杜雨時
摘 要 本文以唐山鋼鐵集團不銹鋼公司為例,分析RH真空系統(tǒng)存在的問題,并提出對應(yīng)的改善措施,以期對提高RH精煉爐真空抽取的速度及真空系統(tǒng)的穩(wěn)定性提供幫助,以保證設(shè)備的正常使用,為穩(wěn)定順利生產(chǎn)打下基礎(chǔ),從而提高生產(chǎn)效率,降低維護成本。
關(guān)鍵詞 RH精煉爐 抽真空 真空泵 密封氣囊 反沖洗過濾器
中圖分類號:TF748 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1007-0745(2022)01-0118-03
1 前言
RH精煉爐是一種利用真空環(huán)境進行脫碳的二次精煉方式,是一種重要的爐外精煉的方法,它可以有效地降低生產(chǎn)成本、保證精煉效果、提高生產(chǎn)效率等特點,是提高鋼種附加價值的主要生產(chǎn)方式。真空系統(tǒng)(由真空泵、冷卻系統(tǒng)、抽氣管線、汽水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)組成)是RH精煉爐裝置的靈魂,真空抽取的速度和真空系統(tǒng)穩(wěn)定性的保持直接影響著高強度汽車鋼的產(chǎn)量。[1]唐鋼不銹鋼公司的RH精煉爐于2014年籌建,2015年正式投產(chǎn)。由于是一個從未接觸過的領(lǐng)域,在RH爐投產(chǎn)后的生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)了各種復(fù)雜的問題,其中保障真空度成為了重中之重。根據(jù)公司規(guī)程體系文件(TB1-LG-0202第一版)RH技術(shù)規(guī)程要求,超低碳鋼標(biāo)準(zhǔn)真空度≤2mbar。2020年一、二季度,隨著產(chǎn)量的不斷提高,真空泵組開始出現(xiàn)停泵、尤其以羅茨泵停泵為主,停泵后造成冶煉過程中整體真空度下降,真空抽不下去連鑄降速、連鑄拉下等異常事件,造成鋼水質(zhì)量降低而改判,5月份最多時候出現(xiàn)停5臺羅茨泵的情況,24臺羅茨泵運行的效率僅為79%,而2020年1-5月份RH因真空系統(tǒng)造成E類事故2次,總停機時間278分鐘,連鑄異常降速2次,占RH精煉爐設(shè)備總異常的18%,為了穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,生產(chǎn)高品質(zhì)鋼種,真空泵停泵的問題需要進行解決。[2]
2 真空系統(tǒng)介紹
唐山鋼鐵集團不銹鋼公司2015年竣工一座雙工位的RH精煉爐,單工位設(shè)計冶煉能力為110t,主要負責(zé)生產(chǎn)SPHETi-3汽車骨架用鋼,SPHD、SPHE與IF超低碳鋼,DP780C與DP980C等高強汽車鋼,H220Y與H220BH等磷強化超低碳深沖鋼。產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)領(lǐng)先國內(nèi)90%的鋼鐵企業(yè),并以寶山鋼鐵、韓國浦項制鐵等國際一流汽車鋼生產(chǎn)公司作為目標(biāo),致力于生產(chǎn)世界一流汽車鋼。在整個冶煉過程中,RH精煉爐煉鋼主要在預(yù)熱24小時的耐火材料真空槽中進行。[3]真空罐底部是兩根浸漬耐火材料的管道。真空罐上部通過L形熱彎管和氣體冷卻器與真空泵裝置系統(tǒng)相連。氧氣槍用于預(yù)熱真空罐并吹氧,在冶煉過程中通過真空攝像機觀察真空罐內(nèi)部情況,啟動真空泵系統(tǒng)裝置,由于真空罐內(nèi)部壓強低于大氣壓強,鋼水通過浸漬管被吸入真空罐。在真空狀態(tài)中,鋼水通過提升管路連續(xù)排入真空罐,并通過下降管路返回到鋼包。啟動真空泵裝置后,真空罐內(nèi)的鋼水環(huán)流形成時間約為0.5分鐘至1分鐘。尤其是在低真空條件下,上升管和下降管間會產(chǎn)生強的湍流。鋼水從下降管流入鋼包,流速降低,然后緩慢流到鋼包底部,接著會向上加速流到上升管。整個冶煉過程是在真空條件中進行的,在目前的條件下,開始冶煉后必須發(fā)現(xiàn)并處理真空系統(tǒng)泄漏,發(fā)現(xiàn)和處理泄漏點的時間是不可控的。鋼水已經(jīng)多次由于真空度沒有達到標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致鋼水內(nèi)部含碳量高,這對生產(chǎn)計劃的實施造成了重大影響。
RH爐由A、B兩個冶煉工位、一套機械式真空泵系統(tǒng)及連接管線組成,A、B兩個工位交替生產(chǎn)。主體設(shè)備包括真空槽和氧槍座孔密封盒,上部槽分為上部槽和下部槽,下部槽連接浸漬管,上部槽連接L型熱彎管,上部槽受料口與下料系統(tǒng)的阻火板連接。
