuǎn)到一定航向角度后出現(xiàn)反向回轉(zhuǎn)情況,主要是因為試驗海況超出要求所致。在該海況下試驗,船受到的側(cè)向力約201.6 kN/m2,遠超出本船側(cè)推裝置的推力(約95.4 kN/m2)。

        6 總結(jié)

        (1)出塢后若長時間才進行航行試驗或側(cè)推裝置試驗,應清除主推進裝置和側(cè)推裝置螺旋槳的海生物,避免出現(xiàn)試驗負荷偏大故障;

        (2)修前勘驗時,應對負荷限制功能情況進行試驗,記錄限制值;修后試驗,應以電流值設定負荷限制作為驗收標準(不以螺距角度為標準);

        (3)拆修側(cè)推裝置前(特別是塢內(nèi)拆修螺旋槳組件),應在液壓站操作電磁閥頂缸變螺距試驗(不起動主電機的靜態(tài)狀態(tài)下),記錄向左、向右的螺距機械行程,且經(jīng)相關(guān)方確認;

        (4)為確保航行試驗的成功率,應在碼頭作側(cè)推裝置電氣系統(tǒng)試驗,調(diào)整好負荷限制值,若有故障可及早處理排除;

        (5)航行試驗大綱中,要求側(cè)推裝置在2 級海況、零推力正舵及船低速航行正舵(3 kn 航速)情況下進行效用試驗,但實際運行情況中2 級海況以下的環(huán)境條件難以實現(xiàn),因此試驗大綱評審時,應明確側(cè)推裝置在船低航速時的回轉(zhuǎn)試驗應以電機額定電流為準,檢查側(cè)推裝置能正常起動,啟動電流、工作電流符合設計要求即可。

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