曾鋒
(深能和合電力(河源)有限公司,廣東 河源 517000)
某電廠(chǎng)二期2×1000MW機(jī)組采用帶逆流式自然通風(fēng)高位收水冷卻塔的單元制循環(huán)供水系統(tǒng),1臺(tái)1000MW機(jī)組配置1座冷卻塔、3臺(tái)超大型臺(tái)臥式循環(huán)水泵。此前,因大型臥式離心泵制造難度大,國(guó)內(nèi)百萬(wàn)機(jī)組難于配置1機(jī)3泵超大型臥式中開(kāi)泵,隨著制造廠(chǎng)的研究和制造能力的提高,越來(lái)越多的大型臥式水泵被運(yùn)應(yīng)在大型發(fā)電機(jī)組上。萊蕪電廠(chǎng)采用山東華電節(jié)能技術(shù)有限公司產(chǎn)品,首次在國(guó)內(nèi)百萬(wàn)機(jī)組中運(yùn)用超大型臥式中開(kāi)循環(huán)水泵(1機(jī)3泵配置),并于2015年投入商業(yè)運(yùn)行,運(yùn)行效果凸顯。
使用臥式離心泵的優(yōu)勢(shì)有:
(1)初期投資低。(2)運(yùn)行效率高。(3)運(yùn)行可靠并且穩(wěn)定。(4)檢修維護(hù)方便等。
因此,大型發(fā)電廠(chǎng)采用臥式中開(kāi)泵是技術(shù)需要,也是降低工程投資和提高運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)性的需要,是今后發(fā)展的必然趨勢(shì)。某電廠(chǎng)二期循環(huán)水泵采用的是湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司制造的SGE1800X1800型臥式中開(kāi)泵,配備雙速電機(jī),總重量(含電機(jī)、水及其他配件)85550kg。
某電廠(chǎng)二期新建3號(hào)機(jī)組的3臺(tái)循泵在安裝完成后開(kāi)始進(jìn)行單體調(diào)試。調(diào)試過(guò)程中3臺(tái)循泵分別已完成試轉(zhuǎn)電機(jī)和低速試轉(zhuǎn)泵的試驗(yàn),試轉(zhuǎn)各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)正常。3臺(tái)循泵在進(jìn)行高速狀態(tài)下試轉(zhuǎn)時(shí)都出現(xiàn)故障,故障情況如下:
(1)C循泵剛開(kāi)啟,泵體聯(lián)軸器側(cè)的軸振幅開(kāi)始快速攀升,最高接近337μm,電機(jī)聯(lián)軸器側(cè)軸瓦溫度也接近88°,調(diào)試人員緊急停泵?,F(xiàn)場(chǎng)檢查泵地腳處有明顯的移位痕跡,C循泵整體往冷卻塔前池口方向偏移約3mm,電機(jī)地腳處沒(méi)有移位現(xiàn)象。拆開(kāi)聯(lián)軸器外罩后,發(fā)現(xiàn)泵軸與電機(jī)軸中心明顯錯(cuò)位,泵軸往入口方向偏移。泵軸卡死,盤(pán)不動(dòng)。對(duì)C泵電機(jī)聯(lián)軸器側(cè)的軸承箱解體檢查發(fā)現(xiàn),電機(jī)聯(lián)軸器側(cè)的下軸瓦磨損嚴(yán)重,軸瓦磨損跑偏且磨損痕跡在泵入口側(cè)方向,電機(jī)轉(zhuǎn)子無(wú)明顯損傷。
(2)B泵在開(kāi)啟后泵聯(lián)軸器側(cè)軸振急速增大,試轉(zhuǎn)緊急停止。拆開(kāi)聯(lián)軸器外罩后,發(fā)現(xiàn)泵軸與電機(jī)軸中心明顯錯(cuò)位,泵軸往入口方向偏移1mm。
(3)鑒于B/C兩臺(tái)循泵的試驗(yàn)情況,我們決定A泵暫不進(jìn)行高速試驗(yàn)。拆開(kāi)A泵聯(lián)軸器防護(hù)罩,發(fā)現(xiàn)A泵與電機(jī)的軸系中心明顯錯(cuò)位,泵軸往入口方向偏移0.5mm。
至此3號(hào)機(jī)組的3臺(tái)循泵在完成電機(jī)單轉(zhuǎn)和泵低速試轉(zhuǎn)試驗(yàn)后都出現(xiàn)了故障,其中B/C泵剛進(jìn)行高速試轉(zhuǎn)即發(fā)生軸振超標(biāo)現(xiàn)象,C泵電機(jī)聯(lián)軸器側(cè)軸瓦損壞。A泵在低速試轉(zhuǎn)完未進(jìn)行高速試轉(zhuǎn)的情況下,軸系中心發(fā)生明顯錯(cuò)位。
