李 軍,梁 箭,鄧 肯,馬占華,孫蘭義
(中國石油大學(xué)(華東)化學(xué)工程學(xué)院,山東青島 266580)
化工行業(yè)在發(fā)展節(jié)能強(qiáng)化技術(shù)及智能化技術(shù)應(yīng)用的同時,也加大了開車過程的不確定性及風(fēng)險概率[1-3]。反應(yīng)精餾與隔壁塔作為典型的節(jié)能強(qiáng)化技術(shù),被廣泛應(yīng)用于化工生產(chǎn),其開車過程的研究同樣備受關(guān)注。反應(yīng)精餾因存在化學(xué)反應(yīng),塔內(nèi)物料的組成及溫度需要精確控制[4-6];隔壁塔內(nèi)部高度耦合,全塔控制困難,導(dǎo)致開車所需考慮的因素增加[7-10]。將反應(yīng)精餾與隔壁塔2種強(qiáng)化技術(shù)結(jié)合的反應(yīng)精餾隔壁塔[11-14](reactive dividing wall column,RDWC)兼具兩者的經(jīng)濟(jì)和節(jié)能優(yōu)勢,但也引入了各自的開車難點,使開車過程更加復(fù)雜,其安全性能往往被忽視。筆者基于Aspen Plus(V8.4)建立滿足RDWC基本穩(wěn)態(tài)模型,對基本穩(wěn)態(tài)模型通過軟件的設(shè)計規(guī)定模塊以產(chǎn)品規(guī)格為目標(biāo)完成過程參數(shù)優(yōu)化,建立與穩(wěn)態(tài)流程相對應(yīng)的控制結(jié)構(gòu)動態(tài)模型,通過擾動分析法對溫度控制結(jié)構(gòu)進(jìn)行擾動分析,獲取抗干擾能力強(qiáng)的控制臺系統(tǒng),完成RDWC的九階段開車過程模擬,對開車過程的動態(tài)特性與安全性能進(jìn)行系統(tǒng)分析。
RDWC裝置見圖1。
圖1 反應(yīng)精餾隔壁塔Fig.1 Reactive dividing wall column
以乙酸與甲醇的酯化反應(yīng)生成乙酸甲酯為體系,研究RDWC的開車過程并評價其安全性能。其化學(xué)反應(yīng)方程式及動力學(xué)參數(shù)[15-16]為
r=mcat(k1αHAcαMeOH-k-1αMeAcαH2O),
k1=2.961×104exp(-49 190/RT),
k-1=1.348×106exp(-69 230/RT).
式中,r為反應(yīng)速率,mol/s;k1為酯化反應(yīng)速率常數(shù),mol/(g·s);k-1為水解反應(yīng)速率常數(shù),mol/(g·s);αi為組分i的活度;R為氣體常數(shù),8.314 J/(mol·K);T為溫度,K。
基于酯類有機(jī)物生產(chǎn)的典型反應(yīng)精餾工藝[17-19],建立如圖2的RDWC穩(wěn)態(tài)流程。基于軟件的設(shè)計規(guī)定模塊,以塔頂出料、中間采出與塔底出料的產(chǎn)品純度為目標(biāo),完成RDWC過程參數(shù)的優(yōu)化,該模型能夠獲取較優(yōu)的產(chǎn)品規(guī)格,滿足設(shè)計要求。
RDWC兩塔等效模型如圖3所示,主要流程包含反應(yīng)精餾塔(RD)和甲醇回收塔(RC)。為實現(xiàn)RDWC等效模型的模擬,需要增設(shè)一臺虛擬壓縮機(jī)抵消壓差,該壓縮機(jī)在RD和RC的氣相物流之間,過程本身并不存在該結(jié)構(gòu)。RDWC第28塊塔板的氣相物流通過該虛擬壓縮機(jī)進(jìn)行壓力整定后進(jìn)入隔板右側(cè)(即RC),完成甲醇回收后,RC塔底液相物流返回RDWC的第28塊塔板。此外為了實現(xiàn)之后的空塔開車,兩塔塔頂均需增設(shè)放空閥排出塔內(nèi)的惰性氣體。
圖2 反應(yīng)精餾隔壁塔合成乙酸甲酯穩(wěn)態(tài)模型Fig.2 Steady-state process of RDWC for production of methyl acetate
