朱學森,胡 輝,黃 浩,牛建輝
(北華航天工業(yè)學院,河北 廊坊 065000)
正弦脈寬調(diào)制是在PWM的基礎(chǔ)上改變調(diào)制脈沖的方式,脈沖寬度時間占空比按正弦波規(guī)率排列,經(jīng)過驅(qū)動隔離電路,在給信號提高驅(qū)動能力的基礎(chǔ)上又隔離了輸出與控制電路,有效保證了控制電路的安全性,再經(jīng)過開關(guān)管的全橋逆變電路輸出具有帶載能力的PWM脈沖信號,這樣輸出的波形經(jīng)過合適的濾波電路就可以得到有帶載能力的正弦波[1-2]。
SPWM波形的生成采用異步雙極性調(diào)制,載波選用三角波信號,載波頻率100 kHz,輸出正弦500 Hz,輸出電流0~2 A,輸出電壓30 V,此時載波比N=200。
三相正弦電源由DC電源模塊、逆變MOS管電路、STM32核心控制、信號隔離驅(qū)動電路、LC濾波電路等組成[1],整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 三相正弦系統(tǒng)
用STM32高級定時器TIM1產(chǎn)生正弦脈沖調(diào)制信號(SPWM),經(jīng)光耦隔離驅(qū)動電路提高SPWM波的驅(qū)動能力,6路SPWM信號發(fā)送給6個MOS管,通過MOS管的開關(guān)作用將直流電轉(zhuǎn)換成交流電。
開關(guān)管選用IRFS3607,最大輸出電流80 A,耐壓75 V。濾波電路鐵氧體磁環(huán)電感1 mH,磁環(huán)初始導磁率為90,CBB電容3.3 uF,理論截止頻率2.77 kHz。
筆者采用STM32F407做主控制器,此處主要介紹SPWM調(diào)制波形的生成方法。使用STM32的高級定時器TIM1做3路互補輸出PWM,計數(shù)方式采用中心對齊方式,開啟中斷;在程序中斷回調(diào)函數(shù)中,做正弦波數(shù)據(jù)與三角波的調(diào)制比較值的更改,即改變每個輸出脈沖波形的占空比按正弦波變化的規(guī)律變化。載波頻率即PWM輸出頻率。
調(diào)制方法選用異步單極性調(diào)制,保持載波頻率不變,改變調(diào)制波頻率,實際在單片機程序中體現(xiàn)為改變載波比N的值。載波比N值不能太小,因為載波比N值決定了一個調(diào)制周期內(nèi)脈沖的個數(shù),如果N值小,那么脈沖數(shù)就小,輸出SPWM波形的脈沖不對稱性就會增大[3-4]。
波形檢測采用TELEDYNE公司的HDO9000四通道示波器,功率輸出采用橫河電機WT333數(shù)字功率。WT333數(shù)字功率計基本精度為讀數(shù)的0.1%,可測量三相電源相電壓、線電壓、線電流、諧波失真率THD等。直流供電源采用漢晟HSPY-120-93直流電源,輸出電壓電流可調(diào)。
負載采用0~100 Ω可變電阻器,并采用星形連接。本系統(tǒng)借助WT333測量輸出電壓電流變化,并記錄諧波失真率THD值、示波器觀測波形輸出、當前頻率值與任意兩相的相位差。100 kHz載波下的數(shù)據(jù)如表1所示,可以觀察到示波器在電流1.4 A時的波形變化。
表1 100 kHz載波電壓電流數(shù)據(jù)
由表1可以看到,當電流變大時,輸出波形出現(xiàn)明顯變化,輸出電壓降低,輸出波形紋波變大,諧波失真率THD變大?;诖爽F(xiàn)象,筆者提出以下問題:是什么影響輸出波形的失真與輸出電壓的降低?