3 影響真空度的主要因素
在實際生產(chǎn)中,造成真空系統(tǒng)故障的原因是多方面的,由于RH真空設(shè)備的特殊性,很多故障難以判斷和發(fā)現(xiàn),因此在判斷設(shè)備故障的過程中需要大量的精力和時間,RH真空系統(tǒng)的一些故障導(dǎo)致真空度偏高。若達不到生產(chǎn)要求,必須停止生產(chǎn)檢查處理,嚴(yán)重影響訂單的兌現(xiàn)和生產(chǎn)的連續(xù)性,要確保RH真空系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行,首先要了解真空系統(tǒng)故障的原因,根據(jù)現(xiàn)場實際情況分析,蒸汽真空系統(tǒng)故障的原因有以下幾點。
3.1 真空系統(tǒng)外漏
真空系統(tǒng)的外部泄漏是指在抽真空過程中與大氣接觸的真空管及相關(guān)聯(lián)的鏈接設(shè)備存在間隙、孔洞、裂縫等問題,空氣進入真空管線的現(xiàn)象。真空系統(tǒng)外泄現(xiàn)象在實際生產(chǎn)中非常普遍,主要是空氣進入真空管線后氣體量增加,抽氣平衡被破壞,每單位時間的氣體量超過真空泵設(shè)計的抽氣能力,達不到設(shè)計的真空度要求真空度在一定的值下不會下降。一方面,單獨的大漏點很容易檢查。另一方面,如果漏的是多個小漏點的話,檢查會很麻煩,而且很耗費精力。
3.2 真空系統(tǒng)設(shè)備問題
真空系統(tǒng)是一個沒有運動部件的封閉系統(tǒng),由多個單級泵、冷凝器和閥門串聯(lián)和并聯(lián)組成。水主要用作工作介質(zhì),這一特點也使得故障發(fā)生后很難判斷故障的實際位置,只有在逐步檢查之后,才能確定故障的具體位置,因此導(dǎo)致搜索時間更長。真空系統(tǒng)設(shè)備故障原因歸納如下:
1.真空泵體問題。在整個鋼水處理過程中,系統(tǒng)真空度隨鋼水流量的減小而增大。處理前,系統(tǒng)真空度低,放氣量大。筆者認為有必要增加前級泵的泵送能力。通常,多臺泵并聯(lián)使用,以提高系統(tǒng)的抽真空能力。為了減少蒸汽消耗和節(jié)約能源,需要關(guān)閉前級的多個并聯(lián)泵。因此,羅茨泵和螺桿泵泵體在高溫、高速蒸汽沖刷條件下長期磨損本體會產(chǎn)生裂痕,管道會產(chǎn)孔洞,導(dǎo)致真空度無法下降到2mbr以下,不能滿足工藝要求。
2.設(shè)備位置偏移。由于RH生產(chǎn)過程中的真空槽可能發(fā)生振蕩,長時間振蕩會磨損密封性,管道同心度與活動連接位置的偏差,以及其他相關(guān)裝置的位移。影響真空效果。同時,導(dǎo)致真空度升高延遲的一個重要因素是真空系統(tǒng)關(guān)鍵裝置中真空泵霧化器的高度同心度,在安裝泵體時必須保證準(zhǔn)確定位和安裝質(zhì)量。
(1)現(xiàn)場對氣囊破損的位置進行統(tǒng)計、破損位置進行切口觀察鑄造情況。氣囊不是整體鑄造,膠粘位置強度不足,容易發(fā)生破裂。
(2)密封盒積渣未得到及時清理,導(dǎo)致補償器伸縮速度慢,高溫?zé)釟夂婵久芊馊r間長,造成密封圈失效。
(3)密封條安裝到座孔時,環(huán)境溫度急劇上升導(dǎo)致密封條膨脹,從凹槽中擠出,需要對密封條進行多次切割、調(diào)整。
(4)經(jīng)過查閱資料,現(xiàn)用密封膠耐熱溫度為260度,使用環(huán)境溫度在220-300度之間。在密封漏氣時拆解人孔發(fā)現(xiàn)密封膠已經(jīng)軟化、變性,并因為壓力差而被擠出結(jié)合面處。影響范圍大、處理困難。
(5)泵組反吹時間短,不能將轉(zhuǎn)子上的積灰吹掃干凈。積灰造成轉(zhuǎn)子卡阻,停泵,影響抽真空能力。
(6)氣冷器冷卻水管內(nèi)壁有水垢、外壁有積灰,在冷卻能力下降,造成二級泵停機,從而導(dǎo)致整組泵停機,嚴(yán)重影響抽真空能力。
(7)反沖洗過濾器堵塞,造成所有真空泵冷卻水流量不足,導(dǎo)致真空泵溫高停機,嚴(yán)重影響抽真空能力。
影響RH真空泵停泵的諸多因素有管路銹蝕,濾芯堵塞、回水壓差大,冷卻效果不好,真空泵組溫度超標(biāo)、冶煉雜質(zhì)沉積機械卡組等只要找到影響這些問題的根源進行解決,即可降低真空泵本體故障時間。
4 對應(yīng)改善策略
1.與氣囊生產(chǎn)廠家技術(shù)人員共同改善鑄造工藝,將氣囊鑄造為整體形勢,鑄造冒口選在氣囊進氣口位置,使得整體強度滿足使用要求。
2.完善崗位規(guī)程,每次更換熱彎管或者發(fā)生噴濺事故后,對密封盒進行拆解、清理。
