謝國良
庫車縣科興煤炭實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 新疆 庫車 842000
國內(nèi)煤礦的智能化開采得到了飛速,進(jìn)入了智能化采煤的新時(shí)代。以液壓支架自動跟機(jī)、采煤機(jī)記憶割煤、視頻監(jiān)控及遠(yuǎn)程監(jiān)控為基礎(chǔ),智能化控制軟件為核心,實(shí)現(xiàn)了在地面(或順槽)集控中心對采煤設(shè)備的監(jiān)測與集中控制,采煤工作面實(shí)現(xiàn)了割煤、移架、推溜、運(yùn)輸?shù)戎悄芑\(yùn)行[1]。
因此,積極結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,開展針對性的深入研究,探索高效的綜采無人化作業(yè)技術(shù)已成為必然的發(fā)展趨勢,本文結(jié)合榆樹泉煤礦1012綜采工作面,系統(tǒng)闡述了智能化的探索與應(yīng)用。
榆樹泉煤礦剩余可采儲量3706萬噸,剩余服務(wù)年限32年。為低瓦斯礦井,煤塵有爆炸性,自燃傾向性為Ⅱ類自燃[2]。水文地質(zhì)類型為復(fù)雜類型。1012工作面走向長度2900m,傾斜長為200m,煤層傾角8°-15°,煤層厚度平均4.5m,工作面運(yùn)輸方式為下運(yùn),煤質(zhì)硬度f>2.5。
2.1.1 按頂板分類估算工作面支護(hù)強(qiáng)度:
式中,H為工作面煤層采高,最高4.5m,最低3.6m;k為頂板破碎常數(shù),取1.3,γ為頂板巖石容重,取γ=2.5t/m3;B為附加阻力系數(shù)B=1.6;α為煤層傾角,取α=10°,g為頂板周期來壓不動載系數(shù),與頂板巖石性質(zhì)有關(guān),取g=1.3。
2.1.2 按巖重法估算工作面支護(hù)強(qiáng)度
2.1.3 按經(jīng)驗(yàn)公式確定頂板荷載。
式中:q為支架支護(hù)強(qiáng)度,kN/m2;k為安全系數(shù),取k=1.4;n為折算系數(shù);9.768;M為煤層全厚,最高4.5m,最低3.6m;γ為巖石容重,取25kN/m3。
以頂板來壓時(shí)支架的載荷作為設(shè)計(jì)支架工作阻力的基礎(chǔ),則:
按實(shí)測統(tǒng)計(jì)法,以頂板來壓時(shí)支架的載荷作為設(shè)計(jì)支架工作阻力的基礎(chǔ),將參數(shù)代入上式后,支架支護(hù)強(qiáng)度按下式計(jì)算:
式中:q為支架支護(hù)強(qiáng)度,kN/m2;M為煤層全厚,最高4.5m,最低3.6m。
根據(jù)以上計(jì)算,綜采支架支護(hù)強(qiáng)度不低于0.9MPa,通過以上計(jì)算,結(jié)合煤層賦存條件,選ZY8000/23/45D型綜采液壓支架。
2.2.1 采煤機(jī)生產(chǎn)能力計(jì)算:
采煤機(jī)最大割煤能力為平均生產(chǎn)能力的1.5倍,即313t/h。
2.2.2 采煤機(jī)截割牽引速度。
2.2.3 采煤機(jī)裝機(jī)功率。
裝機(jī)功率包括牽引電機(jī)、截割電機(jī)、液壓泵電機(jī)等電動機(jī)功率總和。
裝機(jī)功率由下式估算:
經(jīng)計(jì)算,綜采裝機(jī)功率應(yīng)不小于928kW。
2.2.4 滾筒直徑。
雙滾筒采煤機(jī)滾筒直徑一般按下式計(jì)算:
式中:D為滾筒直徑,m;H采高,最高4.5m,最低3.6m。
經(jīng)計(jì)算,采煤機(jī)滾筒直徑為1.35~2.46m,設(shè)計(jì)取2.24m。
2.2.5 采煤機(jī)選型。
根據(jù)目前國產(chǎn)采煤機(jī)情況,結(jié)合礦井煤層條件及開采要求,并考慮到其他煤層的開采,綜采工作面初選MG550/1380-WD型無鏈電牽引雙滾筒采煤機(jī)。
3.1.1 采煤機(jī)。實(shí)現(xiàn)對電流、溫度等數(shù)據(jù)監(jiān)測,具有提示預(yù)警、斷電保護(hù)、記憶截割、姿態(tài)感知實(shí)現(xiàn)機(jī)身傾角、俯仰角、采高等數(shù)據(jù)采集功能;能夠?qū)崿F(xiàn)地面與井下集控中心遠(yuǎn)程控制,采煤機(jī)動作、速度、方向、精確位置、電機(jī)電流和溫度等工況數(shù)據(jù)可靠傳輸功能;可采用位置編碼器實(shí)現(xiàn)精確定位功能[3]。
3.1.2 液壓支架。實(shí)現(xiàn)工作面液壓支架參數(shù)數(shù)據(jù)整合,壓力、位移、支架動作實(shí)時(shí)查看等功能,使得支架壓力及工作面支架動作實(shí)際狀況清晰直觀[4]。通過壓力、位移、傾角和紅外傳感器實(shí)現(xiàn)姿態(tài)感知與控制功能;實(shí)現(xiàn)地面、井下集控中心遠(yuǎn)程控制和工作面遙控器控制;通過云臺攝像儀實(shí)現(xiàn)了視頻監(jiān)控圖像采集功能。
