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        直流無刷電機(jī)反向運(yùn)動(dòng)控制異常故障分析

        2022-02-04 11:21:06關(guān)震國營長(zhǎng)虹機(jī)械廠
        航空維修與工程 2022年12期
        關(guān)鍵詞:無刷電機(jī)器件直流

        ■ 關(guān)震/國營長(zhǎng)虹機(jī)械廠

        0 引言

        一件直流無刷電機(jī)和伺服板在聯(lián)合測(cè)試過程中出現(xiàn)伺服板通道3無法控制電機(jī)反向運(yùn)動(dòng)的故障現(xiàn)象。為了確定故障部位,對(duì)直流無刷電機(jī)伺服電路進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)伺服電路無反向控制信號(hào)輸出。通過對(duì)測(cè)試設(shè)備、直流無刷電機(jī)、伺服板進(jìn)行深入分析,結(jié)合故障器件失效分析結(jié)果,查找故障發(fā)生原因,更換故障器件,最終排除故障。

        1 技術(shù)分析

        1.1 故障樹分析

        針對(duì)直流無刷電機(jī)無法反向控制故障,以“直流無刷電機(jī)無法反向控制”為頂事件建立故障樹,如圖1所示,對(duì)各種可能的故障分支和底事件逐項(xiàng)進(jìn)行分析。

        圖1 故障樹

        1.2 故障定位

        1)測(cè)試設(shè)備故障

        2)伺服板故障

        直流無刷電機(jī)伺服板的主要功能是由外部輸入模擬量,對(duì)直流無刷電機(jī)進(jìn)行控制,同時(shí)設(shè)置4路獨(dú)立通道的電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路。出現(xiàn)直流無刷電機(jī)控制異常故障時(shí),采用的是伺服板通道3對(duì)直流無刷電機(jī)進(jìn)行伺服控制,因此對(duì)伺服板進(jìn)行獨(dú)立測(cè)試,發(fā)現(xiàn)伺服板通道3輸出的電機(jī)驅(qū)動(dòng)信號(hào)異常,說明伺服板通道3存在器件故障。

        3)直流無刷電機(jī)故障

        直流無刷電機(jī)是伺服板的負(fù)載部件,與伺服板直接連接,使用檢測(cè)設(shè)備對(duì)直流無刷電機(jī)進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)指標(biāo)合格,但是直流無刷電機(jī)連接伺服板后,運(yùn)動(dòng)無法實(shí)現(xiàn)反向控制。對(duì)直流無刷電機(jī)進(jìn)行修理,拆解直流無刷電機(jī),未發(fā)現(xiàn)電機(jī)內(nèi)部油脂變干、傳感器失效等問題。對(duì)直流無刷電機(jī)進(jìn)行獨(dú)立測(cè)試,檢測(cè)合格。因此可以排除直流無刷電機(jī)故障的可能。

        1.3 原理分析

        如圖2所示,測(cè)試時(shí)直流無刷電機(jī)直接與電機(jī)伺服板相連,直流無刷電機(jī)的傳感器反饋信號(hào)由外部信號(hào)源提供的7V/2400Hz的正弦信號(hào)以及外部+27V直流電源進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。伺服板測(cè)試過程中,由設(shè)備發(fā)送D/A輸出信號(hào)、電機(jī)角度反饋信號(hào)RVDT和霍爾傳感器信號(hào),通過相位檢測(cè)、誤差放大、幅值檢測(cè)等電路轉(zhuǎn)換,得到直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片MC33035的3路控制信號(hào)(運(yùn)動(dòng)方向、相位誤差、制動(dòng)開關(guān))。輸出的3路PWM調(diào)制信號(hào)經(jīng)光耦隔離和功率放大電路,輸出至直流無刷電機(jī),直流無刷電機(jī)內(nèi)部霍爾傳感器和RVDT信號(hào)反饋至伺服板,構(gòu)成閉環(huán)控制電路。伺服板與直流無刷電機(jī)的連接關(guān)系如圖3所示。由于測(cè)試過程中伺服板通道3出現(xiàn)無法控制直流無刷電機(jī)反向運(yùn)動(dòng),因此對(duì)伺服板通道3涉及的運(yùn)動(dòng)方向控制電路進(jìn)行分析。

