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        轉(zhuǎn)爐干法除塵噴射水及氣體控制模型優(yōu)化

        2022-01-24 03:29:54陳世亮
        山西冶金 2021年5期
        關(guān)鍵詞:煙氣模型

        陳世亮

        (河鋼宣鋼二鋼軋廠,河北 宣化 075100)

        轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)是一種采用先機(jī)技術(shù)對(duì)凈化轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)生的一次煙氣并進(jìn)行回收的大型設(shè)備集合體,具有很高的除塵效果,在節(jié)約水電方面等有著明顯優(yōu)勢。干法除塵系統(tǒng)由煤氣降溫的蒸發(fā)冷卻器,除塵主體的靜電除塵器,ID風(fēng)機(jī)以及輔助設(shè)施切換站等系統(tǒng)組成,其中蒸發(fā)冷卻器系統(tǒng)位于汽化冷卻尾部煙道和靜電除塵器之間,起到煙氣降溫的作用,滿足靜電除塵器煙氣溫度需求,其工作狀態(tài)直接決定了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能否順利進(jìn)行。蒸發(fā)冷卻器的控制核心是對(duì)出口溫度的控制,如果出口煙氣溫度高,煙氣粉塵進(jìn)入電場后電阻比大,不利于電場的靜電除塵效果。如溫度過低,蒸發(fā)冷卻器內(nèi)煙氣含水量大,容易造成濕底和筒體結(jié)垢的現(xiàn)象,造成粗輸灰系統(tǒng)的鏈?zhǔn)捷敾覚C(jī)故障率增大,增加維護(hù)量,影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),且低溫?zé)煔膺M(jìn)入電場,可能會(huì)在電場內(nèi)部產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象,造成高壓爬電,影響除塵效果,嚴(yán)重時(shí),腐蝕陰極線,使電場無法正常工作,損傷電場壽命。

        1 蒸發(fā)冷卻器噴射氮?dú)饪刂颇J絻?yōu)化

        一次除塵的蒸發(fā)冷卻器系統(tǒng)采用氮?dú)鈦盱F化水實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)爐煙氣的降溫的目的,噴射氮?dú)獾目刂颇J椒譃榇禑捘J胶头谴禑捘J?,其中吹煉階段為吹氧至出鋼階段,非吹煉模式為濺渣護(hù)爐階段。吹煉模式,一旦有吹氧信號(hào)出現(xiàn)噴射氮?dú)馇袛嚅y就打開,當(dāng)噴射水閥關(guān)閉,且EC出口溫度下降至240℃時(shí),氮?dú)馇袛嚅y自動(dòng)關(guān)閥。隨著工藝改進(jìn)和冶煉節(jié)奏的加快,導(dǎo)致了轉(zhuǎn)爐吹氧結(jié)束至出鋼階段的時(shí)間大大縮短,同時(shí)廠房密閉,氣溫上升等原因,EC出口溫度在出鋼信號(hào)到來前,仍未能下降至設(shè)定溫度,無法滿足氮?dú)鈬娚渥詣?dòng)關(guān)閥條件,導(dǎo)致吹煉階段自動(dòng)關(guān)閥不能有效的觸發(fā),將持續(xù)至濺渣護(hù)爐結(jié)束后方可關(guān)閉閥門,造成氮?dú)獾臉O大浪費(fèi)。

        針對(duì)出現(xiàn)的吹煉結(jié)束后噴射氮?dú)忾y門不關(guān)閉的情況,對(duì)噴射氮?dú)獾目刂颇J竭M(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。

        1)原有控制模式中吹氧階段信號(hào)為吹氧時(shí)置1,出鋼信號(hào)到來時(shí)置0,由于可能出現(xiàn)在出鋼信號(hào)到來時(shí),EC出口溫度未下降至設(shè)定關(guān)閥溫度,而吹氧階段信號(hào)已經(jīng)為0,因此吹煉階段模式下自動(dòng)關(guān)閥條件不滿足,不能發(fā)出關(guān)閥命令,噴射氮?dú)馇袛嚅y一直常開,一直延續(xù)到非吹煉模式,最后由非吹煉模式發(fā)出的關(guān)閥命令才關(guān)閉,期間造成大量氮?dú)饫速M(fèi)。因此經(jīng)過仔細(xì)分析,現(xiàn)將吹煉階段模式自動(dòng)關(guān)閥條件中的吹氧階段信號(hào)替換成氧氣閥門關(guān)閉信號(hào)。