圖3 反應(yīng)精餾隔壁塔兩塔等效模型Fig.3 Thermodynamic equivalent model of RDWC
基于熱力學(xué)等效的兩塔穩(wěn)態(tài)模型,在Aspen Dynamics中通過添加進(jìn)料(FC)、液位(LC)、壓力(PC)等控制器設(shè)計如圖4所示的溫度控制結(jié)構(gòu)(TCS)。FC1、FC2和FC3通過控制閥門開度來控制甲酸、乙醇進(jìn)料流率及進(jìn)入RC的氣相物流流率;LC1、LC2、LC3和LC4通過控制對應(yīng)塔板液位來控制塔頂采出、塔釜采出、返回RD的液相物流及中間采出流量;PC1和PC2通過控制冷凝器熱負(fù)荷來控制RD與RC塔頂壓力。為了添加溫度(TC)控制器,對兩塔所有塔板進(jìn)行靈敏度分析。根據(jù)圖5所示的靈敏度分析曲線,分別選取溫差最大的塔板,即RD第29塊塔板、RC第8塊塔板作為靈敏板,添加溫度控制器TC1與TC2。根據(jù)圖5(a)RD的分析結(jié)果,選取第4、9塊塔板分別作為TC4、TC3的溫度控制輸入。通過溫度控制器TC3控制比例控制器B02的參數(shù),實現(xiàn)進(jìn)料流量干擾的自動調(diào)節(jié);通過溫度控制器TC4,控制比例控制器B01的參數(shù),實現(xiàn)乙酸、甲醇的進(jìn)料比例調(diào)整;通過控制RD第28塊塔板的采出流量來控制比例控制器B03的參數(shù),實現(xiàn)進(jìn)入RC的氣相物流流量調(diào)節(jié)。表1為由Tyreus-Luyben調(diào)諧所得的所有控制器優(yōu)化的增益參數(shù)KC與積分時間Ti[20-22]。
圖4 反應(yīng)精餾隔壁塔溫度控制結(jié)構(gòu)Fig.4 Temperature control structure of RDWC
圖5 靈敏度分析Fig.5 Sensitive analysis
表1 溫度控制結(jié)構(gòu)控制器參數(shù)Table 1 Tuning parameters of controllers for TCS
采用擾動分析法對溫度控制結(jié)構(gòu)進(jìn)行控制性能評價,通過增加或者減少20%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))進(jìn)料流量(F)、改變水含量調(diào)整乙酸(HAc)、甲醇(MeOH)兩股進(jìn)料的純度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為90%,分別實現(xiàn)動態(tài)過程進(jìn)料流量擾動與進(jìn)料組分?jǐn)_動。進(jìn)料流量擾動下的動態(tài)響應(yīng)如圖6所示,在0.5 h添加進(jìn)料流量擾動后,RD中乙酸甲酯和水的純度都發(fā)生了較大改變,短時間內(nèi)產(chǎn)品濃度趨于穩(wěn)定,最終回歸到初始濃度附近。進(jìn)料組分?jǐn)_動下的動態(tài)響應(yīng)如圖7所示,乙酸甲酯和水的純度在經(jīng)過明顯改變后都逐漸趨于穩(wěn)定,最終達(dá)到可接受的濃度范圍。因此該控制結(jié)構(gòu)能夠有效抵抗±20%的進(jìn)料流量干擾及±10%的進(jìn)料組分干擾,具有較強(qiáng)的抗干擾能力。
過程路徑指數(shù)(PRI,其值記為IPR)是工藝過程選取最優(yōu)安全路徑、評價過程安全性能的重要工具[23-25],RDWC的安全性能評價是利用PRI對各物流的安全性進(jìn)行量化分析。該方法不依賴人為因素,各參數(shù)能夠?qū)崟r從Aspen系列過程模擬軟件中導(dǎo)出計算,或利用軟件的內(nèi)部編程進(jìn)行計算,最終獲取PRI結(jié)果。PRI計算過程為
IPR=(pρΔEmixq)/A0.
