李思瑤,胡 鑫,柴俊希,高瑞儀,周興偉
(青海大學(xué)化工學(xué)院,青海 西寧 810016)
水泥窯控制NOx排放的主要技術(shù)有選擇性催化還原法(SCR)與選擇性非催化還原法(SNCR)等。SCR技術(shù)雖然脫硝效率高,但脫硝成本高,并對操作溫度窗口和含塵量有特殊要求,在水泥窯極少使用[1]。SNCR技術(shù)目前在水泥行業(yè)應(yīng)用廣泛,但以氨水作為還原劑,運(yùn)行成本較高,同時(shí)存在氨逃逸及安全性的問題[2];以尿素溶液作為還原劑時(shí),脫硝反應(yīng)速率較低,尿素利用率低[3]。目前,我國針對水泥窯尾煙氣脫硝技術(shù)還不成熟,煙氣脫硝技術(shù)應(yīng)用較少,更沒有在高原地區(qū)開發(fā)應(yīng)用實(shí)例。
高濃度氨氮廢水處理工藝復(fù)雜,處理成本高[4],一般處理1噸高濃度氨氮廢水成本為2~8元。本文采用高濃度的有機(jī)廢水代替氨水了,作為水泥窯SNCR煙氣脫硝的還原劑,既解決了工業(yè)有機(jī)廢水,又節(jié)省SNCR脫硝還原劑的費(fèi)用,從而降低了運(yùn)行成本。
1)實(shí)驗(yàn)材料。丙烯酸(C3H4O2)廢水,為青海某公司生產(chǎn)的高濃度有機(jī)廢水。經(jīng)檢測分析得到丙烯酸廢水的TOC、氨氮的測樣結(jié)果,見表1。
表1 丙烯酸廢水樣品測試結(jié)果 ρ/(mg/L)
2)實(shí)驗(yàn)儀器。圓柱體燃煤爐,定量給煤機(jī)TWLD40(北京東方孚德技術(shù)發(fā)展中心),水經(jīng)泥漿泵G10-1(上海中球泵業(yè)有限公司),TESTO340煙氣分析儀(德國德圖公司),MCA04-M移動(dòng)式高溫紅外多組分煙氣分析儀(德國fodisch公司),雙流體霧化噴槍。
1.2.1 脫硝實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)以丙烯酸(C3H4O2)廢水為原料,在水泥窯分解爐內(nèi)860~1150 ℃ 區(qū)域內(nèi)噴射,將氮氧化物還原生成氮?dú)狻⒍趸?、水。反?yīng)方程如下:
采用 2 t/h 實(shí)驗(yàn)鍋爐模擬水泥窯分解爐進(jìn)行廢水SNCR煙氣脫硝實(shí)驗(yàn)。煙氣流量為 3510 m3/h,NOx質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 68 mg/kg。廢水噴入點(diǎn)溫度為 880 ℃,廢水用量為 5.5 L/h。所選用的廢水中有機(jī)碳與氨氮含量見表2。廢水霧化噴槍外徑為 12 mm,出口直徑為 3 mm,管道壓力為 0.15 MPa 時(shí),噴槍工作正常。
表2 廢水中有機(jī)碳與氨氮含量 ρ/(mg/L)
污水泵加壓后高濃度有機(jī)廢水泵至研發(fā)的雙流體霧化噴槍內(nèi),空氣壓縮機(jī)對槍體內(nèi)的高濃度有機(jī)廢水加壓后霧化噴入圓柱體燃煤爐腔體內(nèi),調(diào)節(jié)進(jìn)入爐體有機(jī)廢水的速率。高濃度有機(jī)廢水霧化后經(jīng)噴槍進(jìn)入爐體與高溫的煤爐反應(yīng),廢水的還原性物質(zhì)在高溫條件下將氮氧化物還原成氮?dú)?,達(dá)到脫硝的效果,通過風(fēng)機(jī)排出到空氣中。
實(shí)驗(yàn)所用燃煤為神木低硫低灰煤。將燃煤混勻后分成2組,分別進(jìn)行燃煤爐無噴淋和噴淋試驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過程中控制2組試驗(yàn)參數(shù)相同,以便對比。無噴淋實(shí)驗(yàn)和噴淋實(shí)驗(yàn)過程分別檢測煙氣成分對比脫硝效率,重復(fù)進(jìn)行兩水平多因素實(shí)驗(yàn)。
