仝戰(zhàn)偉
(西山煤電集團(tuán) 鎮(zhèn)城底礦選煤廠, 山西 太原 030024)
鎮(zhèn)城底礦選煤廠位于山西省古交市鎮(zhèn)城底鎮(zhèn),隸屬于山西焦煤西山煤電集團(tuán),為年設(shè)計(jì)產(chǎn)能150萬(wàn)t的礦井型選煤廠,現(xiàn)有兩套全重介分選系統(tǒng),系統(tǒng)工藝流程均為原煤不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,-0.5 mm煤泥采用FJC16-6噴射式浮選機(jī)直接浮選。入洗原煤2#、3#及8#煤,產(chǎn)品為十級(jí)肥精煤。臺(tái)時(shí)處理量550 t/h左右,入浮煤泥量約占原煤量的25%,入浮礦漿濃度平均115 g/L,浮選精礦灰分10.5%左右,加藥方式為人工加藥。
鎮(zhèn)城底礦選煤廠現(xiàn)精煤磁尾先經(jīng)過(guò)弧形篩脫水脫泥(弧形篩篩縫為0.5 mm),篩上物進(jìn)入煤泥離心機(jī)脫泥脫水,篩下物進(jìn)入浮選系統(tǒng),其工藝流程見圖1.
圖1 現(xiàn)用工藝流程圖
1) 精煤磁尾篩分資料及情況分析。
該廠原弧形篩入料(精煤磁尾水)粒度組成情況見表1. 由表1可以看出,煤泥中主導(dǎo)粒度級(jí)為0.25~0.125 mm,占比為33.82%,灰分為15.01%,+0.25 mm粒級(jí)的物料累積灰分為8.51%,累積產(chǎn)率為37.40%,高灰細(xì)泥占比為28.78%,累積灰分為38.75%,隨著粒度的逐漸降低,各粒度級(jí)的灰分逐漸升高,其中-0.045 mm粒度級(jí)的灰分達(dá)到56.99%,占比為8.56%.
表1 弧形篩入料(精煤磁尾)粒度組成表
由上述篩分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,目前重介旋流器分選下限基本為0.25 mm,若0.25~0.5 mm粒度級(jí)進(jìn)入浮選系統(tǒng),存在重復(fù)分選問題。
2) 弧形篩篩下水篩分資料及情況分析。
精煤磁尾弧形篩篩下水直接進(jìn)入浮選,篩下水粒度組成見表2. 由表2可以看出,+0.5 mm粒度級(jí)的占比為3.83%,存在跑粗現(xiàn)象,不利于浮選操作,影響回收率,給洗水平衡增加了壓力。
表2 精煤磁尾弧形篩篩下水粒度組成表
1) 選擇高效分級(jí)脫泥設(shè)備,實(shí)現(xiàn)高效脫泥分級(jí)。
2) 窄粒級(jí)入浮選,可充分發(fā)揮噴射式浮選機(jī)的細(xì)粒級(jí)分選優(yōu)勢(shì),提高浮選效果。
3) 減少入浮煤泥量,減少藥耗能耗。
4) 實(shí)現(xiàn)浮選自動(dòng)加藥及尾礦灰分檢測(cè),可提高加藥準(zhǔn)確性及浮選操作的指導(dǎo)性,降低藥耗,提高浮選抽出率。
5) 減少細(xì)泥積聚及跑粗,改善煤泥水系統(tǒng)回收效果。
1) 旋流器+高頻疊篩。
受精煤磁尾流量(約900 m3/h)的影響,需選擇疊層高頻篩數(shù)量較多,因此需增加旋流器濃縮,重介一系統(tǒng)1300/920重介系統(tǒng)選型為1套FX500×3旋流器組+1臺(tái)ZKJ1408- D5疊篩高頻振動(dòng)細(xì)篩;重介二系統(tǒng)1100/780重介系統(tǒng)選型為1套FX500×2旋流器組+1臺(tái)ZKJ1208-D5疊篩高頻振動(dòng)細(xì)篩。
受廠房空間限制,旋流器無(wú)法布置,為保證疊篩的分級(jí)效率,需增加約100 m3/h的噴水,進(jìn)一步增加了洗水平衡壓力。
2) 電磁高頻細(xì)篩。
電磁高頻篩工藝布置簡(jiǎn)潔,工藝適應(yīng)性強(qiáng),脫泥脫水效果優(yōu)異,為后續(xù)設(shè)備創(chuàng)造良好的入料條件,分級(jí)粒度下限低,分級(jí)選擇范圍大,改造工作量小,不影響生產(chǎn),設(shè)備可靠性高,日常維護(hù)量小。
3) 弧形篩。
現(xiàn)工藝,精煤磁尾精截粗弧形篩(篩縫0.5 mm)截粗,篩上物進(jìn)立式煤泥離心機(jī)脫水,篩下物去浮選,弧形篩如出現(xiàn)倒角磨損情況,會(huì)導(dǎo)致分級(jí)粒度提高及分級(jí)效率降低,從而導(dǎo)致進(jìn)入浮選的粒度范圍增加,影響浮選效果。
1) 立式煤泥離心機(jī)。
產(chǎn)品水分7%~11%,入料粒度要求<1.5 mm,需要一定空間高度。
2) 臥式振動(dòng)煤泥離心機(jī)。
產(chǎn)品水分12%~16%,入料粒度要求>0.15 mm,入料濃度要求>60%,臥式振動(dòng)煤泥離心機(jī)相較于立式煤泥離心機(jī)脫水效果好,需要高度空間低,在水平方向極易實(shí)現(xiàn)磨損件更換,維修方便。
3) 臥式沉降過(guò)濾離心機(jī)。
產(chǎn)品水分14%~24%,入料粒度要求<0.5 mm,入料濃度要求20%~40%,但篩網(wǎng)、螺旋體易磨損,且檢修更換不方便,維修難度較大。
綜上該廠粗煤泥分級(jí)選擇電磁高頻細(xì)篩+臥式振動(dòng)煤泥離心機(jī)工藝。
依據(jù)該廠原煤資料及現(xiàn)場(chǎng)取樣的試驗(yàn)結(jié)果;國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 改造設(shè)計(jì)本著技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、布置合理、節(jié)約投資的原則。
對(duì)2臺(tái)30-60-20精煤泥弧形篩(316、317)和2臺(tái)32-60-20精煤泥弧形篩(316 A、317 A)進(jìn)行改造,更換為篩縫為0.25 mm的高頻篩,降低浮選入料上限,+0.25 mm部分直接脫水后進(jìn)入產(chǎn)品倉(cāng),-0.25 mm級(jí)進(jìn)入浮選系統(tǒng),工藝流程見圖2.
