劉 寧,王亞鵬
(陜西彬長小莊礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽 713500)
小莊礦選煤廠隸屬于陜西彬長礦業(yè)集團有限公司,2014年建成并投產(chǎn),原煤處理能力與洗選能力為6.0 Mt/年。工藝系統(tǒng)主要分為原煤儲存、原煤準備、洗選系統(tǒng)、產(chǎn)品儲存、裝車系統(tǒng)等。
選煤廠目前自動化、信息化程度處于中等水平:
1)洗選系統(tǒng)已實現(xiàn)啟停車遠程集中自動控制,但大部分設(shè)備和控制閥門尚未實現(xiàn)智能控制,使生產(chǎn)現(xiàn)場存在大量人為不安全因素。
2)視頻監(jiān)測系統(tǒng)采用模擬圖像信號采集與傳輸模式,抗干擾能力較差。
3)由于生產(chǎn)及供電設(shè)備主要通過人工巡檢,設(shè)備運行轉(zhuǎn)臺信息不能實時傳送至集控室,造成設(shè)備故障停機率高,嚴重影響生產(chǎn)效能。
綜上可知,為增強系統(tǒng)可靠性、提高生產(chǎn)效益,現(xiàn)需對小莊礦選煤廠進行智能化改造。
結(jié)合小莊礦目前自動化、信息化程度不足的現(xiàn)狀,建立“信息層”、“網(wǎng)絡(luò)層”、“控制層”和“設(shè)備層”的智能化架構(gòu),如圖1所示,針對部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)制定具體智能化改造方案。
如圖1可知,智能化改造主要思路如下:
圖1 智能化改造原理架構(gòu)圖
1)設(shè)備層:智能化改造的基礎(chǔ)在于“設(shè)備層”智能化,一方面是提高生產(chǎn)設(shè)備自動化水平;另一方面是通過智能監(jiān)測,實時采集主要設(shè)備的運行狀態(tài)數(shù)據(jù),監(jiān)控安全生產(chǎn)狀況[1-2]。
2)控制層:“設(shè)備層”的生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備直接受“控制層”系統(tǒng)調(diào)節(jié)管控,小莊礦選煤廠已建設(shè)基于PLC的控制系統(tǒng),但由于版本較舊,穩(wěn)定性不足。
3)網(wǎng)絡(luò)層:穩(wěn)定安全、迅捷可靠的“網(wǎng)絡(luò)層”建設(shè)是保障生產(chǎn)信息傳輸、控制指令下達的關(guān)鍵。工業(yè)以太網(wǎng)和4G公網(wǎng)結(jié)合應(yīng)用,保證控制信號傳輸?shù)陌踩院涂焖傩浴?/p>
4)信息層:現(xiàn)場生產(chǎn)狀態(tài)數(shù)據(jù)的存儲、分析通過“信息層”進行遠程終端控制。建造可視化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并采用數(shù)據(jù)庫為數(shù)據(jù)分析提供基礎(chǔ)。
根據(jù)小莊礦基礎(chǔ)設(shè)備自動化現(xiàn)狀,從底層生產(chǎn)設(shè)備、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和數(shù)據(jù)服務(wù)中心四方面制定具體智能化改造方案:
1)底層生產(chǎn)設(shè)備智能化。將氣動閥門更換為電液動閥門,配套具有就地和遠程操作功能的控制箱,位置信號及動態(tài)監(jiān)控畫面上傳至集控室,從而實現(xiàn)遠程控制。改造中低壓配電系統(tǒng)綜保后臺,實現(xiàn)峰谷電能計量、能耗統(tǒng)計分析、電能質(zhì)量監(jiān)測等功能,實現(xiàn)配電室無人值守。利用重介系統(tǒng)現(xiàn)有原煤、精煤皮帶配置的在線灰分儀,根據(jù)實時灰分反饋調(diào)節(jié)循環(huán)懸浮液密度、各介質(zhì)桶液位、磁性物含量等參數(shù),嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量。
2)數(shù)據(jù)采集設(shè)備智能化。對主要設(shè)備安裝溫度傳感器和振動傳感器,實時監(jiān)測并進行故障報警。通過設(shè)備運行狀態(tài)的全面監(jiān)測,實時發(fā)現(xiàn)、排除故障,避免因設(shè)備造成生產(chǎn)停滯。
3)視頻監(jiān)視系統(tǒng)智能化。在原有視頻監(jiān)視系統(tǒng)基礎(chǔ)上,提高智能化水平,采用高清網(wǎng)絡(luò)攝像機+交換機+視頻管理服務(wù)器+工業(yè)電視墻的系統(tǒng)模式。建立智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
4)數(shù)據(jù)服務(wù)中心智能化。為保證業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高可用、可適應(yīng)高負載,對系統(tǒng)服務(wù)器資源進行整合,設(shè)置4臺雙至強、內(nèi)存256G物理服務(wù)器和1套虛擬服務(wù)軟件“VMware vSphere”,提供約30臺虛擬服務(wù)器后臺服務(wù)。
全廠設(shè)置兩套工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò),一套為集控系統(tǒng)獨享,以保證安全性、實時性,另一套為其他系統(tǒng)共享,利用VLAN、QoS技術(shù),保證各業(yè)務(wù)連接的安全高效。此外使用運營商的4G網(wǎng)絡(luò),依托ISP的既有網(wǎng)絡(luò)和基站設(shè)備實現(xiàn)移動應(yīng)用。
