劉彥杰
(山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán) 洪洞陸成煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041600)
陸成煤業(yè)井田面積為11.09 km2,可開(kāi)采儲(chǔ)量為1 788.7 萬(wàn)t,正開(kāi)采的9+10 號(hào)煤層可開(kāi)采儲(chǔ)量為215.5 萬(wàn)t?,F(xiàn)場(chǎng)使用MG300 型采煤機(jī),采用開(kāi)關(guān)閥控缸調(diào)高系統(tǒng),主要依靠經(jīng)驗(yàn)豐富的工人進(jìn)行手動(dòng)操作。近幾年,陸成煤業(yè)因采煤機(jī)滾筒的位置調(diào)整不合適,在截割時(shí)引發(fā)火花造成1 次瓦斯爆炸;采煤機(jī)在啟動(dòng)初期受慣性作用會(huì)加速?zèng)_擊煤層,采煤機(jī)下滑或傾斜造成2 次重大煤礦事故。因此,提出引入一種新型調(diào)高系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)搖臂動(dòng)態(tài)調(diào)整與精準(zhǔn)控制。
首先對(duì)陸成煤業(yè)正在使用的調(diào)高液壓系統(tǒng)進(jìn)行分析,減少不必要調(diào)整。開(kāi)關(guān)閥控缸調(diào)高系統(tǒng)原理如圖1 所示。實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)高度調(diào)節(jié)操作的核心部件為換向閥組,由部件4 電磁換向閥與部件5 手動(dòng)換向閥組成。
圖1 采煤機(jī)調(diào)高液壓系統(tǒng)原理Fig.1 Principle of shearer height adjustment hydraulic system
采煤機(jī)搖臂按軌跡調(diào)整時(shí),可通過(guò)手動(dòng)直接操作部件5,也可使用遙控器驅(qū)動(dòng)部件4 兩種方式實(shí)現(xiàn)。當(dāng)部件5 手動(dòng)調(diào)整到閥門(mén)最左側(cè),此時(shí)P/A 與B/O 口連接,部件2 調(diào)高泵內(nèi)的油液在壓力作用下通過(guò)部件5 與部件6,進(jìn)入部件10 調(diào)高油缸內(nèi);同時(shí)部件7 單向閥打開(kāi),有桿腔側(cè)油液回到油箱,搖臂向下調(diào)整。反之,當(dāng)部件5 手動(dòng)調(diào)整到閥門(mén)最右側(cè)時(shí),在高壓油液作用下,采煤機(jī)搖臂向上調(diào)整。當(dāng)通過(guò)遙控器操作部件4 時(shí),發(fā)出不同遙控指令,部件4 可實(shí)現(xiàn)對(duì)部件5 的向左或向右調(diào)整,完成搖臂向下或向上調(diào)節(jié)。采煤機(jī)搖臂位置保持時(shí),手動(dòng)換向閥5 閥芯恢復(fù)到初態(tài),此時(shí)部件2 調(diào)高泵高壓油液不再進(jìn)入部件10 中,雙向液壓保持不變,實(shí)現(xiàn)搖臂的位置保持。
這套調(diào)高液壓系統(tǒng)的手動(dòng)換向閥與電磁換向閥組合雖然可實(shí)現(xiàn)遙控控制,但對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況仍舊通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷,且結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,增加了維護(hù)成本與故障發(fā)生概率。該類型采煤機(jī)調(diào)高系統(tǒng)控制屬于開(kāi)環(huán)控制,跟蹤響應(yīng)速度與控制精度也比較差。而且需要說(shuō)明的是,陸成煤業(yè)實(shí)際使用的MG300型采煤機(jī)調(diào)高系統(tǒng)比圖1 所示要復(fù)雜,在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常出現(xiàn)各種問(wèn)題,因此決定對(duì)采煤機(jī)調(diào)高系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提出基于PID 閉環(huán)控制的電液比例調(diào)高系統(tǒng),具有更強(qiáng)的控制能力,換向閥組結(jié)構(gòu)也得到簡(jiǎn)化,抗污染性能突出,后期運(yùn)維保養(yǎng)也具有一定優(yōu)勢(shì)。
閉環(huán)控制的改造方法是通過(guò)在搖臂活塞桿位置加裝位移傳感器,采用電液比例方向閥代替原有的液壓換向閥,提升控制精度,位移偏差可控制在0.02 mm 以內(nèi)。圖2 所示為電液比例方向閥控缸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)原理。位移傳感器將采集到的位移信號(hào)經(jīng)模/數(shù)轉(zhuǎn)換,位移量與目標(biāo)量的差值作為誤差信號(hào)反饋到控制器的輸入端,再通過(guò)控制器對(duì)方向閥進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,改變閥門(mén)口的油液流量,達(dá)到調(diào)整搖臂方向與速度控制的目的。