        2)為了保證程序的安全和可靠性將原程序中吹煉模式下的自動(dòng)開閥和關(guān)閥條件改為脈沖觸發(fā)性。

        3)對(duì)氮?dú)饬髁坎杉盘?hào)加入趨勢畫面,可以實(shí)時(shí)了解氮?dú)饬髁康氖褂们闆r,對(duì)比工況信號(hào)可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,預(yù)防事故的發(fā)生。后期使用效果,噴射氮?dú)馇袛嚅y在吹煉結(jié)束后,可以按照預(yù)定的控制模式進(jìn)行開、關(guān)閥動(dòng)作,有效節(jié)約了氮?dú)猓麄€(gè)冷卻系統(tǒng)的運(yùn)行效果良好。

        2 蒸發(fā)冷卻器噴射水控制模型優(yōu)化

        2.1 噴射水控制模型算法

        本系統(tǒng)的控制對(duì)象是150 t轉(zhuǎn)爐干法除塵的蒸發(fā)冷卻器出口溫度,出口溫度必須保證在工藝要求范圍內(nèi),并最大可能的保證溫度的均勻性,減少筒體結(jié)垢等不良現(xiàn)象。溫度控制系統(tǒng)是一個(gè)大慣性,純滯后,很難確定精確數(shù)學(xué)模型的控制系統(tǒng)。因此單一的控制算法很難達(dá)到理想的控制目標(biāo),往往采用多種控制算法,互相補(bǔ)充,才能達(dá)到滿意的使用效果。

        蒸發(fā)冷卻器實(shí)質(zhì)上采用的是熱交換的原理,噴射氮?dú)馀c水蒸發(fā)吸收的熱量等于降溫后煙氣釋放的熱量。根據(jù)熱平衡原理可以推算出理論上的噴水量,公式如下:

        式中:W為噴水量,kg/h;Qn.dry為干煙氣量,m3/h;△T=T入口-T出口設(shè)定,K;CP為煙氣比熱容,kJ/m3·K。

        當(dāng)△T≤200 K時(shí),CP=1.433;當(dāng)△T≤400 K時(shí),CP=1.476;當(dāng)△T≤600 K時(shí),CP=1.512;當(dāng)△T>600 K時(shí),CP=1.545;r為水的汽化潛熱=2 500,kJ/Kg。

        由于煙氣溫度控制的特殊型和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝的復(fù)雜工況,導(dǎo)致進(jìn)入蒸發(fā)冷卻器內(nèi)的煙氣溫度,在吹煉時(shí)會(huì)迅速爬升,在吹煉結(jié)束以后煙氣迅速下降,溫差跨度很大,因此單純依靠理論上的算法并不能滿足工藝要求,所以本冷卻系統(tǒng)采用了算法和PID控制相耦合的串級(jí)PID控制系統(tǒng),同時(shí)設(shè)計(jì)了專家經(jīng)驗(yàn)接口,使得理論算法和專家經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚝芎玫貐f(xié)同控制,對(duì)蒸發(fā)冷卻器出口煙氣溫度達(dá)到精確控制(見圖1)。

        圖1 串級(jí)PID系統(tǒng)示意圖

        主PID的輸入信號(hào)采用冷卻器煙氣出口溫度,主PID的給定值使用蒸發(fā)冷卻器的煙氣出口溫度的設(shè)定值,其輸出值作為噴射水調(diào)節(jié)閥的給定流量,并作為副PID的設(shè)定流量。副PID的輸入信號(hào)采用實(shí)際檢測到的流量,其給定值使用主PID的輸出,其輸出則傳遞給噴射水調(diào)節(jié)閥,從而保證合適的噴水流量在蒸發(fā)冷卻器里起到冷卻作用。

        使用串級(jí)PID系統(tǒng)模型可以基本實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)冷卻器出口溫度的控制,但是當(dāng)EC出口煙氣溫度和設(shè)定溫度相近時(shí),噴射水量仍然會(huì)出現(xiàn)劇烈變化,造成超調(diào)量增大,對(duì)溫度調(diào)控造成不利影響。所以需要設(shè)計(jì)溫度PID死區(qū)值的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)模型,根據(jù)蒸發(fā)冷卻器出口煙氣溫度增量和設(shè)定值與實(shí)測值間的差值,來計(jì)算死區(qū)值。實(shí)現(xiàn)當(dāng)溫度在小范圍波動(dòng)時(shí),PID輸出保持不變,屏蔽超調(diào)大的情況。

        因?yàn)闇囟茸兓俣容^慢,因此每1 s采集一次EC出口溫度,并將該溫度放入一個(gè)堆棧數(shù)據(jù)區(qū),計(jì)算該數(shù)據(jù)區(qū)前3 s內(nèi)采集溫度平均值和后3 s內(nèi)采集溫度平均值在,這兩個(gè)平均值的差值為出口溫度的變化增量。