升級現(xiàn)有PLC控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),將PLC主機CPU由當(dāng)前的L63升級為最新型號L75,將ControlNet網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)改為通訊速率更高、更為穩(wěn)定的以太網(wǎng)結(jié)構(gòu),采用單模光纖將各以太網(wǎng)控制分站構(gòu)成光纖環(huán)網(wǎng),完善PLC控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提高系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)先進性。
根據(jù)小莊礦信息層管理現(xiàn)狀,從生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)和綜合管理系統(tǒng)終端三方面制定具體智能化改造方案:
1)生產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫智能化。關(guān)系數(shù)據(jù)庫采用SQLServer,便于對數(shù)據(jù)進行查詢、搜索、同步、報告和分析等操作。實時數(shù)據(jù)庫采用iHistorian,對生產(chǎn)狀況進行實時采集,輔以工作人員手動輸入,建立完備的設(shè)備運行數(shù)據(jù)庫。
2)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)智能化。利用虛擬現(xiàn)實技術(shù),結(jié)合選煤廠的結(jié)構(gòu)、設(shè)備布局以及監(jiān)測與控制的任務(wù),建立3D可視化數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng),見圖3??杀憬萦^測生產(chǎn)空間狀態(tài)或設(shè)備參數(shù),并將監(jiān)測參數(shù)以曲線、表格等形式進行實時顯示、存儲與歷史數(shù)據(jù)調(diào)用等。
圖3 設(shè)備運行3D可視化監(jiān)測界面
3)綜合管理系統(tǒng)終端智能化。基于手機終端開發(fā)專用APP軟件,管理人員在選煤廠4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域,可通過APP和系統(tǒng)交互,方便技術(shù)人員查詢生產(chǎn)信息,完成數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動下達的各項生產(chǎn)任務(wù),提高選煤廠信息化水平。
經(jīng)過本次智能化改造,小莊礦選煤廠規(guī)范建設(shè)了基層監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)了各固定區(qū)域、固定崗位的無人化,升級PLC控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,大幅提高了生產(chǎn)現(xiàn)場的安全性。部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)由智能分析、控制和預(yù)警代替了人工操作,降低工人勞動強度的同時提升了選煤廠管理水平,為實現(xiàn)小莊礦選煤廠生產(chǎn)過程“有人巡視、無人值守”提供底層支撐[3-4]。
小莊礦選煤廠智能化改造后,可以減少基層現(xiàn)場人員9人,減少管理人員4人,達到現(xiàn)有員工的21%,節(jié)省工資成本約156萬元/年。重介系統(tǒng)智能化改造可以保持重介質(zhì)密度穩(wěn)定,提高精煤洗出率約0.5%,節(jié)約重介質(zhì)約23 t/年,節(jié)約重介質(zhì)成本1.8萬元/年。3D可視化數(shù)據(jù)采集和智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以實時監(jiān)測設(shè)備的運行狀況,提前發(fā)現(xiàn)安全隱患,提高整體生產(chǎn)系統(tǒng)開機率約5%,可多選精煤320 t/d,提高生產(chǎn)效率約2.5%,按照220萬t/年的精煤產(chǎn)量,合計增收約為6 062萬元/年。綜上所述,本次智能化改造可為小莊礦選煤廠增加經(jīng)濟效益合計約6 219.8萬元/年,見表1。
表1 智能化改造效益統(tǒng)計表
1)通過分析選煤廠現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)特點,確定應(yīng)從設(shè)備層、控制層、網(wǎng)絡(luò)層和信息層進行智能化改造的方案架構(gòu)。
2)基于多層次的智能化改造架構(gòu),針對選煤廠部分生產(chǎn)、監(jiān)測和監(jiān)控環(huán)節(jié)制定了具體的改造措施。
3)選煤廠應(yīng)用智能化改造方案后,達到了增強生產(chǎn)安全性、提高生產(chǎn)管理水平的目標,同時可增加綜合效益6 219.8萬元/年。