楊耀杰
(山西焦煤汾西礦業(yè)集團機電處,山西 介休 032000)
現(xiàn)階段煤礦井下采掘作業(yè)面使用的刮板輸送機普遍使用變頻器實現(xiàn)軟啟動,但是現(xiàn)場應(yīng)用過程中由于運輸?shù)拿?、矸石量存在較大差異,使得刮板輸送機機頭、機尾電動機功率失衡,難以保持同步運行[1-3]。為此,本文基于PLC設(shè)計多電機運行控制系統(tǒng),其通過對機頭、機尾變頻器監(jiān)測與控制,實現(xiàn)多電機均衡運行,提高了刮板輸送機工作效率。
多電機運行控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)方案如圖1所示。其主要結(jié)構(gòu)包括電動機、變頻器及PLC等。整個控制系統(tǒng)以PLC為核心組件,并通過CAN總線與布置在機頭、機尾的變頻器進行通信,實現(xiàn)運行狀態(tài)監(jiān)測及控制,并實時顯示刮板輸送機運行狀態(tài)[4]。
圖1 多電機運行控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)方案示意圖
機頭位置的變頻器1、機尾位置的變頻器2分別作為主機、從機,PLC實時監(jiān)測變頻器1運行參數(shù),確定電機轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩,并以監(jiān)測獲取到的參數(shù)為依據(jù)通過調(diào)整變頻器2運行實現(xiàn)機尾電機轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩與機頭電機一致。
具體工作面多電機運行控制方法如圖2所示。電機運行控制方法包括轉(zhuǎn)矩補償控制、變流閉環(huán)控制兩種,具體通過PLC控制機頭、機尾變頻器運行,最終實現(xiàn)機頭、機尾電機均衡運行[5]。使用PI系統(tǒng)反饋電動機輸入電流情況,并對機頭、機尾電機運行轉(zhuǎn)矩進行補充,減少機頭、機尾電動機兩側(cè)電壓降給電機運行控制帶來的不利影響。機頭、機尾電機位置電壓降主要是由于供電電纜長度差異引起的[6-7]。
圖2 多電機運行控制示意圖
2.1.1 刮板輸送機啟動運行控制
在刮板輸送機運行啟動初期,構(gòu)建完成通信系統(tǒng)后機頭、機尾電機啟動運行。PLC依據(jù)刮板輸送機上剩余載荷量向變頻器發(fā)出轉(zhuǎn)速指令,具體如圖2主機部分。當(dāng)刮板輸送機處于輕載啟動時,即啟動電流I<1.5I實(I實表示額定電流),電機以PLC給定的額定轉(zhuǎn)矩啟動運行;當(dāng)刮板輸送機處于沖擊載荷或者重載荷啟動時,即I≥1.5I實,則給定電流經(jīng)過限幅、PI后與實際電流間差異形成反饋,PLC根據(jù)反饋結(jié)果對電機啟動速度n進行一定補償(△n),最終機頭、機尾電機均按照速度n1(n1=n+△n)瞬間進行啟動。
2.1.2 多電機協(xié)同控制
刮板輸送機多電機協(xié)同控制如圖2中的從機部分。從機控制基礎(chǔ)為力矩控制,由于電纜線鋪設(shè)長度在500 m以上,因此主、從機運行過程中電流差應(yīng)控制在5%以內(nèi),以確保刮板鏈不會出現(xiàn)疲勞斷裂問題。為了確保主、從機功率平衡,具體控制分為以下兩個部分:
1)主機轉(zhuǎn)矩T1。從機依據(jù)PLC監(jiān)測獲取到的主機轉(zhuǎn)矩T1為啟動轉(zhuǎn)矩,從而實現(xiàn)機頭、機尾電機功率平衡,使得刮板輸送機較為均衡運行。
2)轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)。刮板輸送機在沖擊載荷、落煤等作用下,主、從機間電流差往往超過5%,機頭、機尾電機運行存在較大偏差,嚴重時會導(dǎo)致刮板鏈出現(xiàn)斷裂、設(shè)備緊急停機等情況。在刮板輸送機運行過程中,當(dāng)主、從機間電流差超過5%時,限幅、PI即對電流進行負反饋調(diào)節(jié),使得控制系統(tǒng)具備一定的應(yīng)急調(diào)整能力,確保機頭、機尾側(cè)電機可正常運行。經(jīng)過調(diào)整后,從機按照T2轉(zhuǎn)矩運行(T2=T1+△T)。在刮板輸送機運行過程中PLC實時獲取機頭、機尾位置電機轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速差,以便判定主、從電機運行協(xié)同情況。若監(jiān)測發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩或者轉(zhuǎn)速差超過允許值時,則按照上述調(diào)整方法對從電機運行進行調(diào)整,但是在調(diào)整前應(yīng)對刮板輸送機上運輸?shù)拿毫窟M行監(jiān)測。
機頭、機尾變頻器與PLC間使用可靠性較強、通信效率較高的CAN總線方式,完成接線后,在確保變頻器可正常運行基礎(chǔ)上對變頻器運行參數(shù)進行設(shè)定。在對變頻器通信參數(shù)進行設(shè)定時,將通信協(xié)議、機頭變頻器、機尾變頻器、控制命令來源等分別設(shè)定為01、02、03、06,CAN總線的通信速度設(shè)定為1 Mb/s。在對變頻器通信參數(shù)設(shè)定完成后,設(shè)定PLC通信參數(shù)。首先在CAN Builder中將機頭變頻器、機尾變頻器通信地址分別設(shè)定為02、03,并對變頻器進行映像關(guān)系配置,將PLC控制、監(jiān)測地址分別配置為RxPD0、TxPD0。
具體刮板輸送機多電機運行控制流程如圖3所示。運行時首先完成PLC、CAN通信模塊等初始化處理,完成初始化后在PDO模塊中完成RxPD0、Tx-PD0地址配置;PLC向變頻器發(fā)出0640控制至變頻器開始啟動運行;變頻器啟動后,PLC從TxPD0獲取變頻器運行數(shù)據(jù),并通過內(nèi)置的多級運行控制程序確保機頭、機尾電機均衡運行。當(dāng)變頻器運行出現(xiàn)故障時,采集刮板輸送機上煤炭量及主、從電機運行參數(shù)進行綜合比對,并對運行故障進行自動修復(fù)。
圖3 多電機運行控制流程
1)刮板輸送機是采掘作業(yè)面重要的運輸設(shè)備之一。隨著礦井生產(chǎn)能力不斷提升,刮板輸送機裝機功率不斷提升。刮板輸送機驅(qū)動電機數(shù)量也由以往的1臺逐漸增加至3臺甚至4臺以上。多電機雖然可滿足刮板輸送機運行需要,但是存在功率不平衡問題,從而給刮板輸送機正常運行帶來一定影響。
2)提出綜合使用PLC、CAN總線對刮板輸送機電動機運行進行控制,將機頭、機尾電動機分別設(shè)定為主、從機,PLC對機頭、機尾位置變頻器運行情況進行監(jiān)測,并依據(jù)主電機運行情況對從電機運行進行控制。提出的多電機控制系統(tǒng)可在一定程度上提升刮板輸送機運行效率。