式中,p為壓力,kPa;ρ為密度,kg/m3;q為熱值,kJ/kg;A0為用來修正最終計算結(jié)果量綱的常數(shù),模型中A0取106;ΔEmix為混合物爆炸極限(體積分?jǐn)?shù)),其計算公式[26]為
分析過程PRI時,綜合考慮全部物流S01-S11,計算能反映過程整體安全性的PRI指數(shù)PRI-T。為進(jìn)一步分析過程安全性、降低多股物流的復(fù)雜程度,單獨計算三個出料模塊中物流的PRI值。這三個出料模塊及其PRI分別為:塔頂模塊PRI-D、中間采出模塊PRI-M和塔釜模塊PRI-W。其中PRI-D包含S03-S05三股物流,PRI-M包含S06-S08三股物流,PRI-W包含S09-S11三股物流。
圖6 進(jìn)料流量干擾下的動態(tài)響應(yīng)Fig.6 Dynamic responses under feed flowrate disturbances
圖7 進(jìn)料組分干擾下的動態(tài)響應(yīng)Fig.7 Dynamic responses under composition disturbances
表2 各組分的摩爾燃燒熱與爆炸極限Table 2 Heat of combustion and flammability for all components
排空塔內(nèi)物料,通過編程在Aspen Dynamics實現(xiàn)空塔開車模擬。設(shè)定RD塔與RC塔的壓力均為1大氣壓,溫度均為20 ℃,同時塔內(nèi)部充滿惰性氣體,所有的閥門處于關(guān)閉狀態(tài),且控制器處于手動狀態(tài)。
基于Ruiz等[29-30]對普通精餾體系完成板式精餾塔空塔開車的相關(guān)研究,結(jié)合RDWC精餾特點以及常見的開車過程影響因素,設(shè)計如下RDWC空塔開車流程(九階段)。
(1)初始進(jìn)料。手動控制進(jìn)料閥門開始進(jìn)料,甲醇和乙酸的初始進(jìn)料流量均為30 kmol/h。
(2)開啟放空閥。打開RD與RC的放空閥,為徹底排空惰性氣體,開啟閥門后不立即關(guān)閉。
(3)開啟再沸器。當(dāng)塔釜液位達(dá)到30%時[31],開啟再沸器,通入升溫速度為2 ℃/min的加熱蒸汽,通過斜坡升溫方式將再沸器溫度加熱至80 ℃[32],同時壓力控制器PC1與PC2調(diào)至自動狀態(tài)。
(4)關(guān)閉放空閥。當(dāng)塔內(nèi)惰性氣體排空時,關(guān)閉RD與RC的放空閥。
(5)開啟回流。從再沸器上升的氣體到達(dá)塔頂經(jīng)冷凝器回流入塔頂回流罐,當(dāng)RD與RC的回流罐液位達(dá)到30%時,以全回流的方式完全打開兩塔回流閥門的開度。
(6)調(diào)節(jié)再沸器。全回流開啟后,全塔負(fù)荷增大,通入升溫速度為4 ℃/min的加熱蒸汽將再沸器的溫度從80 ℃提升至150 ℃[32]。
(7)進(jìn)料控制器和溫度控制器自動調(diào)整。當(dāng)RD第29塊塔板溫度達(dá)到設(shè)定值時,調(diào)整溫度控制器TC1-TC4為自動狀態(tài),設(shè)置相應(yīng)的設(shè)定值,同時調(diào)整進(jìn)料控制器FC1為自動狀態(tài),進(jìn)料控制器FC2-FC4為串級,并將設(shè)定值調(diào)整為正常進(jìn)料流量。RD與RC的回流方式從全回流逐漸切換至一個滿足回流要求的定值,同時打開塔頂排出閥,將甲醇產(chǎn)品循環(huán)至進(jìn)料物流中。
(8)開始出料、液位控制器自動調(diào)整。此階段塔板的氣液兩相流量開始趨于相對穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)RD塔頂乙酸甲酯與塔釜水滿足產(chǎn)品要求時,打開液位控制閥采出產(chǎn)品。
(9)運行穩(wěn)定。控制各個控制器自動微調(diào),RDWC體系開始穩(wěn)定運行。
