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        煤泥減量化與選煤產品增效的應用實踐

        2022-01-27 08:41:38侯斌斌冉國鋒
        煤炭加工與綜合利用 2021年12期
        關鍵詞:閥門

        侯斌斌,冉國鋒,解 斌

        (山東能源淄博礦業(yè)集團 山東博選礦物資源技術開發(fā)有限公司 正通選煤廠,陜西 咸陽 713600)

        正通選煤廠為礦井型動力煤選煤廠,設計處理能力5.0 Mt/a。根據(jù)煤質特性及產品結構,設計確定塊煤、末煤均采用重介選煤方法。選煤工藝為:150~13 mm塊煤重介淺槽分選、13~1.0 mm末煤有壓兩產品重介旋流器主再洗分選、1.0~0.25 mm粗煤泥干擾床分選、0.25~0 mm細煤泥快開隔膜壓濾機回收。主要產品為洗中塊、洗小塊、末精煤、煤泥和矸石。其中,粗煤泥回收工藝由水力分級旋流器組(由3個旋流器組成)、弧形篩、煤泥離心機組成。末煤脫泥篩篩下水、煤泥離心機離心液、TBS矸石高頻篩篩下水匯集于煤泥桶,經補水調節(jié)液位后由煤泥泵打入水力分級旋流器組中進行粒度分級,溢流經煤泥保護箱進入濃縮池,底流由弧形篩脫泥、初步脫水,再經煤泥離心機脫水后摻入洗煤3(末精煤的一種編號),離心液返回煤泥桶,弧形篩篩下水經煤泥保護箱進入濃縮池。

        1 粗煤泥水處理系統(tǒng)存在的問題

        1.1 水力分級旋流器溢流存在“跑粗”

        從粗煤泥水處理工藝上分析,濃縮機入料來源主要由分級旋流器溢流、弧形篩篩下水以及壓濾機濾液水3部分組成。對壓濾煤泥、分級旋流器溢流、弧形篩篩下水進行粒度分析,發(fā)現(xiàn)粗煤泥回收系統(tǒng)存在較為嚴重的“跑粗”現(xiàn)象。

        在調查研究期間,每日對壓濾煤泥、分級旋流器溢流、弧形篩篩下水進行3次粒度分析,積累了大量試驗數(shù)據(jù),匯總整理結果見表1、表2。

        表1 壓濾煤泥粒度組成

        表2 分級旋流器溢流粒度分析

        分析表1、表2可知,通過對壓濾煤泥、分級旋流器溢流進行粒度分析可知,大于0.25 mm粒級中粗顆粒含量分別為24.31%、24.16%,說明煤泥水處理系統(tǒng)存在嚴重的“跑粗”現(xiàn)象。

        1.2 弧形篩截粗效果差

        經過現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn),水力旋流器底流經過煤泥緩沖箱后直接進入到弧形篩上,弧形篩對粗煤泥脫水后,篩上物料經煤泥離心機脫水后形成粗煤泥,篩下水直接進入到煤泥保護箱,該部分煤泥水存在“跑粗”現(xiàn)象。

        2 粗煤泥“跑粗”改造

        2.1 旋流器入料閥門改造

        改造前,分級旋流器組只安裝了顯示總壓力的壓力表,無單個旋流器的分壓力。將手動控制閥門更換為電控閥門,安裝電源控制柜,增設PLC控制程序,并在集控上位機上增加閥門控制開度按鈕,將原來使用的3臺旋流器改為使用2個,關閉其中1臺旋流器的入料閥門,以便達到旋流器的使用條件壓力,在每個閥門控制處安裝壓力表,檢測旋流器的使用壓力,以達到靈活控制閥門的開度進而調整旋流器入料壓力。詳見粗煤泥分級旋流器控制系統(tǒng)示意圖1。

        圖1 正通選煤廠粗煤泥分級旋流器控制系統(tǒng)