圖2 改造后工藝流程圖
目前,在粗煤泥脫泥脫水工藝環(huán)節(jié)中,應(yīng)用較好的有DZSN系列三質(zhì)體智能高頻脫泥篩,具有設(shè)備可靠性高,日常維護(hù)量小,細(xì)粒透篩率高,不跑粗,不跑水,篩網(wǎng)使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),因此建議選擇該設(shè)備。DZSN2833三質(zhì)體智能高頻脫泥篩技術(shù)特征見表3.
表3 DZSN2833三質(zhì)體智能高頻脫泥篩技術(shù)特征表
316、317精煤泥弧形篩入料煤泥水量500 m3/h,入料濃度150 g/L,入料煤泥量75 t/h,分級(jí)粒度0.25 mm.
316A、317A精煤泥弧形篩入料煤泥水量400 m3/h,入料濃度150 g/L,入料煤泥量60 t/h,分級(jí)粒度0.25 mm.
由DZSN2833三質(zhì)體智能高頻泥篩技術(shù)特征可知,每臺(tái)處理量為40 t/h,所以316、317兩臺(tái)弧形篩改造需要2臺(tái);316A、317A兩臺(tái)弧形篩改造需要2臺(tái),共需4臺(tái)。
另需要配套的臥式振動(dòng)煤泥離心機(jī)2臺(tái)。
每臺(tái)DZSN2833三質(zhì)體智能高頻脫泥篩價(jià)格21.85萬(wàn)元,4臺(tái)合計(jì)87.4萬(wàn)元,基建+安裝費(fèi)共需6.8萬(wàn)元;2臺(tái)臥式振動(dòng)煤泥離心機(jī)共需104萬(wàn)元(含安裝費(fèi))。
故改造共需投資:87.4+6.8+104=198.2萬(wàn)元
現(xiàn)精煤磁尾中煤泥(-0.5 mm)占原煤23%,精煤磁尾進(jìn)入浮選中+0.25 mm占33.77%,年入洗原煤按150萬(wàn)t,精煤按1 500元/t,煤泥按50元/t計(jì):
1) 增加粗煤泥分選后,回收率得到提高,精煤磁尾-0.5 mm和-0.25 mm粒級(jí)小浮選試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比見表4.
表4 小浮選試驗(yàn)結(jié)果表
分級(jí)后篩分效率按90%計(jì)算,能減少浮選入料量33.77%×90%=30.39%,進(jìn)入浮選的量69.61%. 由表4可知,-0.25 mm粒級(jí)浮選精煤回收率為73.66%,則分級(jí)后浮精回收率為51.27%. 綜合回收率為30.39%+73.66%×69.61%=81.66%,較分級(jí)前81.25%提高約0.4%.
可提高經(jīng)濟(jì)效益:
150×23%×0.4%×(1 500-50)=200.1萬(wàn)元
2) 增加粗煤泥分選后,浮選煤泥量減少150×23%×30.39%=10.48萬(wàn)t,而仲辛醇及煤油按1∶4折合單價(jià)5 900元/t,干煤泥藥劑消耗0.9 kg/t,按減少煤泥量藥劑消耗的一半計(jì)算,則年節(jié)約藥劑費(fèi)用27.82萬(wàn)元。
3) 弧形篩篩板年更換32塊,單價(jià)6 325元,而每臺(tái)DZSN系列三質(zhì)體智能高頻脫泥篩篩網(wǎng)每年約2.4萬(wàn)元,因此節(jié)約配件費(fèi)用為10.64萬(wàn)元。合計(jì)年增收效益為238.56萬(wàn)元。投資回收期為9個(gè)月。
采用電磁高頻細(xì)篩+臥式振動(dòng)煤泥離心機(jī)對(duì)粗煤泥分選工藝進(jìn)行優(yōu)化:
1) 提高精煤磁尾的脫泥效率,避免粗煤泥重復(fù)分選。2) 減少浮選入料中粗粒級(jí)物料的含量,實(shí)現(xiàn)浮選減量化和窄粒級(jí)化,減少藥耗,優(yōu)化浮選效果。3) 因高頻篩篩網(wǎng)使用壽命較長(zhǎng),在降低材料消耗的同時(shí),有效降低檢修作業(yè)量。4) 減少細(xì)泥積聚及跑粗,改善煤泥水系統(tǒng)回收效果。5) 投資回收期僅為9個(gè)月,創(chuàng)造可觀經(jīng)濟(jì)效益。