針對RDWC開車過程中三股產(chǎn)品流量(FD、FM、FW)與組成(XD,MeAc、XM,MeOH、XW,H2O)的動態(tài)變化、RD第4、9、29塊塔板溫度(TRD,4、TRD,9、TRD,29)的動態(tài)變化、RC第8塊塔板溫度(TRC,8)的動態(tài)變化進(jìn)行動態(tài)特性分析,動態(tài)響應(yīng)結(jié)果顯示所有參數(shù)最終都達(dá)到初始設(shè)計值。當(dāng)所有產(chǎn)品純度合格且所有靈敏板溫度達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時,全塔達(dá)到穩(wěn)態(tài),此時開車過程結(jié)束。
2.2.1 產(chǎn)品流量
圖8為三股產(chǎn)品的流量變化狀況,開車6 h后都達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。初始階段三股產(chǎn)品物流的出料閥門均處于關(guān)閉狀態(tài),2.3 h時首先打開RC的出料閥門,將回收的甲醇輸送至甲醇進(jìn)料物流;2.6 h時開始采出乙酸甲酯和水,因開啟回流階段回流罐液位一直處于正常范圍,所以乙酸甲酯采出閥門開啟的瞬間出料較為平緩;由于溫度控制器TC1自動調(diào)節(jié)再沸器的加熱蒸汽溫度,水在閥門打開瞬間出料出現(xiàn)較大的下降趨勢,之后經(jīng)液位控制器自動調(diào)節(jié)最終達(dá)到穩(wěn)態(tài)。
圖8 反應(yīng)精餾隔壁塔開車過程產(chǎn)品流量動態(tài)響應(yīng)Fig.8 Dynamic response of product flowrate in RDWC during start-up process
2.2.2 產(chǎn)品組成
圖9為三股產(chǎn)品(其質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為wD,MeAc、wW,H2O和wM,MeOH)純度變化狀況,開車6 h后所有產(chǎn)品純度都達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。初始階段未生成乙酸甲酯,隨著全回流開啟以及全塔溫度升高,反應(yīng)速率逐漸增大,塔頂乙酸甲酯產(chǎn)品純度逐漸上升。該過程有2個階躍式突增,第1次是由于再沸器加熱蒸汽溫度逐漸升高,部分上升的甲醇?xì)怏w與乙酸反應(yīng)生成乙酸甲酯產(chǎn)品;第2次是開啟回流閥之后,因增加回流量及提高再沸器加熱蒸汽溫度的共同作用,造成乙酸甲酯產(chǎn)品的純度持續(xù)上升,最終達(dá)到初始設(shè)計值。
圖9 反應(yīng)精餾隔壁塔開車過程產(chǎn)品組成動態(tài)響應(yīng)Fig.9 Dynamic response of product composition in RDWC during start-up process
同樣在初始階段塔釜沒有產(chǎn)品水生成,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,塔釜中逐漸產(chǎn)生水,反應(yīng)前期因塔釜存在多余的甲醇與乙酸液體,導(dǎo)致水的純度變化較小;在水的純度緩慢上升過程中,1.8 h附近出現(xiàn)下降波動,主要因為全回流的開啟使塔底組成發(fā)生了輕微變化;最后,隨著反應(yīng)速率提高,乙酸與甲醇在塔釜的含量逐漸減少,水的純度逐漸升高,最終達(dá)到初始設(shè)計值。
初始階段由于部分汽化的甲醇進(jìn)入RC,而此時該塔內(nèi)僅有甲醇,因此甲醇純度為100%,隨著反應(yīng)的進(jìn)行,生成的水和乙酸甲酯在塔底汽化并進(jìn)入RC,導(dǎo)致甲醇純度降低。此后在甲醇純度持續(xù)上升過程中出現(xiàn)了三次突增現(xiàn)象,第一次由于放空閥的關(guān)閉降低甲醇的損失量,同時全回流的開啟減少回流罐中的雜質(zhì);第二次是進(jìn)料切換為正常流量,大量汽化的甲醇進(jìn)入RC,值得注意的是因為再沸器加熱蒸汽溫度的提高,高沸點雜質(zhì)進(jìn)入RC塔頂,造成該階段之前甲醇純度出現(xiàn)下降現(xiàn)象;第三次是2.3 h時RC塔頂開始出料,液位控制器切換至自動模式,其純度最終達(dá)到設(shè)計值。