3.1.3 三機(jī)、智能化泵站與集控。多數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)測功能,具有提示預(yù)警和斷電保護(hù)、故障閉鎖功能,有效保障人員及設(shè)備安全。乳化泵站工況實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測,具有自動配比、溫度、濃度監(jiān)測歷史數(shù)據(jù)的查詢和分析。在線實(shí)時(shí)監(jiān)測三機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù),設(shè)備連接集控中心進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總存儲、查詢和分析,上傳至地面集控中心。乳化液自動配比裝置和高壓自動反沖洗過濾裝置全過程自動控制,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測,從而實(shí)現(xiàn)全自動無人值守,大大降低勞動強(qiáng)度,提高配液效率和質(zhì)量,確保液壓系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
3.1.4 實(shí)時(shí)跟機(jī)視頻監(jiān)控。通過云臺攝像儀實(shí)時(shí)監(jiān)控工作面及固定點(diǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況、監(jiān)測人員活動軌跡,實(shí)現(xiàn)了視頻音頻實(shí)時(shí)查看、實(shí)時(shí)對講等功能。
通過人工操作采煤機(jī)完成試教刀,包含端頭斜切進(jìn)刀及割三角煤的進(jìn)刀方式,采煤機(jī)控制系統(tǒng)根據(jù)試教刀形成記憶軌跡,并按工藝段進(jìn)行記憶,當(dāng)采煤機(jī)進(jìn)行下一刀割煤時(shí),將依據(jù)記憶軌跡和工藝段信息進(jìn)行自動割煤。割煤過程采用記憶截割為主,人工干預(yù)為輔,只需采煤機(jī)司機(jī)對特殊工況進(jìn)行適當(dāng)干預(yù),有效實(shí)現(xiàn)了減少人員保證安全,減輕勞動強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率的目的[4]。
根據(jù)液壓支架紅外傳感器接收器確定采煤機(jī)位置,傳輸至井下和地面集控中心進(jìn)行分析,再反饋到支架控制器進(jìn)行執(zhí)行操作,液壓支架閥組動作,自動跟機(jī)移架、推溜、護(hù)幫和噴霧。同時(shí)還具備初撐力自動保持,能夠?qū)崿F(xiàn)自動補(bǔ)壓功能。根據(jù)地質(zhì)條件變化,支架初撐力達(dá)到補(bǔ)壓區(qū),自動開始補(bǔ)壓,徹底解放支架工操作,實(shí)現(xiàn)了減人提效、無人則安的目的。
該自動化集控系統(tǒng)整合采煤機(jī)記憶割煤、液壓支架自動跟機(jī)、乳化泵站自動配比、視頻自動跟機(jī)聯(lián)動監(jiān)控等功能,實(shí)現(xiàn)工作面一鍵啟停,且集控啟停所有操作均可在地面集控中心和井下集控中心分別實(shí)現(xiàn)[5]。
根據(jù)紅外傳感器探測到的采煤機(jī)位置,視頻跟機(jī)系統(tǒng)將顯示其采煤機(jī)附近4臺云臺攝像儀視頻,并隨著采煤機(jī)運(yùn)動實(shí)現(xiàn)自動跟機(jī)旋轉(zhuǎn)、切換,從而對采煤機(jī)左右滾筒區(qū)域的實(shí)時(shí)跟機(jī)監(jiān)視,當(dāng)采煤機(jī)超出監(jiān)視范圍,能夠自動切換合適位置的攝像儀,確保持續(xù)監(jiān)視確保采煤過程全程可視化監(jiān)管。
語音通信系統(tǒng)包含攝像儀語音通訊和沿線語音廣播通訊,地面和井下集控中心、綜采工作面可以直接相互通話,交流更加高效便捷。
智能化礦井建設(shè)是煤炭行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向,將先進(jìn)的控制技術(shù)、機(jī)械化設(shè)備應(yīng)用到采煤工作面可顯著提高礦井的安全生產(chǎn)效益,提高礦井的綜合競爭力,減少投入。為此本文結(jié)合榆樹泉煤礦1012工作面的基本情況,對1012工作面?zhèn)€控制系統(tǒng)的智能化應(yīng)用進(jìn)行了闡述,并對應(yīng)用情況進(jìn)行了分析。
結(jié)果表明,1012工作面進(jìn)行智能化采后,工作面綜合生產(chǎn)效率以及安全生產(chǎn)保障能力得到明顯的提升,不僅帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,還減少了井下操作人員的數(shù)量。