泵軸與電機(jī)軸的中心沒(méi)有調(diào)整好是泵運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生振動(dòng)現(xiàn)象的主要原因。安裝單位在連接3臺(tái)循泵聯(lián)軸器的時(shí)候復(fù)查過(guò)中心,數(shù)據(jù)完全符合安裝要求,對(duì)輪圓周沒(méi)有超過(guò)0.05mm,張口不超過(guò)0.03mm。而且3臺(tái)循泵泵也完成了低速狀態(tài)(330r/min)下的試轉(zhuǎn)試驗(yàn),軸承振動(dòng)及軸溫?cái)?shù)據(jù)正常。因此,泵軸系中心沒(méi)有調(diào)整好不是導(dǎo)致泵高速試轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)大的原因。
循泵電機(jī)軸承采用強(qiáng)制潤(rùn)滑,外接潤(rùn)滑油站。潤(rùn)滑油里如果有雜質(zhì)或者潤(rùn)滑油壓不夠,也會(huì)使軸承油膜形成不好,導(dǎo)致軸瓦磨損,引起泵的振動(dòng)。檢查發(fā)現(xiàn)各泵的電機(jī)潤(rùn)滑油是單獨(dú)循環(huán)的,潤(rùn)滑油是新更換的且潤(rùn)滑油站里的油濾網(wǎng)干凈,潤(rùn)滑油也沒(méi)有明顯異物。潤(rùn)滑油站的潤(rùn)滑油泵啟停正常,潤(rùn)滑油泵出口壓力有0.25MPa。潤(rùn)滑油油質(zhì)及油壓都正常,故其不是泵振動(dòng)大成因。
循泵的地腳螺栓全部按規(guī)范打緊并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收,排除地腳螺栓松動(dòng)的原因;循泵出廠(chǎng)前,在泵廠(chǎng)車(chē)間進(jìn)行過(guò)整體的試轉(zhuǎn)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果符合要求,排除泵制造質(zhì)量原因。
循泵及其進(jìn)出管道的現(xiàn)場(chǎng)布置示意如圖1。
圖1
循泵進(jìn)口偏心大小頭規(guī)格為D2420×D1820,長(zhǎng)度1500mm,自重1293kg。出口同心大小頭規(guī)格為D2220×D1820,長(zhǎng)度1500mm,自重1212kg。泵運(yùn)行時(shí),進(jìn)口大小頭(含水)重約6.5t,出口大小頭(含水)重約5.9t。
通過(guò)循泵現(xiàn)場(chǎng)安裝情況分析,循泵的進(jìn)出口閥門(mén)是分別有單獨(dú)的支撐座支撐。循泵進(jìn)出管大下頭的一側(cè)與泵用螺栓連接固定(剛性連接),另一側(cè)與橡膠膨脹節(jié)連接(撓性連接),進(jìn)出管大小頭無(wú)獨(dú)立支撐座。因循泵進(jìn)出管大下頭無(wú)支撐且沒(méi)與管道系統(tǒng)剛性連接,其運(yùn)行時(shí)約12.4t重量將全部由泵體承擔(dān),循泵安裝使用手冊(cè)明確要求泵體不應(yīng)該作為管道的支撐。同時(shí),大小頭與橡膠膨脹節(jié)連接側(cè)為撓性連接,該側(cè)處于半自由狀態(tài),沒(méi)有妥善固定,其相對(duì)連接的閥門(mén)法蘭下垂約15mm,在水流的沖擊下大小頭將來(lái)回?cái)[動(dòng),進(jìn)而帶動(dòng)泵本體振動(dòng),最終導(dǎo)致泵體移位。
解決循泵振動(dòng)大的問(wèn)題,主要是對(duì)循泵進(jìn)出口大小頭管道進(jìn)行固定和加裝獨(dú)立的支撐,為此可以采取以下方案。
方案1:將橡膠膨脹節(jié)全部改為剛性管道或大小頭管道加裝獨(dú)立支撐。橡膠膨脹節(jié)替換成剛性管道后,循泵的大小頭管道兩側(cè)都是剛性連接固定,泵運(yùn)行時(shí)大小頭管道不會(huì)擺動(dòng),且大小頭管道重量將分擔(dān)到進(jìn)出口閥門(mén)支座上,減少了泵所受的額外力,使泵運(yùn)行穩(wěn)定。