2.2.3 靈敏板溫度
如果所有靈敏板溫度達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),則意味著所有塔板的溫度達(dá)到穩(wěn)態(tài),因此分析四塊靈敏板溫度的動態(tài)變化即可以反映全部塔板的狀態(tài)。開車過程中靈敏板溫度的變化狀況如圖10所示,開車3 h后,所有靈敏板的溫度基本達(dá)到穩(wěn)態(tài),其中TRD,4、TRD,9的變化行為較為相似,原因是來自塔釜的熱氣流到達(dá)兩塊塔板的時間不同,因此TRD,4的變化時間滯后。這兩塊塔板在0.1 h時溫度逐漸上升至約30 ℃,符合穩(wěn)態(tài)過程的設(shè)定值;此后由于再沸器的開啟,全塔溫度自下而上開始上升,塔底甲醇汽化與乙酸發(fā)生酯化反應(yīng)并放熱,導(dǎo)致塔板溫度出現(xiàn)了突增;約1.8 h開啟全回流,塔板溫度開始大幅度回落;之后,盡管再次提高再沸器的加熱蒸汽溫度,但由于回流對該兩塊塔板的影響更大,溫度持續(xù)降低至正常運行溫度。
由于進(jìn)料的影響和再沸器加熱蒸汽溫度的提高,TRD,29在開車初始階段持續(xù)上升;此后再次提高再沸器的加熱蒸汽溫度使該塔板的溫度大幅提升;值得注意的是,在1~2 h內(nèi)有一個溫度下降的過程:一方面是塔釜液位的降低以及放空閥的關(guān)閉使壓力增大,造成上升的氣相流率減少而導(dǎo)致;另一方面是由于該塔板的物料組成發(fā)生較大的變化,溫度出現(xiàn)相應(yīng)波動。此外由于第4、9塊塔板上進(jìn)行乙酸甲酯的合成反應(yīng),反應(yīng)釋放的熱量使該階段TRD,29顯著低于TRD,4與TRD,9。
進(jìn)料過程中RD部分惰性氣體進(jìn)入RC,導(dǎo)致TRC,8在初始階段與RD其余塔板的溫度不同,此外,在進(jìn)行兩塔模擬時開啟虛擬壓縮機(jī)并保持開啟狀態(tài)直至開車結(jié)束,其對來自第28塊塔板的氣相物流進(jìn)行壓力調(diào)整,因氣體壓縮導(dǎo)致TRC,8急劇上升;在0.5與1.9 h時,兩次提高再沸器加熱蒸汽溫度,塔板溫度隨之上升;2.3 h時進(jìn)料流量調(diào)整為正常進(jìn)料,RC塔頂開始出料,塔板溫度急劇下降;此后溫度控制器TC2切換至自動模式調(diào)節(jié)回流流量,最終TRC,8達(dá)到預(yù)設(shè)溫度。
圖10 反應(yīng)精餾隔壁塔開車過程靈敏板溫度動態(tài)響應(yīng)Fig.10 Dynamic response of temperature of sensitive tray in RDWC during start-up process
分析產(chǎn)品流量、組成和塔板溫度的動態(tài)特性,總開車過程用時6 h。開車結(jié)束時,產(chǎn)品規(guī)格和全塔溫度分布與穩(wěn)態(tài)模擬結(jié)果基本吻合,證明開車模擬過程中控制方案以及各控制器參數(shù)的準(zhǔn)確性。開車總用時短,模擬結(jié)果準(zhǔn)確性高。
盡管RDWC最終能夠穩(wěn)定運行,但開車過程的操作繁瑣,且動態(tài)響應(yīng)的非線程程度高,導(dǎo)致開車時往往伴隨著安全風(fēng)險。為了及時發(fā)現(xiàn)開車過程安全問題,對RDWC開車過程進(jìn)行安全性能研究。
圖11為全物流及三股采出模塊的PRI動態(tài)響應(yīng)曲線。PRI-T從最初的0升至最終的1.858,意味著隨著開車過程的進(jìn)行,全塔安全性逐漸由安全狀態(tài)轉(zhuǎn)化為風(fēng)險狀態(tài)。初始階段,多數(shù)物流管道皆為空管道,此時整個過程沒有安全風(fēng)險;0.1 h兩股物流開始進(jìn)料,PRI-T逐漸增大,隨著甲醇流入塔釜,S09出現(xiàn)物流,PRI-T隨之上升;此后開啟再沸器,兩塔溫度、壓力上升,PRI-T持續(xù)上升,然而隨著全回流的開啟,塔頂回流管道內(nèi)存在物料,其溫度與組成發(fā)生明顯變化,導(dǎo)致PRI-T在整體上升過程中出現(xiàn)一個明顯下降過程;開車過程結(jié)束前PRI-T的劇增過程,是進(jìn)料流量增至正常、各個控制器開啟自動模式及三股產(chǎn)品開始出料造成。
