牛東風,么穎林
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司,河北 唐山 063200)
發(fā)電行業(yè)產(chǎn)生的粉煤灰的高效利用是我國經(jīng)濟建設中的一項重大技術經(jīng)濟政策。國內(nèi)大部分燃煤電廠為了進行粉煤灰高效再利用,采用粉煤灰細磨系統(tǒng)進行粗原灰的磨細。隨著國內(nèi)燃煤電廠燃燒的煤種品質(zhì)不斷下降,行業(yè)內(nèi)前期設計的粉煤灰細磨系統(tǒng)無法將原灰最大化的細磨,造成粉煤灰資源的極大浪費,粉煤灰綜合再利用率便低,對燃煤電廠粉煤灰的零排放和節(jié)能減排影響較大。隨著前些年所上設備的磨損老化及細灰市場需求的增大,近年來由于火力發(fā)電廠持續(xù)虧損、資金緊張,需要在降低運行成本、提高效益方面進行變革。很多火力發(fā)電廠都面臨著粉煤灰細磨系統(tǒng)升級改造的問題。
某鋼鐵企業(yè)自備電廠(2×300 MW)機組年產(chǎn)粉煤灰22萬t左右,其工藝流程:2臺機組產(chǎn)生的粉煤灰通過氣力輸送到3座原灰?guī)?,然后粉煤灰通過微正壓輸送模式進入到立磨的中間倉(磨頭倉),再通過磨頭倉下的給料機將原灰送到立磨進行磨細,立磨機設旋風分離器和布袋收塵器,磨細后的細灰通過微正壓輸送進入到緩沖倉,通過提升機進入2座5 000 m3的成品倉儲存,裝車外運時通過成品倉庫底部的出料系統(tǒng)出庫,經(jīng)提升機進入散裝倉外運。
現(xiàn)有系統(tǒng)目前存在的問題主要是某鋼鐵企業(yè)自備電廠2臺鍋爐是70%燃煤+30%煤氣摻燒型鍋爐,二期工程增設了燃氣發(fā)電機組,產(chǎn)生的煤氣分配到燃氣機組燃燒發(fā)電,致使2臺300 MW鍋爐燃氣摻燒量急劇下降,煤粉比例上升,產(chǎn)灰量急劇增大。粉煤灰細磨系統(tǒng)生產(chǎn)負荷過高,設備磨損嚴重,不滿足生產(chǎn)需求。同時現(xiàn)有庫區(qū)設備部分已損壞,無法有效利用現(xiàn)有2座5 000 m3鋼板倉庫容。冬季惡劣天氣時,粉煤灰外運困難,現(xiàn)有3座砼灰?guī)鞄烊萦邢?,極大影響了2臺發(fā)電機組安全運行。同時由于大量粉煤灰未達到分級效果,附加值低,造成了資源浪費。要解決這一問題,就必須對粉煤灰進行深加工,使其成為符合國家標準的商品灰,提高其附加值和利用率。
鑒于以上原因,建議增加一套粉煤灰分選裝置,同時將新增分選裝置與立磨系統(tǒng)結(jié)合運行,帶來直接的經(jīng)濟效益是降低了企業(yè)的生產(chǎn)運行成本。同時達到節(jié)能減排,構(gòu)建成環(huán)境友好型企業(yè),達到了企業(yè)整體經(jīng)濟效益的目的。分選后的粗細灰可存儲在5 000 m3鋼板倉內(nèi),增加了粉煤灰存儲庫容,可保障發(fā)電機組機組的運行安全,不因粉煤灰無法外運而造成機組降負荷或者停機。
新建的分選系統(tǒng)計劃每小時處理原灰50 t,直接從3座原灰?guī)煜氯×?,采用閉式負壓循環(huán)系統(tǒng),原灰通過電動鎖氣器(變頻調(diào)速)、空氣斜槽均勻進入負壓輸送管路,與管內(nèi)負壓氣流均勻混合成氣固兩相流,由高壓離心風機吸入粉灰粒度分選機進行粗細分選,粗灰經(jīng)舌板鎖氣器排入粗灰?guī)?,細灰隨氣流進入旋風分離器進行高效分離。分離后的細灰經(jīng)舌板鎖氣器后排入細灰?guī)?,含有微量粉塵的尾氣通過耐磨高壓離心風機一部分經(jīng)回風管回到原狀灰輸送管道,形成閉式循環(huán);另一部分經(jīng)乏氣通過細灰?guī)祉數(shù)姆馐諌m器凈化排空。粉煤灰分選系統(tǒng)參數(shù)見表1。
表1 粉煤灰分選系統(tǒng)參數(shù)
將現(xiàn)有的原灰至磨頭倉微正壓輸送系統(tǒng)拆除,新增一套分選系統(tǒng),并結(jié)合立磨系統(tǒng)運行。