        圖2 測(cè)試連接關(guān)系圖

        圖3 直流無刷電機(jī)伺服控制電路

        D/A信號(hào)轉(zhuǎn)換電路如圖4所示。伺服板電路U1A和U1B運(yùn)算放大器組成的積分電路對(duì)D/A輸入信號(hào)進(jìn)行濾波和波形轉(zhuǎn)換。對(duì)幅值變化的D/A輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成方波信號(hào),對(duì)電壓穩(wěn)定的D/A輸入信號(hào)進(jìn)行濾波和保持。U1C及外圍器件構(gòu)成濾波和限幅,將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換成幅值為±10V的方波信號(hào),再經(jīng)過LM111電壓比較器與對(duì)0V電位比較后,形成運(yùn)動(dòng)方向控制信號(hào),輸出至MC33035。其中,LM111電壓比較器輸出端接入MC33035輸出的參考電壓6.25V,因此正向運(yùn)動(dòng)狀態(tài)為高電平6.25V,反向運(yùn)動(dòng)狀態(tài)為低電平0V。

        圖4 D/A輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換電路

        實(shí)際測(cè)試過程中,在輸入不同測(cè)試信號(hào)的情況下,伺服板電路U1A、U1B和U1C器件輸出信號(hào)正常,在LM111電壓比較器輸入端均存在電平變化過程。但是在電壓比較器輸出端一直保持低電平狀態(tài),當(dāng)斷開MC33035第3引腳后,電壓比較器輸出電壓比較結(jié)果,說明MC33035器件損壞。

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        1.4 問題分析

        MC33035是一種常用的直流無刷電機(jī)控制芯片,可通過片上電路控制端實(shí)現(xiàn)直流無刷電機(jī)閉環(huán)調(diào)速,與直流無刷電機(jī)霍爾傳感器構(gòu)成閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)三相直流無刷電機(jī)控制。在伺服板上,MC33035使用第3、11、23引腳實(shí)現(xiàn)直流無刷電機(jī)控制。

        實(shí)際測(cè)試過程中,發(fā)現(xiàn)MC33035第3腳沒有正/反轉(zhuǎn)信號(hào)變化,直流無刷電機(jī)上電后直接向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng),沒有反向運(yùn)動(dòng)的跡象。使用數(shù)字萬用表直流電壓檔測(cè)量,測(cè)量數(shù)值為0V,正常狀態(tài)下信號(hào)應(yīng)出現(xiàn)0~6.25V的電壓交替變化。針對(duì)上述出現(xiàn)問題的伺服板,取下故障MC33035芯片,對(duì)信號(hào)異常的第3引腳進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)第3引腳對(duì)模擬地之間的阻值為50.3Ω,而性能正常的MC33035第3引腳對(duì)模擬地的電阻測(cè)量值應(yīng)為16.3kΩ,兩者阻值完全不符,說明測(cè)試的伺服板MC33035器件故障。

        1.5 電路分析

        根據(jù)圖4所示電路情況,考慮到MC33035第3引腳受到LM111輸出的電壓和MC33035第8引腳輸出的參考電壓影響,因此通過實(shí)際電路對(duì)兩型器件輸入輸出信號(hào)進(jìn)行功能分析,找出可能導(dǎo)致故障發(fā)生的直接原因。

        1)LM111電壓比較器

        LM111作為一種寬范圍工作電壓的邏輯控制輸出器件,采用OC(Open Collection,集電極開路)結(jié)構(gòu),輸出的信號(hào)由輸出端上拉電阻及電壓決定,輸出電平兼容TTL、CMOS電平,輸出電流最大可達(dá)到50mA。通過伺服板電路連接可知,MC33035第8引腳輸出的參考電壓經(jīng)10kΩ上拉電阻與LM111輸出端相接,局部電路圖如圖5所示。

        2)MC33035電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片

        由 圖5可 知,MC33035第8腳 作為參考電壓輸出端為電壓比較器提供6.25V電壓,當(dāng)LM111輸入信號(hào)高于參考電位時(shí),輸出端受第8腳上拉電阻作用,高電平為6.25V,低電平為0V。由于第8腳可以向外部提供20mA電流,在接入10kΩ上拉電阻后,可為第3腳提供大約2mA電流。接入電壓比較器輸出端信號(hào)后,可出現(xiàn)兩路電流疊加情況。