圖11 反應(yīng)精餾隔壁塔開車過程PRI動態(tài)響應(yīng)Fig.11 Dynamic response of PRI in RDWC during start-up process
PRI-D的動態(tài)變化呈現(xiàn)出明顯的三級階梯式突增。初始階段,物流S03-S05均無物料,因此塔頂采出模塊處于安全狀態(tài),隨著塔底再沸器的開啟,塔頂出現(xiàn)物料,溫度、壓力隨之升高,PRI-D首次突增;此后開啟再沸器導(dǎo)致塔頂溫度劇增,同時塔頂組成發(fā)生相應(yīng)的變化,因此PRI-D進(jìn)一步突增;當(dāng)進(jìn)料增至正常進(jìn)料且乙酸甲酯產(chǎn)品開始出料時,PRI-D突增至最大值。值得注意的是,PRI-D增至最大值后有一個明顯的下降階段,這是因為開車出料初期,回流罐的液位較高,為維持正常液位增大了產(chǎn)品的出料流率,而隨著開車的進(jìn)行,液位逐漸趨于正常水平,出料流率隨之恢復(fù)正常,塔頂采出模塊的安全性有所提高。
開車初期中間采出模塊出現(xiàn)部分物料,但受其流量、壓力的影響,PRI-M增長速度較慢;隨著RC物料的增加,PRI-M陡坡式增長;3~4 h甲醇開始在RC中累積,同時部分乙酸甲酯與水進(jìn)入中間采出模塊,PRI-M未發(fā)生明顯變化;隨著RC塔頂開始出料,PRI-M急劇增加,達(dá)到最大值后維持穩(wěn)定狀態(tài)直至開車過程結(jié)束。
進(jìn)料階段甲醇流入塔釜,此時物流S09中出現(xiàn)物料,因此相較于另外兩個模塊,PRI-W先出現(xiàn)突增;隨著開車過程的進(jìn)行,部分液相甲酸與水流入塔底,同時危險性較大的甲醇汽化離開再沸器,使該階段塔釜模塊的安全性有所提升;1.1 h關(guān)閉塔頂放空閥,全塔安全性降低,PRI-W出現(xiàn)突增;1.8 h開啟全回流,全塔溫度、壓力稍微降低,PRI-W隨之降低;最后進(jìn)料調(diào)整為正常進(jìn)料,各控制器開啟自動模式,三股產(chǎn)品開始采出,PRI-W逐漸上升直至開車結(jié)束增至最大值。
安全分析的動態(tài)響應(yīng)結(jié)果表明,從開車初始到穩(wěn)定運行這一階段,RDWC過程逐漸趨于風(fēng)險狀態(tài)。開車過程中,除塔頂采出模塊略大于穩(wěn)定過程,其他模塊及全塔PRI均小于穩(wěn)定運行過程,因為塔頂采出模塊主要采出危險性較高的甲醇產(chǎn)品,過量的甲醇累積造成了安全性的降低,然而總體而言,九階段開車方案比較安全。在PRI上升過程中,PRI值的大小反映了過程的安全趨勢,其變化斜率越大,說明該階段危險性上升速度快,可能發(fā)生系統(tǒng)失控的故障,工程人員應(yīng)該加強(qiáng)對開車過程的關(guān)注,當(dāng)安全性持續(xù)降低時進(jìn)行急停等安全保護(hù)措施。
(1)在Aspen Dynamics軟件中基于空塔狀態(tài)提出RDWC九階段開車模擬方法,開車過程動態(tài)特性分析顯示開車時間6 h,產(chǎn)品規(guī)格及靈敏板溫度與穩(wěn)態(tài)模擬的結(jié)果吻合度高,證明九階段開車方案的可行性以及控制方案、控制器參數(shù)的準(zhǔn)確性。
(2)基于PRI指數(shù)評估RDWC開車過程的動態(tài)安全性能,分別以全物流和三個產(chǎn)品采出模塊PRI指數(shù)的動態(tài)變化反映整個開車過程的安全性能變化狀況。結(jié)果表明九階段開車方法較為安全。在精餾塔的開車過程中,當(dāng)體系的安全狀態(tài)改變時,PRI指數(shù)會隨之發(fā)生變化。