陳曉波
(山西晉能控股煤業(yè)集團趙莊煤業(yè),山西 長治 046000)
根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第一百五十三條規(guī)定“采掘工作面的進風和回風不得經(jīng)過采空區(qū)或冒頂區(qū)?!比欢V井大采高綜采工作面多采用“三進兩回”“三進一回”“四進兩回”“兩進一回”等偏U型多巷通風系統(tǒng),工作面風流一部分經(jīng)采空區(qū)流入尾巷橫川,將大量采空區(qū)瓦斯帶出,使工作面區(qū)域風排瓦斯涌出量顯著增加,配風量增大,存在采空區(qū)通風隱患。與此同時尾巷橫川內(nèi)瓦斯?jié)舛绕毡檩^高,且不易控制,綜采工作面作業(yè)存在瓦斯安全隱患[1]。因此,在回采工作面“U”型通風條件下,如何有效防止上隅角瓦斯超限尤為重要。
岳城煤礦主采3號煤層,煤層厚0.35~6.61 m,平均厚4.26 m,頂、底板多為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖和泥巖,穩(wěn)定性較好,采用綜采放頂煤開采工藝。2314采煤工作面由23141巷進風,23142巷回風,工作面傾向長度共159 m,走向長度850 m,在回風順槽距巷口210~346 m處有一個長度為136 m的構(gòu)造橫川,其位置如圖1。
圖1 2314回采工作面平面圖
結(jié)合礦井地質(zhì)資料,3號煤層最大瓦斯含量為5.2~6.5 m3/t,瓦斯殘存量為2.26 m3/t。礦井相對瓦斯涌出量為8.06 m3/t·d。煤層瓦斯含量大,加之上覆采空區(qū)及鄰近層瓦斯涌出影響,雖然采取了瓦斯抽放措施,但工作面現(xiàn)場瓦斯?jié)舛瓤刂七€是不太理想,正常割煤時上隅角平均瓦斯?jié)舛?.71%,回風巷平均瓦斯?jié)舛葹?.56%,尾部聯(lián)絡(luò)巷平均瓦斯為0.62%,割煤速度稍快或大面積片幫極易引起瓦斯超限。
針對工作面情況,擬采用“瓦斯抽放泵站+高位鉆孔抽采+上隅角插管”綜合方案治理工作面瓦斯。
礦用移動式瓦斯抽放泵站內(nèi)部設(shè)有與其配套的安全裝置,可在煤礦井下軌道上行走,安裝也比較簡單,只需在抽放泵房硐室內(nèi)鋪設(shè)一條臨時軌道或起重梁將移動泵站運至硐室內(nèi)的安裝位置后,用方木將移動泵站基礎(chǔ)墊平和安裝牢固,即完成安裝工作,其系統(tǒng)安裝如圖2。
圖2 瓦斯抽采泵站安裝系統(tǒng)圖
根據(jù)以上原則及西翼盤區(qū)開拓開采巷道的布置情況,泵站位置選在23142抽放硐室。首先把該聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)的密閉擋風墻拆除形成通風系統(tǒng),然后對聯(lián)絡(luò)巷進行必要的平整、加固及維修滿足井下移動瓦斯抽放泵站的安裝空間要求。此外,該位置與西翼盤區(qū)井下工作面的距離都比較近,是安裝井下移動瓦斯抽放泵站較為理想的場所。
為解決上隅角局部可能造成的瓦斯積聚問題,在工作面上隅角試驗上隅角插管技術(shù)。具體如下:從抽放管路主管終端連接多通分出支管,連接兩根蛇形管,長度都為30 m,一根伸入采空區(qū)10 m,一根伸入采空區(qū)5 m,當工作面開采回采時,第一根支管起主要作用,當回采5 m后,第二根支管起主要作用,依次交替,隨著工作面推進,當?shù)诙Ч懿黄鹱饔煤?,拆掉多余的抽放管,多通始終保持在抽放管端頭位置,示意圖如圖3所示。
圖3 上隅角插管瓦斯治理示意圖(單位:m)
根據(jù)“O”型圈理論及以往經(jīng)驗,頂板高位鉆孔一般布置于裂隙帶內(nèi),而裂隙帶的一般范圍為采高的5~8倍[2],2314工作面的平均采高為4.26 m,初步判斷2314工作面的裂隙帶位于21.3~34.1 m的區(qū)域。參照臨近礦的相關(guān)經(jīng)驗,臨近礦的煤層平均厚度為4.69 m左右,采高大于5 m,經(jīng)過抽采效果驗證,高位鉆孔的最佳位置為采高的5~8倍。
為了研究2314工作面高位鉆孔的最佳層位,在回采初期,先施工兩個高位鉆場進行試驗(2號、3號鉆場),鉆孔布置及參數(shù)如下圖4、表1所示。
表1 2號鉆場鉆孔技術(shù)參數(shù)表
圖4 單個鉆場鉆孔布置圖(單位:m)
如圖4,每個鉆場布置8個鉆孔,為了保證鉆孔的成孔率和鉆孔的軌跡不偏移,將鉆孔布置在頂板1.5 m范圍的巖層中,其中第一組1號、2號、3號、4號鉆孔距底板3.55 m,鉆孔開孔間距1 m,1號孔距邊界0.75 m,第二組鉆孔5號、6號、7號、8號鉆孔距底板4.15 m,開孔間距1 m,5號孔距邊界1.25 m,孔徑均設(shè)置為75 mm。2號鉆場距切眼125 m左右,為了提高鉆孔的有效抽放時間,1號、2號、3號、4號孔終孔層位選擇在頂板上35 m處(約8倍采高)位置,5號、6號、7號、8號孔終孔層位選擇在頂板上45 m處(約10倍采高)位置,鉆孔長度分別為116 m、119 m。經(jīng)后期跟蹤,采用這種抽放形式,鉆場內(nèi)瓦斯抽放濃度在37%~44%,純量一直保持在13 m3/min以上,很好地抑制了上覆煤層及采空區(qū)的瓦斯涌入工作面[3]。
本項目于2019年1月—6月在2314工作面進行了現(xiàn)場實驗,并對工作面上隅角、回風巷、尾部聯(lián)絡(luò)巷瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)進行每周記錄,得三處位置的變化曲線如圖5所示。
圖5 工作面瓦斯?jié)舛茸兓€
如圖5,現(xiàn)場實施后,工作面上隅角、回風巷、尾部聯(lián)絡(luò)巷瓦斯?jié)舛染兴陆?,上隅角瓦斯?jié)舛茸兓^為劇烈,試驗期內(nèi)最大值達到0.78%,初步分析為采空區(qū)瓦斯受工作面采動和環(huán)境溫度影響,一定范圍內(nèi)呈正弦曲線變化,回風巷瓦斯?jié)舛群臀膊柯?lián)絡(luò)巷瓦斯?jié)舛炔辉侔l(fā)生明顯變化,一直保持在0.46%~0.55%,基本上均處于可控狀態(tài)。
采用“瓦斯抽放泵站+高位鉆孔抽采+上隅角插管”綜合方案后,鉆場內(nèi)瓦斯抽放濃度在37%~44%,純量一直保持在13 m3/min以上,很好地抑制了上覆煤層及采空區(qū)的瓦斯涌入工作面,工作面上隅角、回風巷、尾部聯(lián)絡(luò)巷瓦斯?jié)舛染怀^1%,其中回風巷、尾部聯(lián)絡(luò)巷瓦斯?jié)舛缺3衷?.46%~0.55%,基本上均處于可控狀態(tài),說明該方案能夠較好地降低工作面區(qū)域瓦斯,保證工作面安全回采。