        改造完成后,調整了分級旋流器閥門的開度和入料壓力,分級旋流器的溢流檢測結果見表3。

        表3 分級旋流器溢流篩分試驗結果

        表3結果顯示,大于0.25 mm粒度級的累計產率為8.30%,相比較于之前的24.16%下降了15.86%,有效解決了旋流器溢流“跑粗”問題,緩解了濃縮池的壓力,同時增加了末精煤產量。

        2.2 弧形篩篩下水閉路改造

        改造前,選煤廠主洗車間三樓煤泥弧形篩篩下水管路連接至二樓煤泥保護箱,使得跑粗的煤泥直接進入到濃縮池中;改造后,將煤泥弧形篩的篩下水引入到煤泥離心機濾液水管路中,然后進入到車間一樓的煤泥水桶,煤泥水桶經旋流器入料泵打入到旋流器中進行分選截粗,將粗煤泥水處理形成閉路循環(huán)。這樣改造大大降低了進入到濃縮池中的粗煤泥含量,提高了末精煤回收率。

        2.3 加強管理

        2.3.1 弧形篩管理

        定期檢查弧形篩篩縫尺寸(塞尺測量),以防因使用時間長導致篩縫尺寸變大造成跑粗,定期更換翻轉弧形篩,檢查脫泥篩篩板等。保證進入到煤泥水系統(tǒng)中煤泥的粒度組成。

        2.3.2 分級旋流器管理

        定期檢查旋流器溢流口、底流口的磨損程度,檢查底流箱是否通暢、是否存在物料堵塞管路的現(xiàn)象,及時調整旋流器的入料閥門開度、入料壓力等。及時發(fā)現(xiàn)并處理其可能出現(xiàn)的卡、堵、漏、壓力不穩(wěn)等問題,及時維修處理問題,保證設備正常運行。

        2.3.3 崗位操作管理

        培訓集控員,使其掌握合格的操作規(guī)程,調整煤泥桶的液位、濃度,及時根據(jù)旋流器的壓力顯示值調整閥門開度。

        定期檢查末煤脫泥篩、粗煤泥弧形篩篩板的磨損程度,出現(xiàn)問題及時對篩板進行更換。

        3 洗煤產品增效

        3.1 引進超高壓壓濾機

        正通選煤廠引進杭州安永科技的超高壓壓濾機,超高壓壓濾車間從2020年5月開始建設,2021年6月建成調試運行。煤泥超高壓壓濾機設備參數(shù)見表4。

        表4 超高壓壓濾機設備參數(shù)

        超高壓壓濾車間運行后,采樣化驗的超高壓壓濾煤泥化驗收據(jù)同普通壓濾機的煤泥濾餅化驗數(shù)據(jù)對比見表5。

        表5 煤泥化驗數(shù)據(jù)對比

        3.2 效益分析

        超高壓煤泥目前價格為500元/t,普通壓濾煤泥價格400元/t,平均高100元/t。按照正通選煤廠的產量每天入洗15 000 t原煤,煤泥產量占比在8%左右,大概每天可產生1 200 t煤泥。

        若全部按濕煤泥計算每天的效益:1200t×400元/t=48萬元;若全部按超高壓煤泥計算每天的效益:1 200 t濕煤泥扣除水分差值后的產量為1200t×(100-(29.4-19.3))%=1078.8t,每日效益為:1078.8t×500元/t=53.94萬元。超高壓煤泥每天增加的效益為:53.94-48=5.94(萬元)。每年生產時間按300 d計算,一年增效:5.94×300=1782(萬元)。

        4 結 語

        正通選煤廠通過對粗煤泥的回收及煤泥超高壓壓濾機研究的開發(fā),根據(jù)礦井產量,對生產系統(tǒng)進行優(yōu)化,將最大限度保證系統(tǒng)中粗煤泥回收率及煤泥質量,以保證選煤廠高效穩(wěn)定生產。

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