取灰位置在3座原灰?guī)斓倪\轉(zhuǎn)平臺,在原灰?guī)煜禄铱诨叶飞显O旁通管,接管上設置1臺DN200的手動插板閥和1臺DN200氣動閘閥,鎖氣器采用1臺YJD-HG-26型給料機,可調(diào)整給料速度,給料機出口接空氣斜槽,通過空氣斜槽將原灰均勻地送入分選系統(tǒng)管道。管道均布置在庫外,不占用庫內(nèi)的檢修空間,空氣斜槽可利用灰?guī)煸瓉磔斔凸艿赖目锥矗〝U孔)送至庫外,不需在灰?guī)焐显匍_孔。管道落灰點后設1臺DN250手動蝶閥作為吹堵裝置。
系統(tǒng)動力源為1臺高壓耐磨離心風機,設在庫區(qū)底部散裝倉旁邊,風機葉輪采取熱噴涂耐磨處理。風機電機功率為250 kW,電壓380 V。采用軟啟動控制方式。風機進出口各設1臺壓力變送器,用于在控制室內(nèi)顯示系統(tǒng)壓力。
原灰?guī)熘列L分離器系統(tǒng)輸送管路采用Φ920mm×8 mm螺旋鋼管,旋風出口至風機以及風機出口回風管路采用Φ820 mm×8 mm螺旋鋼管;輸送管路帶灰段彎曲處采用耐磨彎頭,采用內(nèi)襯耐磨材料制作,并在彎頭出口設800~1 000 mm的耐磨直段;系統(tǒng)回風管路彎曲處采用大曲率半徑焊接彎頭。
系統(tǒng)在風機出口至取料點之間的回風管路上設有乏氣排出管,乏氣管采用Φ219 mm×6螺旋鋼管,設1臺DN200手動蝶閥用于調(diào)節(jié)乏氣排量。乏氣排入細灰?guī)欤ㄉ⒀b庫)通過庫頂收塵器凈化排空。
為調(diào)節(jié)細度,分選器設有二次風,本系統(tǒng)的二次風取自乏氣收塵器風機出口。二次風管采用Φ219mm×6螺旋鋼管,進口處裝有1臺DN200手動蝶閥,可根據(jù)需要調(diào)節(jié)系統(tǒng)細度。
將分選機和分離器布置在散裝庫頂,分選機下設舌板鎖氣閥,鎖氣閥出口設三通,一側(cè)通過空氣斜槽直接將分選后的粗灰送入磨頭倉,一側(cè)設空氣斜槽接入5 000 m3的粗灰鋼板倉,當配套粗灰磨細系統(tǒng)時,分選后的粗灰可直接進入磨細系統(tǒng)進行磨細,粗灰磨細系統(tǒng)停運檢修時,分選后的粗灰進入5 000 m3的粗灰鋼板倉儲存;分離器下設2臺舌板鎖氣閥,舌板閥出口設空氣斜槽將分離后的成品細灰輸送至5 000 m3的細灰鋼板倉進行儲存。
系統(tǒng)改造完成后,經(jīng)調(diào)試運行穩(wěn)定,達到了設計要求,原灰處理能力為50 t/h,分選效率≥80%,細灰篩余量率為8%~25%可調(diào)(45μm方孔篩),分離效率≥90%。同時整個分選系統(tǒng)呈負壓運行,無粉塵漏泄外逸,滿足現(xiàn)行的環(huán)保要求。
此次改造中,根據(jù)市場情況及用戶需求對系統(tǒng)進行了調(diào)節(jié),既能直接銷售原灰,也可以生產(chǎn)Ⅰ、Ⅱ級細灰,極大豐富了產(chǎn)品種類,為進一步開拓市場打下了堅實的基礎。從目前來看,II級粉煤灰的價格遠遠高于原灰價格,并且有持續(xù)上漲的趨勢,待市場打開后,可極大提高粉煤灰銷售收入,帶來直接的經(jīng)濟效益。
同時分選系統(tǒng)投運后,粗細灰可通過分選系統(tǒng)進入2座5 000 m3成品庫儲存,可充分利用2座灰?guī)斓膸烊?,?臺300 MW發(fā)電機組的安全生產(chǎn)提供了有利保障。
某鋼鐵企業(yè)自備電廠(2×300 MW)機組灰?guī)彀惭b有一套粉煤灰細磨系統(tǒng),能夠?qū)⒃?座原灰?guī)熘械脑夷ゼ毢笏椭良毣页善穫}。2臺鍋爐是70%燃煤+30%煤氣摻燒型鍋爐,某鋼鐵企業(yè)二期工程增設燃氣發(fā)電機組,產(chǎn)生的煤氣分配到燃氣機組燃燒發(fā)電,致使2臺300 MW鍋爐燃氣摻燒量急劇下降,煤粉比例上升,產(chǎn)灰量增大。粉煤灰細磨系統(tǒng)生產(chǎn)負荷過高,設備磨損嚴重,不滿足生產(chǎn)需求,于2020年對粉煤灰細磨系統(tǒng)進行升級改造。本文論述了原細磨系統(tǒng)存在的問題和原灰細磨系統(tǒng)的升級改造事項。