3.制定密封條更換維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)溫差變化和密封條膨脹系數(shù)確定密封條切割長度,避免線上人為調(diào)節(jié)造成密封條出現(xiàn)缺口。
4.重新對密封膠進行選型,由耐熱260度改為耐熱400度。
5.將該吹掃程序時間由5S修改為300秒,且HMI數(shù)據(jù)可根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行調(diào)整。若連鑄機澆鑄大段面,生產(chǎn)節(jié)奏緊張,爐次間隔達不到300秒,可通過現(xiàn)場提升操作面板按鈕提前結(jié)束反吹,進入抽真空模式。每個冶煉批次結(jié)束后,真空泵要求運行2小時候后才可以停泵,所以默認7200秒反吹。同時也可以手動修改。
6.完善點檢標(biāo)準(zhǔn),增加氣冷器檢查標(biāo)準(zhǔn)、清理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。增加反沖洗過濾器檢查、清理標(biāo)準(zhǔn)。
5 效果驗證
不銹鋼RH精煉爐真空系統(tǒng)運行越來越穩(wěn)定,真空系統(tǒng)主體設(shè)備故障率由1-5月份的平均55.6分鐘降低至0分鐘,生產(chǎn)降效異常停機次數(shù)也由2-6月份的平均每月2次降低至目前的0次。B工位氧槍密封氣囊在冶煉過程中破裂,造成2爐真空度超過2mbar,其余110爐真空度全部合格,合格率98%。A工位交班爐次冶煉時真空度4.9mbar,交班未確認放灰閥密封面狀態(tài)。整改冶煉過程中,真空度合格率99.2%(詳情見圖1)。
直接經(jīng)濟效益測算:
2020年1-5月真空泵停泵造成的事故總時間為278分鐘,平均每月278分鐘/5個月=55.6分鐘,為滿足生產(chǎn)要求特定目標(biāo)未0分鐘/月。
效益測算(月利潤):278分鐘/35分鐘每爐鋼×
110t×155元/噸凈利潤=135425元
2020年1-6月份共計9次真空泵降效,共計9爐鋼,連鑄降速生產(chǎn)平均每爐鋼15分鐘,合計影響產(chǎn)量15分鐘*9爐*1噸鋼=135噸鋼,每噸鋼平均利潤155元,合計135噸鋼×155元/噸鋼=20925元。
合計直接效益:135425元+20925元=156350元
材料費:管材費用9500元+閥門及彎頭約10000元
人工費:6人×5天×7小時×55元/小時=11550元
過濾器費用:24個×400元/個=9600元
總效益=156350-9500-10000-11550-9600= 115700元
間接效益:RH真空泵的穩(wěn)定運行間接降低了整體的真空度,滿足2mbr的生產(chǎn)需求、穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏提高鋼水質(zhì)量。
6 結(jié)語
通過總結(jié)、分析和現(xiàn)場實踐,解決了rh精煉爐波動大、不穩(wěn)定、不符合真空要求等問題,在不到一年的時間內(nèi)實現(xiàn)了RH真空系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行,保證了各類鋼的生產(chǎn)質(zhì)量,真空設(shè)備的穩(wěn)定運行率達到99%,真空率達到98%以上。確保右側(cè)真空系統(tǒng)穩(wěn)定運行的措施有:
1.法蘭面接觸的鏈接部位密封檢查和維護。在密封件安裝法蘭面接觸件之前,必須檢查法蘭面平面,接觸面必須無灰塵和雜物,密封介質(zhì)必須良好無損壞,卡口或螺釘必須均勻受力,連接后必須涂抹密封膠和膠帶,以防止生產(chǎn)過程中泄漏。建立使用過程中不同部件的定期更換、檢查和維護臺帳。
2.生產(chǎn)前對介質(zhì)進行確認。生產(chǎn)前通知動力系統(tǒng)將冷卻水流量、壓力、溫度穩(wěn)定在要求的范圍。
3.耐材修砌的檢查。真空槽修砌過程中必須按照砌筑要求和標(biāo)準(zhǔn)進行,必須把真空槽內(nèi)部,耐材表面的粘連鋼渣清理干凈,接觸部位的耐材磚不能超過法蘭面,并保持平整,上線煉鋼之前要對精煉工、相關(guān)方和設(shè)備管理人員進行確認,確保無誤后才能上線生產(chǎn)。[4]
4.生產(chǎn)前清空真空管。由于在生產(chǎn)之前。真空槽長時間烘烤過程中內(nèi)部氣體燃燒和耐材內(nèi)部的水份產(chǎn)生的水蒸汽冷凝液化附著在管式冷卻器和板式冷卻器上,生產(chǎn)中抽氣時真空泵轉(zhuǎn)速降低。因此,在處理鋼水之前,應(yīng)排空真空管道中的水。
參考文獻:
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