圖2 基于PID的閉環(huán)電液比例閥控缸系統(tǒng)Fig.2 Closed-loop electro-hydraulic proportional valve controlled cylinder system based on PID
為了進(jìn)一步驗(yàn)證電液比例方向閥控缸系統(tǒng)的快速跟蹤響應(yīng)能力與控制精度,采用基于ADAMS 與AMESim 軟件的仿真實(shí)驗(yàn)進(jìn)行分析。
ADAMS 軟件是常用的仿真三位模型構(gòu)圖軟件,在此次采煤機(jī)仿真模型構(gòu)建過(guò)程中,首先需要建立實(shí)物3D 模型,然后再進(jìn)一步建立動(dòng)力學(xué)模型。
(1) 建立實(shí)物3D 模型。對(duì)部分非關(guān)鍵部件與參數(shù)進(jìn)行合理簡(jiǎn)化,忽略采煤機(jī)搖臂傳動(dòng)單元,且將采煤機(jī)質(zhì)量、搖臂質(zhì)量、搖臂長(zhǎng)度值視為恒定。簡(jiǎn)化后,建模涉及的部件包括滾筒、搖臂、采煤機(jī)機(jī)體、調(diào)高油缸。采用SolidWorks 對(duì)采煤機(jī)進(jìn)行3D 建模,并將裝配、干涉查驗(yàn)過(guò)后的裝配體保存為Parasolid(.x_t)格式。
(2) 建立動(dòng)力學(xué)模型。將實(shí)物3D 模型的Parasolid(.x_t)格式文件放置在Adares/View 文件夾下,陸成煤業(yè)MG300 型采煤機(jī)調(diào)高系統(tǒng)工作主要為單滾筒一次采全高方式循環(huán)運(yùn)動(dòng),故將后滾筒側(cè)的調(diào)高零部件做簡(jiǎn)化處理,與機(jī)身連接,并通過(guò)固定副進(jìn)行約束。綜合考慮仿真復(fù)雜度、實(shí)驗(yàn)有效性等因素,將部分物理約束由低副約束替換為高副約束,涉及零部件有采煤機(jī)搖臂、活塞、缸體等。
設(shè)定動(dòng)力學(xué)模型的狀態(tài)變量為y0、運(yùn)行收到的力為F0、運(yùn)行速度為v0。其中y0取恒定值0,F(xiàn)0可由公式MOTION(M-1,0,3,M-2)來(lái)表示,M-1代表?yè)u臂活塞的圓柱副,0 代表Firs-Body,3 代表?yè)u臂活塞圓柱副的橫向力F0,M-2 代表圓柱副所受力的參考系。
ADAMS 軟件對(duì)圓柱副所受力F0進(jìn)行約束推導(dǎo),得到的輸出信號(hào)進(jìn)入AMESim 軟件中完成對(duì)調(diào)高液壓缸的控制。上述動(dòng)作全部完成后,由ADAMS 軟件的控制模塊生成接口文件保存在存儲(chǔ)器中,文件類型為.inf。
基于AMESim 軟件對(duì)基于PID 的閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真建模與分析驗(yàn)證,通過(guò)預(yù)先設(shè)定的約束關(guān)系,得到不同動(dòng)作下的油缸運(yùn)動(dòng)速度。將ADAMS 軟件控制模塊生成的.inf 類型接口文件輸入到AMESim,實(shí)現(xiàn)2 個(gè)軟件的信息同步,協(xié)同工作實(shí)現(xiàn)對(duì)受力F0與運(yùn)行速度v0的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,最終完成采煤機(jī)調(diào)高系統(tǒng)仿真實(shí)驗(yàn)。
基于ADAMS 與AMESim 的采煤機(jī)調(diào)高系統(tǒng)閉環(huán)控制如圖3 所示。根據(jù)陸成煤業(yè)實(shí)際工作情況,給定的調(diào)高泵轉(zhuǎn)速為1 080 r/min,比例方向閥的閥腔直徑為6 mm,閥桿半徑為2 mm,彈簧的彈性剛度為100 N/mm,設(shè)定換向閥移動(dòng)過(guò)程中受到的摩擦力為60 N,執(zhí)行油缸的工作最大位移為0.30 m,其內(nèi)徑尺寸140 mm,活塞的直徑為100 mm,負(fù)載質(zhì)量物體的重量為6 kg,液壓系統(tǒng)給定油壓為8 MPa,液控單向閥的啟動(dòng)油壓為0.3 MPa。
圖3 聯(lián)合仿真系統(tǒng)的模型Fig.3 Model of co-simulation system
電液比例方向閥控缸系統(tǒng)仿真模擬時(shí),在活塞桿上升時(shí),無(wú)桿腔入口與有桿腔出口的油液流量相對(duì)恒定;在活塞桿下降時(shí),無(wú)桿腔側(cè)的油液流量與壓力出現(xiàn)了較大的波動(dòng),會(huì)使得調(diào)高系統(tǒng)活塞桿的速度出現(xiàn)波動(dòng),部分甚至產(chǎn)生明顯抖動(dòng)。加速狀態(tài)下或收到阻力過(guò)大時(shí),設(shè)備抖動(dòng)導(dǎo)致控制精度下降、故障發(fā)生概率增加,為了降低活塞桿下降帶來(lái)的負(fù)面作用,對(duì)設(shè)計(jì)的新系統(tǒng)再次進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。