根據(jù)《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB30485-2013)[5]及《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)[6],采用對燃煤煙氣成分分別進(jìn)行連續(xù)在線分析和定時(shí)定點(diǎn)分析,在穩(wěn)定燃燒周期內(nèi)用NO的脫除效率表示丙烯酸鈉有機(jī)廢水的脫硝效率[7]。
在氧體積分?jǐn)?shù)為4.1%,噴射高濃度丙烯酸鈉有機(jī)廢水的情況下,測定了溫度對脫硝效率的影響,如圖1所示。丙烯酸鈉有機(jī)廢水在溫度為 1190 K 時(shí),脫硝效率為12.7%;隨著溫度的升高,脫硝效率逐步提高;在溫度為 1360 K 時(shí),脫硝效率達(dá)到最高,為37.6%;溫度再升高,有機(jī)廢水的脫硝效率逐步下降。
圖1 溫度-脫硝效率曲線
煙氣中O2的體積分?jǐn)?shù)對處理高濃度有機(jī)廢水的脫硝效率有重要影響。以氧體積分?jǐn)?shù)為變量,結(jié)果如圖2所示。較低φ(O2)有助于提高廢氣中NO的去除效果,煙氣氧體積分?jǐn)?shù)低于4%時(shí),脫硝效率較高,達(dá)到40%;而氧體積分?jǐn)?shù)高于5%時(shí),脫硝效率急劇下降。表明煙氣氧含量提高,有機(jī)物與氧、NO的競爭性反應(yīng)中,有機(jī)物易被氧氣氧化而失去脫硝能力。
圖2 氧濃度-脫硝效率曲線
如圖3所示,廢水在高溫區(qū)停留時(shí)間為 0.52 s 時(shí),廢水的脫硝效率可以達(dá)到接近20%;高溫區(qū)停留時(shí)間達(dá)到 0.68 s 時(shí)脫硝效率提升至32%;停留時(shí)間達(dá)到 0.82 s 時(shí),脫硝效率提高至37%左右。由于廢水中大分子有機(jī)物的升溫,有機(jī)物降解及與NO的還原反應(yīng)都需要一定的時(shí)間,高濃度有機(jī)廢水在煤爐腔體內(nèi)停留時(shí)間越長,與廢氣中氮氧化物的反應(yīng)越充分,還原脫硝效果則越好。適當(dāng)?shù)脑黾臃磻?yīng)時(shí)間,可以提高脫硝效果,因此廢水的停留時(shí)間不宜小于 0.8 s。
圖3 停留時(shí)間對脫硝效率的影響
由圖4分析可得,采用正向噴射和逆向噴射,對廢水脫硝效率有較大的影響。在單因素實(shí)驗(yàn)得到優(yōu)化條件的情況下,丙烯酸廢水煤爐爐體內(nèi)延期溫度分別控制在 1185 K 和 1403 K ,改變雙流體霧化噴槍的噴射角度,分別采用正向噴射和反向噴射的噴射方式,改變高濃度丙烯酸廢水和廢爐氣的混合程度,改變爐內(nèi)反應(yīng)溫度。實(shí)驗(yàn)表明,逆向噴射和正向噴射的脫硝效率分別達(dá)到30.4%和19.3%。
圖4 廢水噴射方向?qū)γ撓跣实挠绊?/p>
1) 本實(shí)驗(yàn)測得低φ(O2)有利于高濃度有機(jī)廢水脫除煙氣中的NO;高濃度有機(jī)廢水霧化后同爐體內(nèi)廢氣的混合充分程度和停留時(shí)間對工藝脫硝效率有重要的影響,反應(yīng)停留時(shí)間控制在 0.80 s 以上時(shí),脫硝效率較高;當(dāng)爐體反應(yīng)區(qū)溫度越高,工藝脫硝效率越高,但不宜高于 1360 K。
2)逆向噴入使丙烯酸廢水和煙氣的混合更加充分,更有助于脫硝反應(yīng)的進(jìn)行,同時(shí),爐內(nèi)低溫區(qū)氧化還原反應(yīng)為動(dòng)力控制,爐內(nèi)高溫區(qū)為擴(kuò)散控制。