同理加裝大小頭獨(dú)立支撐座也可以對(duì)大小頭管道進(jìn)行固定,并承擔(dān)其重量。改剛性管道或是大小頭加裝獨(dú)立支撐座都需要進(jìn)行方案設(shè)計(jì),材料采購(gòu)和制造等,需要一定的工期和費(fèi)用。
方案2:鎖緊橡膠膨脹節(jié)。橡膠膨脹節(jié)是為了補(bǔ)償管道熱脹冷縮、減少泵與管道間的振動(dòng)、便于閥門(mén)安裝而設(shè)置在管道上的一種撓性結(jié)構(gòu)。將循泵進(jìn)出口橡膠膨脹節(jié)的8顆限位螺栓打緊固定后,膨脹節(jié)沒(méi)有了軸向的伸縮量變成類(lèi)剛性節(jié)管道,大小頭管道得到有效固定,其重量也由循泵進(jìn)出口閥門(mén)的支撐座分擔(dān)。
鎖緊膨脹節(jié)后管道的熱脹冷縮和減緩泵與管系間振動(dòng)傳遞就需要靠膨脹節(jié)法蘭兩側(cè)的橡膠墊片承擔(dān),單側(cè)法蘭橡膠墊片的厚度約45mm,其兩側(cè)的橡膠墊片總厚度可以承受管系的熱脹冷縮并減緩振動(dòng)的傳遞。
鑒于工期緊張,我們決定采用方案2。將3臺(tái)循泵的進(jìn)出口橡膠膨脹節(jié)的8顆限位螺栓打緊,鎖緊固定橡膠膨脹節(jié)使其剛性固定。同時(shí),把3臺(tái)循泵的軸系中心按設(shè)計(jì)要求調(diào)整好,循泵及電機(jī)地腳螺栓全部按要求打緊;C循泵解體檢查,對(duì)泵葉輪與口環(huán)卡死部位進(jìn)行打磨修復(fù),更換C循泵電機(jī)靠聯(lián)軸器側(cè)軸瓦。
采取以上措施后分別對(duì)3臺(tái)循泵進(jìn)行高速狀態(tài)下試轉(zhuǎn),3臺(tái)泵現(xiàn)場(chǎng)就地測(cè)量重點(diǎn)數(shù)據(jù)如表1。
表1
檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示3臺(tái)循泵高速運(yùn)轉(zhuǎn)正常,現(xiàn)場(chǎng)循泵無(wú)異常運(yùn)行噪音,電機(jī)電流正常,管道系統(tǒng)也無(wú)明顯振動(dòng)。遠(yuǎn)方集控室盤(pán)上顯示3臺(tái)循泵各項(xiàng)參數(shù)正常,唯獨(dú)靠聯(lián)軸器側(cè)軸振都超標(biāo),與就地測(cè)量的數(shù)據(jù)相差有10倍左右。懷疑3臺(tái)循泵振動(dòng)探頭數(shù)據(jù)有誤差,決定暫時(shí)循泵振動(dòng)以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn),遠(yuǎn)方集控室盤(pán)上主要監(jiān)控各循泵軸溫,待合適時(shí)機(jī)再對(duì)探頭進(jìn)行測(cè)量校正。3臺(tái)循泵在持續(xù)運(yùn)行過(guò)程中,沒(méi)有再出現(xiàn)過(guò)振動(dòng)大(現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù))及軸溫高的現(xiàn)象,判斷循泵的振動(dòng)大問(wèn)題已得到解決。
某電廠(chǎng)二期工程大型臥式循環(huán)水泵振動(dòng)大,主要是因?yàn)楸玫倪M(jìn)出口大小頭管道體積大、重量大并且缺乏固定和獨(dú)立支撐,泵承受了比較大的外力,運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定導(dǎo)致的。通過(guò)采取鎖緊泵進(jìn)出口橡膠膨脹節(jié)限位螺栓的措施,證明是可以有效解決此類(lèi)泵振動(dòng)大的問(wèn)題。后續(xù)應(yīng)在合適的時(shí)機(jī)對(duì)循泵進(jìn)出口大小頭管道加裝獨(dú)立的固定支撐,恢復(fù)橡膠膨脹節(jié)的作用。
通過(guò)本文探討了大型臥式循環(huán)水泵振動(dòng)大的成因及解決辦法,國(guó)內(nèi)電廠(chǎng)在安裝大型臥式水泵時(shí),要重視其進(jìn)出口管道的固定和支撐設(shè)計(jì)。