抖動(dòng)的產(chǎn)生主要是由于無(wú)桿腔側(cè)流量與壓力發(fā)生了較大變化引起,而引起變化的原因則是該側(cè)對(duì)應(yīng)的單向閥高頻率的開(kāi)閉操作。為了解決這一問(wèn)題,選擇引入單向節(jié)流閥,對(duì)油液的流量波動(dòng)與壓力波動(dòng)進(jìn)行有效抑制。單向節(jié)流閥加裝在無(wú)桿腔側(cè)單向缸與液壓缸之間,閥門(mén)口徑3 mm。
聯(lián)合仿真實(shí)驗(yàn)以AMESim 為主,設(shè)定AMESim的通信步長(zhǎng)為0.05 s,對(duì)應(yīng)的ADAMS 輸出信號(hào)步長(zhǎng)與前者一致,保證軟件互聯(lián)同步,信息交互正常。取仿真實(shí)驗(yàn)的總時(shí)長(zhǎng)為12 s,每隔0.05 s 記錄油缸閥門(mén)流量與對(duì)應(yīng)壓力值。對(duì)比未加裝單向節(jié)流閥與加裝節(jié)流閥對(duì)活塞桿下降時(shí)抖動(dòng)抑制效果,仿真結(jié)果如圖4 所示。
圖4 只增加單向節(jié)流閥調(diào)節(jié)下無(wú)桿腔的動(dòng)態(tài)變化情況Fig.4 The dynamic change of rodless chamber under the regulation of one-way throttle valve is only increased.
通過(guò)圖4 可以看出,增加單向節(jié)流閥后,第5~8 s 的油液流量與壓力均得到明顯抑制,跟蹤響應(yīng)速度也相應(yīng)提高。
由仿真分析結(jié)果可知,增加單向節(jié)流閥能確保搖桿抖動(dòng)振幅得到有效抑制,但仍有約2 s 左右的小幅度波動(dòng)。為了進(jìn)一步消除抖動(dòng),引入單向阻尼器,安裝在調(diào)高系統(tǒng)液壓油回路上,便于穩(wěn)定油壓、控制流量。
取仿真實(shí)驗(yàn)的總時(shí)長(zhǎng)為12 s,每隔0.05 s 記錄油缸閥門(mén)流量與對(duì)應(yīng)壓力值。加裝單向節(jié)流閥與單向阻尼器測(cè)試活塞桿下降時(shí)抖動(dòng)抑制效果如圖5 所示,可以看出當(dāng)搖臂在第5 s 開(kāi)始下降時(shí),閥芯位移幅值得到有效抑制。
通過(guò)加裝單向換向閥與單向阻尼器,電液比例調(diào)高系統(tǒng)性能得到有效改善,搖臂下降過(guò)程產(chǎn)生的抖動(dòng)減小、跟蹤精度提升、控制能力增強(qiáng)。
圖5 增加單向阻尼器后閥芯的動(dòng)態(tài)變化情況Fig.5 Dynamic change of spool after adding unidirectional damper
將設(shè)計(jì)的電液比例調(diào)高系統(tǒng)在陸成煤業(yè)進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用,每間隔200 ms 進(jìn)行一次數(shù)據(jù)采集,采集點(diǎn)共500 個(gè),得到600 個(gè)采煤機(jī)滾筒高度值。通過(guò)比較,液壓調(diào)高系統(tǒng)的調(diào)高誤差在0.07 m 以內(nèi),系統(tǒng)穩(wěn)定性較好,現(xiàn)場(chǎng)效果如圖6 所示。工作面累計(jì)推進(jìn)240 m,總產(chǎn)量16 萬(wàn)t,最高日推進(jìn)8.8 m,月產(chǎn)量6.39 萬(wàn)t,月產(chǎn)量增加2.36 萬(wàn)t,工作人員由18 人/班減少到10 人/班,降低了維修工作量,節(jié)約了生產(chǎn)成本,減少了事故發(fā)生率。
圖6 現(xiàn)場(chǎng)效果圖Fig.6 Field effect diagram
陸成煤業(yè)通過(guò)引入電液比例方向閥作為核心元器件,結(jié)合PID 控制策略實(shí)現(xiàn)了對(duì)調(diào)高動(dòng)作的閉環(huán)控制,相較于前期的手動(dòng)、遙控的開(kāi)環(huán)控制方式,跟蹤響應(yīng)能力與控制精度都得到改善。針對(duì)電液比例技術(shù)引入存在的搖臂下降抖動(dòng)問(wèn)題,通過(guò)增加單向方向閥與單向阻尼閥,可明顯減少抖動(dòng)幅值與抖動(dòng)時(shí)長(zhǎng),通過(guò)觀測(cè),液壓調(diào)高系統(tǒng)的調(diào)高誤差控制在0.07 m 以內(nèi)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,優(yōu)化后的調(diào)高系統(tǒng)誤差在0.07 m 以內(nèi),降低了維修工作量,節(jié)約了生產(chǎn)成本,減少了事故發(fā)生率。