猜測一:LC濾波器截止頻率太低,影響了濾波性能,筆者嘗試進行如下實驗測試。
將電感參數(shù)換為耐流值5 A,1 mH,電容換為1 uF,此時,將理論截止頻率5.03 kHz再次做通電測試。載波100 kHz改善后的電壓電流如表2所示。
表2 100 kHz 改善濾波后的電壓電流
由實驗結(jié)果可知,波形失真有一定改善,但是在壓降電流增大時壓降更明顯,且輸出紋波變大。這說明截止頻率設高之后濾波不完全。
猜測二:載波頻率太大,當電流增大時帶給開關(guān)管器件的負擔變大,導致開關(guān)管器件不能正常工作。
實驗人員需要測量輸出電流為200 mA時的濾波前波形和輸出電流為1.4 A時的濾波前波形。輸出電流為1.4 A時的濾波前波形如圖2所示,MOS管輸出波形無明顯失真,輸出載波頻率在MOS管開關(guān)頻率范圍內(nèi)。
圖2 輸出電流為1.4 A時的濾波前波形
猜測三:載波頻率太大,當電流增大時,電感的磁通量不足,使得電感L上的分壓變大,導致濾波效果不好。
實驗人員將載波調(diào)小到21 kHz,并觀察LC濾波后的輸出波形,主要觀察輸出電流為1.4 A時的載波波形。21 kHz載波輸出時的電壓、電流數(shù)據(jù)如表3所示。
表3 21 kHz載波輸出電壓電流
輸出載波為21 kHz,輸出電流為1.4 A時的輸出波形如圖3所示,濾波波形得到明顯優(yōu)化,但是輸出波形平滑度不夠,還有一些毛刺。
從圖2、圖3可以看到,在開關(guān)管開關(guān)時,會對另一個MOS管進行干擾毛刺,當電流增大時毛刺增大,這時需要在開關(guān)管DS極之間加入RCD吸收電路。并且,從上述實驗中能得到電感L的磁通量不足的問題[5]。
圖3 輸出載波為21 kHz,輸出電流為1.4 A時的濾波后波形
圖4 三相開環(huán)逆變仿真
在Slimlink中進行LC濾波輸出波形,獲得的FFT分析結(jié)果如圖5所示。
圖5 SimlinkFFT仿真
重新選取LC濾波參數(shù)之后,得到的THD值為0.56%。
載波頻率不能直接影響輸出電流能力,而是載波頻率過高會使開關(guān)管負擔變大。當載波頻率過高,沒有負載電流時,開關(guān)管輸出壓力小,能正常工作;當負載電流增大時,開關(guān)的尖峰脈沖也會增大,會縮短開關(guān)管的使用壽命,同時電感上的分壓和相移也會增大,影響輸出波形,并且當電流增大時,開關(guān)管相互間的影響毛刺也會變大,這些毛刺會影響輸出的波形,甚至損壞開關(guān)管,縮短其使用壽命。所以,測試人員需要加入RCD吸收電路改善這種情況[9]。
此外,在測試波形問題時,當把載波頻率調(diào)小,保持調(diào)制波頻率不變時,輸出的三相正弦波形的相位差會改變,不再是標準的120°。通過查閱資料與多次反復調(diào)整載波頻率得出結(jié)論:載波頻率增大時,通過LC感性負載的相移影響會減小。
在測試過程中,載波頻率繼續(xù)減小,輸出波形不會持續(xù)優(yōu)化,當載波比N小于30時,輸出波形會出現(xiàn)波紋,毛刺也會變多。
載波頻率高可以使輸出波形在LC濾波之后的相移影響變小,同時載波頻率的值受到電感磁通量的限制,高載波頻率需要大磁通量線圈支持,這樣濾波器的體積就會變得很大,不符合逆變電源輕量化趨勢。
筆者在系統(tǒng)調(diào)試時發(fā)現(xiàn),只要輸出電流增大,輸出濾波后的正弦電壓必然會發(fā)生一定程度的下降,即電感的阻抗損耗。針對這樣的情況,后續(xù)使用時,技術(shù)人員可以加入閉環(huán)反饋系統(tǒng),保證輸出的穩(wěn)定性。