        2.2 溫度自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)過程

        轉(zhuǎn)爐冶煉過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔馐紫扔善鋮s煙道進(jìn)行初步降溫,隨后進(jìn)入蒸發(fā)冷卻器的煙氣溫度大約在700~900℃之間。然后通過噴射水霧進(jìn)行蒸發(fā)吸熱的方法對(duì)煙氣進(jìn)行再一次降溫。經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器后的煙氣通過煙氣管道進(jìn)入靜電除塵器。根據(jù)本次改造后的煙道要求,蒸發(fā)冷卻器的出口溫度設(shè)置值初步設(shè)定為250℃。

        原控制模式在吹煉初期因?yàn)闊煔饬坎环€(wěn)定,轉(zhuǎn)爐反應(yīng)不穩(wěn)定等原因,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值給定固定配水量,在120 s后投入溫度和根據(jù)熱力學(xué)公式計(jì)算值相結(jié)合的串級(jí)PID模型自動(dòng)計(jì)算噴水量,原控制模式基本可以滿足EC出口設(shè)定溫度在330~350℃的工藝要求,不能滿足當(dāng)前的工藝需求。

        現(xiàn)根據(jù)工藝特點(diǎn),并記錄開爐后的數(shù)十爐吹煉數(shù)據(jù),修改模型數(shù)據(jù)如下。

        1)將原吹煉開始后,EC噴水開閥時(shí)間提前,由原EC出口大于210℃開閥提前至200℃開閥,滿足前期溫度陡升時(shí)對(duì)噴水量的需求,提前預(yù)判,避免大的超調(diào)值得出現(xiàn)。

        2)將原噴水模型給定固定噴水量的階段進(jìn)一步細(xì)化,由原開閥0~55s給定12t/h,55~120s給定22t/h,120 s后投入串級(jí)PID控制模型,修改為開閥后0~30 s給定18 t/h,30~60 s給定22 t/h,60~90 s給定28 t/h,90 s后轉(zhuǎn)爐辦流量吹煉模式結(jié)束,冶煉區(qū)域穩(wěn)定,所有較原提前30 s投入PID控制模型。

        3)原吹氧結(jié)束后,當(dāng)EC出口溫度小于300℃自動(dòng)給定噴水量6 t,目前經(jīng)過試驗(yàn),吹氧結(jié)束后,溫度超出250℃的情況較多,因此修改為當(dāng)溫度低于250℃時(shí)給定6 t水,很好的避免了吹煉結(jié)束后EC出口溫度的反彈式升高。

        4)優(yōu)化濺渣護(hù)爐時(shí)的噴射水模型,原濺渣護(hù)爐時(shí)EC出口溫度大于370℃才開始噴水,當(dāng)前工作模式已不能滿足,因此提前至230℃開閥,這樣保證濺渣護(hù)爐時(shí)溫度不會(huì)超出設(shè)定值。

        通過以上優(yōu)化,EC出口溫度基本可以保證在設(shè)定溫度范圍內(nèi)(見圖2),且因?yàn)楣艿涝黾恿巳瘫?,靜電除塵器的入口溫度仍可保證在150~170℃,滿足了電除塵器的比電阻的需要。

        圖2 蒸發(fā)冷卻器出口溫度控制曲線

        3 實(shí)施效果

        針對(duì)前期吹煉反應(yīng)不穩(wěn)定,EC入口溫度溫升快,波動(dòng)量的特點(diǎn),細(xì)化溫度控制環(huán)節(jié),在前期采用經(jīng)驗(yàn)法控制,使溫度超調(diào)量不得對(duì)于20℃,半吹氧量結(jié)束后,EC入口溫度穩(wěn)定,投入串級(jí)PID控制模型,同時(shí)創(chuàng)新性的投入PID的死區(qū)控制算法,保證了溫度控制精度進(jìn)一步提高。

        4 結(jié)論

        系統(tǒng)改造完成之后,噴射氮?dú)饪刂泣c(diǎn)的選擇和噴射水控制中對(duì)串級(jí)PID的使用方案可行有效。噴射氣體閥門可以實(shí)現(xiàn)正常的開啟和關(guān)閉,減少了因生產(chǎn)節(jié)奏快出鋼時(shí)間短造成的氮?dú)馇袛嚅y不能關(guān)閉的情況,節(jié)約了氮?dú)獾南?,滿足了工藝生產(chǎn)的需求。

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