        圖5 LM111與MC33035連接局部電路圖

        1.6 器件失效分析

        通過電路分析,初步認(rèn)定MC33035第3腳可能受到前級(jí)電路影響。為進(jìn)一步掌握MC33035故障發(fā)生原因,對(duì)MC33035芯片開展失效分析。

        1)X射線檢查

        利用X射線檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)失效器件進(jìn)行X射線檢查,結(jié)果如圖6所示,失效芯片內(nèi)部第3針鍵合絲可見斷開形貌。

        圖6 MC33035第3腳X射線下的形貌

        2)聲學(xué)掃描顯微鏡檢查

        利用掃描聲學(xué)顯微鏡對(duì)失效芯片進(jìn)行聲學(xué)微區(qū)成像分析,發(fā)現(xiàn)芯片區(qū)域可見大面積分層(見圖7),說明器件經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的貯存。

        圖7 MC33035聲學(xué)正面掃描形貌

        3)內(nèi)部目檢

        失效芯片第3腳鍵合附近區(qū)域燒毀,第3引腳鍵合絲燒毀、熔斷,鍵合焊盤表面金屬熱熔、變色,表面碳化物附著,整體呈現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、大電流燒毀特征(見圖8)。

        圖8 內(nèi)部檢查第3腳燒毀情況

        4)芯片失效分析結(jié)論

        經(jīng)器件失效分析確認(rèn),MC33035的第3引腳對(duì)模擬地短路,第3引腳鍵合區(qū)域嚴(yán)重?zé)龤?,鍵合絲燒毀、熔斷,表明第3引腳曾經(jīng)流經(jīng)大電流。芯片表面與第3引腳相連的金屬熱熔、變色,表面碳化物附著,第3引腳端口整體呈現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、大電流燒毀特征。因此,認(rèn)為第3引腳端口引入了異常電壓,誘發(fā)端口大電流燒毀失效。

        2 分析結(jié)論

        根據(jù)電路組成功能和元器件失效分析情況,導(dǎo)致MC33035大電流燒毀失效原因分為三方面:

        1)通過器件失效分析可知,失效的芯片內(nèi)部存在大面積分層現(xiàn)象,說明器件經(jīng)歷了長(zhǎng)期貯存,內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在性能退化。

        2)外部D/A輸入信號(hào)發(fā)生變化時(shí),伺服板LM111的輸出電壓邏輯狀態(tài)發(fā)生變化,輸出端電流發(fā)生階躍性跳變(即從電流輸入轉(zhuǎn)為電流輸出),與MC33035第8腳通過上拉電阻對(duì)第3腳的電流疊加,導(dǎo)致第3腳輸入電流較大,在器件燒毀瞬間實(shí)際電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出第3腳允許的最大電流。

        3)在實(shí)際測(cè)試和使用過程中,伺服板控制直流無刷電機(jī)運(yùn)動(dòng)時(shí)間較長(zhǎng),在MC33035芯片性能退化情況下,第3引腳通入較大電流,最終導(dǎo)致大電流燒毀。

        3 制定措施和落實(shí)情況

        3.1 糾正情況

        1)更換伺服板上故障的MC33035,對(duì)伺服板和直流無刷電機(jī)進(jìn)行聯(lián)合測(cè)試,性能合格,故障排除。

        2)為保證修理后的伺服板質(zhì)量穩(wěn)定,排除潛在故障,在伺服板測(cè)試過程中對(duì)D/A輸入信號(hào)由直流信號(hào)變更為交變周期信號(hào),以考察伺服板電機(jī)轉(zhuǎn)向控制回路的性能。

        3.2 預(yù)防措施

        為了避免后續(xù)測(cè)試過程中出現(xiàn)因?yàn)殡姍C(jī)控制器失效而發(fā)生直流無刷電機(jī)轉(zhuǎn)向無法控制的情況,對(duì)伺服板進(jìn)行定期檢測(cè)與維護(hù),控制伺服板工作時(shí)間,避免長(zhǎng)時(shí)間通電造成驅(qū)動(dòng)電路影響;對(duì)控制信號(hào)出現(xiàn)電壓下降的電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)行及時(shí)更換,確保伺服板性能工作正常。

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